張 勝
(廣東省粵電集團(tuán)有限公司韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512132)
輸煤控制系統(tǒng)的改造與優(yōu)化
張 勝
(廣東省粵電集團(tuán)有限公司韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512132)
某電廠早期投運(yùn)的2×300 MW輸煤系統(tǒng)存在設(shè)備配置不足、程控控制級別較低、控制方式落后等問題。在2×600 MW機(jī)組建成后對輸煤系統(tǒng)進(jìn)行了全面升級改造,并把2×300 MW輸煤程控系統(tǒng)遷移至2×600 MW輸煤集控室,對控制系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)容和程序優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)集中控制,提高了輸煤系統(tǒng)的自動化水平、安全性、可靠性和穩(wěn)定性。
輸煤系統(tǒng);照明控制箱;葉輪給煤機(jī);皮帶秤
某電廠早期投運(yùn)的2×300 MW機(jī)組,其輸煤控制系統(tǒng)主要包括輸煤程控系統(tǒng)與工業(yè)電視監(jiān)視2部分。設(shè)備布置為輸煤集控室與遠(yuǎn)程控制站。原輸煤集控室配置有輸煤程控操作員站、網(wǎng)絡(luò)柜、工業(yè)電視機(jī)、工業(yè)電視畫面切換操作臺、皮帶秤儀表等設(shè)備;遠(yuǎn)程控制站配置有輸煤工業(yè)電視主機(jī)柜、輸煤PLC 01主機(jī)柜、控制室1號電源柜、控制室2(含3,4)號控制柜和控制室5(含6,7)控制柜等設(shè)備。
該廠輸煤程控系統(tǒng)采用莫迪康PLC控制,開關(guān)量輸入、輸出都采用24 VDC模塊,通過合理的PLC配置,實(shí)現(xiàn)對輸煤系統(tǒng)設(shè)備的程序控制。
燃料區(qū)域主要包括6個站、2個干煤棚、1個卸煤棚、1個回水泵房和1個雨水泵房,共11個照明區(qū)域,合計(jì)有21組423盞照明燈和4臺葉輪給煤機(jī)。
自300 MW機(jī)組輸煤程控系統(tǒng)建成投運(yùn)后,運(yùn)行相對穩(wěn)定,能較好完成輸煤系統(tǒng)全自動控制工作。但隨著時間推移,輸煤程控系統(tǒng)開始出現(xiàn)一系列問題。一方面,設(shè)備逐漸老化,經(jīng)常出現(xiàn)死機(jī)等故障,影響輸煤系統(tǒng)正常運(yùn)行,且缺少控制程序功能,給運(yùn)行工作帶來不便。另一方面,部分設(shè)備控制方式落后,自動化水平低,且現(xiàn)場工作環(huán)境惡劣,存在安全、環(huán)境和職業(yè)健康隱患。例如,燃料區(qū)域照明燈采用分散就地控制,常因開燈不及時影響現(xiàn)場工作,也常因關(guān)燈不及時而增加能耗。同時,4臺葉輪給煤機(jī)采用就地變頻器控制,設(shè)備運(yùn)行只能依靠現(xiàn)場人工操作完成,增加了運(yùn)行人員工作量。
電廠2×600 MW機(jī)組建成后,為加強(qiáng)機(jī)組安全生產(chǎn)管理,將全廠輸煤程控系統(tǒng)改為集中控制,具體改造方案為:
(1) 將原輸煤集控室遷移改造,變更為新操作員站;
(2) 將原操作畫面移植,增加新設(shè)備操作監(jiān)控畫面;
(3) 提升設(shè)備自動化控制水平;
(4) 優(yōu)化控制程序。
根據(jù)300 MW機(jī)組輸煤系統(tǒng)的情況,改造時需要對輸煤集控室進(jìn)行遷移改造。改造后,300 MW輸煤程控設(shè)備與600 MW輸煤集控室的網(wǎng)絡(luò)連接如圖1所示。
2.1 集控設(shè)備遷移
根據(jù)改造方案,需要將300 MW輸煤程控室遷移至600 MW輸煤控制室。通過布置在600 MW輸煤控制室的上位機(jī)操作員站,實(shí)現(xiàn)與300 MW輸煤PLC系統(tǒng)的連接(利用TCP/IP以太網(wǎng)通信),以及輸煤工業(yè)電視系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控與操作。
(1) 在600 MW機(jī)組輸煤控制室增加3節(jié)同樣的操作臺,在操作臺上配置2臺操作員站和1臺電視監(jiān)控的操作鍵盤,再配置4臺監(jiān)控電視。
(2) 在300 MW輸煤遠(yuǎn)程站中,更換160路輸入、8路輸出的視頻矩陣切換器,安裝4臺畫面分割器和1臺光端機(jī),敷設(shè)光纜連接至600 MW輸煤控制室。輸煤控制室再配置1臺交換機(jī)和1臺光端機(jī),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通。
