曹偉娜 曹 水 高建平
(山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司山東章丘250200)
?
循環(huán)水系統(tǒng)全面優(yōu)化升級改造
曹偉娜曹水高建平
(山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司山東章丘250200)
山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司現(xiàn)有6套循環(huán)水系統(tǒng),規(guī)模較大,用水量較多。為了降低pH和提高殺菌效果,在循環(huán)水系統(tǒng)中分別加入HCl和NaClO,使循環(huán)水中Cl-和Na+增加很多,這些離子均是腐蝕促進(jìn)劑,對設(shè)備防腐不利,因此被迫加大系統(tǒng)排污及增加緩蝕劑量。為改善循環(huán)水現(xiàn)狀、減少一次水用量、提高循環(huán)水水質(zhì)、降低用水成本,多次與設(shè)計(jì)單位研究討論,并到兄弟廠家實(shí)際考察,確定最優(yōu)工藝及處理方案,2014年對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行了全面優(yōu)化升級改造。
1.1提高濃縮倍數(shù)
循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)約一次水的唯一手段就是提高濃縮倍數(shù),實(shí)施增濃減排技術(shù)。目前,循環(huán)水濃縮倍數(shù)大多在3~4倍。難以提高濃縮倍數(shù)的主要原因:①因旁濾效果不好,水中雜質(zhì)多,阻垢劑性能不能滿足增濃后的水質(zhì)要求;②系統(tǒng)存在泄漏現(xiàn)象,部分循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)存在有機(jī)物滲入,造成循環(huán)水中COD和NH3-N含量超標(biāo),生物泥沉積而產(chǎn)生腐蝕,并影響傳熱效率,需要進(jìn)行生物處理,脫除循環(huán)水中COD和NH3-N,以改善循環(huán)水水質(zhì);③旁濾反沖洗耗水量大,若強(qiáng)行不排而提濃,必然會(huì)造成循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢、腐蝕、生物泥沉淀,從而影響循環(huán)水系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
本次改造將一次水補(bǔ)水進(jìn)行部分脫鹽處理,去除水中結(jié)垢物質(zhì)和腐蝕性離子,調(diào)配出符合循環(huán)水水質(zhì)的補(bǔ)水水質(zhì),可滿足濃縮倍率提至6倍的標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)阻垢劑量可減少50%左右。
1.2控制裝置出水水質(zhì)
循環(huán)水系統(tǒng)所加阻垢劑為磷系,其中必須控制循環(huán)水中Ca2+質(zhì)量濃度在50~60 mg/L,低于此數(shù)值時(shí)循環(huán)水中Ca2+與阻垢劑不發(fā)生絡(luò)合反應(yīng),導(dǎo)致設(shè)備、管道腐蝕加劇,因此,控制裝置出水水質(zhì)十分重要。
1.3新增脫碳器
因?yàn)檠h(huán)水中產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w使pH降低,造成管道腐蝕嚴(yán)重,而加堿會(huì)造成結(jié)垢,故此次改造新增了1套脫碳器,用于除去陽離子交換后產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w。
利用除堿降硬床的特種弱酸陽樹脂脫除一次水中大部分Ca2+和Mg2+等陽離子,制得合格的淺除鹽水,作為循環(huán)水系統(tǒng)各用戶的補(bǔ)水,從而減少直至停用一次水補(bǔ)水,同時(shí)提高循環(huán)水系統(tǒng)的濃縮倍數(shù),減少外排水流量,減輕環(huán)保壓力。
當(dāng)特種弱酸陽樹脂失效后,利用鹽酸進(jìn)行再生,可重復(fù)使用。一次水經(jīng)原水池由一次水泵送入雙介質(zhì)過濾器,除去泥沙、懸浮物等雜質(zhì)后再送入除堿降硬床,脫除大部分鹽類成為酸性水后送至脫碳器上部,該水自上而下流經(jīng)多面球填料層,與底部鼓風(fēng)機(jī)送入的空氣逆流接觸以脫除CO2,脫除CO2后的淺除鹽水進(jìn)入淺除鹽水池,由淺除鹽水泵先送往醇化壓縮機(jī)一段進(jìn)口冷卻器,然后進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)各循環(huán)水作為補(bǔ)水用,根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況,停止補(bǔ)加一次水。
