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龍昌“機器換人”效益產(chǎn)能倍增
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建議:玩具企業(yè)可嘗試從訂單多的產(chǎn)品線著手改造
8月中旬,記者走訪了“機器換人”頗有成效的東莞市龍昌數(shù)碼科技有限公司。走進生產(chǎn)車間,只見車間內(nèi)干凈整潔,每條生產(chǎn)線上僅有1至2人在操控臺前操作。生產(chǎn)線上不同的機械手正在工作,或?qū)倓傋⑺艹尚瓦€發(fā)燙的塑料件從注塑機中揀出來送上傳送帶、或自動識別零件位置并裝配相關(guān)零件,儼然成為一家“未來工廠”,與過去人們印象中玩具企業(yè)人員密集的生產(chǎn)線截然不同。
從2009年龍昌集團董事總經(jīng)理梁鐘銘決定拉開“機器換人”大幕以提高生產(chǎn)效率,至2016年專用自動化設(shè)備利用率達70%以上,這近8年時間,龍昌的“機器換人”經(jīng)歷了三個階段。其中2009年至2010年為探索階段,此時龍昌開始著手自動化設(shè)備制作與研發(fā),成立自動化小組,從外引進專業(yè)技術(shù)人才。而2010至2012為發(fā)展階段,龍昌在自主研發(fā)自動化設(shè)備的同時,與向外引進自動化設(shè)備、先進技術(shù)相結(jié)合,生產(chǎn)線的自動化正式進入快速發(fā)展軌道。到了2013至015年,龍昌的“機器換人”進入了質(zhì)變階段,成立自動化研發(fā)管理團隊,從單一動作自動化生產(chǎn)向整線自動化方向發(fā)展,并建立起較為完整的自動化戰(zhàn)略合作供應(yīng)商團隊。
事實上,在過去很長一段時間,龍昌一直以擁有足夠的廉價勞動力為其競爭優(yōu)勢,而企業(yè)員工最高峰時曾達到了8000人。這樣豐富的人力資源曾是海外市場合作伙伴最可信賴的保證,它保證了龍昌拿下海外玩具大單后,有充沛的生產(chǎn)力保證按時交單發(fā)貨。但從2006年開始,龍昌開始出現(xiàn)訂單高峰時人手不夠的情況。而2008年金融危機開始出現(xiàn)了用工荒,到2010年用工荒達到頂點。案例
龍昌集團機器換人基本實現(xiàn)從單一向整線自動化方向發(fā)展,圖為集團外貌
與龍昌一樣,東莞乃至整個珠三角的制造企業(yè)均面臨招工難和用工荒等難題,為了招到足夠的人手,東莞各企業(yè)紛紛大幅度提高人員工資及各項福利待遇。如東莞工人最低工資標(biāo)準(zhǔn)從2008年的500元翻了3番,到2016年最低工資已為1500多元;而東莞玩具及相關(guān)制造企業(yè)反映,如今三四千元的普通工資已難以招夠人,若是技術(shù)工種開支將更高,并逐年上漲,如果還像以前那樣拼招工規(guī)模,企業(yè)已經(jīng)無法承受了。
正是預(yù)見這一趨勢,龍昌于2009年開始對生產(chǎn)線進行調(diào)研,經(jīng)過技術(shù)人員論證后,龍昌決定從生產(chǎn)工序簡單、但需要重復(fù)動作的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行改造,而最先改造的便是用于變形金剛玩具膠件的自動啤T釘機和鉚軸用的自動啤軸機。根據(jù)龍昌提供的相關(guān)資料顯示,當(dāng)時這兩臺機器的研發(fā)等投入就達100多萬元,這在當(dāng)時人工成本不算突出的情況下,對龍昌這類勞動力密集型企業(yè)來說算得上是大手筆。
但實踐很快便證明這筆投入是值得的,如自動啤T釘機投入使用后,僅需一人負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備操作,便能完成過去至少3個人才能正常運作的啤T釘生產(chǎn)線,生產(chǎn)效率大幅提高3倍以上。同時良品率亦由以往熟練人工操作才能達到的96%,提高到令人難以置信的99.8%,這為企業(yè)節(jié)約了一大筆原材料損耗開銷。同樣的,自動啤軸機進入生產(chǎn)線后亦極大地發(fā)揮了作用,以往至少需要3個人的工作環(huán)節(jié)降為僅需1個人照看機器,良品率也從過去的95%上升到99.5%,綜合下來,兩條生產(chǎn)線一年便可為企業(yè)節(jié)省損耗開銷約35萬元。
正是因為“試水”回報效果明顯,龍昌更加堅定了走自動化生產(chǎn)的大方向,從此拉開了“機器換人”大幕。在2010年至2014年的5年間,龍昌先后對零件裝配、打印日期碼、注塑、噴漆等生產(chǎn)線進行改造,自主研發(fā)了11類不同用途的自動化設(shè)備,包括自動打碼機、自動格式化轉(zhuǎn)盤、自動噴油機、注塑機器人、LED成型機等。這些生產(chǎn)線涵蓋玩具種類包括變形金剛玩具、磁性積木玩具、塑膠類玩具、玩具車和游戲機等產(chǎn)品,最低限度可以替換3人以上,部分生產(chǎn)線一臺自動化設(shè)備更可替換9人以上,大幅度降低企業(yè)用工成本。
