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潛污泵抬機成因分析及解決措施

2016-11-09 08:12:16□付
關(guān)鍵詞:水錘水輪機水池

□付 川

潛污泵抬機成因分析及解決措施

□付川

本文對成都市龍泉驛區(qū)雞頭河污水泵送工程中發(fā)生的抬機成因進行分析,并提出合理的處理措施,供工程中解決類似問題作參考。

1 工程概況

本工程位于成都市龍泉驛區(qū)十陵街道辦雞頭河污水處理廠,主要是將雞頭河污水抽取輸送至污水處理廠進行處理,滿足日益增加的污水處理需求。工程于2015年10月3日開工,2015年10月29日完工并試水成功。泵站安裝兩臺中型系列潛污泵,一用一備,潛污泵型號為WQ600-30-90,流量600 m3/h,揚程30 m,功率90 kW,轉(zhuǎn)速1 470 r/min,比轉(zhuǎn)數(shù)約170,自重1.25 t;分左(1#)右(2#)兩側(cè)安裝;進水口和出水口成90°夾角;其安裝方式為自耦合安裝,如圖1所示。

圖1 水泵安裝示意圖

2 本工程出現(xiàn)的問題

經(jīng)過一段時間的試用,2#水泵發(fā)生了偏離,1#水泵出現(xiàn)了漏水的情況。抽干積水檢查,發(fā)現(xiàn)2#水泵耦合處已經(jīng)斜扣,頂部向右傾斜;1#水泵膠墊明顯損壞,已被沖出。

最初認為是安裝時安裝精度不夠?qū)е碌?,但查看文字和圖片記錄后發(fā)現(xiàn),安裝偏差在規(guī)范要求以內(nèi),并在試運行初期一切正常。這說明是其他原因造成的。由于是運行一段時間后出現(xiàn)問題的,所以形成的后果可能是累積形成的,對此,我們進一步分析了原因。

3 本工程問題原因分析

3.1安裝精度和水泵振動因素分析

最初分析可能是因水泵安裝精度不足,加上自身振動導(dǎo)致偏差逐步變大造成的。針對該可能原因,筆者查閱了當時的安裝記錄,發(fā)現(xiàn)安裝符合要求,在重新安裝校正后,對水泵進行短時間的空轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)水泵運行穩(wěn)定,振動并不明顯,從受力上該振動也不足以將水泵抬起并斜扣。

3.2潛污泵開啟時水的攪動因素分析

為保護控制柜,啟動時電流不能長時間過大,通常情況下按操作規(guī)范,應(yīng)在閥門關(guān)閉情況下啟動潛污泵,并逐步開啟閥門。在逐步開啟過程中,潛污泵的葉輪可能在水中產(chǎn)生攪動,且進水池較?。? m×3 m×3.5 m),加之水泵自身的振動以及浮力的作用,可能產(chǎn)生該問題。于是,在潛污泵淹沒的狀況下進行了抽水,通過觀察水泵頂部吊耳,發(fā)現(xiàn)泵正常運行和空轉(zhuǎn)時的振幅區(qū)別不大。但是,在關(guān)停水泵瞬間,發(fā)現(xiàn)水泵短促的異動較為明顯,很可能是造成偏離漏水的主要原因。

3.3發(fā)生類似水輪機抬機現(xiàn)象

借鑒水輪機抬機現(xiàn)象形成的原因,最初認為不可能發(fā)生抬機現(xiàn)象。水輪機抬機形成的一種原因是軸流泵葉輪反轉(zhuǎn)產(chǎn)生類似螺旋槳的作用形成抬機,本工程所使用的泵為離心泵,葉輪結(jié)構(gòu)不同于軸流泵的葉輪結(jié)構(gòu),即使反轉(zhuǎn)也不會產(chǎn)生類似螺旋槳的推進作用。另一種原因是水輪機關(guān)停后的反擊水錘形成的抬機,本工程的潛污泵也沒有水輪機尾水管結(jié)構(gòu)。由于未設(shè)計安裝排氣閥,確實可能會在止回閥和水泵間形成一段真空,但不會在潛污泵底部形成真空導(dǎo)致反擊水錘造成抬機。

