王聰茂
降低尿素裝置氨耗的系列改造
王聰茂
(河南能源化工集團(tuán)中原大化公司,河南濮陽 457004)
針對(duì)尿素裝置氨耗高的問題,分析原因,采取一系列技改措施,提高系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率,減少放空量,降低氨耗,達(dá)到降低成本和環(huán)境改善的目的。
尿素裝置;氨耗;技改
河南能源化工集團(tuán)中原大化公司尿素裝置是從意大利斯納姆公司成套引進(jìn)的,采用該公司開發(fā)的氨汽提法尿素生產(chǎn)工藝。該工藝技術(shù)在我國是首次引進(jìn),本裝置于1990年5月5日建成投產(chǎn),年產(chǎn)尿素520kt。經(jīng)過操作經(jīng)驗(yàn)積累,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)際生產(chǎn)中,噸尿素氨耗較高。據(jù)統(tǒng)計(jì),1990—2010年,噸尿素耗液氨平均為0.578t,比設(shè)計(jì)平均偏高0.008t。2011年后采取一系列降低氨耗技改措施,成效顯著。
尿素生產(chǎn)的主要成本在液氨,占總生產(chǎn)成本的86%。合成的液氨消耗在以下部分:主要反應(yīng)生產(chǎn)尿素,理論計(jì)算每生產(chǎn)1t尿素消耗液氨0.567t液氨;其次是中壓放空和低壓放空,是氨損耗的重點(diǎn),也是各個(gè)廠家技術(shù)改造的重點(diǎn);再次就是造粒過程中形成的飄入大氣中的尿素粉塵;最后還有管線設(shè)備的跑冒滴漏。
2.1新型吸收冷卻器的研發(fā)
低壓系統(tǒng)放空量大是引起尿素氨耗偏高的重要影響因素之一。從分析數(shù)據(jù)來看,低壓放空氣中的氨含量平均高達(dá)85%。針對(duì)“尿素低壓放空大,放空氣中氨含量高,噸尿素氨耗高,同時(shí)污染環(huán)境的問題”進(jìn)行攻關(guān)研發(fā),研制成一種新型的吸收冷卻器,獲得了國家專利。
研發(fā)的新型吸收冷卻器技術(shù)首先于2011年底大修期間在低壓惰氣洗滌塔(C104)上應(yīng)用(見圖1),應(yīng)用后設(shè)備位號(hào)更名為CE104,兼具吸收和冷卻的功能,傳質(zhì)和傳熱同時(shí)進(jìn)行。增加吸收水噴淋裝置可使吸收水分布均勻,增加列管和循環(huán)水可使吸收熱及時(shí)帶走,列管內(nèi)裝填鮑爾環(huán)可增加吸收水和氣體的接觸面積,三種改變共同作用,使得吸收效果明顯增強(qiáng)。
圖1 C104改造為CE104前后對(duì)比
新型吸收冷卻器投用后,低壓系統(tǒng)的壓力可得到有效控制,指標(biāo)在可控范圍之內(nèi),低壓放空氨含量降低至10%以下。優(yōu)化了蒸發(fā)系統(tǒng)的運(yùn)行,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí),低壓系統(tǒng)放空尾氣中的氨得到了回收,節(jié)省了生產(chǎn)成本,減少了環(huán)境污染。
2.2新型吸收冷卻器在中壓系統(tǒng)的應(yīng)用
正常高負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),特別是夏季高溫季節(jié),中壓系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)超壓現(xiàn)象,中壓放空閥開度較大,放空氨含量較高,氨損失較大,按原始設(shè)計(jì)放空氨含量為0,而實(shí)際情況一般在20%左右,夏季高至50%,氨耗偏高且污染環(huán)境。為降低氨損失控制中壓系統(tǒng)壓力,2012年底大修時(shí),運(yùn)用新型吸收冷卻器技術(shù)對(duì)中壓E111進(jìn)行改造(見圖2)。每根列管內(nèi)填充400個(gè)左右小鮑爾環(huán),下部管口增加一個(gè)篩板,上管口上部(C103內(nèi))堆積同樣鮑爾環(huán)(大小兩種)再用篩板固定,上部增設(shè)一個(gè)全方位脫鹽水噴頭。
圖2 新型吸收冷卻器技術(shù)運(yùn)用到中壓惰氣洗滌塔
改造后效果顯著,以同樣負(fù)荷維持同樣中壓壓力,中壓放空閥開度減小,放空氨含量降至10%以下,夏天沒有出現(xiàn)超壓的情況,周圍環(huán)境明顯改善。
2.3尿素合成塔改造
合成塔是尿素裝置中最重要的設(shè)備之一,已經(jīng)使用23a,襯里有明顯減薄現(xiàn)象,出現(xiàn)過泄漏;舊塔盤為篩板,轉(zhuǎn)化率低,導(dǎo)致汽耗和氨耗增加。2013年底大修時(shí),在原合成塔基礎(chǔ)和外部結(jié)構(gòu)不做改動(dòng)的情況下,在合成塔原來的316L尿素級(jí)不銹鋼襯里基礎(chǔ)上增加新型材料25-22-2襯里,合成塔襯里厚度增加到10mm,原襯里得到合理利用;合成塔塔盤由傳統(tǒng)篩板式塔盤更換為徑流式新型塔盤,塔盤由12層增加為18層,塔
內(nèi)物料有傳統(tǒng)的軸向流動(dòng)改為在塔板上的徑向流動(dòng),以克服原篩板的弊端,可以實(shí)現(xiàn)合成塔無返混現(xiàn)象,提高CO2轉(zhuǎn)化率。
改造后,合成塔轉(zhuǎn)化率提高3%,消耗明顯減少,噸尿素耗汽減少0.15t,噸尿素耗氨降低了3.4kg。
