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高爐噴煤量算法模型的優(yōu)化改進

2016-11-21 02:14夏江波
山東冶金 2016年5期
關(guān)鍵詞:煤量控制算法高爐

夏江波

(山鋼股份濟南分公司檢修工程公司,山東濟南 250101)

高爐噴煤量算法模型的優(yōu)化改進

夏江波

(山鋼股份濟南分公司檢修工程公司,山東濟南250101)

針對高爐噴吹小時噴煤量算法模型和瞬時噴吹量算法模型存在數(shù)據(jù)失真、精準性差等問題,重新構(gòu)建了高爐噴吹的小時噴煤量算法模型和瞬時噴吹量算法模型,小時噴煤量算法模型按照1 h時間段內(nèi)噴煤量累積的方式計算,瞬時噴吹量算法模型以倒罐后5 min之內(nèi)和倒罐后5 min之外分別采用不同的算法。該算法模型應(yīng)用后,提高了小時噴煤量和瞬時噴吹量的精準性。

高爐噴煤;精準性;小時噴煤量;瞬時噴吹量

1 前言

高爐噴煤是高爐生產(chǎn)的重要組成部分,在高爐噴煤系統(tǒng)中,噴煤量是重要的工作參數(shù),噴煤量分為小時噴煤量和瞬時噴吹量,兩者主要用作高爐熱量計算和燃料比分析,是高爐操作的重要參考依據(jù),也是噴吹設(shè)備操作的重要參考依據(jù),使噴吹過程接近目標值。這兩個參數(shù)算法模型的準確可靠與否直接關(guān)系到高爐噴煤的精準性,關(guān)系到高爐爐況的穩(wěn)定順行。

原采用的小時噴煤量和瞬時噴吹量控制算法存在的弊端主要有:小時噴煤量控制算法采樣時間較短,經(jīng)過放大計算后,波動較大,存在數(shù)據(jù)失真,失去真實意義;同時,瞬時噴吹量控制算法在噴吹倒罐時罐重信號數(shù)據(jù)波動幅度較大,經(jīng)過計算獲取的瞬時噴吹量表現(xiàn)為數(shù)據(jù)突然上升或下降,也存在數(shù)據(jù)失真問題,不能直接指導生產(chǎn),影響高爐噴煤噴吹的精準性。為此,需對這兩種算法模型進行重新構(gòu)建[1]。

2 高爐噴吹工藝流程

山鋼股份濟南分公司3 200 m3高爐配備1套噴吹系統(tǒng),采用3罐并列、相同輸煤主管加分配器方式。噴吹系統(tǒng)由上球閥、下球閥、充壓閥、放散閥、補氣閥、流化閥、給煤閥、出煤閥組成,分為ABC 3個噴吹罐。

整個噴吹過程按照泄壓、裝煤、等待、預(yù)倒罐、倒罐和噴煤6個狀態(tài)順序循環(huán)執(zhí)行,其中,3個噴吹罐,2個在待噴吹,1個在噴吹,依次交替執(zhí)行。假設(shè)B罐處于噴吹狀態(tài),C罐處于待噴吹狀態(tài),A罐剛剛完成噴吹。首先A罐先泄壓,依次打開下鐘閥、下料閥,煤粉進入A罐中,A罐罐重到達上限,依次關(guān)閉下料閥和下鐘閥,A罐進入待噴吹狀態(tài)。當B罐罐重下降到達C罐流化極限時,C罐開流化閥;當B罐罐重下限到達時,C罐進入預(yù)倒罐狀態(tài),C罐依次開充壓閥和補氣閥,向罐內(nèi)充壓,到達罐內(nèi)壓力上限停止充壓;當B罐罐重下下限到達時,C罐進入倒罐狀態(tài),此時C罐依次開啟送煤閥、補氣閥和下煤閥,C罐進入噴吹狀態(tài)。同時B罐依次關(guān)閉下煤閥、補氣閥和送煤閥,停止噴吹,接著B罐開始泄壓,執(zhí)行流程與A罐泄壓相同。這樣,ABC 3個噴吹罐依次交替作業(yè),噴吹工藝連續(xù)、穩(wěn)定進行。

