左 星 周井紅 劉 慶
(1.中國(guó)石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院2.中國(guó)石油西南油氣田分公司川中油氣礦)
精細(xì)控壓鉆井技術(shù)在高石001-X4井的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)*
左星1周井紅2劉慶1
(1.中國(guó)石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院2.中國(guó)石油西南油氣田分公司川中油氣礦)
高石001-X4井是四川盆地高石梯構(gòu)造震旦系燈影組氣藏的一口開發(fā)井,該井儲(chǔ)層裂縫發(fā)育、安全密度窗口窄,H2S含量高,常規(guī)鉆井鉆遇裂縫后則會(huì)引發(fā)嚴(yán)重井漏、噴漏同存,造成井控風(fēng)險(xiǎn)大。應(yīng)用精細(xì)控壓鉆井技術(shù),在同一裸眼井段鉆遇多個(gè)不同壓力系數(shù)的溢漏顯示層,通過(guò)合理壓力控制,確保了鉆井作業(yè)安全順利進(jìn)行,延長(zhǎng)了鉆井井段,增大了儲(chǔ)層泄流面積,提高了單井產(chǎn)量,取得了良好的應(yīng)用效果,為將來(lái)采用精細(xì)控壓鉆井技術(shù)開發(fā)高石梯燈影組氣藏積累了經(jīng)驗(yàn)。圖3表2參5
四川盆地高石梯燈影組高溫中含硫噴漏同存精細(xì)控壓鉆井
四川盆地川中高石梯區(qū)塊海相儲(chǔ)層是四川油氣田勘探開發(fā)重點(diǎn)區(qū)域。該區(qū)塊目的層震旦系燈影組埋藏較深,井深一般在5 500 m左右。地層壓力高、裂縫發(fā)育、氣層普遍含硫,常規(guī)鉆井使用的鉆井液密度高于地層漏失壓力系數(shù),造成了施工作業(yè)井漏頻繁、處理復(fù)雜時(shí)間長(zhǎng),并且井控安全風(fēng)險(xiǎn)大。據(jù)統(tǒng)計(jì),該區(qū)塊作業(yè)的18口井中有15口井發(fā)生過(guò)井漏,平均單井漏失量達(dá)751 m3,處理復(fù)雜井況時(shí)間達(dá)到329 h。
高石001-X4井是該構(gòu)造上的一口開發(fā)井,地層壓力系數(shù)低(1.15~1.19),溫度高(約151℃),安全密度窗口窄,存在噴漏同存的極大風(fēng)險(xiǎn),為確保該井安全、順利鉆至設(shè)計(jì)井深,實(shí)現(xiàn)地質(zhì)目標(biāo),采用了精細(xì)控壓鉆井技術(shù)。
(1)鉆進(jìn)中鉆遇多個(gè)氣層,安全密度窗口窄,頻繁交替發(fā)生井漏、溢流的風(fēng)險(xiǎn)大。
(2)儲(chǔ)層裂縫發(fā)育,常規(guī)堵漏方式效果不佳,難以維持正常鉆井作業(yè)。
(3)本井以氣顯示為主,噴漏同存,井控風(fēng)險(xiǎn)較大。
(4)高石梯燈影組氣藏H2S含量高。鄰井高石2井天然氣中H2S含量為16.43 g/m3,高石3井天然氣中H2S含量為22.73 g/m3,高石12井天然氣中H2S含量為15.71g/m3。H2S的監(jiān)測(cè)與防護(hù)是本井作業(yè)的一大難點(diǎn)。
2.1鉆井方式
采用精細(xì)控壓鉆井技術(shù),根據(jù)地層實(shí)測(cè)孔隙壓力與漏失壓力,實(shí)時(shí)調(diào)整井底壓力。在鉆進(jìn)、接單根等過(guò)程合理控制井底壓力,減小不同工況轉(zhuǎn)換過(guò)程井底壓力波動(dòng),實(shí)現(xiàn)井下壓力平穩(wěn)控制。
2.2井底壓力監(jiān)測(cè)方式
