韓 冊(cè)張 威張偉文付思強(qiáng)安 旭
(1.東北石油大學(xué)石油工程學(xué)院,黑龍江 大慶 163318;
2.中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠,黑龍江 大慶 163000)
醇胺法脫酸氣模擬分析及節(jié)能優(yōu)化研究
韓 冊(cè)1張 威1張偉文1付思強(qiáng)2安 旭2
(1.東北石油大學(xué)石油工程學(xué)院,黑龍江 大慶 163318;
2.中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠,黑龍江 大慶 163000)
從地層中開(kāi)采出的頁(yè)巖氣通常含有大量的酸性氣體,在集輸過(guò)程中會(huì)腐蝕管線和設(shè)備,需在凈化廠進(jìn)行脫酸氣處理。通過(guò)對(duì)頁(yè)巖I區(qū)塊應(yīng)用HYSYS 8.4進(jìn)行 DEA脫酸氣工藝流程模擬計(jì)算,固定吸收塔和再生塔的塔板數(shù),改變DEA溶液循環(huán)量和DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)來(lái)觀察DEA溶液中酸氣的負(fù)荷量和系統(tǒng)總能耗的變化規(guī)律。結(jié)果表明,減少DEA溶液循環(huán)量或DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)可增加酸氣負(fù)荷量,并大幅降低系統(tǒng)總能耗。此外,通過(guò)對(duì)該區(qū)塊脫酸氣工藝流程參數(shù)的優(yōu)化,使酸氣負(fù)荷量增加了5.9%,系統(tǒng)總能耗降低了10.6%,從而減少了生產(chǎn)和運(yùn)行費(fèi)用。
頁(yè)巖氣 脫酸氣處理 HYSYS模擬 DEA溶液循環(huán)量 DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)
工業(yè)中常用的脫酸氣工藝法有醇胺法、砜胺法、物理吸收法和直接氧化法等。其中,醇胺法是目前使用最為廣泛的脫酸氣工藝,吸收劑包括一乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)、甲基二乙醇胺(MDEA)和二異丙醇胺(DIPA)等。該方法是利用胺液的弱堿性與酸性組分進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),從而降低酸氣含量。筆者現(xiàn)利用 HYSYS 8.4建立吸收劑為DEA的脫酸氣工藝流程并進(jìn)行模擬計(jì)算,通過(guò)改變DEA溶液循環(huán)量和DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù),綜合對(duì)比分析溶液中酸氣負(fù)荷量以及系統(tǒng)的總能耗,為進(jìn)一步高效節(jié)能地開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣提供理論依據(jù)。
某頁(yè)巖I區(qū)塊氣體組分見(jiàn)表1,可知該區(qū)塊天然氣中H2S體積分?jǐn)?shù)為1.174%,含量達(dá)到17.84 g/m3。我國(guó)II類天然氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,硫化氫含量應(yīng)低于20 mg/m3。
已知來(lái)氣溫度為35℃,壓力為6.9 MPa,日處理量為450×104m3。根據(jù)頁(yè)巖氣I區(qū)塊的氣體條件,利用HYSYS 8.4軟件建立DEA脫酸氣工藝流程[1],如圖1所示。該流程可分為DEA溶液高壓吸收酸氣和低壓循環(huán)再生兩部分。原料氣中的固液雜質(zhì)等經(jīng)分離器滌氣后進(jìn)入吸收塔。吸收塔內(nèi)由下而上的酸性氣體與由上而下逆流的DEA貧液接觸發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成胺鹽,“甜氣”由吸收塔頂部流出。吸收大量酸性氣體的DEA富液由吸收塔底部流出,經(jīng)節(jié)流降壓后進(jìn)入閃蒸罐,閃蒸出吸收的烴類氣體和微量酸氣。經(jīng)貧/富胺液換熱器,DEA富液升溫后注入再生塔解析出酸氣,由再生塔頂部流出,進(jìn)入下一步處理回收。DEA貧液再生后,由再生塔底部流出,經(jīng)換熱、冷卻、增壓處理,重新注入吸收塔頂部,形成DEA脫酸氣工藝的循環(huán)流程[2-3]。
表1 氣體組分表
圖1DEA脫酸氣工藝流程圖
2.1 優(yōu)化指標(biāo)與關(guān)鍵參數(shù)分析
在凈化氣滿足我國(guó)II類天然氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,由于DEA溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)可達(dá)30%~35%,CO2負(fù)荷量可達(dá)0.45 mol/mol,H2S負(fù)荷量可達(dá)0.3 mol/mol,使溶液的循環(huán)量減少,投資和操作費(fèi)用降低,則DEA溶液中酸氣負(fù)荷量是節(jié)能優(yōu)化的一個(gè)重要指標(biāo)。此外,流程中耗能單位主要包括貧/富胺液換熱器、重沸器、循環(huán)泵。本著“低能耗、低污染、低排放”的低碳經(jīng)濟(jì)原則,系統(tǒng)總能耗則是另一個(gè)節(jié)能優(yōu)化的重要指標(biāo)。
DEA脫酸氣工藝中,影響脫酸效果的關(guān)鍵參數(shù)包括DEA溶液循環(huán)量、DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)、吸收塔和再生塔的塔板數(shù)。筆者將吸收塔和再生塔的塔板數(shù)固定(其中吸收塔20個(gè),再生塔18個(gè)),主要通過(guò)改變DEA溶液的循環(huán)量和DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù),綜合分析DEA溶液中酸氣負(fù)荷量與系統(tǒng)總能耗的變化[4-5]。