3 小時噴煤量算法模型優(yōu)化

3.1小時噴煤量算法模型

小時噴煤量算法模型采用與噴煤工藝同步記錄的方式,系統(tǒng)采集噴吹罐開始噴吹信號和噴吹結(jié)束信號,嚴格按照1 h時間段內(nèi)噴煤量累積的方式,實現(xiàn)小時噴煤量準確可靠計量。如圖1所示,系統(tǒng)以T0時刻為1 h的開始時刻,記錄下噴吹罐的重量M0。1 h后,1個噴吹罐內(nèi)噴吹結(jié)束,記錄下噴吹結(jié)束時噴吹罐的重量M1,則1 h內(nèi)噴吹煤量W1=M0-M1。同時,下一個噴吹罐開始噴吹,記錄后1個噴吹罐開始噴吹時的重量M2,噴吹結(jié)束時記錄噴吹罐重量M3,下一個噴吹罐噴煤量W2=M3-M2。以此類推,計算出最后1個噴吹罐的噴煤量Wn,由此可以計算出小時噴煤量為:W=W1+W2+…+Wn。高爐噴煤正常生產(chǎn)中1個噴吹罐噴吹時間為25 min左右,所以一般情況下n≤3。

采用此小時噴煤量算法模型,避免了改造之前算法中取樣信號被放大到3 600倍產(chǎn)生的誤差,直接反映了噴吹罐實際噴吹煤量,小時噴煤量數(shù)據(jù)更加準確可靠,提高了噴吹的精準性。

圖1 小時噴煤量計算模型原理

3.2應(yīng)用效果

改進后的小時噴煤量算法模型是根據(jù)噴吹罐的狀態(tài),由噴吹罐的重量直接計算出來,避免了計算乘以一個倍數(shù)的弊端,不會將誤差放大,提高了穩(wěn)定性,同時改進后的計算模型考慮了倒罐時的重量變化,消除了倒罐狀態(tài)對小時噴煤量的影響。以3 200 m3高爐噴煤生產(chǎn)為例,工況預(yù)計小時噴煤量在45 t/h左右,采用原小時噴煤量算法模型計算出來的數(shù)據(jù)基本上在50 t/h以上,采用改進后的小時噴煤量算法模型計算出來的數(shù)據(jù)在44~46 t/h,高爐理論計算更加準確,為高爐生產(chǎn)提供重要依據(jù)。

4 瞬時噴吹量算法模型優(yōu)化

4.1瞬時噴吹量算法模型

由于倒罐時罐重信號數(shù)據(jù)波動幅度較大,瞬時噴吹量算法模型以倒罐后5 min之內(nèi)和倒罐后5 min之外為分界點,分別采用不同的算法。

1)倒罐后5 min之內(nèi)瞬時噴吹量算法模型。在倒罐后5 min之內(nèi),按照噴煤罐開始噴煤時刻記錄經(jīng)過濾波后的罐重值A(chǔ)(t),同時進行時間計算,設(shè)定時間為C(h),并且再設(shè)置1個5 s定時器,從倒罐噴煤的開始時刻每個5 s中采集一次經(jīng)過濾波后的罐重值B(t)。這樣采用如下公式計算出倒罐后前5 min之內(nèi)的瞬時噴吹量,倒罐后前5 min之內(nèi)的瞬時噴吹量I=(A-B)/C。

由于每隔5 s采集一次B值,所以A-B不停地做均勻的變化,這樣瞬時噴吹量的值就實現(xiàn)了濾波效果,數(shù)值不會躍變,比較客觀真實地反映倒罐后前5 min之內(nèi)的瞬時噴吹量。

2)倒罐后5 min之外瞬時噴吹量算法模型。在這一階段原來的瞬時噴吹量算法模型計算出來的瞬時噴吹量,表現(xiàn)為數(shù)據(jù)突然上升或下降,波動較大。主要原因為操作人員在根據(jù)瞬時量數(shù)據(jù)進行噴吹設(shè)備操作的過程中引起噴吹罐壓力、流量等參數(shù)突變,造成數(shù)據(jù)失真。對于這個問題,構(gòu)建的瞬時噴吹量算法模型采用對罐重值進行二次濾波和優(yōu)化數(shù)據(jù)的方法進行處理。對于經(jīng)過一次濾波的罐重值采用同樣的技術(shù)手段進行二次濾波,參與到倒罐后5 min之外瞬時噴吹量算法模型計算,并且在算法模型中,建立一組60位的寄存器W,采集二次濾波值,即從倒罐后5 min開始每5 s采集一次經(jīng)過二次濾波后的罐重值,并在每5 s的觸發(fā)時間將罐重值放入寄存器W[60]中。在第1個5 s的時刻將W[60]放入寄存器W[59]中,依次循環(huán)。在第60個5 s的時刻將W[1]放入寄存器W[0]中。這樣,倒罐后前5 min之外的瞬時噴吹量I=(W[0]-W[60])×12。

