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亭子口電站技術(shù)供水系統(tǒng)的優(yōu)化改造

2016-12-07 02:13:17馮磊
水電站機電技術(shù) 2016年11期
關(guān)鍵詞:電動閥減壓閥主變

馮磊

(嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪 628400)

亭子口電站技術(shù)供水系統(tǒng)的優(yōu)化改造

馮磊

(嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪 628400)

亭子口電站技術(shù)供水系統(tǒng)承擔(dān)著發(fā)電機空氣冷卻器、推力軸承及導(dǎo)軸承油冷卻器、水輪機水導(dǎo)軸承油冷卻器、主變冷卻器等設(shè)備所需的冷卻用水和主軸密封用水。在實際運行過程中,存在較多問題,如主變冷卻水僅一路水源,機組供水控制程序設(shè)計復(fù)雜等,經(jīng)過對其進行改造優(yōu)化,技術(shù)供水系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。

技術(shù)供水系統(tǒng);主變冷卻器;控制程序;改造優(yōu)化

0 引言

亭子口水利樞紐位于四川省廣元市蒼溪縣境內(nèi),是嘉陵江干流開發(fā)中唯一的控制性工程,是以防洪、發(fā)電及城鄉(xiāng)供水、灌溉為主,兼顧航運以及攔沙減淤等其他綜合利用工程。電站共安裝4臺單機額定容量為275 MVA的水輪發(fā)電機組,電站總裝機1 100MW。

技術(shù)供水系統(tǒng)主要包括發(fā)電機空氣冷卻器、推力軸承及導(dǎo)軸承油冷卻器、水輪機水導(dǎo)軸承油冷卻器、主變冷卻器等設(shè)備所需的冷卻用水和主軸密封用水。每臺機組均設(shè)有1套技術(shù)供水系統(tǒng),主要實現(xiàn)對主備用濾水器、機組供水主備用減壓閥的自動控制;主變供水主備用減壓閥和相關(guān)的技術(shù)供水電動閥門的自動控制及對流量、壓力的監(jiān)視等。

1 技術(shù)供水系統(tǒng)存在的問題

1.1主變冷卻器供水

機組和主變的技術(shù)供水均來自于機組蝸殼取水,單機單用,無法互為備用,當(dāng)機組需要排空壓力鋼管水消缺或小修時,主變將失去技術(shù)供水,需要將主變從系統(tǒng)中退出運行,由于亭子口水電站的主接線為發(fā)電機變壓器聯(lián)合單元角形接線,單元中另一臺主變也會同時退出運行;一臺主變送電時也需將單元中另一臺主變臨時退出運行,再同時沖擊兩臺主變受電,這樣既增加了倒閘操作的次數(shù)[1],又增加了主變的受電沖擊次數(shù),也減少了主變的使用壽命。

1.2技術(shù)供水PLC控制程序

(1)對機組供水、主變供水、正反沖、四通閥正反沖實行自動定期輪換,并且分汛期和非汛期兩種方式進行,而現(xiàn)場控制設(shè)備電動閥門可靠性不高,經(jīng)常開閥、關(guān)閥不到位,造成頻繁切換不成功引起機組冷卻水中斷,使機組事故停機。

(2)當(dāng)濾水器定時(4 h)清洗或差壓清洗時都會使1號濾水器與2號濾水器自動切換,切換頻率過于頻繁。且濾水器清洗、故障、堵塞等信號未上送監(jiān)控。一旦電動閥未開關(guān)到位或故障,會造成頻繁切換時機組和主變冷卻供水中斷[2]。

(3)對機組供水時流量低或壓力低時切換至另1路供水,同時關(guān)閉原供水閥和減壓閥,容易造成當(dāng)流量低或壓力低時另1路閥門未完全打開就將原水源關(guān)閉,易引起機組冷卻水中斷。

2 技術(shù)供水系統(tǒng)的改造和優(yōu)化

(1)結(jié)合目前技術(shù)供水的方式,在主變技術(shù)供水室內(nèi),將4臺主變技術(shù)供水減壓閥前端管路串聯(lián)在一起,將原埋設(shè)的DN350管路加長分出1路DN200和1路DN150的管路,一路DN150管路至原技術(shù)供水系統(tǒng),另一路經(jīng)球閥再至新增DN200管路,從而將4臺主變技術(shù)供水串聯(lián)在一起互為備用。管路走向:從主變技術(shù)供水室DN350管路處取水,將管路沿墻配管至下游墻總管,所有管路采用支架架設(shè)方式,距地面約2.3m。其中需安裝的主要設(shè)備有每個機組段的主變技術(shù)供水DN350偏心半球閥4臺,DN200球閥4臺,DN50球閥1臺,套筒式伸縮節(jié)1臺,管路約140m及其相應(yīng)的各管道附件等,其他輔助工作包括支架安裝、管路防腐等。如圖1所示。