采用水力學(xué)計(jì)算方式結(jié)合儲(chǔ)存式井下壓力計(jì),實(shí)時(shí)掌握井底壓力變化?,F(xiàn)場(chǎng)根據(jù)井底壓力變化情況并結(jié)合地面微流監(jiān)測(cè)技術(shù),對(duì)井下壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。
2.3硫化氫防護(hù)與處理
鉆井液中預(yù)先加入1%~1.5%的除硫劑,保持鉆井液pH值在10以上;精細(xì)控壓鉆進(jìn)過(guò)程采用微過(guò)平衡方式,減少地層流體進(jìn)入井筒;在地面安裝固定監(jiān)測(cè)裝置,加強(qiáng)地面H2S的在線監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)H2S后按照井控實(shí)施細(xì)則進(jìn)行處理。
2.4起下鉆方式
先帶壓起鉆至上部井段,注入重漿帽,再進(jìn)行常規(guī)吊灌起鉆。
2.5溢流、井漏復(fù)雜情況處理
鉆進(jìn)中發(fā)生井漏,通過(guò)降低井口壓力控制值、鉆井液排量或鉆井液密度等方式,尋找漏失壓力平衡點(diǎn)后,再控壓鉆進(jìn)。
鉆進(jìn)中發(fā)生溢流,求得地層壓力,確定壓力平衡點(diǎn)后,再控壓鉆進(jìn)。
3.1井身結(jié)構(gòu)及鉆具組合
(1)井身結(jié)構(gòu)
高石001-X4井的井身結(jié)構(gòu)如表1所示。
表1 高石001-X4井實(shí)際井身結(jié)構(gòu)
(2)鉆具組合
Φ149.2 mmPDC鉆頭+Φ120.6 mm螺桿鉆具+ Φ120.7 mm止回閥(2只)+Ф120.7 mm存儲(chǔ)式壓力計(jì)+Φ120.6 mm無(wú)磁鉆鋌MWD+Φ120.6 mm懸掛短節(jié)+Φ101.6 mm斜坡加重鉆桿+Φ101.6 mm斜坡鉆桿。
3.2現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
高石001-X4井四開采用1.10~1.15 g/cm3的鉆井液在井段5 356~5 860 m進(jìn)行了精細(xì)控壓鉆井作業(yè),共鉆遇2個(gè)良好裂縫顯示層,實(shí)現(xiàn)了在嚴(yán)重井漏、噴漏同存的裂縫儲(chǔ)層進(jìn)行安全鉆井、油氣勘探的目標(biāo)。
3.2.1鉆遇裂縫的處理
(1)在5 449 m鉆遇第一個(gè)裂縫顯示層
本井鉆完水泥塞后,將鉆井液密度降至1.15g/cm3,從井深5 361 m開始精細(xì)控壓鉆進(jìn)。當(dāng)鉆至井深5 449 m溢流0.5 m3,關(guān)井求得儲(chǔ)層孔隙壓力系數(shù)1.18~1.19,循環(huán)排氣過(guò)程控壓1~3 MPa,火焰高度2~5 m,未發(fā)現(xiàn)H2S,井下出現(xiàn)微漏,計(jì)算地層漏失壓力系數(shù)介于1.19~1.20,安全密度窗口1.18~1.20。隨后根據(jù)安全密度窗口,控制井底壓力當(dāng)量密度1.19~1.20 g/cm3精細(xì)控壓鉆進(jìn),鉆進(jìn)過(guò)程未出現(xiàn)井漏情況。圖1為精細(xì)控壓鉆進(jìn)過(guò)程井底壓力情況。
(2)在5 474 m鉆遇第二個(gè)裂縫顯示層
精細(xì)控壓鉆進(jìn)至井深5 474 m放空0.08 m,漏失鉆井液1.3 m3,隨后降低排量循環(huán),漏速5~20 m3/h,根據(jù)測(cè)量的環(huán)空液面高度,分析該儲(chǔ)層漏失壓力系數(shù)介于1.16~1.17,略低于第一個(gè)儲(chǔ)層壓力系數(shù)。
