李德花
摘 要: 火力發(fā)電是一種傳統(tǒng)的發(fā)電方式,對于我國經(jīng)濟的發(fā)展以及居民的正常生活具有重要意義,引風機是鍋爐的主要構(gòu)成部分,但是傳統(tǒng)運行方式所產(chǎn)生的費用較多,不具備良好的經(jīng)濟效益,在一定程度上降低了火電廠的經(jīng)濟效益。文章主要針對發(fā)電廠鍋爐引風機節(jié)能改造工作進行研究分析,并且依舊實際情況提出了一些意見,望能夠推動鍋爐改造工作的開展,從而實現(xiàn)火電廠的持續(xù)發(fā)展。
關(guān)鍵詞:鍋爐 引風機 性能試驗
中圖分類號:TK284.8 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)10-0256-02
在火電廠發(fā)展過程中,風機占據(jù)著重要地位,不僅能夠提高火電廠的經(jīng)濟效益,還能節(jié)約能源。通常來說,造成引風機耗能過多的主要原因包括了:通風設(shè)計人員對管網(wǎng)阻力數(shù)據(jù)計算存在差異、沒有無適宜性能的風機選擇從而選擇高性能風機等,因此,積極對發(fā)電廠鍋爐引風機節(jié)能改造具有重要的意義。
一、引風機性能分析
此次試驗過程中,選擇兩臺電機功率 800 kW 的型號為 Y 6 —40 —26F 引風機,通過對引風機以及電機的運行參數(shù)進行了解,得知引風機的葉輪直徑為2600mm,其轉(zhuǎn)速為960r/min,引風機工作時的介質(zhì)溫度為130℃,介質(zhì)密度為0.87Kg/m3,在此介質(zhì)條件下,引風機的風量每小時可以達到220000m3,風壓為7800Pa;電機的功率為800kW,電壓為10kV,電流為58.8A,轉(zhuǎn)速為每分鐘993r。
二、試驗狀況分析
為了在引風機改造過程中保證各項數(shù)據(jù)的準確性,工作人員對引風機性能進行試驗,然后依據(jù)試驗結(jié)果對引風機改造參數(shù)進行設(shè)計。通過使鍋爐處于不同的負荷狀態(tài),通過試驗,獲取其性能。
該鍋爐兩臺引風機為A和B,每次選擇相同數(shù)量的工況,各個工況的試驗內(nèi)容如下:
(1)工況1:A引風機單獨運行, B引風機關(guān)閉,鍋爐負荷為低負荷。
(2)工況2:A引風機單獨運行, B引風機關(guān)閉。A引風機進口風門開度為100%,然后將鍋爐負荷調(diào)整至相應(yīng)引風量下的負荷。
(3)工況3:開啟B引風機,A引風機保持運行,A引風機進口風門開度為100%,對B引風機的進口風門進行調(diào)整,將鍋爐的負荷調(diào)到額定值,此時,總引風量為額定鍋爐負荷下的最大值。
(4)工況4:A、B兩臺引風機都投入使用,鍋爐負荷、總引風量維持在工況3下的數(shù)值,兩臺引風機的電流相同。
(5)工況5:A、B兩臺引風機都投入使用,鍋爐負荷高負荷,并且使得兩臺引風機的電流相同。
(6)工況 6: A、B兩臺引風機都投入使用,鍋爐負荷、總引風量恢復(fù)到工況3,B引風機進口風門開度為100%,A調(diào)整到合適數(shù)值即可。
通過觀察,工況 3以及工況 6一邊的引風機口風門全開、另一側(cè)引風機進口風門開度較小使得除塵器后的兩側(cè)煙道的煙氣量存在的差異較大,因此,工況 3以及工況 6數(shù)據(jù)不準確,不對其進行分析。
三、試驗結(jié)果與分析
1.鍋爐引風機風量選型分析
依據(jù)下表進行分析,在同樣的狀況下,A引風機的各項指標以及出力都明顯弱于B引風機。因此,選擇A引風機進行改造。改造過程中,工作人員將工況4的煙量調(diào)整到正常狀態(tài)、對轉(zhuǎn)速進行設(shè)計、高癢量的數(shù)值為105.69m3/s,此時鍋爐的引風量為105.69m3/s,單獨的一臺引風機的引風量為52.99m3/s,取值為53m3/s。因此,選擇工況 1 的風量作為改造引風量。在高負荷220t/h、高癢量5.0%、引風機的進口密度為0.86Kg/m3、引風機轉(zhuǎn)速為965r/min時,此時鍋爐總引風量為98.44m3/s,單臺引風機的引風量為49.33m3/s,因此,工況2的引風量用于鍋爐風機選型的引風量。
2.不同試驗工況下引風機風壓試驗
由圖一可知,工作人員將滿負荷試驗工況 4 的引風機風壓調(diào)整到正常狀態(tài)下,對轉(zhuǎn)速進行設(shè)計、高癢量的數(shù)值正常是,此時的數(shù)值為A側(cè)6147Pa,B側(cè)為6045Pa,工作人員通過分析,為了試驗的安全運行,并且B側(cè)的壓力數(shù)值不可用,因此,選擇A、B兩側(cè)中間最大的值進行使用。在該取值過程中,風門的開度依舊為工況4風門開度的72%-81%,此時引風機依據(jù)有較大的風壓富裕量。
