王巖軍,董迎召
(濮陽(yáng)龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽(yáng) 457000)
直接氧化法硫磺回收裝置技術(shù)的升級(jí)改造
王巖軍,董迎召
(濮陽(yáng)龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽(yáng) 457000)
對(duì)200 kt/a甲醇項(xiàng)目直接氧化法硫回收裝置工藝技術(shù)改造升級(jí)進(jìn)行了總結(jié),分析了技改后存在的問(wèn)題,提出了解決方案。對(duì)系統(tǒng)伴熱蒸汽放空進(jìn)行了改造回收利用,對(duì)2臺(tái)預(yù)熱器蒸汽冷凝液進(jìn)行了改造回收利用,對(duì)硫氣分離器排硫管位置進(jìn)行改造。對(duì)系統(tǒng)伴熱蒸汽氣源進(jìn)行改造,對(duì)系統(tǒng)尾氣外排路線進(jìn)行改造。投入運(yùn)行后,反應(yīng)后H2S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(第1反應(yīng)器)為0.5%左右,第2反應(yīng)器出口H2S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.1%~0.3%,裝置尾氣經(jīng)洗滌后達(dá)標(biāo)排放,硫磺日產(chǎn)量達(dá)到2.1 t。洗滌系統(tǒng)穩(wěn)定,可充分滿足處理低含量H2S酸性氣的工藝需求,整套裝置符合環(huán)保達(dá)標(biāo)排放指標(biāo)要求。
硫磺回收;直接氧化法;總結(jié);問(wèn)題;分析
克勞斯法是目前硫磺回收采用的主要工藝。但是傳統(tǒng)的克勞斯法技術(shù)存在很大缺陷,即無(wú)法達(dá)到處理貧酸性氣(H2S體積分?jǐn)?shù)為1%~20%)的要求。近年來(lái),直接氧化法硫磺回收工藝的發(fā)展引起了業(yè)內(nèi)的高度重視。直接氧化法中,貧酸性氣與空氣按一定配比混合,進(jìn)入裝有催化劑(TiO2)的催化氧化反應(yīng)器,將H2S轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫。目前,直接氧化法硫回收工藝在工藝流程、反應(yīng)器結(jié)構(gòu)、催化劑、硫冷凝器結(jié)構(gòu)、硫氣分離器內(nèi)件、洗滌塔噴淋頭等方面都有較大的改進(jìn)和提高,其應(yīng)用有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。
某200 kt/a甲醇HT-L粉煤加壓氣化工業(yè)化示范裝置采用直接氧化法硫磺回收技術(shù),自2009年8月投運(yùn)已有7年時(shí)間,催化氧化反應(yīng)器、硫冷凝器等核心設(shè)備開(kāi)始出現(xiàn)泄漏,催化劑活性嚴(yán)重下降,裝置無(wú)法正常運(yùn)行。經(jīng)過(guò)充分調(diào)研,決定對(duì)現(xiàn)有硫磺回收裝置進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)——采用直接氧化法二級(jí)反應(yīng)硫磺回收工藝。
原始克勞斯法制硫磺工藝主要化學(xué)反應(yīng)為:
直接氧化法還可能發(fā)生的化學(xué)反應(yīng):
在一定范圍內(nèi),催化劑反應(yīng)器床層溫度越高(一般情況下,一級(jí)反應(yīng)器床層溫度控制在250~330℃,二級(jí)反應(yīng)器床層溫度控制在250~300℃),反應(yīng)速率越快,有利于反應(yīng)向生成物方向進(jìn)行。反應(yīng)式(1)和(2)為H2S和O2的主要反應(yīng),反應(yīng)(3)和(4)為次要反應(yīng)。反應(yīng)(1)不是平衡反應(yīng),理論上轉(zhuǎn)化率可以達(dá)到100%,但催化劑對(duì)H2S直接氧化為硫的選擇性有限,H2S有部分生成SO2,其余的H2S與SO2進(jìn)一步按反應(yīng)式(3)反應(yīng),生成硫磺。