現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)不同壓力系數(shù)的兩個(gè)儲(chǔ)層,進(jìn)行了井底壓力控制測(cè)試(圖2為井底壓力分析曲線):當(dāng)井底壓力當(dāng)量密度控制在1.16 g/cm3時(shí),未發(fā)生井漏,但一個(gè)遲到時(shí)間后液面上漲,發(fā)生溢流,地面出氣量500~1 300 m3/h,火焰高3~7 m;當(dāng)井底壓力當(dāng)量密度控制在1.19~1.25 g/cm3時(shí),出現(xiàn)不同程度井漏,未發(fā)生溢流。為確保鉆井作業(yè)安全順利實(shí)施,最終采用了在井漏狀態(tài)下的鉆進(jìn)策略,并針對(duì)不同當(dāng)量密度漏失情況,優(yōu)選了合理井底壓力控制范圍。圖3為井底壓力與漏速的關(guān)系曲線。
圖1 井底壓力隨井深變化曲線
圖2 井底壓力分析曲線
圖3 井底壓力與漏速關(guān)系的曲線
根據(jù)漏失情況,采用了1.10~1.13 g/cm3的鉆井液,控制套壓0~2 MPa,保持井底壓力當(dāng)量密度1.19~1.20 g/cm3進(jìn)行精細(xì)控壓鉆井作業(yè),在漏速1~2m3/h微漏條件下安全順利鉆至井深5860m完鉆。
3.2.2壓井堵漏作業(yè)
本井共進(jìn)行了兩次壓井堵漏作業(yè),但堵漏效果均不佳。
第一次是在5 474 m鉆遇裂縫儲(chǔ)層,由于漏速較高,不滿足安全鉆井作業(yè)要求,后期采用了質(zhì)量體積分?jǐn)?shù)為10%的堵漏鉆井液堵漏,但效果不佳。堵漏及輔助作業(yè)時(shí)間3 d,漏失鉆井液186.5 m3。
第二次是在完鉆后,為了降低完井管串下入過(guò)程溢流風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行了堵漏作業(yè)。采用質(zhì)量體積分?jǐn)?shù)為14%的堵漏鉆井液堵漏,效果不佳,堵漏及輔助作業(yè)時(shí)間12 d,并造成鉆具水眼堵塞,漏失堵漏漿及鉆井液共計(jì)328.2 m3。
由于該類儲(chǔ)層裂縫發(fā)育,常規(guī)堵漏方式效果不佳,可根據(jù)安全作業(yè)窗口,在微漏條件下作業(yè),避免堵漏作業(yè)損失的時(shí)間及可能造成的井控風(fēng)險(xiǎn)。
3.2.3起下鉆作業(yè)
由于井下處于漏失狀態(tài),起鉆主要采用了注入重漿帽再吊灌的方式,下鉆采用了控壓下鉆方式。
根據(jù)儲(chǔ)層壓力系數(shù)1.18~1.19,采用1.13 g/cm3的鉆井液井口控壓3.5MPa,保持井底壓力當(dāng)量密度約1.2 g/cm3。帶壓起鉆至3 700 m左右,注入2.04 g/cm3的鉆井液14m3,保持井底壓力大于氣層壓力約3MPa,再吊灌起鉆,每3柱灌1.13 g/cm3的鉆井液一次,為確保安全,每次多灌0.1~0.2 m3,起鉆完后,每半小時(shí)灌0.5 m3。
下鉆過(guò)程,常規(guī)下鉆至套管鞋處,用1.13 g/cm3的鉆井液替出2.04g/cm3的重漿帽,然后帶壓1~3MPa下鉆到底。
本井采用該方式起下鉆13趟,沒(méi)有發(fā)生溢流風(fēng)險(xiǎn),但每次起下鉆漏失鉆井液60~80 m3,因起下鉆漏失鉆井液近千方。因此,改善起下鉆工藝對(duì)于減少鉆井液漏失量具有顯著意義。
3.2.4完井作業(yè)
