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水電廠一起齒盤測頻故障案例處理分析

2016-12-01 01:36:30王威威
山東工業(yè)技術(shù) 2016年20期
關(guān)鍵詞:齒盤殘壓測頻

王威威

(掛治水電廠,貴州 錦屏 556700)

水電廠一起齒盤測頻故障案例處理分析

王威威

(掛治水電廠,貴州 錦屏 556700)

以水電廠一起齒盤測速故障及殘壓測頻故障導(dǎo)致的開機不成功事件,分析其發(fā)生的原因及暴露的問題,提出整改的措施,為同類事件提供參考。

調(diào)速器;測頻;齒盤;殘壓;故障;原因;防范

0 引言

電力系統(tǒng)負(fù)荷的不斷變化將導(dǎo)致系統(tǒng)頻率的波動,為適應(yīng)電力系統(tǒng)負(fù)荷的變動,必須不斷的調(diào)節(jié)水輪發(fā)電機組的有功功率輸出,維持機組的轉(zhuǎn)速(頻率)在規(guī)定范圍內(nèi),這就是水輪機調(diào)節(jié)的基本任務(wù)。因此,水輪機的頻率測速也至關(guān)重要,但掛治電廠某日就發(fā)生一起因機組齒盤測速和殘壓測速故障導(dǎo)致的開機不成功事件。本文就該次事件的過程及原因進(jìn)行分析,提出整改措施,避免類似事件的發(fā)生,為同類電廠提供參考依據(jù)。

1 電廠基本概述

掛治水電廠位于沅水干流上游河段清水江的中下游,壩址位于貴州省錦屏縣境內(nèi),屬于低水頭河床式電站,具有日調(diào)節(jié)性能。電站正常蓄水位322m,調(diào)節(jié)庫容710萬m3,安裝3臺50MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組;年平均發(fā)電量為4.021億kW·h,年利用小時數(shù)2681h,保證出力42.5MW,以一回220kV出線接入湖南電網(wǎng)。

掛治電廠機組測頻方式有非接觸式接近開關(guān)的齒盤測頻和采用發(fā)電機機端電壓互感器采集的殘壓測頻兩種方式,兩種測速信號可單獨或同時工作,默認(rèn)齒盤測速信號為主用測速信號,PT信號作為備用信號;當(dāng)齒盤測速信號故障時,自動切換至殘壓PT測速方式。正常情況下第一開機過程中使用齒盤測頻功能,第二開機過程中使用殘壓測頻功能。但自該廠投產(chǎn)以來,開機至空轉(zhuǎn)過程中由于機組殘壓較低,達(dá)不到殘壓測頻模塊的閥值,導(dǎo)致殘壓測頻不穩(wěn)定,調(diào)速器頻繁報故障,接力器頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度。當(dāng)殘壓測頻故障和齒盤測頻故障同時發(fā)生在第二開機過程中時,將直接導(dǎo)致機組停機,存在極大的安全隱患,嚴(yán)重影響調(diào)速器系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

2 事件發(fā)生及處理經(jīng)過

某日,#1機組維護(hù)消缺后需要開機空載調(diào)試,但在開機至空載過程中#1機組轉(zhuǎn)速上升至25%Ne(額定轉(zhuǎn)速,下同)后不再上升,導(dǎo)葉全關(guān),轉(zhuǎn)速開始下降,按照電廠停機流程,機組轉(zhuǎn)速小于20%Ne時風(fēng)閘會自動投入,但在機組轉(zhuǎn)速小于20%Ne時風(fēng)閘未自動投入。

運行值班人員查看報警信息時發(fā)現(xiàn)#1機沒有停機令而導(dǎo)葉全關(guān)導(dǎo)致機組轉(zhuǎn)速下降,遂立即下達(dá)停機令后#1機組走正常停機流程,風(fēng)閘投入,轉(zhuǎn)速下降。該廠立即組織監(jiān)控專業(yè)、調(diào)速器、機械專業(yè)人員各對監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)速器電氣部分及機械部分等各部位進(jìn)行檢查、分析。值班人員查看報警及電廠非停點統(tǒng)計分析得知,殘壓測頻故障和齒盤測速故障同時存在,會導(dǎo)致調(diào)速器停機、開機不成功。監(jiān)控系統(tǒng)無停機令導(dǎo)致鎖錠未投、轉(zhuǎn)速下降至20Ne%未投風(fēng)閘,直至停機令下達(dá)后鎖錠、風(fēng)閘投入,機組走正常停機流程。

