宋海濤,趙 巖(Song Haitao,Zhao Yan)
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汽車高速轉(zhuǎn)向盤擺振形成機(jī)理分析與研究
宋海濤,趙 巖(Song Haitao,Zhao Yan)
(北京汽車股份有限公司汽車研究院,北京 101300)
針對某車型高速時(shí)轉(zhuǎn)向盤擺振問題,診斷擺振現(xiàn)象,尋找擺振激勵(lì)源,梳理傳遞路徑,按照正向求解、逆向求解及通過改變相關(guān)零部件的振動(dòng)頻率及阻尼特性來分析高速轉(zhuǎn)向盤擺振形成機(jī)理,從而解決擺振問題。
擺振;激勵(lì)源;正向;逆向;阻尼
汽車在行駛時(shí)始終處于振動(dòng)狀態(tài),由于路面不平,車速和運(yùn)動(dòng)方向的時(shí)刻改變,發(fā)動(dòng)機(jī)工作激勵(lì)以及車輪系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)零部件的不平衡量,產(chǎn)生整車和局部的強(qiáng)烈振動(dòng)。振動(dòng)大致可分為震動(dòng)、擺振及制動(dòng)抖動(dòng),其中擺振的形成多與速度有關(guān),分為低速擺振和高速擺振,發(fā)生頻率一般在5~15 Hz,低速擺振多出現(xiàn)在低速行駛的顛簸路上。當(dāng)高速行駛在平滑路面上時(shí),容易出現(xiàn)高速擺振,其通常出現(xiàn)在有限的速度范圍內(nèi),且特征明顯。系統(tǒng)分析汽車高速下轉(zhuǎn)向盤擺振形成的機(jī)理,有助于在研發(fā)設(shè)計(jì)階段規(guī)避擺振問題,從而提升駕駛的安全性和舒適性。
以采用齒輪齒條式轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)的某轎車高速擺振的整改為例,故障現(xiàn)象為:車速在90 km/h時(shí),轉(zhuǎn)向盤開始出現(xiàn)擺振現(xiàn)象;當(dāng)車速達(dá)到100 km/h時(shí),轉(zhuǎn)向盤擺振現(xiàn)象達(dá)到峰值;當(dāng)車速超過110 km/h時(shí),轉(zhuǎn)向盤擺振現(xiàn)象逐漸減小直至消失。經(jīng)測試,此時(shí)轉(zhuǎn)向盤的振動(dòng)頻率與車輪及輪胎總成的激勵(lì)頻率均為14 Hz,擺振車輛的頻譜測試結(jié)果如圖1所示,可判定車輛行駛過程中,輪胎與地面接觸產(chǎn)生的激勵(lì)是轉(zhuǎn)向盤擺振的主要來源。
(a)
(b)
圖1 擺振車輛頻譜測試結(jié)果
現(xiàn)代齒輪齒條式轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)具備控制精準(zhǔn)、路感反饋適當(dāng)?shù)戎T多優(yōu)點(diǎn),同時(shí)也會因?yàn)檐囕喛偝善胶庑耘c均勻性等因素在前輪產(chǎn)生縱向反向振蕩,造成轉(zhuǎn)向盤擺振。左、右輪產(chǎn)生反向振蕩的常見因素:車輪總成動(dòng)不平衡、車輪裝配偏心、胎面失圓、輪胎自身徑向剛度不均勻、三角臂球銷節(jié)縱向振蕩及輪邊扭振等。輪胎的激勵(lì)引起轉(zhuǎn)向盤擺振,車輪總成平衡性與均勻性等參數(shù)則直接影響擺振的程度。系統(tǒng)共振導(dǎo)致擺振放大,從而引起轉(zhuǎn)向盤擺振感增強(qiáng),共振與傳遞路徑中零部件的共振頻率、系統(tǒng)剛性(襯套等件的剛度)有關(guān)。
主動(dòng)求解方法,即通過以下途徑分析導(dǎo)致擺振產(chǎn)生的因素:1)提升輪胎、車輪質(zhì)量(優(yōu)化輪胎動(dòng)平衡、優(yōu)化胎面正圓及優(yōu)化徑向剛度不均勻性);2)提升車輪裝配精度;3)修正四輪定位參數(shù)。
