劉豇瑜 袁學(xué)芳 馮覺(jué)勇 黃龍藏 張 鍵 徐海霞
(中國(guó)石油塔里木油田公司)
解除重晶石深度污染技術(shù)
劉豇瑜袁學(xué)芳馮覺(jué)勇黃龍藏張鍵徐海霞
(中國(guó)石油塔里木油田公司)
塔里木盆地庫(kù)車(chē)山前克深氣田地層壓力系數(shù)高,鉆揭目的層時(shí)鉆井液采用了大量的重晶石加重,因儲(chǔ)層裂縫發(fā)育,重晶石固相侵入裂縫系統(tǒng),堵塞滲流通道,結(jié)果導(dǎo)致氣井產(chǎn)量偏低或沒(méi)有產(chǎn)出。針對(duì)重晶石堵塞,運(yùn)用螯合理論,通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)返排液離子分析表明,重晶石解堵劑能夠溶解裂縫內(nèi)的重晶石固相。該技術(shù)首次在X井試驗(yàn),作業(yè)后氣井日產(chǎn)氣量由0.9×104m3增加到5.2×104m3,增產(chǎn)5.7倍,恢復(fù)了深度傷害氣井的產(chǎn)能。該技術(shù)已推廣應(yīng)用在Y氣田,增產(chǎn)效果顯著,日產(chǎn)氣量由26.2×104m3提高到75.2×104m3,增產(chǎn)近3倍。圖4表4參6
塔里木盆地克深氣田儲(chǔ)層傷害重晶石解堵高溫高壓氣井產(chǎn)能
塔里木盆地庫(kù)車(chē)山前克深氣田儲(chǔ)層裂縫發(fā)育,地層壓力超過(guò)110 MPa,地層溫度大于150℃,平均孔隙度4.7%,平均滲透率0.055 mD,屬于典型的高溫高壓裂縫性致密砂巖儲(chǔ)層[1-2]。由于地層壓力系數(shù)高,鉆井過(guò)程中采用大量重晶石加重,因儲(chǔ)層裂縫發(fā)育,目的層鉆完井液漏失嚴(yán)重,鉆完井液侵入天然裂縫,液相部分滲入地層孔隙基質(zhì)中,固相部分(重晶石等加重材料)殘留在裂縫中,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間老化,造成重晶石等固相堵塞,結(jié)果導(dǎo)致氣井產(chǎn)量偏低或沒(méi)有產(chǎn)出。重晶石(BaSO4)是一種化學(xué)性質(zhì)非常穩(wěn)定的礦物質(zhì),極難溶于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿,酸化(壓)作業(yè)難以有效清除重晶石固相堵塞[3-4]。針對(duì)重晶石堵塞,運(yùn)用螯合理論,結(jié)合儲(chǔ)層特征,通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和返排液研究表明重晶石解堵劑溶解力強(qiáng)、易返排。首先在X井開(kāi)展先導(dǎo)性試驗(yàn),結(jié)果表明,該解堵劑能夠溶解天然裂縫內(nèi)的重晶石固相堵塞,解除儲(chǔ)層傷害,恢復(fù)了氣井產(chǎn)能,為高溫高壓裂縫型低滲氣藏的增產(chǎn)提供了新思路。
由于儲(chǔ)層裂縫的寬度往往大于鉆、完井液和修井液中的固相顆粒尺寸,作業(yè)過(guò)程中,工作液的固相顆粒就會(huì)在正壓差作用下進(jìn)入裂縫,在縫內(nèi)形成堆積,堵塞滲流通道從而降低裂縫導(dǎo)流能力(圖1)[5]。
圖1 固相侵入裂縫傷害機(jī)理示意圖
庫(kù)車(chē)山前克深氣田地層壓力系數(shù)高,目的層鉆進(jìn)時(shí)以水基鉆進(jìn)液體系為主,但無(wú)論是水基還是油基鉆井液體系均采用了大量的重晶石加重,重晶石用量671~2 534 t,平均用量1 345.6 t,且目的層漏失嚴(yán)重,漏失最高達(dá)1 361.1 m3,平均漏失量904.9 m3(表1)。儲(chǔ)層裂縫發(fā)育,平均裂縫密度0.4條/m,裂縫寬度在220~290 μm之間,平均為260 μm,而重晶石的直徑為10~75 μm。因此,鉆完井過(guò)程中,就會(huì)有大量的重晶石固相顆粒侵入天然裂縫系統(tǒng)。
