李超 盧強 郭萌 趙勇 谷佳琪
(首都航天機械公司北京100076)
換熱站動力系統(tǒng)節(jié)能技術改造的效益分析
李超盧強郭萌趙勇谷佳琪
(首都航天機械公司北京100076)
換熱站動力系統(tǒng)作為供暖的主要能耗設備,能耗量非常大,本文通過對變頻技術原理及高效電機原理的介紹,分析了換熱站動力系統(tǒng)的運行現(xiàn)狀,并介紹了節(jié)能改造的過程,通過對改造后節(jié)能量及節(jié)約效益的分析,得出變頻技術及高校電機企業(yè)有很大的節(jié)能空間。
換熱站;變頻技術;高效電機;節(jié)能
現(xiàn)階段,我國工業(yè)領域風機、水泵的用電量占全國總用電量的30%,是主要耗能的通用機械。據(jù)調(diào)查,在我國有70%的風機、85%的水泵處于工頻運行狀態(tài)。低效設備或高效設備低效運行十分普遍。
因此,從運行觀點看,在動力機械領域負載傳動系統(tǒng)中采用電動機變頻調(diào)速技術,系統(tǒng)效率可提高20%~30%。另外,從設備角度看,電機作為風機、水泵系統(tǒng)的主要能耗和動力設備,采用新型電機設計、新工藝及新材,可調(diào)高電機效率3%~5%。
流體機械按生產(chǎn)和工藝要求,需要經(jīng)常調(diào)節(jié)風量或流量,調(diào)節(jié)的方法一般有兩種:(1)不調(diào)節(jié)電機的轉速,利用擋板遮擋閥門或放空的辦法來調(diào)節(jié)風量或流量;(2)不調(diào)節(jié)擋板閥門的開度,通過調(diào)節(jié)電機的轉速來達到調(diào)節(jié)風量或流量的目的,在要求相同流量的條件下,上述兩種解決方法的功率消耗是不相同的。
對于第一種方法,由于電機的轉速基本不變,所以在風量或流量調(diào)節(jié)前后,電機所消耗的功率基本不變。
對于第二種方法,情況則有所不同,由于流體機械的轉速變化與流量、揚程(壓力)和功率之間有如下關系:
式中,Q、F、P分別表示轉速為n時的流量、揚程(壓力)、功率;Q1、F1、P1分別表示轉速為n1時的流量、揚程(壓力)、功率。
由式(1)可知,流體機械負載的流量與轉速成正比,揚程(壓力)與轉速的二次方成正比,功率與轉速的三次方成正比。所以當流量需要改變時,通過調(diào)節(jié)電機的轉速,便能達到目的,但是所需功率以近似流量的三次方大幅度下降。
高效節(jié)能電機,主要是采用新型電機設計、新工藝和新材料,通過降低電磁能、熱能和機械能的損耗,提高電機輸出效率。
提高電機的效率主要是降低電機的五種損耗,即定子繞組損耗、轉子繞組損耗、鐵心損耗、風摩損耗及雜散損耗。因此,提高電機效率主要從減少損耗入手,高效節(jié)能電機對降低五種損耗的主要措施有:(1)使用磁性槽楔,使磁性槽楔使氣隙密度分布趨于均勻,減少空載電流,提高功率因數(shù);(2)降低鐵心損耗,;(3)增加轉子和定子的有效材料用量,改進線圈結構,增加銅線的截面,減少銅耗,提高制造精度,降低雜質(zhì)損耗;(4)降低機械損耗,(5)降低雜散損耗。
高效節(jié)能電機的比普通電機節(jié)能效果有明顯的提高,一般情況下電機輸出效率平均可提高3%~5%,總損耗比普通系列電機降低20%以上,節(jié)約電量消耗能15%左右,并且隨著高效節(jié)能電機的運行時間越長,節(jié)約電量效果越明顯。
3.1換熱站系統(tǒng)動力運行現(xiàn)狀
公司換熱站系統(tǒng)原有2臺315kW的6kV中壓循環(huán)水泵,運行狀態(tài)一用一備,工頻運轉,每年運行時間為145天。
換熱站循環(huán)水泵,靠調(diào)節(jié)出口或入口閘閥方式來進行,人為增加管網(wǎng)阻力達到變化流量和壓力的目的。在控制過程中,流程阻力損失增加,葉片轉速不變,電機輸入功率并無減少,而是白白地損失在調(diào)節(jié)過程中。水泵長期處于高速、滿負荷狀態(tài)下運行,因此維護工作量大,設備壽命低,并且運行現(xiàn)場噪聲大,影響環(huán)境。
3.2換熱站動力系統(tǒng)節(jié)能改造實施
