文/王瑞 白鵬
低透氣性煤層高壓水預(yù)裂試驗及效果分析
文/王瑞白鵬
煤礦低透氣性煤層瓦斯治理是世界性難題,長期以來一直未得到徹底解決,此類煤礦瓦斯事故多發(fā)、易發(fā),生產(chǎn)效率低下,高效開采難以實現(xiàn)。山西石泉煤業(yè)有限責任公司為高瓦斯礦井,現(xiàn)開采煤層為3#煤層,為較難抽采煤層,礦井客觀存在煤層瓦斯含量大、透氣性差、吸附性強、單孔抽采鉆孔衰減快,抽采效果差及“抽掘采”銜接緊張等實際情況,采用常規(guī)的瓦斯治理技術(shù)難以達到預(yù)期效果,瓦斯治理難度極大,嚴重制約礦井正常生產(chǎn)接續(xù)。經(jīng)過實踐,高壓水預(yù)裂新技術(shù)效果顯著,煤層透氣性增強,單孔抽采鉆孔衰減緩慢,煤層內(nèi)游離瓦斯所占比例明顯加大,單孔瓦斯抽采鉆孔濃度呈高倍數(shù)遞增,抽采純瓦斯量大幅度提升,為瓦斯利用所需氣源呈梯次遞增提供了技術(shù)支撐,夯實了高瓦斯礦井安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。
石泉煤業(yè)30103備抽工作面走向長度為821m,傾向長度為180m,煤層厚度平均為6.4m,工作面煤層直接頂為砂質(zhì)泥巖,基本頂為細砂巖,煤層底板直接底為泥巖,基本底為中粒砂巖。工作面沿走向回采,采用綜采放頂煤開采,采用一進兩回“U+I”型通風(fēng)方式。30103工作面共布置三條順槽,其中膠帶順槽和軌道順槽均沿煤層底板掘進,分別作為工作面進風(fēng)巷和回風(fēng)巷,內(nèi)錯尾巷沿煤層頂板掘進,作為專用排瓦巷,30103備抽工作面巷道平面布置如圖1所示。
30103膠帶順槽瓦斯含量為10.49m3/t,瓦斯壓力為0.43Mpa。根據(jù)30103工作面掘進期間瓦斯涌出量預(yù)測,30103工作面絕對瓦斯涌出量約為20.5m3/min,相對瓦斯涌出量為12.6m3/t。由于煤層透氣性較差,采用普通的平行鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯,單孔瓦斯抽放濃度較低且衰減較快。為了增加煤層透氣性,提高工作面瓦斯抽采率,提升礦井整體通風(fēng)能力,緩解風(fēng)量緊張的局面,決定在30103膠帶順槽實施本煤層順層鉆孔高壓水預(yù)裂煤層。
1.預(yù)裂鉆孔布置方案
距30103膠帶順槽開口處308m處施工一個注水孔,注水孔距底板為1.3m,孔徑為Φ75mm,孔深為150m,傾角為0°,方位角為90°。
距底板1.6m與注水孔平行布置1個返水孔,兩個鉆孔間距為12m,孔徑為Φ113mm,孔深為150m,傾角為0°,方位角為90°。
圖1 30103備抽工作面巷道平面布置圖
注水孔封孔采用Φ50mm鋼管,孔口加裝閘閥,采用水泥砂漿封孔,封孔長度為15m,孔口裝設(shè)壓力表。
返水孔封孔采用Φ75mm×8m雙抗管,采用水泥砂漿封孔,封孔長度為12m,孔口裝設(shè)壓力表。
施工鉆孔采用低鉆速、大扭矩ZDY4000S型礦用全液壓坑道鉆機,為了保證施工鉆孔期間安全,在孔口安設(shè)孔口噴霧。
鉆孔施工采用井下靜壓水,注水孔和返水孔間距為12m,鉆孔布置如圖2所示。
圖2 30103膠帶順槽高壓水預(yù)裂鉆孔布置示意圖
2.高壓注水預(yù)裂實施方案
(1)高壓注水預(yù)裂工藝
采用BZW63/31.5-SZ型高壓柱塞泵,額定注水壓力為31.5MPa,額定流量為63L/min。
注水前配齊壓力表、流量表,以便及時掌握注水情況;注水過程中需連續(xù)記錄注水壓力及流量,必須安排專人做好詳細的原始記錄,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,適時調(diào)整預(yù)裂參數(shù)。注水壓力不得小于20MPa。
每次注水需5個小時左右,采用間歇式注水,待煤壁掛汗返水孔出水后,表明注水孔和返水孔間距12m范圍,長150m面積范圍內(nèi)的煤體內(nèi)水分已達到飽和狀態(tài),即說明煤體注水工作完成。
(2)高壓注水施工安全技術(shù)措施
注水前必須對高壓注水泵進行全面檢查,確保高壓注水泵運行正常。
進入注水地點,必須首先檢查工作現(xiàn)場周圍巷道煤層頂、幫情況,檢查確認安全后,方可進行注水作業(yè),且注水地點風(fēng)流中瓦斯?jié)舛炔坏贸^0.5%。高壓注水泵安設(shè)位置距注水孔間距不得小于30m,通過高壓膠管與注水孔進行連接,注水泵必須安裝牢固,靠巷道一側(cè)放置。此外,接、拆注水泵電源需辦理接停電手續(xù),并由專職電工負責操作。