經(jīng)分析調(diào)速器故障系齒盤測速模塊故障導(dǎo)致,利用機組停機間隙對#1機調(diào)速器齒盤測頻模塊進(jìn)行更換后故障消除?,F(xiàn)場對調(diào)速器機械部分、電氣部分及轉(zhuǎn)速接近開關(guān)等部位進(jìn)行檢查無異常后開#1機組至空載運行正常。

3 設(shè)備故障判斷與分析

事件發(fā)生后,該廠迅速組織人員從機械、監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)速器等各專業(yè)分析故障原因:

3.1 機械專業(yè)排查

(1)機組在開機過程中轉(zhuǎn)速繼電器20%Ne接點先動作后復(fù)歸,導(dǎo)葉全關(guān)信號先復(fù)歸后動作,表明機組開機過程中轉(zhuǎn)速到過20%Ne,導(dǎo)葉及接力器啟閉正常,故可排除接力器及主配卡塞等機械故障情況;

(2)因為機組在開機過程中轉(zhuǎn)速未到100%Ne時,比例伺服閥會一直向開機方向開啟,所以可排除比例伺服閥發(fā)卡故障。

3.2 監(jiān)控專業(yè)排查

從報警信息查得監(jiān)控系統(tǒng)并無#1機組停機令,也無其他事故信號、異常開出命令。當(dāng)班值長下達(dá)停機令,機組按正常停機流程停機,說明監(jiān)控系統(tǒng)并無其他異常。

3.3 調(diào)速器專業(yè)排查

(1)在調(diào)速器機調(diào)柜測量比例伺服閥電源正常,檢查相關(guān)端子接線及接頭無松動、連接正常,排除比例伺服閥失電導(dǎo)致機組停機的情況;(2)查看監(jiān)控系統(tǒng)報警發(fā)現(xiàn)有調(diào)速器齒盤測頻和殘壓測頻故障,初步判斷為開機過程中殘壓測頻及齒盤測頻同時故障,調(diào)速器無法測量機組轉(zhuǎn)速,立即轉(zhuǎn)入停機過程(關(guān)閉導(dǎo)葉,但監(jiān)控系統(tǒng)無停機令);(3)現(xiàn)場對齒盤測頻回路進(jìn)行了檢查,相關(guān)接線及插拔無松動,實際模擬齒盤測頻采集過程正常,所以事件過程中齒盤測頻為瞬時故障。

經(jīng)過上述排查最終確定為齒盤測頻模塊老化導(dǎo)致偶爾報齒盤測頻故障,同時殘壓測頻故障未復(fù)歸最終導(dǎo)致調(diào)速器停機而引起開機不成功。

4 暴露的問題及防范措施

4.1 暴露的問題

(1)專業(yè)人員缺陷處理不到位、責(zé)任心不強。齒盤測頻故障在1 月12日首次出現(xiàn)14分鐘后才復(fù)歸,現(xiàn)場檢查無異常;其后1月13日、1月14日又先后兩次出現(xiàn)齒盤測頻故障,專業(yè)人員僅僅對齒盤測頻回路的接線及插拔進(jìn)行了緊固,沒有采取進(jìn)一步的分析及處理措施。

(2)專業(yè)人員對全廠“非停點、拒動點”分析統(tǒng)計表不夠熟悉,未對齒盤測頻故障引起的危害引起重視,且沒有充分運用電廠“非停點”統(tǒng)計表解決實際問題。電廠“非停點”統(tǒng)計表已分析出殘壓測頻故障和齒盤測速故障同時存在時將導(dǎo)致開機不成功,但齒盤測頻故障前3次出現(xiàn)均在機組并網(wǎng)后,而我廠調(diào)速器在機組并網(wǎng)后采用開度模式,并沒有采用頻率模式,因此機組并網(wǎng)后該故障并不影響機組運行,導(dǎo)致維護(hù)專業(yè)人員放松了警惕,忽略了開機過程中出現(xiàn)會引發(fā)嚴(yán)重后果。

(3)調(diào)速器齒盤測頻模塊從投產(chǎn)到現(xiàn)在已運行近多年,已接近電子產(chǎn)品使用壽命年限,專業(yè)人員對調(diào)速器設(shè)備老化趨勢分析不到位,未及時根據(jù)設(shè)備老化趨勢提前更換相關(guān)備品。

