李靜
(甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
酒鋼不銹鋼AOD冶煉使用鉻鐵粉的工藝研究
李靜
(甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
隨著鐵合金粉末的水霧化法制造工藝的成熟,其逐漸代替了工業(yè)上制造鉻鐵機械粉碎的方法,鉻鐵粉逐漸被各不銹鋼生產(chǎn)廠家所青睞。鉻鐵粉價格低廉,成分跟普通的鉻鐵差別不是很大,在冶煉400系列不銹鋼時可以大量的在AOD中加入以代替普通的高C鉻鐵,從而達到降低成本的目的。本文所采用的鉻鐵粉中鉻含量59.23%,碳含量7.25%,硅含量3.9%。經(jīng)過成本核算一噸鉻鐵粉的使用可以降低成本500~600元。
鉻鐵粉;不銹鋼;成本
酒鋼不銹鋼廠現(xiàn)有110噸AOD轉(zhuǎn)爐兩套,煉400系列一般采用一步法冶煉:其處理周期一般為63~70 min。
1.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計
在410S冶煉過程中,由于加入鉻鐵粉時會降低爐內(nèi)溫度,導(dǎo)致需要用硅鐵進行升溫,這15爐次比其月平均硅鐵消耗2 350 kg/爐,高出180 kg/爐,同時冶煉周期也相對較長。其主要問題表現(xiàn)為:(1)在生產(chǎn)組織上,1#AOD冶煉300時需要加鎳板,2#冶煉做
表1 實驗爐次鉻鐵粉鉻收得率數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2016年3月在不銹鋼煉鋼分廠2#AOD進行了15爐次加入鉻鐵粉的冶煉實驗,加入鉻鐵粉共計73.8 t,冶煉周期平均為68 min,生產(chǎn)過程中爐次硅鐵消耗平均為2 530 kg/爐。
實驗數(shù)據(jù)顯示,鉻鐵粉中鉻收得率最高為109.16,鉻的收得率Cr%為99.76;鉻鐵粉中鉻收得率最低為80.63,鉻的收得率Cr%為93.46,各爐次鉻的平均收得率為97.2%,與轉(zhuǎn)爐的實際鉻的收得率基本相吻合,鉻鐵粉中的鉻的收得率平均為97.98有點略高,這是由于質(zhì)量稱重不準(zhǔn)確,同時計算中鉻鐵粉中的鉻含量選取的是廠家給的59.23%,實際的鉻含量大于該值,所以導(dǎo)致其收得率過高。由于在加入鉻鐵粉和加入鉻鐵中間沒有進行取樣,無法準(zhǔn)確計算鉻鐵粉中鉻的收得率,也無法推算出加入鉻鐵的實際重量,只能用做參考,但是相差不是很大,基本保持在95%以上(表1)。
1.2生產(chǎn)過程中存在的問題實驗需要加鉻鐵粉,而該跨段只有一個料斗的釣具,在1,2號連鑄同時開澆時天車組織較為緊張。同時加入鉻鐵粉需要最少5 min,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐冶煉周期加長。(2)由于鉻鐵粉為粉末狀,加入爐口時,部分被來自爐內(nèi)的氧氣氣氛吹起來部分被吸塵吸走,其中的部分中硅迅速氧化放出大量的熱量,冒起很高的火焰比較危險,同時在溫度較高的情況下部分鉻被氧化,導(dǎo)致鉻收得率降低同時爐內(nèi)溫度也會降低。(3)當(dāng)鉻鐵粉在加入爐內(nèi)的時候,大量與渣混合在攪拌的過程中部分被包裹在爐渣中,不易融化,導(dǎo)致其中所含C不能被氧化,致使CO分壓增大對脫碳不利,同時導(dǎo)致鉻鐵粉中鉻的回收率降低。
2.1鉻鐵粉加入對脫碳的影響