經(jīng)過反復(fù)的試驗,確實發(fā)生了類似但又不同于水輪機抬機的現(xiàn)象。該泵抬機現(xiàn)象形成原因可能較為簡單,主要為關(guān)機后帶勢能的水瞬間倒流產(chǎn)生沖擊荷載形成突然瞬時向下的軸向反沖力。雖然該潛污泵自重1.25 t,但因其體積不小,在浮力的作用下重量減輕了,使得潛污泵可能瞬間被抬動?;亓鞯乃衷谒刂袛噭赢a(chǎn)生了亂流,而抬機效應(yīng)和浮力減少了耦合裝置接口處的摩擦力,從而減小了對橫向力的抗拒,于是泵發(fā)生了偏離,從而累積造成了更大的危害。

為進一步分析,筆者進行了簡單的數(shù)據(jù)計算。水泵泵體高約1.8 m,直徑約0.8 m,體積約0.9 m3,將污水比重簡化為1 t/m3,潛污泵全部沒入水中產(chǎn)生的浮力可抵消的重量約為0.90 t,即潛污泵全部沒入水中的重量約為0.35 t。止回閥到水泵間的管線長度為9 m。DN300的管徑中有約0.64 m3的污水,即有0.64 t的污水。

通過數(shù)據(jù)可以簡單看出,若該0.64 m3的污水在自然或工作壓力0.3 MPa下回流,不足以將水泵抬起,但是由于突然關(guān)停產(chǎn)生水錘沖擊載荷從而形成反沖力也不是沒有可能的。從現(xiàn)場產(chǎn)生明顯異動的情況看,雖然不足以將水泵一次抬起一定高度,但是對原來的安裝起到了破壞作用,使耦合處出現(xiàn)松動和偏差,長期這樣使用可能累積造成本工程出現(xiàn)的問題,通過現(xiàn)場試驗,基本確定為該原因。水錘沖擊荷載到底多大,需要經(jīng)過測量和復(fù)雜計算才能得出,由于條件有限不能具體求證。

3.4分析主要因素

1)啟動控制器未設(shè)置為軟啟軟停。由于未設(shè)置軟啟動,關(guān)停水泵時會產(chǎn)生突然回水現(xiàn)象,形成水錘沖擊載荷,這是形成問題的主要因素之一。

2)連接方式為自動耦合方式。相對于法蘭連接,本工程采用靠自身重力的方法進行耦合密封,外力的作用具有天然的不穩(wěn)定性。

3)止回閥和水泵間距大、水錘大。止回閥和水泵間距越大,儲水越多,反沖動能越大,水回流越久,進水池內(nèi)的亂流越持久,造成水錘沖擊載荷越大。

4)進水池設(shè)計尺寸相對所用水泵較小。4 m×3 m×3.5 m的進水池對于現(xiàn)在新增的直徑約為0.8 m的大型潛污泵來說較小,水回流后產(chǎn)生的亂流通過池壁很快反饋到潛污泵上。

4 問題處理措施

通過原因分析,可以將控制柜設(shè)置為軟啟軟停;將耦合裝置進行固定處理;盡量減小止回閥和水泵間距;擴大進水池尺寸;及時使用除渣機除去污水中大徑顆粒物。其中,將控制柜設(shè)置為軟啟軟停,是最有效和最經(jīng)濟的解決手段;減小止回閥和水泵間距,擴大進水池尺寸并非是主要因素,且容易受現(xiàn)場場地限制無法實施;作為輔助措施,及時使用除渣機除去污水中大徑顆粒物是很有必要的;考慮到突然停電的情況,將耦合裝置進行固定處理也是必須的。

針對本工程具體情況,筆者團隊在重新校正安裝后,將控制柜設(shè)置為軟啟軟停,將耦合裝置進行固定處理。同時,建議管理運行單位及時使用除渣機除去污水中大徑顆粒物,并嚴格按照水泵操作規(guī)程進行抽水工作。

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