羅麗麗 劉潯 林偉 劉人源
(梅州環(huán)保設(shè)備有限公司廣東梅州514000)
利用含鎳電鍍廢水制備硫酸鎳的研究
羅麗麗劉潯林偉劉人源
(梅州環(huán)保設(shè)備有限公司廣東梅州514000)
針對(duì)某電鍍廠表面處理過程產(chǎn)生的含鎳廢水,采用“沉淀—酸浸—純化—結(jié)晶”工藝制備硫酸鎳晶體,分別就各步驟的工藝參數(shù)如投藥量、反應(yīng)時(shí)間等進(jìn)行正交實(shí)驗(yàn),比選優(yōu)化出最佳工況條件,在此工況條件下所制取的硫酸鎳產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)符合工業(yè)硫酸鎳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一類標(biāo)準(zhǔn)。
含鎳電鍍廢水;硫酸鎳;沉淀;酸浸
我國(guó)電鍍行業(yè)每年排放約4.5×108t重金屬?gòu)U水,既浪費(fèi)了大量資源,又對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了極大的破壞,如何對(duì)電鍍行業(yè)重金屬?gòu)U水進(jìn)行有效處理和綜合利用顯得十分必要。含鎳廢水在電鍍行業(yè)廢水中占了較大比重,含鎳廢水的回收利用方法已引起國(guó)內(nèi)外廣泛關(guān)注[1-3],將電鍍廠排放液中的鎳離子經(jīng)過回收利用,制成結(jié)晶硫酸鎳,既能減少環(huán)境破壞,又能節(jié)省大量的原材料和資金。但我國(guó)電鍍廢水的資源化技術(shù)目前仍處于探索階段,在工程實(shí)踐中尚存在工藝復(fù)雜、金屬回收率不高、運(yùn)行不穩(wěn)定、產(chǎn)品純度不高、二次污染等問題。本實(shí)驗(yàn)以江西省贛州市某電鍍廠表面處理過程產(chǎn)生的含鎳廢水為原料,探索技術(shù)工藝簡(jiǎn)單、流程短、清潔、易于操作且成本低的鎳回收技術(shù),并優(yōu)化比選出各步驟的最佳工藝條件,以期為工程應(yīng)用提供一定的參考借鑒。
1.1實(shí)驗(yàn)廢水、材料與儀器
本實(shí)驗(yàn)所用水樣來源于江西省贛州市某電鍍廠面處理過程產(chǎn)生的含鎳廢水,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,該廠含鎳廢水每天最小排放量約15 m3,廢水各重金屬組分含量見表1。
表1 含鎳廢水中各組分含量
實(shí)驗(yàn)所用試劑H2SO4、NaOH、NaClO均為分析純,實(shí)驗(yàn)用水為去離子水。
1.2工藝流程
圖1 含鎳廢水回收工藝流程圖
電鍍廢水鎳回收工藝流程詳見圖1,含鎳廢水經(jīng)沉淀產(chǎn)生的鎳泥經(jīng)濃硫酸酸浸、過濾后制得硫酸鎳粗液,經(jīng)進(jìn)一步凈化除雜制得硫酸鎳純?nèi)芤海詈笸ㄟ^多級(jí)蒸發(fā)結(jié)晶制得高純度硫酸鎳晶體,達(dá)到電鍍行業(yè)硫酸鎳質(zhì)量指標(biāo)。
1.3實(shí)驗(yàn)步驟
1.3.1沉淀
取50 mL含鎳廢水,采用20%NaOH作沉淀劑,分別考察堿投加量、反應(yīng)溫度、時(shí)間等因素對(duì)沉淀效果的影響,并優(yōu)選出最佳工況條件,用于后續(xù)實(shí)驗(yàn)。
1.3.2酸浸
稱得一定量的鎳泥泥漿,緩慢加入濃硫酸,不斷攪拌,控制一定的液固比,浸取2 h,取浸取液進(jìn)行分析檢測(cè)其中鎳離子的含量,計(jì)算鎳的浸出率。
1.3.3純化除雜
經(jīng)酸浸后得到的硫酸鎳粗液中殘存具有還原性的雜質(zhì),因此需通過進(jìn)一步氧化處理實(shí)現(xiàn)凈化除雜。
1.3.4結(jié)晶
將凈化除雜后的濾液泵入真空蒸發(fā)濃縮罐,先調(diào)整溶液pH值,通過嚴(yán)格控制蒸發(fā)過程,當(dāng)溶液中鎳含量達(dá)到300g/L~400g/L,停止溶液蒸發(fā),把溶液轉(zhuǎn)入結(jié)晶罐,通過實(shí)施嚴(yán)格的結(jié)晶工序,最終制得符合電鍍要求的硫酸鎳晶體。
1.4分析方法
Ni2+采用丁二酮肟分光光度法測(cè)定;其他金屬離子采用原子吸收分光光度法分析;按國(guó)標(biāo)方法測(cè)定粗品銅和粗品硫酸鎳。
2.1沉淀
NaOH投加量對(duì)鎳沉淀率的影響如圖2所示。
圖2 鎳沉淀率隨堿投加量變化曲線