直接氧化法二級(jí)反應(yīng)硫磺回收工藝流程見(jiàn)圖1。由低溫甲醇洗工序來(lái)的酸性氣體(表壓85 kPa,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下體積流量為2 000 m3/h,溫度<40℃,組成見(jiàn)表1)通過(guò)酸氣分離器(V-2101)分離水分后與工廠空氣、工藝氮?dú)饣旌虾笤谒嵝詺忸A(yù)熱器(E-2101)用中壓飽和蒸汽(3.8 MPa)加熱至210℃進(jìn)入催化氧化反應(yīng)器(R-2101)??諝獾牧髁渴怯伤嵝詺獾牧髁亢头治鰷y(cè)定的酸性氣含硫量,根據(jù)化學(xué)反應(yīng)所要求的氧氣量來(lái)確定的,流量大小由調(diào)節(jié)閥來(lái)調(diào)節(jié)控制,反應(yīng)器內(nèi)主要化學(xué)反應(yīng)是硫化氫與氧反應(yīng),生成硫和水,以及有機(jī)硫的水解反應(yīng)等,反應(yīng)產(chǎn)生的熱量提高反應(yīng)器床層的溫度并采用內(nèi)置盤(pán)管,通過(guò)控制汽包(V-2102)的壓力來(lái)調(diào)節(jié)反應(yīng)器氣體出口溫度(出口氣體盡量保持低溫且硫磺為氣態(tài))。過(guò)程氣進(jìn)入一級(jí)硫冷凝分離器(E-2103A)冷卻氣體并冷凝分離氣體中的硫,一級(jí)硫冷凝器的管外產(chǎn)生低壓蒸汽0.15M Pa。
圖1 直接氧化法二級(jí)反應(yīng)硫磺回收工藝流程Fig 1 Direct oxidation of secondary reaction sulfur recovery process
表1 酸性氣組分(100%負(fù)荷)Fig 1 Acid gas component(100%load)
過(guò)程氣體通過(guò)再熱器(E-2105)預(yù)熱至200℃,進(jìn)入二級(jí)反應(yīng)器(R-2102)繼續(xù)進(jìn)行氧化反應(yīng)和克勞斯反應(yīng),反應(yīng)后的過(guò)程氣進(jìn)入二級(jí)硫冷凝器(E-2103B)進(jìn)行冷凝,產(chǎn)生低壓蒸汽0.15M Pa,通過(guò)調(diào)節(jié)蒸汽的壓力來(lái)控制管程的出口溫度,既要使氣體中的硫冷凝下來(lái),又不能低于硫的凝固點(diǎn)而使管道堵塞。氣液混合的硫進(jìn)入硫分離器(V-2103),分離出液態(tài)硫和氣體。分離后的氣體經(jīng)激冷罐冷卻后送至洗滌塔(T-2101),采用堿液吸收尾氣中的H2S和SO2,最終尾氣達(dá)標(biāo)排向動(dòng)力鍋爐。
分離出的液態(tài)硫由四通夾套球閥控制,定時(shí)排至自制鐵斗內(nèi),冷卻凝固后作為成品硫磺碼放。
洗滌塔底部排出的洗滌液進(jìn)入第1、第2、第3沉降槽,沉淀硫磺顆粒后經(jīng)洗滌液泵升壓,經(jīng)洗滌液冷卻器降溫后作為洗滌液進(jìn)洗滌塔循環(huán)使用。
此次技術(shù)改造升級(jí)更換了催化氧化反應(yīng)器(第1反應(yīng)器)和一、二級(jí)硫泠凝器;新增了二級(jí)反應(yīng)器、再加熱器、激冷罐;對(duì)硫分離器內(nèi)件、洗滌塔噴淋頭進(jìn)行了改造升級(jí);針對(duì)排硫口管線易堵塞的情況,將硫氣分離器排硫口位置,由底部?32夾套管,改造為分離器底部向上50 cm處開(kāi)口,加大為?57夾套管。
第1反應(yīng)器為立式,直徑2.8 m,材質(zhì)為S30408,內(nèi)裝填Tio2SA988催化劑20 m3,設(shè)計(jì)壓力0.4 MPa,設(shè)計(jì)溫度360℃;第2反應(yīng)器為臥式,直徑2.2 m,長(zhǎng)4.996 m,材質(zhì)為S30408,內(nèi)裝填Tio2SA888催化劑8.0 m3,設(shè)計(jì)壓力為0.4 MPa、溫度340 ℃;一、二級(jí)硫冷凝器為臥式,共用一個(gè)殼體,換熱面積129、129 m2,殼徑?1.0、1.7m,換熱管?32 mm×3 mm,長(zhǎng)6.0 m,材質(zhì)為S30408,設(shè)計(jì)壓力,殼程0.4 MPa,管程0.4 MPa;設(shè)計(jì)溫度,殼程200℃,管程200℃。
1)尾氣排放受鍋爐工況制約,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。2016年5月,硫回收系統(tǒng)升級(jí)改造完成投料運(yùn)行后,尾氣排放成為影響裝置滿負(fù)荷運(yùn)行的嚴(yán)重制約因素。硫回收系統(tǒng)尾氣排放設(shè)計(jì)為:氣體分析達(dá)標(biāo)尾氣(H2S、SO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.01%~0.03%、0.01%~0.02%)排向動(dòng)力廠鍋爐;另有一路為緊急狀況下,現(xiàn)場(chǎng)高空對(duì)天排放。由于國(guó)家對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,動(dòng)力廠鍋爐煙囪煙氣外排指標(biāo)要求嚴(yán)格(S的體積分?jǐn)?shù)≤400 mg/m3)。在硫回收系統(tǒng)運(yùn)行中工況略有波動(dòng),或鍋爐工況略有波動(dòng)的情況下,受H2S、SO2含量超標(biāo)的影響,硫回收裝置只能采取減小生產(chǎn)負(fù)荷,甚至短時(shí)切除工藝氣停車措施予以應(yīng)對(duì),這種工況已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)國(guó)家對(duì)環(huán)保設(shè)施的投運(yùn)要求。。
