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燃煤機(jī)組鍋爐再熱器減溫水量大原因分析及處理

2016-10-14 23:29張學(xué)明
科學(xué)與財(cái)富 2016年28期

張學(xué)明

摘 要:印度古德羅爾項(xiàng)目一期工程建設(shè)2×600MW 亞臨界燃煤機(jī)組,1號(hào)機(jī)組于2015年9月24日首次滿負(fù)荷運(yùn)行,在隨后的可靠性運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)機(jī)組再熱器減溫水流量大現(xiàn)象,經(jīng)過調(diào)試單位牽頭,組織鍋爐制造廠家,運(yùn)行,EPC等各方分析、檢查發(fā)現(xiàn):爐膛和分隔屏結(jié)焦過多是造成再熱器減溫水量偏大的主要原因,經(jīng)過對(duì)鍋爐結(jié)焦受熱面進(jìn)行清焦,并對(duì)燃燒器配風(fēng)方式、吹灰頻率、爐膛出口氧量、火焰中心等進(jìn)行燃燒調(diào)整,使得再熱汽溫和減溫水量維持在設(shè)計(jì)范圍。同時(shí)避免鍋爐受熱面結(jié)焦,提高了鍋爐運(yùn)行效率和機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。

關(guān)鍵詞:減溫水 原因分析 調(diào)整控制

前言:

印度古德羅爾一期 2×600MW 亞臨界燃煤機(jī)組項(xiàng)目,位于印度泰米爾納德邦古德羅爾鎮(zhèn),瀕臨孟加拉灣。鍋爐為亞臨界壓力、一次中間再熱、控制循環(huán)鍋筒爐,鍋爐采用平衡通風(fēng)、直流式燃燒器四角切圓燃燒方式,設(shè)計(jì)燃料為煙煤。鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為2069t/h。機(jī)組最大工況時(shí)(TMCR時(shí)),鍋爐的蒸發(fā)量為1892.9t/h。根據(jù)鍋爐廠家說明書及業(yè)主與EPC簽訂的技術(shù)合同規(guī)定,鍋爐負(fù)荷在50%-100%運(yùn)行期間,再熱蒸汽溫度為538(±5℃)。再熱器的減溫水量為0t/h。但是在1號(hào)鍋爐負(fù)荷在50%-100%BMCR試運(yùn)行期間,再熱器的減溫水量最大達(dá)到76.8 t/h,最小也有12.7 t/h。根據(jù)鍋爐廠說明書:再熱汽溫度主要通過再熱器煙氣擋板調(diào)整,再熱器事故噴水僅在再熱器事故狀態(tài)下投入,顯然如此大的事故噴水量,使鍋爐運(yùn)行效率明顯下降,也對(duì)再熱器長期運(yùn)行超溫帶來隱患。

處理前機(jī)組運(yùn)行參數(shù)如下:

處理前減溫水DCS截圖:

針對(duì)該問題,調(diào)試人員進(jìn)行試驗(yàn)分析、查找問題原因,根據(jù)調(diào)試人員所掌握的情況和運(yùn)行數(shù)據(jù),現(xiàn)對(duì)#1爐再熱器減溫水流量異常的原因進(jìn)行分析如下:

1. 磨煤機(jī)組合方式的影響

圖3為磨煤機(jī)組合方式由ABCDE磨切換到ABDEF磨后,減溫水的變化趨勢曲線,從圖中可以看出,投運(yùn)F磨后,再熱器減溫水量上升。圖4為磨組合方式由ABCEF磨切換到ABCDE磨后減溫水的變化曲線,從圖中可以看出,切掉F磨后,再熱器減溫水量下降。這條規(guī)律與我們理論分析一致,當(dāng)火焰中心抬高時(shí),再熱器減溫水量增加,火焰中心降低時(shí),再熱器減溫水量減少。