由圖2中可知,剛開始加入20%NaOH溶液后,鎳沉淀率逐漸提高,但其變化率較平緩,隨著NaOH投加量增至25 mL時(shí),鎳離子沉淀率明顯提高,當(dāng)NaOH加入量為45 mL時(shí),鎳沉淀率激增至99.34%,繼續(xù)增加投堿量,鎳沉淀率未有明顯變化。沉淀法制備鎳泥的關(guān)鍵是要控制好pH值,要根據(jù)處理水質(zhì)和需要除去的重金屬種類,選擇恰當(dāng)?shù)膒H值。故根據(jù)本實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),加堿量對(duì)鎳沉淀率影響很大,使鎳沉淀率達(dá)較高情況下的最佳條件為:加入20%的NaOH45 mL并使其廢水pH為8.5~9.5范圍內(nèi)。
2.2酸浸
通過正交試驗(yàn),優(yōu)化比選出酸浸最佳工藝條件,即硫酸添加比2.8:1、浸出時(shí)間2 h、浸出溫度25℃及液固比10:1,此工藝條件下可得到深藍(lán)色澄清硫酸鎳溶液,鎳浸出率為96.0%,充分保證了含鎳電鍍污泥中金屬鎳回收產(chǎn)品的純度和產(chǎn)量。
2.3純化除雜
采用NaClO對(duì)酸浸出硫酸鎳粗液進(jìn)行氧化處理,然后通過分子篩對(duì)溶液中的雜質(zhì)進(jìn)行吸附沉淀,經(jīng)過濾,使溶液進(jìn)一步得到純化,分析溶液中鎳及主要雜質(zhì)的含量。
2.4結(jié)晶
取1L除雜純化后過濾得到的硫酸鎳溶液進(jìn)入真空蒸發(fā)罐,加入濃硫酸調(diào)節(jié)溶液pH值為2~4,蒸發(fā)速度為每小時(shí)蒸發(fā)起始溶液量的40%~50%,當(dāng)溶液濃縮至鎳含量達(dá)到350 g/L~400g/L時(shí),停止蒸發(fā),將溶液轉(zhuǎn)入結(jié)晶罐,保持溶液溫度90℃~95℃,繼續(xù)攪拌溶液30 mins,攪拌速率為90 r/min,循環(huán)冷卻水流量為5 L/min,使溶液在1 h內(nèi)溫度緩慢降到50℃~65℃,然后關(guān)閉冷卻水,自然冷卻的降溫速率約1℃/min,溶液中開始出現(xiàn)結(jié)晶時(shí),提高攪拌器速率至50 r/min,隨著結(jié)晶顆粒的增多增大,溶液顏色由深藍(lán)變成綠色,將攪拌器速率降低至40r/min,當(dāng)結(jié)晶溫度到33℃~45℃時(shí),結(jié)晶停止,得含硫酸鎳晶體的溶液,靜置陳化后經(jīng)真空過濾及干燥后得硫酸鎳晶體(NiSO4·6H2O),過濾母液回流至酸浸工藝。
由本工藝制得的結(jié)晶硫酸鎳經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的結(jié)果如表2所示。
表2 結(jié)晶硫酸鎳產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)結(jié)果表明,本工藝所制取的硫酸鎳產(chǎn)品主要質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)符合工業(yè)硫酸鎳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(HG/T2824—1997)一類標(biāo)準(zhǔn)。
(1)鎳沉淀率達(dá)較高情況下的最佳條件為每50 mL含鎳廢水加入45 mL 20%的NaOH并使其廢水pH為8.5~9.5范圍內(nèi);(2)酸浸最佳工藝條件為硫酸添加比2.8:1、浸出時(shí)間2 h、浸出溫度25℃及液固比10:1;(3)針對(duì)某電鍍廠表面處理過程產(chǎn)生的含鎳廢水,采用“沉淀—酸浸—純化—結(jié)晶”工藝制備硫酸鎳晶體,產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)符合工業(yè)硫酸鎳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一類標(biāo)準(zhǔn)。
[1]汪晴,熊杰,葉錦韶.電鍍行業(yè)重金屬在線回收清潔生產(chǎn)技術(shù)[J].生態(tài)科學(xué),2015,34(4):163-168.
[2]鄭利祥.離子交換法處理含鎳電鍍廢水的工程應(yīng)用[J].工業(yè)水處理,2015,35(10):87-90.
[3]祁高月,莊海超,李勇,等.南方某電子公司R-CHIP電鍍廢水處理及回用工程[J].水處理技術(shù),2015,3:036.
羅麗麗(1984—),女,梅縣區(qū),研究生,中級(jí)工程師,水污染治理。