2)現(xiàn)場(chǎng)蒸汽放空量大,造成蒸汽浪費(fèi),影響現(xiàn)場(chǎng)治理。2016年5月份,硫回收系統(tǒng)升級(jí)改造完成,投料運(yùn)行后,現(xiàn)場(chǎng)膨脹槽頂部蒸汽對(duì)空放空量較大,放空管為?133 mm管,滿管蒸汽流放空噴射半徑可達(dá)4~5 m遠(yuǎn),裝置區(qū)汽霧彌漫,既造成了低壓蒸汽的浪費(fèi),又影響了操作人員的視線,存在一定的安全隱患,也對(duì)裝置整體運(yùn)行效果也造成了一定負(fù)面影響。
3)蒸汽冷凝液直接排放,造成資源浪費(fèi)。酸性氣預(yù)熱器及再加熱器采用3.8 MPa中壓飽和蒸汽作為熱源,酸氣預(yù)熱器正常工況下消耗蒸汽量為554.0 kg/h,最大消耗量為609.4 kg/h;再加熱器正常工況下消耗蒸汽量為244.2 kg/h,最大消耗量268.6 kg/h,2臺(tái)預(yù)熱器可產(chǎn)生800 kg/h。
針對(duì)上述問(wèn)題,對(duì)硫回收裝置進(jìn)行了進(jìn)一步的技改完善,主要內(nèi)容包括:
1)對(duì)硫回收系統(tǒng)尾氣外送路線進(jìn)行改造,正常工況下,將硫回收系統(tǒng)尾氣全部送往火炬燃燒,硫回收裝置達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行。在洗滌塔出口尾氣總管(DN300)處,加一三通(DN300),由三通向西焊制帶法蘭管線短節(jié)(DN300、PN16),法蘭短節(jié)后加裝DN300、PN16閘板閥1只,至氣化火炬處設(shè)DN300、PN16閘閥,閥前設(shè)DN300、PN16止回閥,防止火炬燃燒氣倒串硫回收系統(tǒng)。在水封后燃料氣總管(DN700)上進(jìn)行開(kāi)口對(duì)接,硫回收系統(tǒng)尾氣(壓力30 kPa左右)與氣化水封后燃料氣(壓力4 kPa左右)混合進(jìn)入火炬燃燒。在管線位置最低處設(shè)置DN50、PN16導(dǎo)淋閥,用以排除管線內(nèi)積液。
2)將原硫冷凝器副產(chǎn)0.15 MPa蒸汽,外送至膨脹槽入口處DN125管線割斷,盲斷膨脹槽入口,將膨脹槽頂部蒸汽放空長(zhǎng)管(DN125)盲斷,新設(shè)DN80管線將上述2根管線連接起來(lái),硫冷凝器副產(chǎn)0.15 MPa蒸汽外送截止閥(DN125、PN16)調(diào)整一下走向。這樣,硫回收系統(tǒng)伴熱后放空蒸汽在正常工況下,全部并入0.5 MPa低壓蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行回收。改造后,節(jié)約了大量低壓蒸汽,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境面貌得到了改善。
3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)裝置的具體工況,在2股蒸汽冷凝液匯合管線上,加裝?32 mm×3 mm不銹鋼材質(zhì)三通,新設(shè)?32 mm×3 mm不銹鋼管至硫冷凝器上水副線閥閥后,新管線上加裝DN25、PN16不銹鋼球閥,以此作為硫冷凝器上水控制閥。改造后蒸汽冷凝液得到了充分回收利用,每小時(shí)可節(jié)約2.0 t脫鹽水,節(jié)能降耗效果明顯。
經(jīng)過(guò)技術(shù)改造升級(jí)與針對(duì)性強(qiáng)的完善改造,目前硫回收裝置運(yùn)行平穩(wěn),第1反應(yīng)器出口H2S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均由1.6%降至0.5%左右,SO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至0.05%~0.1%;第2反應(yīng)器出口H2S、SO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均分別為0.1%~0.3%、0.01%~0.05%,產(chǎn)品硫磺日產(chǎn)量提高至2.1 t,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),能夠滿足環(huán)保設(shè)施運(yùn)行要求,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
TQ125.1
BDOI10.3969/j.issn.1006-6829.2016.05.016
2016-06-20;
2016-07-25