本井采用裸眼完井方式,使用了裸眼封隔器。在下入裸眼封隔器時(shí),依然使用了旋轉(zhuǎn)防噴器,在完井工具下入過(guò)程中若發(fā)生溢流,可及時(shí)進(jìn)行循環(huán)排氣與控壓下鉆,避免井控風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
完井管串下入過(guò)程中,采用1.21 g/cm3鉆井液,始終保持微漏狀態(tài),順利將裸眼封隔器下至設(shè)計(jì)井深,下入過(guò)程未發(fā)生溢流,共漏失鉆井液61.6 m3。
3.2.5主要成果
(1)本井鉆遇裂縫層后,采用精細(xì)控壓鉆井技術(shù),根據(jù)儲(chǔ)層安全密度窗口合理調(diào)節(jié)井底壓力,保持穩(wěn)定的微過(guò)平衡狀態(tài),既提高了裂縫儲(chǔ)層鉆井作業(yè)的安全性,還確保了在嚴(yán)重井漏儲(chǔ)層中的順利鉆進(jìn),實(shí)現(xiàn)了裂縫儲(chǔ)層的安全、高效鉆探作業(yè)。
(2)鉆遇窄安全密度窗口儲(chǔ)層后,通過(guò)精確控制井底壓力,實(shí)現(xiàn)了微過(guò)平衡、微漏鉆進(jìn),減少了鉆進(jìn)過(guò)程中的鉆井液漏失量,鉆進(jìn)中漏失量?jī)H占四開鉆井作業(yè)漏失量的9%。四開儲(chǔ)層段漏失鉆井液共計(jì)約1 611.1 m3,其中鉆進(jìn)漏失鉆井液150.9 m3,堵漏及起下鉆作業(yè)漏失鉆井液1 460.2 m3。
(3)本井采用精細(xì)控壓鉆井技術(shù),有效延長(zhǎng)了儲(chǔ)層井段,增大了泄油面積,完井后測(cè)試產(chǎn)量108.33×104m/d,是鄰井平均產(chǎn)量的3.46倍。為鄰井與本井的產(chǎn)量對(duì)比情況如表2所示。
表2 產(chǎn)量對(duì)比情況表
(1)精細(xì)控壓鉆井技術(shù)是解決類似高石梯燈影組裂縫儲(chǔ)層井下復(fù)雜難題的有效技術(shù),不但能提升井控安全性,更能有效延伸鉆井井段,增大儲(chǔ)層暴露面積,提高單井產(chǎn)量。
(2)本井在5 474 m鉆遇裂縫及完鉆后,進(jìn)行了多次堵漏作業(yè),但效果不佳,不但造成了大量的鉆井液漏失,增加了非生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間,還可能造成儲(chǔ)層傷害。鑒于精細(xì)控壓鉆井技術(shù)能有效解決窄安全密度窗口井漏嚴(yán)重、井控風(fēng)險(xiǎn)大的工程難題,建議在類似儲(chǔ)層中鉆遇裂縫后,不需進(jìn)行堵漏作業(yè),直接按精細(xì)控壓鉆井技術(shù)要求繼續(xù)施工作業(yè)。
(3)當(dāng)前針對(duì)窄安全密度窗口儲(chǔ)層,起下鉆主要采用重漿帽+吊灌方式,鉆井液漏失量較大,建議針對(duì)起下鉆方式做進(jìn)一步研究。
[1]左星,肖潤(rùn)德,梁偉,等.精細(xì)控壓鉆井技術(shù)在高石19井實(shí)踐與認(rèn)識(shí)[J].鉆采工藝,2014,37(6):9-10
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(修改回稿日期2016-06-27編輯景岷雪)
中國(guó)石油川慶鉆探工程公司科研計(jì)劃項(xiàng)目(編號(hào)CQ2014B-32-Z1)高效防漏堵漏及井控配套技術(shù)研究課題。
左星,男,1981年出生,碩士,工程師;2007年畢業(yè)于西南石油大學(xué)油氣井工程專業(yè),長(zhǎng)期從事欠平衡/控壓鉆井研究及服務(wù)工作。地址:(618300)四川省廣漢市中山大道鉆采工程技術(shù)研究院。電話:13320876791。E-mail:zuox_ccde@cnpc.com.cn