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回轉(zhuǎn)窯焙燒爐重油槍改造

2016-10-25 08:15王奮林,梁竹威
中國(guó)科技信息 2016年19期
關(guān)鍵詞:焙燒爐油槍噴油嘴

回轉(zhuǎn)窯焙燒爐重油槍改造

本廠回轉(zhuǎn)窯焙燒爐規(guī)格為2.2m×40m,以重油為燃料。采用重油作為燃料具有燃燒火焰穩(wěn)定,發(fā)熱量高,生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)。油槍為外混式結(jié)構(gòu)的內(nèi)外雙層套管,外混式重油槍就是用高壓金屬軟管將重油和蒸汽同油槍相連接,其工作原理是把經(jīng)過過濾除雜的重油用蒸汽加熱器加熱升溫至130℃以上,使重油的黏度和流動(dòng)性適合于油槍噴嘴噴霧,在通過離心高壓油泵加壓送入油槍,同時(shí)在油槍外套通入蒸汽在噴嘴外與油相混合霧化燃燒,焙燒上一工序送來的物料。

外混式重油槍的構(gòu)造及其霧化原理

外混式重油槍的構(gòu)造剖面圖見圖一,其主要由重油管、蒸汽管、噴油嘴、蒸汽霧化嘴、油槍外套附件等組成。重油通過壓力為1.2~2.5MPa的高壓離心泵注入到重油槍,重油通過噴油嘴上直徑為0.5~1mm的數(shù)十個(gè)細(xì)孔完成機(jī)械霧化過程,高速噴射到爐膛內(nèi)。與此同時(shí),0.6MPa的蒸汽注入重油槍的蒸汽外管中,通過蒸汽霧化嘴噴射到爐膛內(nèi),使重油完成霧化。由此可見,重油在爐膛內(nèi)是屬于外混式的霧化,完成重油的霧化過程一是靠蒸汽霧化,二是靠噴油嘴上數(shù)十個(gè)細(xì)孔的機(jī)械霧化。采用在爐膛內(nèi)的外混式重油槍對(duì)重油進(jìn)行霧化,對(duì)重油的質(zhì)量要求較高。

外混式重油槍在生產(chǎn)中存在的問題

1.作為燃燒設(shè)備的焙燒爐,穩(wěn)定正常運(yùn)行是要求必須得到保證的,越是正常穩(wěn)定燃燒,滿負(fù)荷生產(chǎn)就越能降低重油單耗。但由于外混式重油槍對(duì)油的粘度、機(jī)械雜質(zhì)含量等的要求較高,所以一直以來某廠使用的都是進(jìn)口重油。為了適應(yīng)降本增效的經(jīng)營(yíng)理念要求,加之國(guó)產(chǎn)重油的價(jià)格比進(jìn)口重油的價(jià)格低,從2013年開始該廠開始試著使用國(guó)產(chǎn)重油進(jìn)行試驗(yàn)。由于國(guó)產(chǎn)重油的粘度要比進(jìn)口重油的粘度高,所以在試驗(yàn)中當(dāng)氣溫下降、重油粘度高的情況下,出現(xiàn)了外混式重油槍噴油嘴結(jié)焦的現(xiàn)象,同時(shí)由于機(jī)械雜質(zhì)含量高,出現(xiàn)了噴油嘴堵塞的現(xiàn)象。這些一系列的問題出現(xiàn),導(dǎo)致燃燒系統(tǒng)中斷頻繁,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。為盡快恢復(fù)運(yùn)行,要投入大量的人力、物力來清理結(jié)焦和堵塞的噴油嘴,清理油嘴要拔出油槍甚至打開爐膛,使得爐膛溫度下降,又增加了重油的消耗 。

2.由于外混式重油槍噴油嘴上的細(xì)孔直徑較小,當(dāng)使用國(guó)產(chǎn)重油時(shí),由于其粘度和雜質(zhì)偏高,導(dǎo)致其霧化效果不佳,使其在爐膛內(nèi)不能完全燃燒,出現(xiàn)的殘余碳顆?;烊氤善分?,使產(chǎn)品質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。鑒于以上原因決定對(duì)現(xiàn)有重油槍進(jìn)行技術(shù)改造。

具體的改造措施

圖1 外混式重油槍的構(gòu)造剖面圖

通過對(duì)現(xiàn)有重油槍在實(shí)際使用中的觀察和分析,為實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)和生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行,決定將焙燒爐原有的外混式重油槍改為內(nèi)混式油槍。改造后的內(nèi)混式油槍要達(dá)到以下條件:

