李建國,梁春花,陳戰(zhàn)省,張 龍
苯加氫貧溶劑的余熱利用
李建國1,梁春花2,陳戰(zhàn)省2,張龍2
(1.邢臺旭陽煤化工有限公司,河北邢臺 054000;2.邢臺旭陽科技有限公司,河北邢臺 054000)
在苯加氫裝置萃取蒸餾的300單元中,為了充分利用貧溶劑(N-甲酰嗎啉)余熱,有針對性地對裝置進行技術(shù)改造,并對改造可行性進行分析,對投資和效益進行核算,為相關(guān)企業(yè)做參考。
苯加氫;技術(shù)改造;N-甲酰嗎啉;萃取蒸餾
粗苯精制是以粗苯為原料,經(jīng)過物理和化學方法去除其中的硫化物、氮化物、碳氫化合物和水等有害雜質(zhì),得到可做原料使用的高純度的苯、甲苯和二甲苯產(chǎn)品。該公司苯加氫裝置主要采用德國Uhde低溫氣相加氫及N-甲?;鶈徇∟FM)萃取蒸餾技術(shù)。
1.1萃取蒸餾300單元工藝流程
圖1 粗苯精制工藝流程圖
從200單元來的(BT餾分)物料經(jīng)過預(yù)熱器E-301與熱貧溶劑換熱大約105℃,然后物料經(jīng)流量控制直接送到T-301的中部。在汽提塔T-302,芳香烴(苯和甲苯)在真空條件下通過蒸發(fā)從溶劑中分離出來。加熱底部大約210℃所需要的熱量由汽提塔重沸器E-308(280℃熱油供熱)提供。以大約60℃從汽提塔頂部出來的芳香烴蒸氣在汽提塔冷凝器E-310冷凝,收集到汽提塔回流罐V-302。頂部的部分純芳香烴(苯和甲苯)產(chǎn)品將送到BT塔T-303。
汽提塔回流槽V-302的BT餾分被送到BT塔T-303。從BT塔T-303頂部出來的純苯蒸氣在BT塔冷凝器E-313冷凝,液體收集在BT塔的回流槽V-304中。塔底甲苯在約136℃下回收。進過BT塔底部泵P-305A/B、甲苯冷卻器E-314冷卻后送到粘土處理器R-301A/B。BT塔T-303蒸餾所需的能量由BT塔重沸器E-312(200℃熱油供熱)和BT塔重沸器E-317(貧溶劑供熱)提供。
1.2工藝改造
如圖1所示:在E-301和E-302中間引出一管道到T-303BT物料管道上,再加一個規(guī)格和E-301(DN=400mm,F(xiàn)=10.7m2)一樣的換熱器E-318,接著回到E-302。
使從E-301出來的貧溶劑與T-303BT進口物料進行熱交換,提高BT進口物料溫度,減少底部換熱器E-312導熱油能量傳遞,降低煤氣量的燃燒;換熱后貧溶劑溫度降低,回到E-302進行冷卻,降低循環(huán)水用量。
2.1建設(shè)的必要性分析
在萃取蒸餾的300單元中,貧溶劑在E-301的出口溫度為148℃,具有很大的熱量,為了充分利用貧溶劑余熱,提高T-303物料入塔溫度,減少200℃導熱油供熱量,節(jié)省煤氣,節(jié)約能源。
2.2建設(shè)條件分析
在苯加氫裝置中,裝置區(qū)300單元中的E-302距離T-303芳香烴原料進口管道比較近,改造方便。
2.3該項技改的可行性
2.3.1從工藝流程分析
由工藝流程可以看出,貧溶劑回到E-301前溫度為152℃,和T-301物料換熱后,貧溶劑溫度為148℃,貧溶劑降低4℃。溶劑進入T-301的溫度規(guī)定為120℃,生產(chǎn)是要求≤125℃,因而設(shè)置冷卻器E-302,將貧溶劑從148℃冷卻到120℃,浪費了大量熱量。
T-303塔BT物料的進塔溫度為50℃,在T-303塔所需的能量除了靠E-317(貧溶劑供熱)外,還需要E-312(200℃熱油供熱),要燃燒大量煤氣,耗費資源。
2.3.2從物料組成分析
由于T-301物料組成和T-303物料組成基本相同,只差非芳香烴,而非芳香烴的含量僅僅為1%~2%。
2.3.3從溫差分析
在E-301中,貧溶劑和物料交換,貧溶劑進溫度為152℃,物料溫度80℃,溫差為72℃。在BT物料加的換熱器中,貧溶劑進口溫度為148℃,物料為50℃,溫差為98℃