將原來6kV的中壓供電系統(tǒng)改為380V的低壓供電系統(tǒng),原2臺315kW的循環(huán)水泵改造為3臺132kW的循環(huán)水泵,管道系統(tǒng)一并改造,改造后系統(tǒng)圖見圖1,改造后可達如下效果:循環(huán)水泵效率由原來的80%提高到86%;改造后的電機選用可達能效二級的超高效電機;電機系統(tǒng)加裝變頻裝置,并在變頻控制柜加裝進、出線電抗及濾波裝置,減少對電網(wǎng)的污染;改造后可減少管網(wǎng)的阻力,系統(tǒng)效率提高。
3.3改造后自動控制的實現(xiàn)
改造后的控制系統(tǒng)采用變頻+工頻控制,工頻控制加裝軟啟,以便平穩(wěn)啟動,變頻控制通過水泵進出口壓差進行控制調(diào)節(jié)。變頻器拖動電機進行調(diào)速時,應確保水泵供水量一定水泵進出口壓差一定,以滿足供水的需求。當供水水量增加或者減少時,通過壓力傳感器將信號傳給變頻器,變頻器通過PID調(diào)節(jié)輸出頻率,隨之改變水泵轉速,從而改變供水流量,以確保管網(wǎng)壓差和水量維持在在設定范圍內(nèi)。改造后控制系統(tǒng)圖見圖2。
圖1換熱站動力系統(tǒng)改造后管道系統(tǒng)圖
圖2換熱站動力系統(tǒng)改造后控制系統(tǒng)圖
4.1節(jié)能量計算
改造前系統(tǒng)運行為1臺315kW水泵運行,改造后為2臺132kW的電機運行,可節(jié)省用電負荷51kW,改造后電機平均頻率為46.1 Hz,根據(jù)調(diào)速節(jié)電原理的理論節(jié)電負荷計算公式:
式中:ΔP表示節(jié)電負荷,P1表示運行時電機額度功率;f1表示改造前電機輸出平均頻率為;f2表示改造后電機輸出平均頻率。
根據(jù)式(2)可計算出節(jié)電負荷為57kW,所以換熱站動力系統(tǒng)可節(jié)省用電負荷為電機永久性轉移負荷與變頻節(jié)電負荷之和,共計108kW。由于采用高效電比普通電機可提高效率2%左右,可節(jié)省用電負荷5.3kW。改造后,每年可節(jié)約用電負荷113.3 kW該換熱站系統(tǒng)每年運行145天,每天運行24h,所以年節(jié)電量為394284 kW,節(jié)電率達36%。
4.2經(jīng)濟效益分析
通過對改造前后節(jié)電量的分析,可知節(jié)能潛力較大,目前我公司執(zhí)行電費單價為1.47元/kw·h,所以每年可節(jié)省費用67.96萬元,該項目總投資130萬元,預計2.24年左右可回收成本。
4.3無形效果
(1)采用兩臺水泵替代一臺水泵運行,安全性能更好,使供暖工作更加有保障。(2)加裝變頻裝置后,電機可以在零速、零電壓的情況下啟動,從而降低啟動電流,提高電機繞組的承受力,延長電機的使用壽命。(3)水泵低速運行,可以減少機件磨損、震顫,延長水泵的使用壽命。(4)采用變頻調(diào)速后,可降低環(huán)境噪音,對減少職工勞動強度也有積極的作用。
推廣使用高效電機和變頻技術對于我國當前的節(jié)能減排具有重要意義,隨著科學技術的發(fā)展,變頻調(diào)速技術和高效電機將廣泛地應用于流體機械領域。通過對電機動力系統(tǒng)改造,可有效地降低能源消耗,提高能源利用效率,有利于改善環(huán)境,延長設備使用壽命,這對于公司貫徹國家節(jié)能減排政策,減少公司經(jīng)營成本,提高公司經(jīng)濟效益具有重要意義。
[1]陸耀慶.供熱通風設計手冊[M].北京中國建筑工業(yè)出版社,1987.
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[3]GBT 21056-2007風機、泵類負載變頻調(diào)速節(jié)電傳動系統(tǒng)及其應用技術條件.[S].國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.中國國家標準化管理委員會,2007.
[4]李孟波.淺談高效節(jié)能電機在電廠中的應用.電源技術應用, 2013(02).
李超(198—),男,山西臨汾人,碩士研究生,2009年畢業(yè)于中國石油大學(北京)熱能工程,工程師,研究方向:節(jié)能技術。