圖1 主變冷卻器供水系統(tǒng)改造圖

(2)由于我廠為調(diào)頻機組,在頻繁的開停機時,X217閥或X219閥開關(guān)閥速度過快,產(chǎn)生水錘效應(yīng)引起相連管路很大振動,對管路、減壓閥及電動閥造成損壞,所以在機組開機時,先控制機組供水系統(tǒng)X217閥或X219閥打開,待X217或X219閥打開后,再打開減壓閥DT3或DT4;停機時,先控制機組減壓閥DT3或DT4關(guān)閉,待機組減壓閥DT3或DT4關(guān)閉后,再關(guān)閉機組技術(shù)供水系統(tǒng)X217閥或X219閥,其他電動閥保持原來狀態(tài),且主備用水源根據(jù)開停機實現(xiàn)自動輪換。

(3)機組運行時,當(dāng)主用水源由于故障,造成壓力低(低于0.15MPa)和流量低(低于800 L/min)同時滿足情況下,能自動切換至備用水源,切換的過程中,先開備用水源的電動閥,待電動閥全開后,再開備用水源的減壓閥;待備用水源開啟正常后再關(guān)閉主用水源的減壓閥,待主用水源的減壓閥全關(guān)后,再關(guān)主用水源的電動閥,同時為了防止電動閥故障或開關(guān)不到位造成主備用水源頻繁切換,邏輯優(yōu)化僅允許切換一次[3]。

(4)機組正反沖供水,在觸摸屏增設(shè)“正向供水”、“反向供水”選擇操作按鈕,4臺閥門均可控時,不需要機組停機限制條件,可以人為直接通過操作成組或單個控制閥門實現(xiàn)正反沖切換,某閥門不可控時,不能切換,觸摸屏給出提示,切換按鈕不顯示。取消自動定期控制,定期切換操作由運行人員根據(jù)機組實際需要進行。正反沖時閥門操作順序:X223開、X221開、X222關(guān)、X224關(guān)為正沖,X224開、X222開、X221關(guān)、X223關(guān)為反沖。

(5)將機組主備用濾水器清洗、故障、堵塞信號通過擴展繼電器上送至監(jiān)控系統(tǒng),避免了濾水器清洗、故障、堵塞時,運行人員在中控室無法進行監(jiān)視;同時取消濾水器清洗時主備用水源自動頻繁切換功能,濾水器前后電動閥保持原來狀態(tài),運行人員根據(jù)實際需要在觸摸屏上進行人為操作。

(6)取消主變供水自動切換控制,主備用水源減壓閥均放置OPEN位,不參與控制,只控制減壓閥前電動閥,日常的主備切換由運行人員根據(jù)實際需要在觸摸屏上操作進行,避免了主備用濾水器自動切換時壓力、流量降低使主變供水自動頻繁切換,而電動閥和減壓閥可靠性不高,易造成主變冷卻水中斷跳相鄰單元2臺機組。

(7)針對機組供水、主變供水、正反沖、四通閥正反沖自動定期輪換邏輯設(shè)計復(fù)雜,條件判斷不合理,且相互之間存在聯(lián)動關(guān)系,取消技術(shù)供水包括汛期和非汛期兩種控制方式,為了達(dá)到機組主備用水源的平均合理利用,根據(jù)機組自動開停機次數(shù)自動進行輪換,主變主備用供水因為不存在頻繁啟停,其控制方式由運行人員根據(jù)實際需要在觸摸屏上進行人為操作。

3 改造優(yōu)化后的效果

針對以上機組技術(shù)供水系統(tǒng)提出的改進方案,目前已全部實施完成,達(dá)到的效果如下:

(1)我廠主接線為發(fā)電機變壓器聯(lián)合單元角形接線,單元中一臺主變停運另一臺主變會同時退出運行;一臺主變送電時也需將單元中另一臺主變臨時退出運行,再同時沖擊兩臺主變受電,主變技術(shù)供水增加備用水源后,將4臺主變技術(shù)供水串聯(lián)在一起互為備用,當(dāng)機組需要排空壓力鋼管水消缺或小修僅停機組不需要停主變時,主變不會失去技術(shù)供水而退出運行。