生產(chǎn)線上的自動打螺絲機器人,該機器人最多可同時打八顆螺絲
圖為龍昌集團引進的epson機械手,主要用于取件和自動配送零件
除了自主研發(fā)專用自動化設(shè)備外,龍昌還根據(jù)企業(yè)實際情況,積極引進國內(nèi)外技術(shù)已相對成熟的通用型機器人產(chǎn)品共計47臺。如針對膠件移印、膠件外殼打螺絲、膠件外形噴油和LED成型成工序,龍昌引進了自動移印機、自動螺絲供給機、自動噴油機和LED成型機等通用型機器人。
據(jù)龍昌集團技術(shù)管理負(fù)責(zé)人張利民介紹,經(jīng)過7年多的“機器換人”,龍昌已從一開始生產(chǎn)環(huán)節(jié)中單一動作自動化制作,到后來的多工位自動化設(shè)計,再到目前整線自動化設(shè)計。目前龍昌通用設(shè)備自動化率已經(jīng)達到50%,專用設(shè)備自動化率已經(jīng)達到70%,并保持每年約5%的速度增長。
而生產(chǎn)車間內(nèi)的工人對“機器換人”的感受最為明顯,如在安裝磁鐵流水線上,工人王師傅就對機器換人后的便利性大加贊賞。王師傅表示,安裝磁鐵是一道較為麻煩的工序,因為磁鐵同極相斥、異極相吸的原理,經(jīng)常導(dǎo)致工位上的零部件弄得一團糟,分揀磁鐵往往耗費很多時間和精力。如今4臺四角S全自動裝磁鐵機承擔(dān)起全廠所有產(chǎn)品的磁鐵安裝工作,又快又準(zhǔn),工人的工作也輕松許多。
在自動噴涂車間工作的小李同樣甚有體會,以往噴漆需要人工操作,既要佩戴隔離面具等防護工具,還會經(jīng)常接觸油漆等涂料,既不方便而且也對健康有一定影響?,F(xiàn)在換上了噴漆機器人后,操作工人只需要將要噴涂的部件安裝好后關(guān)上艙門,噴涂工作就在一個密閉的空間自動完成了。員工的工作環(huán)境和工作強度有了質(zhì)的改善,良品率從過去的92%提高到98%,工作效率更直接提升了近8倍。
雖然“機器換人”所需投入不菲,但其帶來的直接和間接效益非常明顯。如在良品率上,在未進行改造前,大部分生產(chǎn)線的良品率約為96% 至97%,部分工序更低至92%;但機器換人后,這些環(huán)節(jié)良品率基本達到了99.6%至99.8%。而在用工成本上,剛開始進行機器換人的2009年,龍昌有4000多名員工,但在訂單高峰期亦出現(xiàn)人手不足的情況。而如今龍昌雖然僅有2200名員工,卻能從容面對較當(dāng)年更為龐大的訂單,雖然人手大幅下降,但產(chǎn)能卻實現(xiàn)倍增。
而在直接效益上,據(jù)龍昌統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在2009年至2014年的5年間,龍昌在“機器換人”的自動化改造中共投入約882.74萬元,實現(xiàn)效益為904.5萬元。這意味著,龍昌已在“機器換人”領(lǐng)域率先實現(xiàn)了“贏利”?!澳壳褒埐畽C器換人’帶來的效益正呈現(xiàn)加速增長。如在2013年‘機器換人’實現(xiàn)效益192萬元,而在2014年效益則達到了248.8萬元?!睆埨裾f。
對于玩具同行進行“機器換人”改造,張利民認(rèn)為,“機器換人”是一個長期、漸進的過程,企業(yè)應(yīng)立足于實際情況,從點到面,即先實現(xiàn)單機、單元、局部自動化,形成高性價比的滾動投資,梯度推進。這取決于企業(yè)自身條件和需求,并不是一味追求高精尖就好,甚至有的企業(yè)受供應(yīng)鏈影響,條件太差,不適合改造。
張利民建議玩具企業(yè)可先嘗試從公司產(chǎn)品訂單多的產(chǎn)品線開始著手,如在注塑取件、噴漆、打螺絲、點膠水和打包裝等環(huán)節(jié),這些環(huán)節(jié)雖然工序簡單、但需要重復(fù)動作,往往需要較多的人力,良品率亦難以保證。針對這些環(huán)節(jié),目前市面上已有不少技術(shù)成熟的自動化設(shè)備可供選擇,價格亦相對低廉。
據(jù)記者了解,如針對注塑、點膠水和打螺絲等單一工序的國產(chǎn)機器人設(shè)備,價格已低至數(shù)萬元至十余萬元不等,對部分中小型企業(yè)來說亦在可承受范圍內(nèi)。“在采購機器人時,或可采用合同協(xié)議改造,如采用節(jié)省電費歸還設(shè)備款或年效益歸還設(shè)備款等分期付款的方式購置機器人,減少一次性投入。”張利民稱,企業(yè)在點上改造已較為成熟的條件下,再考慮往整線自動化方向發(fā)展。
Lung Cheong’'s “Machine Replacing People” Strategy Doubles Productivity
龍昌集團員工數(shù)量最高峰時曾達到8000多人