2.3.4從換熱角度分析
在換熱器E-301中,貧溶劑換熱后降低4℃。生產(chǎn)中T-303塔進料溫度為50℃,考慮到物料中苯的沸點為80℃,為了不改變進料狀態(tài),所以設(shè)計經(jīng)過換熱器E-318后,物料溫度從45℃升到<80℃,由于設(shè)定E-318和E-301型號一樣,溶劑進料速度和物料進料速度的基本和E-301相同,經(jīng)計算得出溶劑大約降低4℃,即預(yù)計從148℃降到144℃,再回到E-302進行冷卻,不影響正常生產(chǎn)。
2.3.5從壓力方面分析
從T-302底部出來的貧溶劑經(jīng)過P-303輸送到各個管道,該泵的壓力為1.5MPa,足以提供整個溶劑循環(huán)的輸送動力。
3.1投資
設(shè)備:E-301(DN=400mm F=10.7m2);管道和閥門:DN200不銹鋼管,約30m;DN80不銹鋼管,約40m:
不銹鋼閥門:DN200 3臺,DN80 3臺;
設(shè)備總共15.5萬元;安裝費用為3萬元;其它不可預(yù)見費用1.5萬元;
總投資約為20萬元。
3.2年效益
經(jīng)過換熱器E-318換熱后物料吸收的熱量:
物料流量為24.4t/h;物料比熱容=1.85kJ/kg·k;
物料t溫差=80℃-50℃=30℃
每小時熱量Q物料=1.85×24.4×103×30=1.35×106kJ
根據(jù)能量守恒、熱平衡,由于T-303(BT塔)物料進料溫度提高,則減少E-312導熱油的熱量供應(yīng),導熱油的熱量是由導熱爐燃燒煤氣提供的,即是節(jié)省煤氣,設(shè)定導熱爐的熱效率為80%,焦爐煤氣的熱值約為167 472kJ:
導熱油減少的熱量等于換熱器E-318換熱后物料吸收的熱量,即=1.35×106kJ。
節(jié)省的煤氣:
節(jié)省的煤氣=1.35×106kJ÷(4 000×0.8×4.18)=101m3(標)
一年節(jié)省的煤氣=101×24×333=8.49×105m3(標)=80.7萬m3(標)
經(jīng)過調(diào)研:煤氣平均價格為1m3(標)單價=0.6元
1年節(jié)省投資為=0.6×8.07×105=48.4萬元
該項目以20萬t/a苯加氫裝置進行計算,投資大約20萬元,節(jié)省投資大約為48.4萬元/a,從理論上計算需要5個月的投資回收期,以后將保證裝置投資節(jié)省,間接創(chuàng)造長期穩(wěn)定的利潤。
Benzene Hydrogenation Lean Solvent Waste Heat Utilization
Li Jian-guo,Liang Chun-hua,Chen Zhan-sheng,Zhang Long
Benzene hydrogenation unit extractive distillation unit 300,in order to take full advantage of the lean solvent(N-Formylmorpholine)heat,targeted to equipment for technological transformation,and transformation of feasibility analysis,investment and benefit accounting,concluded that the relevant enterprise reference.
benzene hydrogenation;technological innovation;N-Formylmorpholine;extractive distillation
TQ522.62
A
1003-6490(2016)06-0006-02
2016-05-19
李建國(1984—),男,河北威縣人,助理工程師,主要從事中控工作。