1.內(nèi)混式油槍的外形尺寸要與原外混式油槍外形尺寸相同,以便于現(xiàn)場(chǎng)其它部件的調(diào)試和改造。

2.采用內(nèi)混式氣泡霧化原理來解決存在的問題。

3.要滿足以下現(xiàn)有的工藝條件:

1)蒸汽壓力:0.25~0.55MPa

2)重油壓力:1.0~3.0MPa

3)油槍負(fù)荷:最大260Kg/h

4.重油槍材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,使用壽命≥6個(gè)月。

焙燒爐是直徑為2.2m×40m的微負(fù)壓爐,所以油槍噴射火焰的長(zhǎng)度要控制在2~3.0m的范圍內(nèi),以避免貼壁燃燒現(xiàn)象的發(fā)生。

表1 改造前后重油單耗對(duì)照表

圖2 內(nèi)混式重油槍的構(gòu)造剖面圖

內(nèi)混式油槍的構(gòu)造及其霧化原理

內(nèi)混式重油槍的構(gòu)造剖面圖見圖二,主要是由重油管、蒸汽管、槍芯、噴嘴等部件組成。

重油在內(nèi)混式油槍內(nèi)的燃燒過程包括霧化、混合、燃燒三個(gè)階段,霧化就是把重油破碎成微小的油霧狀顆粒,然后與空氣混合燃燒。重油霧化的越細(xì)越好,越容易與空氣混合,越能夠快速完全的燃燒。內(nèi)混式重油槍的霧化原理是通過1.2~2.5MPa壓力的燃油與0.3~0.5MPa壓力的蒸汽在通過槍芯時(shí)相互交叉進(jìn)入霧化室,此時(shí)各自帶壓的油與汽在霧化室中相互作用產(chǎn)生大量的起泡,接著氣泡在通過噴嘴出口產(chǎn)生爆破霧化。

由于霧化室內(nèi)存在0.25~0.65MPa的壓力,對(duì)于燃油的噴出和霧化起到了一定的阻礙。為解決這一問題,將原有的噴油孔擴(kuò)大,使其出口壓力達(dá)到與外混式油槍相同的壓力。通過噴油孔的擴(kuò)大,使得機(jī)械雜質(zhì)堵塞噴油嘴的機(jī)率大大降低。由于油霧噴口的橫截面積遠(yuǎn)大于油、汽的通流面積,而且氣泡破裂存在一定的時(shí)差,油霧的著火點(diǎn)距噴油嘴有5~8cm的距離,降低了噴油嘴的溫度也降低了噴嘴結(jié)焦的幾率。噴嘴采用旋流噴射的方式,以增大回流區(qū)與燃燒空氣的旋流混合,避免了貼壁燃燒現(xiàn)象,提高了燃燒效率。霧化室相對(duì)于油、汽噴嘴是一種擴(kuò)錐式結(jié)構(gòu),油和汽噴出后壓力下降(低于油和汽的輸入壓力),而且輸油壓力高于輸汽壓力,所以不會(huì)發(fā)生油、汽相互串流的現(xiàn)象。

內(nèi)混式重油槍的使用情況

該廠在2013年底開始使用內(nèi)混式油槍,對(duì)油槍機(jī)械連接結(jié)構(gòu)進(jìn)行了局部?jī)?yōu)化,生產(chǎn)中內(nèi)混式油槍顯示出以下優(yōu)點(diǎn):

1.降低了油槍的蒸汽消耗量,從改造前的150Nm3/h降至100Nm3/h。

2.火焰的燃燒穩(wěn)定性和回轉(zhuǎn)窯窯頭的燃燒狀況有了很大的改善。

3.油槍噴嘴的結(jié)焦、堵塞率明顯降低,油槍噴嘴的清理周期,從改造前的每天1次提高到每7天1次。

4.提高了回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定運(yùn)行周期,降低了燃油成本,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。改造前后的重油單耗指標(biāo)見表1。

結(jié)語

1.由外混式重油槍改為內(nèi)混式重油槍,降低了油槍噴嘴的結(jié)焦、堵塞頻率,有效提高了霧化效果,提升了回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定運(yùn)行周期。

2.重油槍改造后有效地改善了回轉(zhuǎn)窯焙燒爐燃燒不穩(wěn)定,解決了產(chǎn)品中雜質(zhì)較多的問題,極大的提高產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到了降本增效的目的。

10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.19.026

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