(3) 配置操作員站監(jiān)控軟件,并調(diào)試完成300 MW輸煤程控在600 MW輸煤集控室中的運(yùn)行操作,以及300 MW燃料工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)在600 MW輸煤集控室中的監(jiān)視,最終實(shí)現(xiàn)機(jī)組輸煤控制的集中管理。
圖1 300 MW新輸煤程控設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接
2.2 皮帶秤計(jì)量設(shè)備遷移
把300 MW輸煤系統(tǒng)的4套皮帶秤計(jì)量設(shè)備遷移至600 MW輸煤綜合樓,并把皮帶秤儀表計(jì)量引入PLC,操作員站新增對應(yīng)功能畫面。
增加對燃料照明系統(tǒng)和葉輪給煤機(jī)進(jìn)輸煤程控系統(tǒng)的監(jiān)控,并在300 MW輸煤程控系統(tǒng)中新增對應(yīng)的操作畫面和報(bào)表功能,優(yōu)化輸煤程控程序及其他操作畫面等。擴(kuò)容增加進(jìn)PLC控制系統(tǒng)的設(shè)備,包括現(xiàn)場照明控制系統(tǒng)11個區(qū)域全部照明燈、4臺葉輪給煤機(jī),還包含配合對就地控制部分設(shè)備的改造,以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
3.1 PLC照明控制改造
在300 MW輸煤遠(yuǎn)程站增加1個繼電器PLC照明控制柜,用同軸電纜接入新輸煤程控系統(tǒng)。根據(jù)輸煤區(qū)域安裝的11個照明控制箱所需要的I/O點(diǎn)數(shù)和余量,合理配置PLC模塊,實(shí)現(xiàn)輸煤燃料區(qū)照明燈的遠(yuǎn)程控制。
3.2 葉輪給煤機(jī)控制改造
葉輪給煤機(jī)控制系統(tǒng)由主控部分、就地控制站、載波通信主站、車位定位設(shè)備組成。主控部分設(shè)在輸煤程控系統(tǒng)監(jiān)控畫面中;就地控制站安裝在給煤機(jī)本體上;載波通信主站安裝在卸煤溝101號皮帶B側(cè)西邊。載波通信主站通過RS485通信與就地控制站組成主從式通信控制網(wǎng)絡(luò),與輸煤控制室通過TCP/IP以太網(wǎng)通信組成監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)在主控室內(nèi)通過操作主機(jī)監(jiān)控葉輪給煤機(jī)的運(yùn)行。
葉輪給煤機(jī)屬于大范圍移動工作的重要設(shè)備,位置傳感系統(tǒng)對其遠(yuǎn)程控制有重要作用。如果位置傳感器提供的信號不準(zhǔn)確,將造成撞車等嚴(yán)重設(shè)備故障或人身事故。因此,在101號皮帶A,B兩側(cè)各安裝85個位置傳感器,每個位置傳感器中有供通信主站識別的唯一編號。該傳感器具有耐腐蝕、耐高溫、抗干擾性強(qiáng)、三位置感應(yīng)點(diǎn)唯一性等優(yōu)良性能,且有掉電時數(shù)據(jù)自動保存功能。其中有30個傳感器與現(xiàn)場兩側(cè)30個柱子相對應(yīng),在監(jiān)控畫面皮帶下部標(biāo)注的是位置傳感器的號碼,皮帶上部標(biāo)注的是現(xiàn)場墻柱的號碼。根據(jù)從站反饋給通信主站的位置傳感器編號可以判斷給煤機(jī)當(dāng)前所處位置及所處墻柱處。該套車位定位系統(tǒng)確保了葉輪給煤機(jī)穩(wěn)定、安全、可靠地運(yùn)行。
針對4臺葉輪給煤機(jī),增加就地控制I/O通道且備用足夠余量,同時留有擴(kuò)充I/O卡15 %的插槽余地,采用電力載波通信方式接入300 MW輸煤程控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。具體改造內(nèi)容包括:
(1) 在300 MW輸煤程控系統(tǒng)監(jiān)控畫面中增加4臺葉輪給煤機(jī)控制畫面;
(2) 在300 MW輸煤程控系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖功能;
(3) 載波通信系統(tǒng)與輸煤程控系統(tǒng)的通信采用Ethernet TCP協(xié)議。
每臺葉輪給煤機(jī)控制改造后具備以下功能。
(1) 就地操作功能。就地操作葉輪撥煤電機(jī)的啟動/停止、升速/降速、前行/后行/停止、皮帶聯(lián)鎖/聯(lián)鎖解除。
(2) 就地顯示功能。就地顯示葉輪給煤機(jī)的電源指示、葉輪旋轉(zhuǎn)故障、行走狀態(tài)、葉輪撥煤電機(jī)轉(zhuǎn)速等信息。
(3) 遠(yuǎn)程操作功能。遠(yuǎn)程操作葉輪撥煤電機(jī)的各項(xiàng)動作。
(4) 遠(yuǎn)程顯示功能。遠(yuǎn)程顯示葉輪給煤機(jī)的各項(xiàng)狀態(tài)信息。
