張長寶?。ù髴c油田有限責任公司天然氣分公司)
降低北I-1原油穩(wěn)定燃料氣消耗技術應用
張長寶(大慶油田有限責任公司天然氣分公司)
為了解決北I-1原油穩(wěn)定裝置原油換熱器換熱效率下降、加熱爐燃料氣消耗量增加的問題,通過應用浮頭式連續(xù)螺旋折流板技術換熱器,實現(xiàn)了殼程流體螺旋狀斜向流動,具有更好的防沉積和強化傳熱效果,使原油穩(wěn)定率達到了100%。每年可多穩(wěn)定原油32.74×104t,增產輕烴1.485×104t/a,年可節(jié)約加熱爐燃料氣125×104m3。連續(xù)螺旋折流板換熱器可以更好地適應原油穩(wěn)定裝置,提高換熱效率和原油穩(wěn)定率。
原油穩(wěn)定;換熱器;加熱爐;燃料氣
北I-1原油穩(wěn)定裝置于2005年10月投產,設計處理原油400×104t/a,操作彈性范圍為50%~110%,設計生產輕烴88.59 t/d,其主要目的是脫出原油中輕組分,減少原油在運輸、儲存過程中的蒸發(fā)損耗。
主要工藝流程是采油一廠來的原油計量后進入原油緩沖罐,經穩(wěn)前泵增壓后與穩(wěn)后原油換熱至143~163℃,然后分為4路進入原油加熱爐,加熱至160~180℃進入原油閃蒸罐,在0.12~0.17 MPa壓力下進行閃蒸分離,液相穩(wěn)后油經穩(wěn)后油泵加壓進入原油換熱器與穩(wěn)前原油換熱溫度降至60℃,經計量返輸回采油一廠;氣相首先進入空冷器,冷卻至50℃以下進入后水冷器降溫至40℃,進入三相分離器進行輕烴、不凝氣、水三相分離,輕烴用輕烴泵輸至輕烴罐區(qū),不凝氣進入常溫油吸收裝置,污水進入污水處理系統(tǒng)[1]。
北I-1原油穩(wěn)定裝置投產時設計10臺固定管板式原油換熱器,2010年增加6臺浮頭式1/4螺旋折流板換熱器,為第1、7、8組。運行穩(wěn)定后對16臺換熱器按組進行了測試分析。測試時,加熱爐溫度為159℃,接近設計溫度(160~180℃),該組測試數(shù)據(jù)能體現(xiàn)換熱器的運行效果[2]。測試數(shù)據(jù)見表1。
表1 北I-1原油換熱器測試數(shù)據(jù)
新?lián)Q的1/4螺旋折流板換熱器平均傳熱系數(shù)為108 W/(m2·℃),比原弓形折流板換熱器傳熱系數(shù)(平均30 W/m2·℃)高3倍多。改造后加熱爐溫度由140℃提高至159℃,同時,原油出換熱器溫度由75℃降至62℃,不需回摻來油即可滿足采油廠回油溫度要求。
換熱器運行2年后,又出現(xiàn)換熱器換熱效率下降造成回油溫度高的問題。原油換熱效果差、回油溫度高,主要受制于第2到第6組10臺固定管板式換熱器,由于結構原因,這10臺換熱器無法像浮頭式進行抽芯子清洗,影響了換熱效率,導致回油溫度達到75℃以上(設計小于70℃)。為滿足采油廠對回油溫度的要求,裝置一直將部分來油摻入回油中降低回油溫度,造成2014年原油穩(wěn)定率只有78%,每年有70×104t原油沒有經過穩(wěn)定,不僅造成燃料氣浪費損失,還影響了裝置的原油穩(wěn)定率和油烴產量。2014年少產輕烴2.1×10t,輕組分蒸發(fā)損耗210 t。
為提高原油換熱器效率和原油穩(wěn)定率、減少加熱爐燃料氣消耗,有必要對10臺固定管板式換熱器進行技術改造。根據(jù)1/4螺旋折流板換熱器的應用考核數(shù)據(jù),在設計合理和制造精度達標的前提下,傳熱系數(shù)比弓形折流板換熱器高50%~60%,能適應原油穩(wěn)定裝置。根據(jù)杏九原油穩(wěn)定裝置的連續(xù)螺旋折流板換熱器考核數(shù)據(jù),可實現(xiàn)殼程流體純螺旋狀斜向流動,且具有更好的防沉積和強化傳熱效果。在1/4螺旋折流板換熱器的基礎上,傳熱系數(shù)可進一步提高5%~10%,因此,確定了這10臺換熱器改造選用浮頭式連續(xù)螺旋折流板技術[3]。
2015年5月,做了10臺連續(xù)螺旋折流板換熱器的改造方案,并由大慶油田設計院承擔了改造方案設計;9月14日完成現(xiàn)場安裝,9月18日進行了現(xiàn)場運行情況測試,具體數(shù)據(jù)見表2。
新?lián)Q熱器相比原換熱器內徑減少200 mm,折流板間距減少了34 mm,流速提高了0.234 m/s。由表2可知,新?lián)Q熱器傳熱系數(shù)提高明顯。
表2 2015年北I-1換熱器改造設計參數(shù)
分別錄取2014年檢修前后和2015年改造檢修前后10 d原油穩(wěn)定量和輕烴產量數(shù)據(jù)(表3)。
表3 2014年檢修前后和2015年改造檢修前后10 d數(shù)據(jù)
由表3可以看出,北Ⅰ-1原油穩(wěn)定裝置2014年未更換換熱器時,檢修前后原油穩(wěn)定量和輕烴產量沒有明顯變化,2014年北Ⅰ-1原油穩(wěn)定率只有78%;2015年檢修期更換了10臺連續(xù)螺旋折流板換熱器,連續(xù)運行3個月后,比檢修前和2014年日多穩(wěn)定原油992 t,增產輕烴45 t,實現(xiàn)原油100%穩(wěn)定。
1)改造后北Ⅰ-1原油穩(wěn)定裝置可實現(xiàn)全部穩(wěn)定采油廠來油,原油穩(wěn)定率達到100%。
2)每年可多穩(wěn)定原油32.74×104t,增產輕烴1.485×104t/a。
3)輸送蒸發(fā)損耗按1%計算,年減少原油輸送時的蒸發(fā)損耗148.5 t。
4)在2015年原油穩(wěn)定量的情況下,根據(jù)加熱爐的能耗指標1007 m3/(104t·℃)計算,回油溫度由75℃降至70℃,年可節(jié)約加熱爐燃料氣125× 104m3。
[1]劉清.原油穩(wěn)定裝置中防沉積換熱器的應用[J].油氣田地面工程,2011(4):87-88.
[2]劉濤.原油換熱器換熱效果存在問題研究[J].中國化工貿易,2012,5(5):81.
[3]于朋朋.樁西采油廠樁西聯(lián)合站原油穩(wěn)定工藝研究[J].中國石油大學勝利學院學報,2015(1):31-33.
(編輯王艷)
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.06.013
張長寶,工程師,2007年畢業(yè)于東北石油大學(化學工藝專業(yè)),從事天然氣加工方面的工作,E-mail:zhangchangbao@petrochina. com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責任公司天然氣分公司工程技術大隊,163416。
2016-02-18