注水前,必須檢查各連接件連接是否牢靠,高壓膠管連接必須用正規(guī)U型卡進行連接,并采用8#鐵絲將連接處系牢加固。同時,還須認真檢查注水系統(tǒng)和注水管線的氣密性,在高壓管路密封性不嚴密或有破損現(xiàn)象時,禁止注水;若發(fā)現(xiàn)松動,必須及時進行有效連接,防止脫扣傷人;當高壓膠管處于承壓狀態(tài)或注水期間,禁止連接、拆卸和修理高壓管路。
注水期間,必須安排專人觀察注水鉆孔周圍及鄰近頂板、煤幫及支護情況,若發(fā)現(xiàn)異常情況,必須立即停止作業(yè),采取措施進行處理。嚴禁人員正對注水孔,若發(fā)生片幫、冒頂或其它異常情況時,必須立即停止注水。必須經(jīng)常檢查注水鉆孔附近處瓦斯?jié)舛?,若發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛仍龃蠡虼嬖诋惓S砍霈F(xiàn)象,必須及時匯報,采取針對性措施后,方可繼續(xù)進行注水。注水結(jié)束后,操作人員必須對注水管路進行卸壓,卸壓后方可拆除設(shè)備。
注水高壓膠管必須采用14#鐵絲綁扎吊掛在巷道幫部,且在高壓膠管通過地段兩端懸掛警示牌并設(shè)置安全警戒,禁止人員通過,防止高壓膠管脫落或爆裂傷人。
注水前后,必須檢查兩鉆孔內(nèi)的瓦斯?jié)舛?,并作好記錄,為注水半徑確定、注水效果分析提供依據(jù)。
1.試驗方法
在30103膠帶順槽實施煤層高壓注水預(yù)裂試驗期間,當注水預(yù)裂壓力泵達到8MPa時,周圍巷道頂板、煤壁出現(xiàn)掉渣、響動現(xiàn)象,當注水達到一定程度,相鄰返水孔出現(xiàn)出水現(xiàn)象,說明當注水壓力達到8Mpa時相鄰鉆孔之間的煤層裂隙已通過高壓預(yù)裂導(dǎo)通,應(yīng)力集中區(qū)重新進行分布,裂隙發(fā)育,即可將抽采半徑擴大到12m,相當于目前石泉煤業(yè)抽采半徑的6倍。為了考察高壓注水壓裂后的抽采效果,對注水孔和返水孔實施連接抽采,采集高壓預(yù)裂后單孔瓦斯?jié)舛燃俺椴杉兺咚沽康葏?shù),如圖3、圖4所示,與普通抽采鉆孔參數(shù)進行對比、分析其預(yù)裂效果。
2.試驗效果分析
煤體采取高壓水預(yù)裂后,由于鉆孔壁原生裂隙及壓裂裂隙在高壓水作用下擴展發(fā)育并相互導(dǎo)通,使得原巖應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移,瓦斯隨著鉆孔周圍煤層卸壓及壓裂裂隙溝通向鉆孔內(nèi)流動,由圖3、圖4可以得出:
(1)鉆孔實施抽采后,鉆孔單孔濃度大幅度提高;預(yù)裂后1#、2#孔瓦斯?jié)舛仍?0%~40%,平均瓦斯?jié)舛葹?9.43%。實施抽采7個月后,瓦斯抽采濃度仍然還能達到15%。
(2)抽采純瓦斯量呈高倍數(shù)遞增;1#孔、2#孔的抽采純瓦斯量在0.04m3/min~0.1m3/min,平均抽采純瓦斯量為0.07m3/min,兩個鉆孔的抽采純瓦斯量相當于普通抽采鉆孔的4~5倍,足可見預(yù)裂對瓦斯抽采效果明顯。
圖3 1#孔瓦斯抽采濃度及抽采純量變化規(guī)律
圖4 2#孔瓦斯抽采濃度及抽采純量變化規(guī)律
(3)煤層透氣性增強,單孔衰減程度降低;高壓水預(yù)裂后,鉆孔瓦斯抽采濃度隨著時間的推移有增大的趨勢,煤層透氣性增強,瓦斯抽采濃度及抽采純量明顯增大。
(4)實施高壓水預(yù)裂并進行抽采后煤層瓦斯含量和壓力均大幅度降低,實現(xiàn)真正意義上的消突治突;對1#孔、2#孔間距為12m范圍的煤體內(nèi)煤層瓦斯含量和壓力分別進行測定,煤層瓦斯含量為4.65m3/t,降低56%;瓦斯壓力為0.21Mpa,降低51%。
(5)實施高壓水預(yù)裂抽采半徑呈高倍數(shù)遞增,減小了鉆孔工程量,降低了瓦斯治理成本。
實踐表明,高壓水預(yù)裂技術(shù)能夠有效提高單孔瓦斯抽采濃度及瓦斯抽采純量,相較于普通預(yù)抽鉆孔高4~5倍。同時,抽采濃度衰減時間明顯增長,有效提高了瓦斯抽采效率,使煤層瓦斯抽采半徑呈高倍數(shù)增加。鉆孔工程量減少90%以上,降低了瓦斯治理成本。
(作者單位:華電煤業(yè)集團有限公司山西分公司、山西石泉煤業(yè)有限責任公司)
(責任編輯:周瓊)