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GE公司Rx3i冗余控制系統(tǒng)在大機(jī)組中的應(yīng)用

2016-11-12 05:44大慶煉化公司機(jī)電儀廠徐林慶
自動(dòng)化博覽 2016年3期
關(guān)鍵詞:主從機(jī)架上位

大慶煉化公司機(jī)電儀廠 徐林慶

GE公司Rx3i冗余控制系統(tǒng)在大機(jī)組中的應(yīng)用

大慶煉化公司機(jī)電儀廠 徐林慶

針對(duì)離心壓縮機(jī)組儀表控制系統(tǒng)改造,選用冗余的Rx3i作為控制核心,保持原有的控制方案不變,將程序解讀轉(zhuǎn)化,對(duì)PLC、HMI進(jìn)行重新編程,保持原有的操作界面及風(fēng)格,使上位機(jī)與PLC系統(tǒng)緊密結(jié)合,實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)控。該項(xiàng)目的成功實(shí)施,為RX3i冗余系統(tǒng)的使用和編程奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),并為國(guó)內(nèi)大機(jī)組控制系統(tǒng)改造提供一整套的硬件配置及軟件組態(tài)方案,值得借鑒和參考。

冗余;容錯(cuò);程序解讀;編程

1 控制系統(tǒng)改造的背景與環(huán)境

原丙烷壓縮機(jī)、循環(huán)氫壓縮機(jī)儀表控制系統(tǒng)采用GE公司的冗余90-70控制系統(tǒng)如圖1所示,共采用兩套PLC槽架,硬件組成上完全相同,但在硬件配置上有所不同,其中主、從機(jī)架的IP有所不同,主機(jī)架的IP為10.0.0.1,從機(jī)架的IP為10.0.0.2。另外主從機(jī)架的GBC模塊配置有所不同,主機(jī)架GBC模塊的地址為31,從機(jī)架GBC模塊的地址為30。PLC通過(guò)GBC對(duì)分布式I/O進(jìn)行控制及管理,并通過(guò)令牌式網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,訪問(wèn)分布式I/O系統(tǒng),完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程數(shù)據(jù)顯示及控制。

以上方案存在的隱患:

(1)控制系統(tǒng)冗余方案為軟冗余,正常時(shí)只有地址為31的GBC機(jī)架有控制權(quán),當(dāng)有故障發(fā)生時(shí),自動(dòng)切換到地址為30的GBC,當(dāng)GBC31恢復(fù)后又自動(dòng)切換到GBC31機(jī)架控制,無(wú)法實(shí)現(xiàn)人為的主從機(jī)架之間的切換。

(2)冗余方式為單網(wǎng),所有的分布I/O模塊并接在網(wǎng)絡(luò)上,只有一條控制網(wǎng)絡(luò),一旦出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障,I/O模塊將無(wú)法控制,將直接導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)。

(3)控制系統(tǒng)老化,備件成本較高,上位機(jī)依然采用Win2000操作系統(tǒng)。由于現(xiàn)有的上位機(jī)硬件無(wú)法提供Win2000的硬件驅(qū)動(dòng),一旦上位機(jī)出現(xiàn)故障,無(wú)法及時(shí)恢復(fù)。

(4)主從機(jī)架對(duì)I/O的控制只采用一個(gè)GBC模塊,未實(shí)現(xiàn)I/O控制模塊的冗余。鑒于以上原因,對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,將90-70控制系統(tǒng)更換為GE PAC Rx3i控制系統(tǒng)。

2 改造系統(tǒng)的構(gòu)成

2.1 控制機(jī)柜電源冗余

在本次改造中為防止電源系統(tǒng)波動(dòng)造成機(jī)組停機(jī)事故,在實(shí)際中采用了兩路供電,一路由UPS供給,另一路由市電供給,分別作用在兩個(gè)24VDC電源箱上,電源的輸出端通過(guò)二極管模塊輸出,保證了24VDC電源系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

2.2 PLC機(jī)架電源冗余

為防止電源波動(dòng),PLC機(jī)架電源模塊被設(shè)計(jì)成直流24VDC電源,防止交流電壓一旦出現(xiàn)波動(dòng)給系統(tǒng)帶來(lái)影響,同時(shí)無(wú)論在主從機(jī)架還是遠(yuǎn)程機(jī)架上都插入兩個(gè)電源模塊,以防止電源模塊故障給系統(tǒng)帶來(lái)影響。