2.煙氣中氧含量的影響

圖5、6選取了日常運(yùn)行中變化明顯的工況,圖中黑色曲線為煙氣中含氧量的變化曲線,兩條藍(lán)色曲線分別為再熱器減溫水A、B側(cè)的變化曲線。從圖中可以看出,當(dāng)煙氣中氧含量增加時(shí),再熱器減溫水增加,當(dāng)煙氣中氧含量減少時(shí),再熱器減溫水減少。同時(shí),減溫水的變化略滯后于煙氣中氧含量的變化。本工程上可以看到這種趨勢,但并不明顯。

3.燃燒器擺角的影響

再熱器減溫水量整體上隨燃燒器擺角變化而變化。燃燒器上擺,火焰中心上移,減溫水量增加;燃燒器下擺,火焰中心下移,減溫水量減少。通過已經(jīng)完成的燃燒調(diào)節(jié)試驗(yàn)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),下調(diào)燃燒器擺角對(duì)降低本工程再熱器減溫水量有一定幫助。

4. 受熱面結(jié)焦的影響

在#1爐停爐期間,調(diào)試技術(shù)人員和業(yè)主人員利用這個(gè)機(jī)會(huì),對(duì)爐內(nèi)進(jìn)行了一次全面的檢查,發(fā)現(xiàn)鍋爐水冷壁結(jié)焦,同時(shí)分隔屏區(qū)域存在沾污,情況非常嚴(yán)重。爐膛水冷壁、省煤器等低溫受熱面的沾污只是影響工質(zhì)吸熱的一部分因素。分隔屏過熱器、后屏過熱器等受熱面的位置位于末再、末過之前,出現(xiàn)嚴(yán)重的沾污情況同樣是重要的影響因素。這些受熱面的沾污均將增加末再、末過位置處的煙氣溫度,導(dǎo)致過熱器和再熱器吸熱量超出理論設(shè)計(jì)值,并且需要大量的減溫水參與進(jìn)行降溫。見圖-14

從調(diào)試人員檢查的沾污情況分析中也可以明確看到分隔屏過熱器的實(shí)際吸熱量大大低于設(shè)計(jì)值,是受沾污影響最嚴(yán)重的受熱面。

5.鍋爐結(jié)焦和沾污對(duì)受熱面吸熱量的影響

基于 #1爐的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài),調(diào)試人員根據(jù)現(xiàn)有測點(diǎn)的讀數(shù),對(duì)各級(jí)受熱面的吸熱情況與設(shè)計(jì)值進(jìn)行整體的比較。通過受熱面吸熱的比較以及現(xiàn)場進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn)的結(jié)果,分析認(rèn)為:引起鍋爐再熱器減溫水流量異常的主要原因,是鍋爐的結(jié)焦和沾污問題。

與設(shè)計(jì)值相比,過熱器系統(tǒng)(包括水系統(tǒng))實(shí)際吸熱量增加3.3%,再熱器系統(tǒng)實(shí)際吸熱量增加35%。

與設(shè)計(jì)值相比,過熱器系統(tǒng)(包括水系統(tǒng))各級(jí)受熱面吸熱量變化詳見下表:

爐膛結(jié)焦后,進(jìn)入上爐膛的煙氣溫度升高。同時(shí)因分隔屏過熱器沾污嚴(yán)重,分隔屏吸熱能力下降,導(dǎo)致分隔屏出口的煙氣溫度進(jìn)一步升高。處于分隔屏下游的受熱面將受到更大的影響,包括后屏過熱器、屏式再熱器、末級(jí)再熱器以及末級(jí)過熱器等。

但由于后屏過熱器也存在一定的沾污情況,后屏過熱器的吸熱量沒有產(chǎn)生更大的變化。從屏式再熱器開始,下游的各級(jí)受熱面沒有出現(xiàn)明顯的沾污現(xiàn)象,清潔度較高,所以吸熱量的開始出現(xiàn)明顯的變化。

與設(shè)計(jì)值相比,墻式再熱器實(shí)際吸熱量增加28.7%,屏式再熱器與末級(jí)再熱器的實(shí)際吸熱量增加36.7%。

墻式再熱器吸熱量增加的主要原因是:由于再熱器減溫水的投入,導(dǎo)致墻式再熱器入口工質(zhì)溫度降低,墻式再熱器內(nèi)工質(zhì)流量增加。墻再入口工質(zhì)溫度降低,同時(shí)上爐膛區(qū)域煙溫升高,增加了墻式再熱器與煙氣側(cè)的傳熱溫差,墻式再熱器吸熱器能力增強(qiáng),造成鍋爐排煙溫度也升高,鍋爐效率下降。