為調(diào)節(jié)淺除鹽水中pH穩(wěn)定在7.0~9.0,減少對設(shè)備、管道的腐蝕,在除堿降硬床后,淺除鹽水池出水總管道上設(shè)置加堿計(jì)量泵。
循環(huán)水處理系統(tǒng)工藝流程示意見圖1。
圖1 循環(huán)水處理系統(tǒng)工藝流程示意
(1)循環(huán)水系統(tǒng)除硬、降堿能夠同步運(yùn)行,去除率達(dá)90%以上;還有除鹽功能,除鹽率在50%~70%。
(2)處理循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水除耗少量電外(0.2 kW·h/t)及酸(HCl),其他幾乎不消耗。運(yùn)行成本主要是由酸堿費(fèi)、電耗等。每次再生單臺(tái)陽床樹脂用酸(HCl,含HCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%)量<1.5 t。每臺(tái)陽床運(yùn)行周期>24 h(流量約100 t/h),按HCl價(jià)格500元/t計(jì),處理水用鹽酸費(fèi)用0.31元/t。外送水經(jīng)加液堿調(diào)節(jié)pH至7~8后送入循環(huán)水系統(tǒng)。按調(diào)節(jié)3 d(即72 h)裝置出水水量7 200 t的pH所耗液堿(約2 000元/t)約100 kg計(jì),外送水液堿耗費(fèi)用0.03元/t。用于調(diào)節(jié)pH加液堿系統(tǒng)正在完善之中。外加人員工資、折舊費(fèi)等費(fèi)用,循環(huán)水處理系統(tǒng)運(yùn)行成本在0.70元/t左右。
(3)6臺(tái)陽床反洗水送至反洗水池,經(jīng)澄清池回用到一次水池中,提高了水的循環(huán)利用。澄清池運(yùn)行良好,能穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行,出水水質(zhì)符合一次水要求。
(4)循環(huán)水系統(tǒng)主要運(yùn)行壓力:一次水泵出口0.4~0.5 MPa;過濾器進(jìn)口0.24 MPa、出口0.20 MPa;除堿降硬床出口0.12 MPa;淺除鹽水泵出口0.56 MPa。
(5)循環(huán)水系統(tǒng)相關(guān)分析數(shù)據(jù):除堿降硬床出水pH 3.2~3.6;經(jīng)過處理后的外送水中pH 6.6~7.6(實(shí)測值),酸度0.3~0.4 mmol/L(以HCl計(jì)),硬度1.2~1.3 mmol/L(以CaCO3計(jì))。
(1)循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)由現(xiàn)在3倍提高至6倍以上,減少外排水量,節(jié)約一次水補(bǔ)入量。改變補(bǔ)水后平均外排水量60 t/h(循環(huán)水裝置能力:循環(huán)水水量48 000 t/h,旁濾量按2 400 t/h,旁濾反洗量按5%即120 t/h,經(jīng)澄清處理后有一半再返回循環(huán)水系統(tǒng)),節(jié)水200 t/h;以年運(yùn)行時(shí)間8 000 h、一次水1.0元/t計(jì),年節(jié)水1 600 kt,則年節(jié)約一次水費(fèi)用160萬元。
(2)減少循環(huán)水藥劑(阻垢劑為主)用量。按阻垢劑、殺菌劑的價(jià)格均為8 000元/t、300 kt/a合成氨裝置噸氨消耗藥劑0.6 kg計(jì),每年需要藥劑費(fèi)用為144萬元。濃縮倍數(shù)提高后,藥劑用量減少50%,每年節(jié)約藥劑費(fèi)用72萬元。
(3)通過系統(tǒng)優(yōu)化升級改造,循環(huán)水更潔凈,外排量明顯減少,進(jìn)一步提高水質(zhì),大大減輕了環(huán)保壓力。同時(shí),減少了各冷卻設(shè)備,尤其是壓縮機(jī)冷卻器的堵塞、腐蝕等問題,杜絕設(shè)備頻繁檢修和系統(tǒng)頻繁開停車的弊端,可以大大減少維修費(fèi)用和開停車損失,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
根據(jù)現(xiàn)場往年壓縮機(jī)冷卻器芯子檢修和換熱器沖洗情況,僅此項(xiàng)每年可節(jié)約100萬元。
2016-03-10)