2.3 控制器冗余

GE控制器有兩種,一種是非冗余的CPU,另一種是用于冗余機(jī)架的CRU,均能夠?qū)崿F(xiàn)冗余設(shè)計(jì),但通過(guò)CPU實(shí)現(xiàn)的冗余通常為軟冗余,通過(guò)CRU可真正實(shí)現(xiàn)控制機(jī)架之間控制的硬冗余,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了冗余機(jī)架之間的手動(dòng)切換。機(jī)架之間的切換有兩種,一種是自動(dòng)切換,由系統(tǒng)直接控制,當(dāng)與上位機(jī)的以太網(wǎng)環(huán)路出現(xiàn)故障或用于控制分布式I/O的以太網(wǎng)模塊故障(控制分布式I/O的以太網(wǎng)模塊有兩個(gè),需要同時(shí)出現(xiàn)故障)時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)切換主從機(jī)架;另一種是手動(dòng)切換,可按照人的需求進(jìn)行切換,長(zhǎng)時(shí)間按住任意機(jī)架RXM模塊的切換鍵就可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)切換。

2.4 在用機(jī)架的判斷

正常情況下主從機(jī)架之間只有一個(gè)機(jī)架處于在用位置,具有實(shí)際的控制權(quán),必須通過(guò)RXM上的狀態(tài)指示燈用于判斷哪個(gè)在用,哪個(gè)備用。如表1、表2所示。

表1 在用機(jī)架狀態(tài)

表2 備用機(jī)架狀態(tài)

2.5 對(duì)分布I/O控制冗余

對(duì)分布I/O的控制是通過(guò)主從機(jī)架上的ETH模塊實(shí)現(xiàn)的,在每個(gè)機(jī)架上都有兩個(gè)ETH模塊用于對(duì)分布I/O的控制,當(dāng)正在控制的一個(gè)ETH模塊故障時(shí),自動(dòng)切換到另一個(gè)ETH模塊,如果兩個(gè)ETH模塊都出現(xiàn)故障,主從機(jī)架之間將自動(dòng)實(shí)現(xiàn)切換,這樣對(duì)分布I/O就實(shí)現(xiàn)了雙網(wǎng)絡(luò)、雙控制器的冗余。

2.6 機(jī)架之間數(shù)據(jù)同步

為保證冗余機(jī)架之間的互為備用,必須保證做到冗余機(jī)架之間數(shù)據(jù)的同步,當(dāng)出現(xiàn)切換時(shí)才能保證無(wú)擾動(dòng)。數(shù)據(jù)的同步是通過(guò)RXM模塊實(shí)現(xiàn)的,在RXM模塊上設(shè)有光纖連接接口,將主從機(jī)架的RXM模塊相連接就可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步,同時(shí)在組態(tài)方面需配置同步的數(shù)據(jù)類型及同步的字節(jié)長(zhǎng)度。在主機(jī)架上有兩個(gè)RXM模塊分別與從機(jī)架上的RXM模塊進(jìn)行配對(duì),實(shí)現(xiàn)同步數(shù)據(jù)的冗余,只要有一條同步網(wǎng)絡(luò)正常工作,就可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步。

2.7 高速以太網(wǎng)

控制系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)采用10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò),并通過(guò)交換機(jī)與LCP與OIC相連,其中LCP距離較近,通過(guò)RJ45電纜直接與上位機(jī)相連接,但OIC較遠(yuǎn),通過(guò)光纖網(wǎng)絡(luò)連接,當(dāng)OIC上的上位機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),將不會(huì)影響LCP上位機(jī)系統(tǒng)。

2.8 上位機(jī)系統(tǒng)

用于過(guò)程的顯示與控制,共有兩個(gè)上位機(jī)系統(tǒng),分別是LCP(本地控制盤)與OIC(遠(yuǎn)程控制盤),均可實(shí)現(xiàn)機(jī)組的控制。

