毛坤
文章編號:2095-6835(2016)17-0127-02
摘 要:某鋼鐵廠90 m2燒結(jié)系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計實現(xiàn)了燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)高壓變頻控制,降低了燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)電能消耗,進(jìn)而降低了一次能源成本。
關(guān)鍵詞:主抽風(fēng)機(jī);電能;燒結(jié)系統(tǒng);鋼鐵行業(yè)
中圖分類號:TF341 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.17.127
目前,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、耗能巨大、污染嚴(yán)重,導(dǎo)致企業(yè)效益大幅度下降。如何在嚴(yán)峻的形勢下生存和發(fā)展,解決成本控制、資源利用的問題以及降低一次能源消耗、節(jié)能改造至關(guān)重要。
燒結(jié)系統(tǒng)作為鋼鐵企業(yè)重要的工藝過程,耗電占企業(yè)耗電10%以上。燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)是協(xié)調(diào)整個燒結(jié)系統(tǒng)的重要組成設(shè)備,電能消耗占燒結(jié)系統(tǒng)50%左右,對其進(jìn)行控制優(yōu)化的意義重大。本文根據(jù)某鋼鐵廠90 m2燒結(jié)系統(tǒng)為例,以主抽風(fēng)機(jī)高壓變頻改造為基礎(chǔ),結(jié)合整體燒結(jié)系統(tǒng)改造提供了設(shè)計節(jié)能方案。
1 燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)的配置與運行
1.1 燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)設(shè)備的配置
某鋼鐵廠配備一套90 m2燒結(jié)系統(tǒng),其中,主抽風(fēng)機(jī)為離心式鼓風(fēng)機(jī),額定進(jìn)口流量為9 500 m3/min,進(jìn)口壓力為85.48 kPa,進(jìn)口溫度為150 ℃;電動機(jī)為同步電動機(jī),額定電壓為10 kV,額定電流為238 A,額定功率為3 600 kW,額定轉(zhuǎn)速為1 500 r/min。
1.2 燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)的運行現(xiàn)狀
該鋼鐵廠燒結(jié)系統(tǒng)中控室根據(jù)燒結(jié)系統(tǒng)第13號風(fēng)箱位置溫度判斷燒結(jié)效果,以確定燒結(jié)風(fēng)量是否滿足要求,再由主抽風(fēng)機(jī)控制室對實際風(fēng)門開度進(jìn)行調(diào)節(jié),在滿足燒結(jié)風(fēng)量需求范圍的基礎(chǔ)上,根據(jù)進(jìn)口風(fēng)溫和除塵器進(jìn)口負(fù)壓對風(fēng)機(jī)閥門進(jìn)行微調(diào)。
人工風(fēng)門調(diào)控方式為損耗調(diào)控,但這會增加管網(wǎng)損耗、降低系統(tǒng)效率。電動機(jī)始終運行于額定轉(zhuǎn)速,大量的電能被損耗浪費。在系統(tǒng)的長期運行中,燒結(jié)料布料不規(guī)范,未及時了解燒結(jié)料透氣性而改變料層厚度,進(jìn)而影響了主抽風(fēng)機(jī)抽風(fēng)效果。
1.3 主抽風(fēng)機(jī)的運行參數(shù)
根據(jù)鋼鐵廠生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)統(tǒng)計,并結(jié)合實際生產(chǎn)過程,就布料情況、天氣情況、生產(chǎn)要求而言,各參數(shù)存在范圍變化,得到如表1所示的數(shù)據(jù)。
1.4 主抽風(fēng)機(jī)運行問題
1.4.1 主抽風(fēng)機(jī)控制方式落后
主抽風(fēng)機(jī)控制方式為人工風(fēng)門控制,控制方式落后,自動化程度低,截流損耗大,電能消耗大。
1.4.2 料層厚度與透氣度
隨著生產(chǎn)的需要,燒結(jié)量的增大、料層厚度增加,而南方氣候濕度較大,燒結(jié)料透氣度受到了影響,需要主抽風(fēng)機(jī)提供更大的風(fēng)量。在負(fù)荷不斷變化的情況下,主抽風(fēng)機(jī)工況不穩(wěn)定,甚至常出現(xiàn)超流的運行狀況。
2 主抽風(fēng)機(jī)變頻改造
主抽風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速控制調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)壓,效率較高,尤其對于交流電動機(jī)(異步電機(jī)或同步電機(jī))而言,是目前國際公認(rèn)交流變頻調(diào)速性能最佳的調(diào)速方式,其特點為效率高、調(diào)節(jié)精度高、節(jié)省能源。