2.2 DEA溶液循環(huán)量的優(yōu)化
在模擬分析中,當(dāng)DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)和塔板數(shù)固定時(shí),通過(guò)改變DEA溶液循環(huán)量,觀察DEA溶液中酸氣負(fù)荷量和系統(tǒng)總能耗的變化規(guī)律,見(jiàn)圖2。
從圖2中可以看出,DEA溶液中酸氣負(fù)荷量隨著DEA溶液循環(huán)量的增加而逐漸降低,且系統(tǒng)總能耗大幅度升高。當(dāng)DEA溶液循環(huán)量每增加20 m3/h,酸氣負(fù)荷量平均降低3.08%,系統(tǒng)總能耗增加6.46%。在滿足凈化氣氣質(zhì)要求的前提下,盡量達(dá)到DEA溶液的最大酸氣負(fù)荷量,選取最優(yōu)的DEA溶液循環(huán)量,從而使循環(huán)再生部分的能耗降低。
圖2 不同DEA溶液循環(huán)量對(duì)應(yīng)的酸氣負(fù)荷量與總能耗圖
2.3 DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)的優(yōu)化
同理,當(dāng)DEA溶液循環(huán)量和塔板數(shù)固定時(shí),通過(guò)改變DEA的質(zhì)量分?jǐn)?shù),觀察DEA溶液中酸氣負(fù)荷量和系統(tǒng)總能耗的變化規(guī)律,見(jiàn)圖3。
從圖3中可以看出,DEA溶液中酸氣負(fù)荷量隨著DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加而逐漸降低,且系統(tǒng)總能耗逐漸升高。DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)每增加1%,酸氣負(fù)荷量平均降低3.08%,系統(tǒng)總能耗增加0.2%。因此,在選取最優(yōu)DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)時(shí)需綜合考慮DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)酸氣負(fù)荷量和系統(tǒng)總能耗的影響。同時(shí)DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)會(huì)發(fā)生變化,需及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充與修正。
圖3 不同DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)的酸氣負(fù)荷量與總能耗圖
2.4 優(yōu)化分析
現(xiàn)對(duì)頁(yè)巖I區(qū)塊DEA脫酸氣工藝流程進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化前后參數(shù)與能耗對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表2。從表中可以看出,優(yōu)化后酸氣負(fù)荷量增加了5.9%,并且系統(tǒng)總能耗降低了10.6%,從而降低了生產(chǎn)和運(yùn)行費(fèi)用。
表2 優(yōu)化前后參數(shù)與能耗對(duì)比表
DEA脫酸氣溶液在運(yùn)行中會(huì)發(fā)生溶液損失和變質(zhì)。其中,溶液損失包括正常損失、非正常損失和降解損失[6]。為減少溶液損失和變質(zhì)可采取以下措施:① 保證系統(tǒng)密閉性良好,防止空氣的進(jìn)入;② 根據(jù)觀察到的DEA貧液顏色,對(duì)其品質(zhì)進(jìn)行判定,定期檢驗(yàn)DEA溶液的濃度和pH值,為保持合適的濃度及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和修正;③ 保證補(bǔ)充水的品質(zhì),補(bǔ)充水應(yīng)對(duì)氯化物、溶解鹽總量、水硬度和鉀鈉鐵離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)等指標(biāo)有嚴(yán)格規(guī)定。
1)當(dāng)DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)一定時(shí),DEA溶液循環(huán)量的增加將導(dǎo)致酸氣負(fù)荷量的降低以及系統(tǒng)總能耗的大幅升高。因此,應(yīng)在滿足凈化氣氣質(zhì)要求的前提下,盡量減少循環(huán)量,從而使再生部分的能耗降低。
2)當(dāng)DEA溶液循環(huán)量一定時(shí),DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加同樣會(huì)導(dǎo)致酸氣負(fù)荷量的降低以及系統(tǒng)總能耗的升高。因此選取最優(yōu)的DEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)可以降低投資成本和操作費(fèi)用。
3)通過(guò)對(duì)頁(yè)巖I區(qū)塊DEA脫酸氣工藝流程的參數(shù)優(yōu)化,優(yōu)化后DEA溶液循環(huán)量為228.1 m3/h,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30.23%,酸氣負(fù)荷量增加了5.9%,系統(tǒng)總能耗則降低了10.6%。
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(編輯:蔣龍)
B
2095-1132(2016)05-0047-03
10. 3969/j. issn. 2095-1132. 2016. 05. 012
修訂回稿日期:2016-09-22
本文為黑龍江省教育廳科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(編號(hào):12531074)的部分研究?jī)?nèi)容。
韓冊(cè)(1989-),女,碩士研究生,研究方向?yàn)橛蜌忾L(zhǎng)距離管輸技術(shù)。E-mail:hance0509@163.com。