表1 克深氣田部分井鉆井液重晶石用量和目的層漏失情況統(tǒng)計(jì)表
2.1解堵機(jī)理
重晶石解堵劑是一種無(wú)色-淡黃色液體,密度為1.03 g/cm3,pH值介于12~14。其主要成分為螯合劑,能夠與多價(jià)金屬離子發(fā)生螯合,溶解堵塞固相,尤其能夠螯合Ba2+,與重晶石形成真溶液。其解堵作用過(guò)程是先將裂縫中的固相軟化、溶解,然后通過(guò)螯合將重晶石顆粒分散、懸浮,最后隨返排液排出井筒(圖2)[6]。其反應(yīng)方程式為:
BaSO4+2YNa={Y-Ba2+Y-}+SO42-+2Na+
式中:
YNa—螯合劑的鈉鹽。
2.2溶解力評(píng)價(jià)
將濾紙?jiān)?10℃下烘30 min(恒重)稱(chēng)量,稱(chēng)取5 g重晶石粉加入到50 mL重晶石解堵劑中,在170℃烘箱中密閉反應(yīng)3 h,然后在常溫下反應(yīng)1 h,過(guò)濾,烘至恒重,稱(chēng)量;同時(shí)用自來(lái)水和15%的鹽酸做實(shí)驗(yàn),進(jìn)行對(duì)比。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果見(jiàn)表2。
圖2 重晶石解堵劑解堵作用過(guò)程示意圖
表2 重晶石解堵劑溶解力實(shí)驗(yàn)結(jié)果
重晶石解堵劑的溶蝕量為12.5~12.8 g/L,自來(lái)水和鹽酸的溶蝕量分別為0.94 g/L,和2.42 g/L,,說(shuō)明重晶石解堵劑對(duì)重晶石粉較15%的鹽酸的溶解力強(qiáng)。
2.3界面張力評(píng)價(jià)
用旋滴界面張力儀測(cè)定水、20%解堵劑、20%解堵劑+1%助排劑與原油的界面張力,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3,結(jié)果表明解堵劑與油的界面張力低,易于返排。
表3 水、20%解堵劑、(20%解堵劑+1%助排劑)與原油的界面張力測(cè)試結(jié)果
2013年,重晶石解堵工藝技術(shù)首次在X井試驗(yàn)。X井位于庫(kù)車(chē)坳陷克拉蘇構(gòu)造帶克深區(qū)帶克深2號(hào)構(gòu)造高點(diǎn)上,目的層為白堊系巴什基奇克組6 573.00~6 631.00 m。鉆井過(guò)程中目的層漏失密度2.15 g/cm3的鉆井液641 m3,采用671 t重晶石加重劑。本井自2008年完鉆后,先后經(jīng)歷三次修井作業(yè),修井液密度1.98 g/cm3。鉆、修井液均用重晶石加重、密度高,導(dǎo)致鉆、修井液侵入天然裂縫,造成重晶石等固相堵塞傷害。為解除鉆、修井過(guò)程中的重晶石堵塞,首次進(jìn)行了解除重晶石堵塞技術(shù)嘗試。
3.1解堵劑用量設(shè)計(jì)
采用容積法計(jì)算解堵劑的用量,用量由基質(zhì)和裂縫兩部分組成
儲(chǔ)層基質(zhì)孔隙解堵劑用量計(jì)算公式:
裂縫解堵劑用量計(jì)算公式:
式中:
V1—基質(zhì)孔隙解堵劑用量,m3
V2—裂縫解堵劑用量,m3;
R—儲(chǔ)層基質(zhì)污染半徑,m;
h—射孔段長(zhǎng),m;
φ—目的層平均孔隙度,%;
N—改造段天然裂縫條數(shù),條;
L—天然裂縫平均長(zhǎng)度,m;
H—天然裂縫高度,m;
r—天然裂縫寬度,m;
α—重晶石堵塞體積修正系數(shù),取0.4;
ρ—重晶石密度,g/cm3;
β—安全系數(shù),取1.6;
83—單位重量重晶石消耗解堵劑量,m3/t。
通過(guò)計(jì)算確定解堵劑用量為180 m3。
3.2施工參數(shù)及效果
2013年10月進(jìn)行解堵施工,擠入地層總液量262.9 m3,其中隔離液80 m3,重晶石解堵劑185 m3。泵壓3.6~112 MPa,排量0.6~3.65 m3/min,停泵壓降79.9下降到76.2 MPa。解堵前油壓4.87 MPa,折日產(chǎn)氣0.9×104m3,解堵后油壓18 MPa,日產(chǎn)氣5.2×104m3。通過(guò)以上分析認(rèn)為,解堵劑對(duì)井周重晶石堵塞有一定的溶解能力。