由于在生產(chǎn)過程中,加入鉻鐵粉時在高溫下其中所含的硅被來自爐內(nèi)的氧氣氣氛氧化,而且伴隨著大量的熱量被消耗,導(dǎo)致爐內(nèi)溫度下降,同時由于搖爐也要有部分熱量損失,這就對前期脫碳帶來不利影響,同時由于粉末狀的鉻鐵加入后,在熔池的攪拌作用下有部分被包裹在爐渣中,造成大量球狀的結(jié)塊,不利于CO的排除,同時在后期脫碳中溫度比較高的情況下,這些球狀結(jié)塊溶化,其中所含的鉻鐵會造成少量的增碳。
2.2鉻鐵粉加入后爐內(nèi)溫度的影響
通過實驗發(fā)現(xiàn)鉻鐵粉加入后,熔池溫度有顯著降低,同時由于入爐鐵水溫度低導(dǎo)致對后期的脫碳造成困難,但是在嚴(yán)格控制鉻鐵粉的加入時機,以及適當(dāng)提高鐵水入爐溫度以及碳含量,鉻鐵粉的加入對爐內(nèi)溫度可以控制,但是對其用量有一定的限制,通過實踐發(fā)現(xiàn)爐次用量在5~10 t時冶煉過程基本可控,同時也滿足料斗一次的加入量的限制。
2.3鉻鐵粉加入對硅鐵消耗的影響
對爐次數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)加入鉻鐵粉的爐次硅鐵消耗最高達到2 892 kg/爐,最低2 187 kg/爐,平均2 530 kg/爐,比月平均硅鐵消耗2 350 kg/爐,高出180 kg/爐,這是由于加入過程中會有大量的熱量損失,加之有些爐次入爐溫度較低,需用部分硅鐵進行升溫,導(dǎo)致SiO2含量增加,石灰用量增加,渣量增加純鉻消耗上升。同時由于目前所使用石灰含C量較高,所以增C比較嚴(yán)重,通過實踐發(fā)現(xiàn),適當(dāng)提高入爐溫度以及C和硅含量有利于硅鐵消耗的降低,同時有利于純鉻消耗降低。
通過實驗發(fā)現(xiàn),加入鉻鐵粉的爐次平均冶煉周期比正常冶煉爐次冶煉時間長。而且對職工的勞動強度也相應(yīng)加大,在AOD跨就一個料斗釣具在一期冶煉300時要加鎳板,同時二期需要加鉻鐵粉,在連鑄生產(chǎn)時候組織比較緊張,這就要求值班長協(xié)調(diào)盡量錯開一二期用料斗加料的時間。 在實驗過程中有一爐次,進行了全部加鉻鐵粉的實驗,但實驗數(shù)據(jù)表明,這種冶煉工藝不可行,由于現(xiàn)場環(huán)境的制約,加入鉻鐵粉需要分3次加入導(dǎo)致冶煉周期加長,同時大量的粉狀鉻鐵加入造成大量被渣子包裹形成結(jié)塊很難溶解硅鐵消耗大,石灰用量增加,鉻收得率下降。所以全部加入鉻鐵粉的這種工藝不可行。
(1)酒鋼不銹鋼目前的煉鋼環(huán)境,鉻鐵粉可以大量在轉(zhuǎn)爐中使用,且最優(yōu)的使用的鋼種是400系列。
(2)對于目前的冶煉工藝,在轉(zhuǎn)爐中加入鉻鐵粉對生產(chǎn)組織和工藝過程影響不大,但是限制了鉻鐵粉的爐次使用量,實踐證明5~10 t為最優(yōu)。
(3)在AOD加入鉻鐵粉冶煉過程中對入爐鐵水的溫度,C含量,硅含量要適當(dāng)?shù)奶岣?,這樣對硅鐵的消耗,以及脫碳的操作將帶來很大的改善。
(4)在生產(chǎn)組織過程中需要提前進行協(xié)調(diào)安排,以免造成生產(chǎn)緊張,組織混亂影響產(chǎn)量。
[1] 陳家祥.鋼鐵冶金學(xué)(煉鋼部分).北京:冶金工業(yè)出版社,1990.
[2] 關(guān)玉龍.電爐煉鋼技術(shù).北京:科學(xué)出版社,1990:237~281.
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1671-0711(2016)08(下)-0065-02