1)減少了主變倒閘操作的次數(shù),降低了誤操作的概率;

2)減少了主變的受電沖擊次數(shù),延長了主變的使用壽命;

3)減少了水能的損失,提高了水能的合理利用。

(2)機組主備用水源根據(jù)開停機實現(xiàn)自動輪換后,保證了主備用水源的平均合理利用;開機時,先開啟X217閥或X219閥,待X217或X219閥全開后,再開啟減壓閥DT3或DT4;停機時,先關(guān)閉減壓閥DT3或DT4,待減壓閥DT3或DT4全關(guān)后,再關(guān)閉X217閥或X219閥,邏輯修改后,避免了因電動閥和減壓閥同時開關(guān)產(chǎn)生水錘效應(yīng)使相連管路振動,對管路、減壓閥及電動閥造成損壞,實施至今未出現(xiàn)由于管路振動引起閥門故障現(xiàn)象。

(3)機組運行時,當(dāng)主用水源壓力低和流量低同時滿足情況下,能自動切換至備用水源,切換的過程中,先開備用水源,待備用水源開啟正常后再關(guān)閉主用水源。項目實施后,消除了因單個傳感器跳變或故障引起的主備切換;消除了備用水源未全部打開的情況下主用水源先關(guān)閉的現(xiàn)象;同時為了防止電動閥故障或開關(guān)不到位造成主備用水源頻繁切換,僅允許主備切換一次,提高了設(shè)備運行的可靠性。

(4)在觸摸屏增設(shè)機組“正向供水”、“反向供水”選擇操作按鈕,可以根據(jù)設(shè)備實際情況通過操作成組或單個控制閥門實現(xiàn)正反沖切換,若某閥門不可控時,不能切換,觸摸屏給出提示,切換按鈕不顯示;閥門均可控時,不需要機組停機限制條件,均可進行正反沖操作。提高了設(shè)備運行的可靠性。

(5)將機組主備用濾水器清洗、故障、堵塞信號通過擴展繼電器上送至監(jiān)控系統(tǒng),便于運行人員在中控室進行遠(yuǎn)方監(jiān)視;同時取消濾水器清洗時主備用水源自動頻繁切換功能,運行人員根據(jù)實際需要在觸摸屏上進行人為操作,提高了設(shè)備運行的可靠性。

(6)主變供水自動切換控制不參與機組供水聯(lián)動控制,日常的主備切換由運行人員根據(jù)實際需要在觸摸屏上操作進行,消除了主備用濾水器自動切換時壓力、流量降低使主變供水自動頻繁切換,切換過程中易造成主變冷卻水中斷而使保護跳機,提高了設(shè)備運行的可靠性。

(7)針對機組供水、主變供水、正反沖、四通閥正反沖自動定期輪換邏輯設(shè)計復(fù)雜,條件判斷不合理,且相互之間存在聯(lián)動關(guān)系,取消技術(shù)供水包括汛期和非汛期兩種控制方式,進行邏輯優(yōu)化改造,根據(jù)機組自動開停機次數(shù)自動進行輪換,主變主備用供水因為不存在頻繁啟停,其控制方式由運行人員根據(jù)實際需要在觸摸屏上進行人為操作,提高了設(shè)備運行的效率,降低了因主備用水源頻繁切換引起故障發(fā)生的幾率。

4 結(jié)論

通過對技術(shù)供水系統(tǒng)的改造和優(yōu)化,提高了機組自動開停機成功率,減少水能損失,減少設(shè)備停電檢修時閥門操作,減少主變沖擊次數(shù),延長主變的使用壽命,降低了因主備用水源頻繁切換造成冷卻水中斷引起故障的幾率,提高設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

[1]甘緯.大型水電機組技術(shù)供水系統(tǒng)優(yōu)化研究與改造[J].紅水河,2013,32(1):53-56.

[2]徐剛,王雨生.龍灘水電站機組技術(shù)供水正反向控制改造[C]//全國大型水電機組技術(shù)經(jīng)驗交流會,2008.

[3]向巧鳳.水電廠機組技術(shù)供水系統(tǒng)改造[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2013(13):123-125.

TV737

B

1672-5387(2016)11-0034-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2016.11.012

2016-07-28

馮磊(1982-),男,工程師,從事設(shè)備管理和維護工作。

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