3.3返排液離子分析
為進(jìn)一步驗(yàn)證重晶石解堵劑的作用效果,對(duì)返排液進(jìn)行了取樣分析,取得返排液樣46個(gè)。進(jìn)行返排液密度和pH值測(cè)定,返排液密度由開(kāi)始返排的1.00上升至1.09,說(shuō)明解堵液溶解了裂縫內(nèi)的重晶石堵塞而使返排液密度增加,返排到15 h返排液密度最高,隨后密度逐漸降低,說(shuō)明隨著反應(yīng)的進(jìn)行,裂縫內(nèi)可供溶解的重晶石固相越來(lái)越少,到返排結(jié)束時(shí),返排液密度與解堵劑的密度是(1.03 g/cm3)一致。此外,返排液的pH值由13下降到7(圖3),說(shuō)明返排開(kāi)始時(shí)返排液的pH值與解堵劑的pH值一致,隨著重晶石固相的溶解,使返排液的pH值逐漸降低。通過(guò)返排液密度和pH值的變化說(shuō)明儲(chǔ)層裂縫中的重晶石堵塞物被溶解而隨返排液帶出。
此外,據(jù)返排液的鈣、鎂、鋇、鐵離子濃度分析,返排液所攜帶的陽(yáng)離子濃度在返排3 h時(shí)達(dá)到最高,此后逐漸降低(圖4),說(shuō)明鈣、鎂、鋇、鐵陽(yáng)離子隨返排液帶出井筒,這也表明裂縫內(nèi)的固相堵塞物得到溶解。
圖3 返排液pH值及密度變化圖
圖4 返排率陽(yáng)離子濃度變化圖
綜合現(xiàn)場(chǎng)施工效果和返排液密度、pH值和離子濃度分析均表明,重晶石解堵劑對(duì)天然裂縫內(nèi)的重晶石固相的溶解具有積極的作用。
3.4推廣應(yīng)用
克深X井成功實(shí)施解堵后,該技術(shù)推廣應(yīng)用到庫(kù)車(chē)山前Y區(qū)塊。解堵劑用量最高440m3,平均373.75m3,排量4.9 m3/min,施工泵壓最高108.7 MPa,措施后最高產(chǎn)氣96×104m3,平均日產(chǎn)氣由26.25×104m3提高到75.2×104m3,增產(chǎn)效果顯著(表4)。
表4 克深8氣田應(yīng)用效果
目前,施工的4口井均正常生產(chǎn),其中A井和B井已生產(chǎn)500余天,累產(chǎn)氣3.7×108m3。重晶石解堵工藝技術(shù)對(duì)解除高溫高壓致密砂巖氣藏的重晶石堵塞效果顯著,有效性持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。
(1)塔里木盆地庫(kù)車(chē)山前克深氣田儲(chǔ)層天然裂縫發(fā)育,目的層漏失嚴(yán)重,固相侵入是儲(chǔ)層傷害的主要因素。
(2)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和返排液離子研究表明重晶石解堵劑能夠溶解裂縫中的重晶石固相,且易返排。
(3)重晶石污染技術(shù)首次在X井試驗(yàn),產(chǎn)量由0.9×104m3增加到5.2×104m3,恢復(fù)了該井產(chǎn)能。在Y氣田推廣應(yīng)用效果顯著,產(chǎn)量由26.2×104m3提高到75.2×104m3,增產(chǎn)近3倍,部分井已累產(chǎn)500余天。因此,建議對(duì)于此類(lèi)儲(chǔ)層污染,可先采取該工藝實(shí)施解堵,疏通天然氣滲流通道,恢復(fù)氣井產(chǎn)能。
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(修改回稿日期2016-07-24編輯景岷雪)
劉豇瑜,女,1985年出生,碩士,現(xiàn)從事油氣田儲(chǔ)層改造研究。地址:(841000)新疆庫(kù)爾勒市塔里木油田油氣工程研究院酸化壓裂研究室。電話:(0996)2173394。E-mail:ljyu-tlm@petrochina.com.cn