2.9 采用遠(yuǎn)距離的光纖通訊

由于遠(yuǎn)程操作站與控制站之間距離較遠(yuǎn),電纜敷設(shè)過(guò)程中要通過(guò)壓縮機(jī)、機(jī)泵等,存在大量的電磁干擾源,為此在通訊媒介上采用了光纖,由于光纖對(duì)電磁干擾屏蔽,避免了干擾源對(duì)信號(hào)傳輸?shù)挠绊憽?/p>

3 調(diào)速系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)

3.1 啟動(dòng)條件的建立

機(jī)組啟動(dòng)前需建立啟動(dòng)條件,啟動(dòng)條件滿足后,才能對(duì)機(jī)組啟動(dòng),啟動(dòng)過(guò)程中或啟動(dòng)完成后,如果由于工藝條件的改變,啟機(jī)條件已不滿足,但并不影響機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)。加氫循環(huán)氫壓縮機(jī)的啟動(dòng)條件包括:

? 重啟計(jì)時(shí)器超時(shí)(第二次的啟動(dòng)時(shí)間與上次停機(jī)的時(shí)間超過(guò)3分鐘);

? 潤(rùn)滑油供給壓力正常;

? 潤(rùn)滑油總管壓力正常;

? 高位油箱液位正常;

? 潤(rùn)滑油溫度正常;

? 防喘振閥全部打開;

? 無(wú)聯(lián)鎖停機(jī)信號(hào);

? ESD允許啟動(dòng);

? T&T閥處與關(guān)閉位置;

? 壓縮機(jī)密封緩沖器壓力正常。

3.2 轉(zhuǎn)速的控制方案

調(diào)速的控制是一個(gè)閉環(huán)的控制系統(tǒng),只能通過(guò)對(duì)目標(biāo)轉(zhuǎn)速的改變實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速控制,回路只能處于自動(dòng)狀態(tài)(控制框圖如圖2所示)。當(dāng)目標(biāo)轉(zhuǎn)速改變后,設(shè)定轉(zhuǎn)速與實(shí)際轉(zhuǎn)速出現(xiàn)偏差,轉(zhuǎn)速控制器按照偏差的大小,自動(dòng)打開或關(guān)閉主氣門調(diào)節(jié)閥,以實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的目的。轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)手段有本地控制和吸氣壓力串級(jí)控制兩種(轉(zhuǎn)速控制面板如圖3所示)。

圖2 轉(zhuǎn)速控制框圖

圖3 轉(zhuǎn)速控制面板見(jiàn)

3.3 啟動(dòng)過(guò)程

機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程包括自動(dòng)、手動(dòng)和半自動(dòng)三種,本機(jī)組只采用手動(dòng)方式啟機(jī)。

當(dāng)啟動(dòng)條件建立后就可啟動(dòng)機(jī)組,人為方式按下啟動(dòng)按鈕,現(xiàn)場(chǎng)控制油電磁閥帶電,人為復(fù)位電磁閥后自動(dòng)關(guān)閉控制油回油建立控制油,設(shè)定轉(zhuǎn)速自動(dòng)上升到8939RPM,主汽門全部打開,工藝人員緩慢打開T&T閥進(jìn)行沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速過(guò)程歷經(jīng)低速暖機(jī)、穿越臨界轉(zhuǎn)速、高速暖機(jī)后,進(jìn)入壓縮機(jī)的最低可控轉(zhuǎn)速8939RPM,轉(zhuǎn)速控制器開始控制,將轉(zhuǎn)速維持在8939RPM,工藝緩慢將T&T閥全部打開后,完成啟機(jī)過(guò)程。

4 防喘振功能的實(shí)現(xiàn)

4.1 防喘振控制器的激活

在此次改造中對(duì)防喘振的激活方案進(jìn)行了變更(原方案是當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到8939RPM后方可激活防喘振控制器),當(dāng)機(jī)組停機(jī)時(shí)自動(dòng)打開防喘振控制閥后,停機(jī)后均可在手動(dòng)情況下對(duì)防喘振閥進(jìn)行調(diào)節(jié),這有利與啟機(jī)前防喘振閥的檢查及調(diào)校,但要求在啟機(jī)前防喘振閥必須處于全開位置。