輪胎參數(shù)主要考慮:靜不平衡、橫向力波動(dòng)、徑向力波動(dòng)、徑向力1次諧波及錐度作用力;車輪參數(shù)主要考慮:內(nèi)側(cè)軸向跳動(dòng)、平均軸向跳動(dòng)、軸向跳動(dòng)1次諧波、外側(cè)徑向跳動(dòng)、內(nèi)側(cè)徑向跳動(dòng)、平均徑向跳動(dòng)及徑向1次諧波(R1H)。經(jīng)過對抖動(dòng)車輛輪胎、車輪測試,各項(xiàng)數(shù)據(jù)均滿足設(shè)計(jì)要求,排除輪胎、車輪本身質(zhì)量故障的影響。
針對提升車輪裝配精度,主要考慮車輪總成的對點(diǎn)原理,圖2為動(dòng)平衡對點(diǎn)裝配方式的動(dòng)不平衡量(D.B.)檢測數(shù)據(jù),圖3為徑向力對點(diǎn)裝配方式的動(dòng)不平衡量(D.B.)檢測數(shù)據(jù)。
從圖2、圖3可以看出,擺振與地面有關(guān),車輪總成是激勵(lì)源,其剩余動(dòng)不平衡影響擺振的程度,通過調(diào)整車輪總成的剩余動(dòng)不平衡量可改善擺振的程度。
在調(diào)整車輛整車姿態(tài)過程中,檢查擺振車輛的四輪定位參數(shù),發(fā)現(xiàn)主銷后傾角對擺振有間接影響,后傾參數(shù)偏下限的車輛敏感度較高,易發(fā)生擺振;偏上限的則反之。
通過主動(dòng)求解法排查發(fā)現(xiàn),以上因素均對擺振的產(chǎn)生有影響,但并非根本原因。
被動(dòng)求解方法,即通過以下途徑分析導(dǎo)致擺振產(chǎn)生的因素:1)增加轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量;2)提高三角臂縱向自振頻率;3)優(yōu)化轉(zhuǎn)向助力控制扭簧,減小逆反饋;4)增加擺振吸振器等。
增加轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)動(dòng)慣量即轉(zhuǎn)向盤配重,見表1。
表1 轉(zhuǎn)向盤配重方案
當(dāng)轉(zhuǎn)向盤配重達(dá)1.2 kg時(shí),高速轉(zhuǎn)向盤擺振故障消失,但此方案改動(dòng)后對車輛怠速影響較大。
提高三角臂縱向自振頻率,即下擺臂襯套硬度增加,具體方案為襯套軸向靜剛度由310 N/mm更改為400 N/mm,新襯套換裝至擺振車輛上后,擺振改善明顯,但此種方案影響車輛的操控性能。
增加擺振吸振器,在半軸上加減振套,改變半軸自身的扭振頻率,將帶襯套的半軸換到擺振車輛上,效果明顯,綜合考慮,增加擺振吸振器可解決車輛擺振問題。
車輛高速下的轉(zhuǎn)向盤擺振是由車輪總成與地面激勵(lì)而產(chǎn)生。輪胎的徑向輪跳引起三角臂縱向振動(dòng)和輪邊扭振,三角臂的縱向振動(dòng)和輪邊扭振頻率在速度達(dá)到90~110 km/h時(shí),與轉(zhuǎn)向盤的振動(dòng)頻率耦合,出現(xiàn)轉(zhuǎn)向盤擺振。
經(jīng)測試和計(jì)算得出,徑向輪跳(Hop)頻率為13.5 Hz,縱向自振頻率為13.5~15 Hz;通過CAE模擬計(jì)算,輪邊扭振頻率為14.5 Hz,圖4為輪邊扭振頻率計(jì)算結(jié)果。
通過實(shí)車驗(yàn)證及分析計(jì)算得出:1)通過控制輪胎、車輪均勻性及車輪總成初始不平衡量和剩余不平衡量可以降低振動(dòng)能量和擺振幅度;2) 通過調(diào)整下控制臂襯套剛度和轉(zhuǎn)向器與副車架連接襯套剛度可改變共振頻率,降低振幅,改善車輛擺振問題;3)通過在轉(zhuǎn)向盤骨架內(nèi)和轉(zhuǎn)向管柱結(jié)構(gòu)內(nèi)增加彈性元件,可吸收振動(dòng)能量,改善擺振問題;4)通過在輪邊轉(zhuǎn)動(dòng)組件上增加彈性質(zhì)量塊,可改變扭振頻率,降低振幅,改善轉(zhuǎn)向盤擺振。
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1002-4581(2016)03-0005-03
U463.46
A
10.14175/j.issn.1002-4581.2016.03.002
2015-12-18