2.4低壓冷凝器循環(huán)水側(cè)改造
低壓冷凝器E108是4管程1殼程列管式換熱器,循環(huán)水單進(jìn)單出,流速慢,容易結(jié)垢,影響換熱,導(dǎo)致低壓壓力高,低壓放空量大。2014年9月檢修停車期間,循環(huán)水側(cè)改為雙進(jìn)雙出4管程,在下封頭中間加隔板,這樣減少了二次水的循環(huán),增加了一次水的使用,更多的帶走工藝側(cè)碳銨液的熱量;上封頭在隔板兩側(cè)增設(shè)兩個(gè)排氣孔,保證頂部氣體排空,避免頂部積存惰氣影響換熱效果。(見圖3)
圖3 循環(huán)水側(cè)改造前后對(duì)比(虛線部分為新增)
低壓冷凝器循環(huán)水側(cè)改造后,在同樣工況下,殼程出口甲銨液溫度從46℃降為41℃,壓力由原來的0.46MPa降至現(xiàn)在的0.43MPa,放空量有大幅降低。
2.5跑冒滴漏的回收
隨著設(shè)備運(yùn)行周期的延長,跑冒滴漏不可避免,動(dòng)設(shè)備機(jī)封泄漏較為普遍,很難徹底解決。將所有機(jī)泵的泵座進(jìn)行接管引流,密閉回收,避免機(jī)封泄漏造成污染;靜設(shè)備及管線在消除漏點(diǎn)之前及時(shí)回收,減少氨損耗。改造后環(huán)保達(dá)標(biāo)率提高到95%。
一系列的技術(shù)改造實(shí)施后,效果非常顯著,轉(zhuǎn)化率提高,氨耗、汽耗明顯降低,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,周邊環(huán)境得到改善。
3.1氨耗降低
改造前噸尿素氨耗為0.578t,系列改造后,春秋冬季節(jié)氨耗為0.570t,夏季為0.573t,年平均氨耗0.571t,年平均節(jié)省液氨3 500t,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí)中低壓放空量的減少,減少了環(huán)境污染,改善了周邊環(huán)境。
3.2轉(zhuǎn)化率提高
改造前用增加吸收水量的方法減少中低壓放空量,效果不好,但是增加了系統(tǒng)的加水量,影響了系統(tǒng)水平衡,造成水碳比提高,降低系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率,形成惡性循環(huán)。通過系列技術(shù)改造,減少放空量的同時(shí)也減少了系統(tǒng)的加水量,降低了水碳比,提高了轉(zhuǎn)化率。轉(zhuǎn)化率從55%提高到59%。
3.3蒸汽消耗降低
改造后,水碳比的降低,轉(zhuǎn)化率的提高,降低了蒸汽的消耗,蒸汽壓力得到有效控制,噸尿素蒸汽消耗降低0.2t,每年減少蒸汽用量100kt。
3.4裝置穩(wěn)定運(yùn)行
改造后,系統(tǒng)水平衡得到控制,轉(zhuǎn)化率的提高,增大了操作彈性,降低了操作難度,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,2015年實(shí)現(xiàn)兩個(gè)A級(jí)長周期100d。
經(jīng)過一系列技術(shù)改造,氨耗有明顯下降,仍然沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求。下一步就節(jié)能降耗繼續(xù)改造,造粒塔粉塵回收裝置已經(jīng)設(shè)計(jì)完成,2016年6月進(jìn)行施工,改造后預(yù)計(jì)造粒塔頂部粉塵含量可以控制在25mg/m3以下;同時(shí)將加入高壓系統(tǒng)的鈍化空氣改為氧氣,提高原料氣的純度,減少惰氣含量,提高系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率,減少中壓放空量,進(jìn)一步降低氨耗,目前正在設(shè)計(jì)中,2016年底前實(shí)施。
化工生產(chǎn)首要是運(yùn)行穩(wěn)定,同時(shí)要不斷的優(yōu)化,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),理論與經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,實(shí)施一系列技術(shù)改造,使裝置運(yùn)行更加穩(wěn)定,降低消耗,降低成本,減少環(huán)境污染,增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
Modification of Urea Plant to Reduce Ammonia Cnsumption
Wang Cong-mao
According to the problem of high consumption of ammonia urea plant,analyzes the reasons,to take a series of technical measures,improve the conversion rate of system,reduce venting quantity,lowering ammonia consumption,to reduce the cost and improve the environment.
urea plant;ammonia consumption;technical transformation
TQ441.41
A
1003-6490(2016)06-0002-02