采取的措施:

1.根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況采取以下措施

a)要求業(yè)主對(duì)燃用的煤質(zhì)要盡量接近設(shè)計(jì)煤種,同時(shí)應(yīng)盡量避免將煤質(zhì)特性相差較大的煤質(zhì)進(jìn)行混燒的方式;煤質(zhì)和灰分化驗(yàn)結(jié)果如下:

b)對(duì)高堿煤的結(jié)渣特性給予充分重視,調(diào)整受熱面的吹灰周期和吹灰順序,保證爐膛的連續(xù)吹灰,避免因受熱面沾污加劇引起的傳熱惡化;吹灰頻率,每24小時(shí)對(duì)鍋爐進(jìn)行一次全面吹灰,每12小時(shí)對(duì)尾部受熱面進(jìn)行一次全面吹灰,保證受熱面清潔及良好的吸熱。在吹灰頻次正常情況下,保持二次風(fēng)中下部多供風(fēng),上部未投用的粉層和燃盡風(fēng)盡可能關(guān)??;如果因?yàn)樨?fù)荷或其原因,不能保證正常吹灰,建議二次風(fēng)上、中、下平衡配風(fēng)。

c)在再熱器沾污可控的情況下,盡量將再熱器的吹灰周期延長;

d)檢查爐底干排渣系統(tǒng)漏風(fēng),盡量減少爐底無組織漏風(fēng),避免漏風(fēng)引起火焰中心上移;

e)對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,保證滿負(fù)荷工況下磨煤機(jī)五投二備的運(yùn)行方式,同時(shí)將單臺(tái)磨一次風(fēng)量調(diào)整到110t/h左右,降低一次風(fēng)風(fēng)率;保證二次風(fēng)風(fēng)率接近設(shè)計(jì)值;

f)#1爐停爐清焦并重新啟動(dòng)后,觀察鍋爐的實(shí)際運(yùn)行狀態(tài),并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行針對(duì)性的調(diào)整;明確在鍋爐受熱面清潔的情況下,記錄再熱器系統(tǒng)的減溫水流量;隨著鍋爐運(yùn)行時(shí)間延長,確認(rèn)鍋爐是否繼續(xù)出現(xiàn)結(jié)焦情況,并且再熱器減溫水量是否隨之增加;

g)燃燒器擺角對(duì)再熱器減溫水的調(diào)整效果不明顯,在主汽溫度允許的情況下,可以盡可能的降低其擺角。燃燒器擺角控制在35%左右,運(yùn)行時(shí)燃燒器周界風(fēng)開度,根據(jù)給煤量每增加一噸,周界風(fēng)開度增加1.1%左右即可,助燃風(fēng)開度也是如此。調(diào)整兩側(cè)一次風(fēng)機(jī)出口壓力在12.5kPa左右,磨煤機(jī)入口壓力控制在6.5KPa ,風(fēng)量控制在150T/h,磨煤機(jī)出口溫度控制在60-62℃,噴燃器運(yùn)行方式盡量少用最上層的磨煤機(jī)運(yùn)行,以免影響再熱汽溫的升高,爐膛負(fù)壓控制在-20—— -50Pa.

h)現(xiàn)場用網(wǎng)格法對(duì)尾部氧量進(jìn)行重新標(biāo)定,運(yùn)行氧量按滿負(fù)荷3.5%(設(shè)計(jì)值)控制。使用德圖350煙氣分析儀測量空氣預(yù)熱器出、入口的氧量得知, DCS上顯示的氧量和就地實(shí)際測量的氧量偏差較大,DCS上顯示的數(shù)據(jù)偏小,所以正常運(yùn)行過程中把空氣預(yù)熱器入口氧量控制在2.5%-3%左右,DCS顯示數(shù)據(jù)。對(duì)比如下:

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