4.2 防喘振控制曲線

壓縮機(jī)的防喘振曲線由壓縮機(jī)的出入口壓力,壓縮機(jī)入口流量組成(如圖4、圖5所示),改圖的縱坐標(biāo)為壓縮機(jī)的壓比(出入口壓力比),橫坐標(biāo)為壓縮機(jī)入口流量(包括壓力和溫度的補(bǔ)償)。在圖中有喘振線、后備線和控制線,其中后備線設(shè)計(jì)安全余量比喘振線上的流量高8%,控制線設(shè)計(jì)安全余量比后備線上的流量高8%,十字星的位置為設(shè)定點(diǎn),實(shí)心圓點(diǎn)處的位置為實(shí)際的工作點(diǎn)。正常操作下設(shè)定點(diǎn)位于控制線上,操作點(diǎn)位于設(shè)定點(diǎn)的右端或與設(shè)定點(diǎn)重合,操作點(diǎn)為實(shí)際壓縮機(jī)的工作狀態(tài)點(diǎn),反映壓縮機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)。

圖4 防喘振曲線

圖5 防喘振流程圖

4.3 壓縮機(jī)的防喘振控制

在壓縮機(jī)正常運(yùn)行過(guò)程中,操作點(diǎn)以設(shè)定點(diǎn)作為SP(設(shè)定值),操作點(diǎn)一直跟蹤設(shè)定點(diǎn)調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的回流量。當(dāng)工藝系統(tǒng)不穩(wěn)定時(shí),則有可能使操作點(diǎn)瞬間降到后備線上,這時(shí)防喘振閥將瞬間打開,試圖將流量增加到后備線以上,如果出現(xiàn)第二次,則防喘振閥開度將在第一次開度的基礎(chǔ)上進(jìn)行疊加,直到操作點(diǎn)遠(yuǎn)離后備線為止。

如果流量出現(xiàn)低于后備線設(shè)定值時(shí),其喘振控制設(shè)定點(diǎn)將逐步偏移到高一點(diǎn)的流量位置,給喘振發(fā)生時(shí)留下更大的安全裕度。如果流量下降,跨過(guò)后備線幾次(例如3次),并且都在某一時(shí)間內(nèi)(5分鐘),其喘振控制設(shè)定值將要按照一定的增量(2%)向右步進(jìn)遷移,在喘振畫面上表現(xiàn)為設(shè)定點(diǎn)“十字”向右遷移。如果再次重復(fù)出現(xiàn)以上過(guò)程,則喘振設(shè)定點(diǎn)將在第一次的基礎(chǔ)上在向右遷移2%,直到最大遷移量10%為止。待工藝正常后,可按“復(fù)位偏差”按鈕,使設(shè)定點(diǎn)向左進(jìn)行遷移,每次按“復(fù)位偏差”按鈕時(shí),設(shè)定點(diǎn)向左移動(dòng)2%,直到設(shè)定點(diǎn)回到控制線上為止。

5 改造過(guò)程中存在的問(wèn)題及解決

5.1 遠(yuǎn)程操作站的故障處理

丙烷壓縮機(jī)控制系統(tǒng)在升級(jí)改造后,不定期地出現(xiàn)通訊故障,主要表現(xiàn)為,上位機(jī)上的數(shù)據(jù)顯示問(wèn)號(hào),過(guò)一段時(shí)間后通訊故障自動(dòng)消失,上位機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)正常,上位機(jī)通訊網(wǎng)絡(luò)圖如圖6所示。

圖6 故障時(shí)的上位機(jī)與PLC通訊配置圖

在每次出現(xiàn)故障時(shí)PLC都出現(xiàn)硬件故障報(bào)警,因此對(duì)PLC的故障進(jìn)行診斷,故障代碼為9、454。其中代碼454為“Network interface event 網(wǎng)絡(luò)接口事件”, 代碼9為“SRTP server event SRTP服務(wù)事件(HMI和PLC的通訊為SRTP)”,通過(guò)故障代碼判斷為網(wǎng)絡(luò)物理連接不穩(wěn)定。為此將HUH更換為交換機(jī),并更換了本地操作站的網(wǎng)線,但故障依然存在。在排除故障時(shí)為了避免遠(yuǎn)程操作站對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響,將粗纜拆除斷開遠(yuǎn)程操作站,發(fā)現(xiàn)通訊故障消失,觀察一周后故障再未出現(xiàn)過(guò),因此判斷故障是由于遠(yuǎn)程操作站網(wǎng)絡(luò)工作不穩(wěn)定造成的。