(5) 遠(yuǎn)程報(bào)警功能。當(dāng)葉輪給煤機(jī)發(fā)生故障,如行走故障、葉輪旋轉(zhuǎn)故障、位置傳感故障、通訊故障、撞車等故障時,遠(yuǎn)程發(fā)出報(bào)警信號。
(6) 每臺就地控制箱均應(yīng)具有位置變送功能。
(7) 聯(lián)鎖保護(hù)功能。實(shí)現(xiàn)不同的運(yùn)行模式:多機(jī)運(yùn)行,即一段皮帶上的4臺葉輪給煤機(jī)可同時運(yùn)行,系統(tǒng)根據(jù)其行走位置,自動調(diào)整葉輪給煤機(jī)的行走過程;區(qū)間運(yùn)行,即每臺葉輪給煤機(jī)均可在各自的有效運(yùn)行范圍內(nèi)設(shè)置區(qū)間運(yùn)行;皮帶聯(lián)鎖,即當(dāng)皮帶不運(yùn)行時,葉輪給煤機(jī)不能啟動,當(dāng)葉輪給煤機(jī)正在運(yùn)行時皮帶停轉(zhuǎn),葉輪給煤機(jī)隨即停機(jī)。
(8) 故障數(shù)據(jù)庫。按故障發(fā)生時間、順序記錄故障信息。
優(yōu)化原有輸煤控制程序,實(shí)現(xiàn)以下功能。
(1) 101-106號共12條皮帶機(jī)控制的各類保護(hù)可以單獨(dú)投退,同時設(shè)置操作員可以強(qiáng)制屏蔽保護(hù)信號,以應(yīng)對堵煤、跑偏、速度和振打等信號。
(2) 上煤時,2個煤源點(diǎn)設(shè)備單側(cè)皮帶運(yùn)行期間全部都可以進(jìn)行聯(lián)鎖,啟停一致;兩側(cè)皮帶同時上煤也能夠聯(lián)鎖,任意一側(cè)皮帶可以隨時聯(lián)鎖啟停。
(3) 歷史數(shù)據(jù)查詢方便,填寫日期就可以查看歷史數(shù)據(jù)。
(4) 恢復(fù)設(shè)備報(bào)警記錄,同時能夠按篩選條件分類統(tǒng)計(jì)設(shè)備進(jìn)行過哪些報(bào)警,報(bào)表能夠拆離。
(5) 101號站皮帶秤進(jìn)入程控畫面,能夠顯示煤流量。
(6) 卸料器控制進(jìn)入程控主畫面,能夠在該畫面上直接進(jìn)行配煤操作(也可在配煤畫面操作)。
(7) 運(yùn)行報(bào)表必需保存3個月以上并隨時可以查看,同時能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)拆離。
(8) 每個煤倉煤位需有歷史記錄。
(9) 101號站水浴除塵器控制可單獨(dú)啟停,在聯(lián)鎖等狀態(tài)下應(yīng)不隨皮帶停止而停止,而由操作員手動停止,其解開聯(lián)鎖時能發(fā)出警告提示停止除塵器使用。
(10) 各皮帶不能以電機(jī)最大電流值進(jìn)行停機(jī),應(yīng)以額定煤流量(1 000 t)下實(shí)際電流值作為報(bào)警、停機(jī)定值。當(dāng)皮帶電機(jī)電流連續(xù)22 min超過定值時則停運(yùn)皮帶并報(bào)警。
(11) 因兩側(cè)皮帶進(jìn)行摻配,可設(shè)定各側(cè)皮帶流量臨時報(bào)警值,由運(yùn)行人員設(shè)定皮帶運(yùn)行時所需要的流量報(bào)警和停機(jī),未設(shè)定時按上位機(jī)報(bào)警停機(jī)數(shù)值進(jìn)行報(bào)警停機(jī)。
輸煤控制系統(tǒng)的集成化、智能化升級改造,從整體上提高了輸煤程控系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、可靠性。輸煤控制系統(tǒng)升級改進(jìn)效果如下:
(1) 通過對300 MW輸煤控制系統(tǒng)升級改造,優(yōu)化了PLC控制邏輯,實(shí)現(xiàn)了PLC程序控制監(jiān)控照明系統(tǒng)、葉輪給煤機(jī)控制系統(tǒng)、皮帶秤計(jì)量設(shè)備;
(2) 通過對照明系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)視和控制功能,在集控室CRT畫面可直觀的看到每個站照明燈的狀態(tài),可在對應(yīng)控制畫面上遠(yuǎn)程控制或定時控制照明燈的亮滅,大大提高了工作效率;
(3) 通過集控室CRT畫面遠(yuǎn)程監(jiān)控葉輪給煤機(jī)的啟停,提高了葉輪給煤機(jī)的自動化水平;
(4) 通過對輸煤程控程序的優(yōu)化,進(jìn)一步優(yōu)化完善了輸煤程控的各項(xiàng)功能,使得控制界面更加符合工作實(shí)際需要。
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2016-03-03。
張 勝(1972-),高級工程師,主要從事電力設(shè)備檢修與維修技術(shù)管理和DCS控制技術(shù)、PLC控制技術(shù)管理等工作,email:kongkongkongkong1@126.com。