4.2程序設(shè)計

程序采用Rockwell公司Rslogix 5000軟件開發(fā),在程序設(shè)計中,依靠噴吹罐噴吹狀態(tài)信號觸發(fā)5 s方波信號,利用5 s方波信號采集料罐罐重值,并實現(xiàn)在60個寄存器中數(shù)據(jù)傳遞,實現(xiàn)濾波和微分效果。

瞬時噴吹量算法模型消除了瞬時噴吹量數(shù)據(jù)失真的問題,算法模型計算出來的瞬時噴吹量沒有出現(xiàn)數(shù)據(jù)突然上升或下降的現(xiàn)象,比較真實的反映了瞬時噴吹量數(shù)據(jù),提高了瞬時噴吹量的準確性,有助于高爐調(diào)劑。

4.3應(yīng)用效果

噴煤操作人員根據(jù)高爐生產(chǎn)的需要和設(shè)備的工況條件隨時操作設(shè)備,對瞬時噴吹量進行調(diào)節(jié),使瞬時噴吹量與高爐要求的瞬時噴吹量相一致,調(diào)節(jié)的重要依據(jù)就是依照算法模型計算出來的瞬時噴吹量數(shù)據(jù)曲線,較之以前的瞬時噴吹量算法模型。改進后的瞬時噴吹量算法模型計算出來的數(shù)據(jù)更加接近真實情況,曲線波動較小,解決了原算法的數(shù)據(jù)波動弊端,實現(xiàn)穩(wěn)定、精準噴吹。

以3 200 m3高爐噴煤生產(chǎn)班組統(tǒng)計為例,高爐需求瞬時噴吹量為45 t/h。按照高爐需求瞬時噴吹量和實際瞬時噴吹量的差值在45 t/h且持續(xù)時間>1 min的噴吹偏差為統(tǒng)計依據(jù),原瞬時噴吹量算法模型計算出來的數(shù)據(jù)曲線指導生產(chǎn),平均每小時產(chǎn)生的噴吹偏差達到5次,采用改進后的瞬時噴吹量算法模型后,平均每小時產(chǎn)生的噴吹偏差達到1次,同時瞬時噴吹量偏差的幅度也在減小。

5 結(jié)語

小時噴煤量和瞬時噴吹量控制算法的開發(fā)應(yīng)用克服了原控制算法模型的弊端,減少了由于原算法模型的缺陷所帶來的數(shù)據(jù)失真的弊端,提高了小時噴煤量和瞬時噴吹量的準確性,真實地反映了噴煤生產(chǎn)狀態(tài),實現(xiàn)了提高高爐噴煤系統(tǒng)的精準性,有助于提高對高爐的調(diào)劑能力,對于穩(wěn)定爐況、降低焦比、提高高爐產(chǎn)量有著重要的意義。

[1]尚巍,翟蔚,陳秀清,等.高爐噴煤預(yù)計模型的改進[J].遼寧科技大學學報,2011,34(3):247-250.

Abstrraacctt::In allusion to the problems of data distortion and bad accuracy from the old algorithm model of hour pulverized coal injection and instantaneous pulverized coal injection,a rebuild method of the algorithm model of hour pulverized coal injection and instantaneous pulverized coal injection was introduced in this paper.The algorithm model of hour pulverized coal injection was applied to accumulate the coal injection in an hour,the algorithm model of instantaneous pulverized coal injection was applied in two different methods,they are at later and before five minutes in tank-to-tank time respectively.The two algorithm models can improve the accuracy.

Key worrddss::blast furnace pulverized coal injection;accuracy;hour pulverized coal injection;instantaneous pulverized coal injection

Optimization and Improvement of BF Coal Injection Rate Algorithm Model

XIA Jiangbo
(The Maintenance Engineering Company of Jinan Branch of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Jinan 250101,China)

TF538.6+3

B

1004-4620(2016)05-0010-02

2016-01-08

夏江波,男,1982年生,2006年畢業(yè)于安徽工業(yè)大學自動化專業(yè)?,F(xiàn)為山鋼股份濟南分公司檢修工程公司高爐部工程師,從事高爐煉鐵自動化方面工作。

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