利用檢修期間對(duì)控制站與遠(yuǎn)程操作站之間的通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造,將粗纜更換為光纖,同時(shí)在控制站及遠(yuǎn)程操作站增加光電轉(zhuǎn)換器(如圖7所示),改造后故障被排除,通訊穩(wěn)定。

圖7 改造后的上位機(jī)與PLC通訊配置圖

5.2 I/O子站ETH模塊無(wú)法復(fù)位

對(duì)系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中,在對(duì)ETH模塊進(jìn)行復(fù)位時(shí),發(fā)現(xiàn)分布式I/O狀態(tài)出現(xiàn)擾動(dòng),表現(xiàn)為上位機(jī)無(wú)顯示,分布式I/O站所帶卡件(AI、AO、DI、DO卡件)出現(xiàn)重啟現(xiàn)象,I/O站自動(dòng)初始化。

如果在機(jī)組運(yùn)行期間對(duì)ETH模塊進(jìn)行復(fù)位將直接導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)。為此對(duì)PLC的分布式I/O站重新進(jìn)行組態(tài),將NIU與ETH的安裝位置進(jìn)行顛倒,排除了以上故障的發(fā)生。如圖8所示。

圖8 對(duì)PLC的分布式I/O站重新組態(tài)

5.3 主PLC機(jī)架ETH故障時(shí)主從機(jī)架無(wú)法自動(dòng)切換

在使用中發(fā)現(xiàn),當(dāng)與上位機(jī)通訊的ETH故障時(shí),PLC未做到主從機(jī)架自動(dòng)切換,由于上位機(jī)只與主PLC的ETH進(jìn)行通訊,ETH故障從而導(dǎo)致上位機(jī)數(shù)據(jù)無(wú)法更新,上位機(jī)過(guò)程數(shù)據(jù)顯示問(wèn)號(hào)。為避免這種故障,對(duì)PLC的程序進(jìn)行重新組態(tài)(修改邏輯如圖9所示),增加了ETH故障判斷功能,當(dāng)ETH故障時(shí)通過(guò)程序自動(dòng)對(duì)主從PLC進(jìn)行切換,保證了上位機(jī)通訊的正常運(yùn)行。

圖9 ETH故障判斷邏輯圖

在邏輯中HMI_LAN[15]為L(zhǎng)AN Interface OK(以太網(wǎng)連接正常),HMI_LAN[12] LAN OK(以太網(wǎng)狀態(tài)正常),正常情況下HMI_LAN[15]與HMI_LAN[12]均為“1”,只有當(dāng)網(wǎng)絡(luò)故障或卡件故障時(shí)才變?yōu)椤?”。為防止出現(xiàn)擾動(dòng),對(duì)故障狀態(tài)位進(jìn)行延時(shí),當(dāng)故障時(shí)間持續(xù)5秒時(shí)才進(jìn)行主從機(jī)架之間的切換。

6 結(jié)語(yǔ)

綜上所述,通過(guò)對(duì)儀表系統(tǒng)的升級(jí)改造,成功解決了原有控制系統(tǒng)的安全隱患,改造后機(jī)組控制系統(tǒng)的安全性、可靠性、實(shí)用性均有所提高。在隨后的試車及開車過(guò)程中,儀表的顯示、報(bào)警、聯(lián)鎖均運(yùn)行正常,說(shuō)明此次改造是成功的。通過(guò)此次改造對(duì)GE Rx3i冗余系統(tǒng)有了較深刻的認(rèn)識(shí),為以后的機(jī)組改造探索出一條新的道路。

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徐林慶(1966-),男,遼寧本溪人,工程師,本科,現(xiàn)就職于大慶煉化公司機(jī)電儀廠,主要研究方向?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)儀表與過(guò)程控制系統(tǒng)的維護(hù)與維修。

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