在高負荷220t/h、高氧量5.0%、引風機的進口密度為0.86Kg/m3、引風機轉(zhuǎn)速為965r/min,鍋爐總引風量為 98.44m3/s、單臺引風機的引風量為49.22m3/s時 , 所需風壓為5308.5 Pa,工作人員通過相應(yīng)的分析,選用工況2符合實際的需求。
3.引風機改型設(shè)計參數(shù)匯總確定
工作人員通過對幾種改型設(shè)計工況的風量、風壓進行推算,能夠獲取改造需要的參數(shù)。
工作人員通過對鍋爐工況的不同狀況、不同煤種引風機的風量、風壓等相關(guān)數(shù)據(jù)進行研究分析及實驗,決定對引風機的葉輪 、集流器 、機殼蝸舌 、出口煙道流線等部位進行改造。未改造的風機出煙口的擴散角為18°,不能滿足實際需求。相關(guān)規(guī)定要求出煙口的擴散角度應(yīng)該小于12°。另外,工作人員為了降低改造的成本,保留了原來的一些設(shè)備,例如:電機、風箱、軸等。工作人員通過對前面性能進行分析,并且對設(shè)計工況風量 、風壓進行推算,能夠得出改良以后的設(shè)計參數(shù)匯總,并且選擇一些業(yè)績較好引風機制造企業(yè)對相關(guān)部件進行生產(chǎn),才能保證其質(zhì)量。
4.不同試驗工況下煙氣量特性
其他4種工況鍋爐引風機風量實驗數(shù)據(jù)如下表所示。
鍋爐引風機風壓試驗數(shù)據(jù)如下圖:
在改良過程中,工作人員最終確定相應(yīng)的改型參數(shù),然后在和火電廠的實際狀況進行分析,決定選擇Y-7-25-5(Z)型引風機,葉輪(防磨處理)、集流器、機殼等一些主要部件都由該電廠進行制作,出口煙道由相關(guān)公司代為設(shè)計,并且由該電力企業(yè)的生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)。
改良后的鍋爐引風機各項參數(shù)分別為:介質(zhì)密度0.87kg/m3,引風機轉(zhuǎn)速為每分鐘960r,風量為每小時220000m3,全壓為5574Pa,比轉(zhuǎn)數(shù)為61.4,風機效率為83%,軸功率為605kW,運行時的轉(zhuǎn)速為每分鐘996r,風量為每小時336200m3,全壓為6002Pa,軸功率為725.2kW,電機效率、傳動效率以及裝置效率分別為95%、98%以及77.4%,運行轉(zhuǎn)速下的耗電功率為778.9kW,電機電流為49.27A,電機容量應(yīng)大于827kW,當電機的容量為800kW時其富裕系數(shù)為1.16.
其中鍋爐引風機A改型后參數(shù)具體為:對應(yīng)風門開度在TB運行點和MCR運行點分別為0度和30度,入口溫度以及入口密度在兩處運行點都是一樣的,入口溫度為140℃,入口密度為0.87kg/m3,運行狀態(tài)下的TB運行點和MCR運行點的體積流量分別為92.3m3/s和89m3/s,風機全壓分別為6000Pa和5574Pa,風機效率為84.7%以及80.3%,壓縮性修正系數(shù)為0.9795及0.9809,風機軸功率為710.8kW和689.2kW,兩處運行點的風機轉(zhuǎn)速為每分鐘980r,風機轉(zhuǎn)動慣量為1650kgm3。
在鍋爐引風機改造工作完成投入使用以前,工作人員對A引風機進行現(xiàn)場動平衡調(diào)整,軸承振動不能超過0.03mm,機械性能能夠滿足實際的需求。鍋爐引風機A在滿足狀下,平均負荷為198t/h左右,相比改造之前負荷均值上升了38t/h,單引風機技能夠滿足現(xiàn)階段的負荷要求,并且對風機性能進行有效測試,其工作效率為78.6%。
5.鍋爐經(jīng)濟性能分析
工作人員通過對電力市場以及供熱市場按照年發(fā)電利用小時6400h,年供熱為22000t,預(yù)測鍋爐年產(chǎn)汽3270 000t,機組引風機的單機耗能相比改造前降低了1.55Wh/t,每年節(jié)約用電大約為5068500kWh,引風機改造完成以后,每年節(jié)約效益為237.7萬元/年。
四、結(jié)語
綜上所述,火電企業(yè)鍋爐運行過程中,引風機所耗費的能源較大,積極對引風機進行節(jié)能改造,根據(jù)原有引風機系類,最終確定選擇Y4-60-14No.25.5F型引風機,其轉(zhuǎn)速為1450r/min,壓力為:44040pa,流量為:1566m3/h,能夠?qū)崿F(xiàn)能源的節(jié)約。文章通過相關(guān)試驗,明確了鍋爐引風機改造的內(nèi)容,同時也證明了改造的重要性。
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