2.1 變頻改造原理
變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。根據(jù)流體力學(xué)相似原理可知,輸出流量Q與轉(zhuǎn)速n成正比,輸出壓力H與轉(zhuǎn)速n2成正比,輸出軸功率P與轉(zhuǎn)速n3成正比。
2.2 變頻調(diào)控控制策略
2.2.1 一級策略
由燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)中控室監(jiān)控,主要針對燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)本體進(jìn)行監(jiān)視和控制,檢測點為電除塵器出口后各參數(shù)的變化情況,直接對燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)運行進(jìn)行控制。變頻控制通過原有控制方式形成控制策略,對控制參數(shù)與安全參數(shù)兩部分進(jìn)行在線即時檢測,并實時反饋指導(dǎo)主抽風(fēng)機(jī)的變頻運行。
主抽風(fēng)機(jī)安全參數(shù)為:實測電流小于等于238 A、除塵器出口風(fēng)溫為120~140 ℃。
主抽風(fēng)機(jī)控制參數(shù)為:除塵器出口風(fēng)壓小于等于16.5 kPa。
同時,將原用于控制的風(fēng)門開度固定為100%全開。通過閉環(huán)PID控制方式,可使主抽風(fēng)機(jī)運行頻率跟隨除塵器出口風(fēng)壓值實時調(diào)控,使除塵器出口風(fēng)壓始終處于恒定值。
2.2.2 二級策略
由燒結(jié)系統(tǒng)中控室監(jiān)視,指導(dǎo)燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)中控室控制。通過整個燒結(jié)機(jī)的監(jiān)控,可對燒結(jié)效果情況進(jìn)行實時監(jiān)測,監(jiān)視燒結(jié)機(jī)的運行情況。通過燒結(jié)系統(tǒng)第13#風(fēng)箱位置監(jiān)視溫度了解燒結(jié)情況,判斷燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)的風(fēng)量需求,并將信息傳遞給燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)中控室,使其可以根據(jù)特殊情況,人為干預(yù)主抽風(fēng)機(jī)的運行狀態(tài),滿足燒結(jié)系統(tǒng)的需要。
3 改造后的效果
3.1 變頻控制
通過對主抽風(fēng)機(jī)高壓變頻的改造和設(shè)計兩級控制策略,實現(xiàn)了在正常燒結(jié)生產(chǎn)過程中,自動控制燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)運行,使燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)始終處于最優(yōu)工況下,降低了電能損耗。同時,實時監(jiān)測燒結(jié)系統(tǒng)在特殊情況下,可由燒結(jié)系統(tǒng)中控室發(fā)出指令,在燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)中控室人為干預(yù)燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)運行,使燒結(jié)系統(tǒng)達(dá)到最佳的燒結(jié)效果和效率。
3.2 燒結(jié)過程的規(guī)范化
通過管理手段,合理安排燒結(jié)料層厚度,使燒結(jié)過程更加順利,降低主抽風(fēng)機(jī)的整體能耗。
3.3 節(jié)能效益
通過以上綜合節(jié)能改造,節(jié)能效果明顯,具體如表2所示。
通過綜合節(jié)能改造方案的實施,燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)的能耗大幅度降低。此方案綜合考慮了影響燒結(jié)系統(tǒng)風(fēng)量、燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)能耗的其他因素,從整體上提高了燒結(jié)效率,降低了燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)能耗,特別是在產(chǎn)量低、負(fù)荷低的運行狀態(tài)下,節(jié)能效果尤為明顯。主抽風(fēng)機(jī)節(jié)能效果如表3所示。
4 結(jié)束語
綜上所述,通過對燒結(jié)系統(tǒng)整體的優(yōu)化設(shè)計,進(jìn)行燒結(jié)機(jī)本體維護(hù)改造,主抽風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速,可達(dá)到節(jié)能的目的,降低了生產(chǎn)成本,每年可節(jié)約電費約369.3萬元,節(jié)能效果明顯。
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〔編輯:張思楠〕