(4)專業(yè)人員在日常工作中存在畏難心理,機組殘壓測頻故障頻發(fā)早已列入QC攻關(guān)項目,但相關(guān)專業(yè)人員沒有認(rèn)真研究故障原因,覺得該故障無法處理,加上機組還有齒盤測頻可用,便得過且過,缺乏攻堅克難的鉆研精神。

(5)運行值班人員專業(yè)技能不夠熟練,對“非停點”統(tǒng)計掌握程度不夠,對設(shè)備缺陷發(fā)生后未能引起重視,督促維護(hù)人員及時消除設(shè)備缺陷。

4.2 整改及防范措施

(1)加強設(shè)備缺陷管理工作,嚴(yán)格落實設(shè)備管理責(zé)任制。專業(yè)人員對自身管轄設(shè)備缺陷要及時處理;針對難處理的、重復(fù)出現(xiàn)的缺陷,召開設(shè)備分析會,仔細(xì)研討設(shè)備故障原因及處理辦法,制定相關(guān)防范措施。

(2)加強設(shè)備老化趨勢分析。尤其是對接近使用壽命年限的模塊、電路板等元器件提前進(jìn)行更換,并建立更換臺賬,實時跟蹤設(shè)備老化趨勢。

(3)完善機組調(diào)速器運行程序。1)當(dāng)調(diào)速器A套采集不到機組頻率時,調(diào)用調(diào)速器B套采集的機組頻率,確保機組在開機過程中能有兩路頻率采集;2)將齒盤測頻故障及殘壓測頻故障同時發(fā)生后延時2s再開出,防止第二開機過程中齒盤測頻及殘壓測頻發(fā)生瞬時故障導(dǎo)致的停機,提高了機組運行的可靠性;3)提高殘壓測頻測量電壓值。殘壓測頻電壓采集于機端PT二次側(cè)的相電壓,而我廠機端PT采用Y型接線,線電壓為√3倍相電壓,故可通過將機端PT二次側(cè)所取相電壓改為線電壓來提高殘壓測頻所采集的電壓,從而使殘壓達(dá)到殘壓測頻模塊的閥值,盡可能消除殘壓測頻故障缺陷;4)由于第二開機過程中殘壓測頻不穩(wěn)定,接力器頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度,故可將第二開機度也采用齒盤測頻,這樣就避免了接力器頻繁調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開度。

(4)舉一反三,防范未然,避免類似事件發(fā)生。如果殘壓測頻故障存在,同時齒盤測速探頭A/B套故障、調(diào)速器PLC故障、轉(zhuǎn)速繼電器故障機組無法轉(zhuǎn)至空轉(zhuǎn)態(tài)、比例伺服閥驅(qū)動信號消失等等都將導(dǎo)致開機不成功。因此需加強電廠“非停點、拒動點”統(tǒng)計表的運用、培訓(xùn)工作,對統(tǒng)計表中的設(shè)備元器件進(jìn)一步徹查隱患和缺陷;專業(yè)人員要做到對“非停點、拒動點”統(tǒng)計表中的關(guān)鍵設(shè)備元器件工作狀態(tài)心中有數(shù),確保不影響機組安全穩(wěn)定運行;定期對生產(chǎn)運行值班人員及維護(hù)專業(yè)人員的培訓(xùn)工作,加強對“非停點、拒動點”統(tǒng)計表的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

5 結(jié)束語

本文僅以調(diào)速器齒盤測頻故障分析機組開機不成功的原因及防范措施,為水電廠同類事故提供參考依據(jù)。但水電廠開機不成功原因有很多,如監(jiān)控系統(tǒng)開機流程任意一點未動作都會導(dǎo)致開機流程無法繼續(xù)走下去等,因此,在日常工作中就必須對這些“非停點、拒動點”進(jìn)行統(tǒng)計、培訓(xùn),并進(jìn)行深入分析,確保水電廠機組開的出、穩(wěn)得住、停得下,滿足電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行需求。

[1]魏守平.水輪機調(diào)節(jié)(M).武漢:華中科技大學(xué)出版社,2009.

[2].ZCP系列轉(zhuǎn)速信號裝置產(chǎn)品用戶手冊(Z).武漢事達(dá)電氣股份有限公司,2006.

[3]杜學(xué)云.水電廠一起直流系統(tǒng)接地故障的處理分析[J].工業(yè)技術(shù),2012.

10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.20.157

王威威(1986-),男,湖北孝感人,助理工程師,主要從事水電廠發(fā)電運行值班工作。

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