吳微 孔垂超 代旭 羅天宇(中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼陽(yáng)石化分公司煉油廠,遼寧 遼陽(yáng)111003)
往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行中故障與預(yù)防方法淺析
吳微 孔垂超 代旭 羅天宇(中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼陽(yáng)石化分公司煉油廠,遼寧 遼陽(yáng)111003)
本文淺析了往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行中故障原因,并且在易損部件、工藝操作、冷卻系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)和控制系統(tǒng)做了簡(jiǎn)要分析,提出了預(yù)防方法,明顯提高往復(fù)式壓縮機(jī)的運(yùn)行周期,減少了設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用,創(chuàng)造了更大的利潤(rùn)空間。
往復(fù)式壓縮機(jī);故障原因;預(yù)防方法
往復(fù)式壓縮機(jī)在石油化工行業(yè)被廣泛應(yīng)用,如加氫裂化[1]、加氫精制、重整裝置等。這些大型核心機(jī)組的故障停機(jī)可能導(dǎo)致整套裝置停運(yùn),因此分析往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行中故障并延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間,不僅可以避免造成重大損失,而且還可以延長(zhǎng)裝置運(yùn)行周期和減少維護(hù)費(fèi)用,擴(kuò)大企業(yè)的利潤(rùn)空間。此外,裝置需要進(jìn)行擴(kuò)能改造時(shí),備用機(jī)組也被利用起來(lái),造成沒有備用機(jī)組,所以提高往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行的可靠性,已經(jīng)成為制造商、維護(hù)人員、用戶單位的重要課題。
往復(fù)式壓縮機(jī)在正常工作的情況下,一般是不會(huì)沒有任何預(yù)兆而突然損壞的。經(jīng)過對(duì)機(jī)組出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析,導(dǎo)致機(jī)組非正常停機(jī)的主要原因有運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)、氣路系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)的故障等。
圖1 往復(fù)式壓縮機(jī)非正常停機(jī)的部件損壞概率分布圖
(1)傳動(dòng)部件:曲軸、連桿、十字頭、活塞銷、活塞等零部件的故障。
(2)氣路以及其氣路密封部分:吸氣和排氣閥門、活塞環(huán)、支撐環(huán)、填料密封及排氣量調(diào)節(jié)裝置部分的故障。
(3)其他部件:包括氣、水、油三路的各種冷卻器、緩沖罐、分液罐、油泵、安全閥及各種管路系統(tǒng)方面的故障。
3.1安全閥
安全閥是壓力容器中的重要安全附件,在氣路系統(tǒng)中起著重要的作用,只有確保安全閥的動(dòng)作靈敏、正確才能保證壓力容器的安全平穩(wěn)工作。經(jīng)檢驗(yàn)合格的安全閥應(yīng)打上鉛封[2]。本裝置安全閥每年校驗(yàn)一次。
3.2管路系統(tǒng)和閥門泄漏
檢查出泄露點(diǎn),在漏點(diǎn)處的進(jìn)行緊固連接或者更換密封墊片和閥門。
3.3吸、排氣閥工作故障
(1)閥片啟閉不及時(shí),可能是氣閥彈簧力不匹配,可根據(jù)該工況重新計(jì)算彈簧彈力,更換彈簧或調(diào)整工況。
(2)閥座變形或閥片翹曲,影響氣閥的密封。對(duì)吸氣閥表現(xiàn)為氣閥溫度明顯升高。
(3)彈簧或閥片折斷,使氣閥失效。
(4)介質(zhì)較臟,在閥座通道和氣閥密封面上結(jié)焦和積碳,影響了氣閥的正常啟閉和密封。
本裝置采用的氫氣主要是重整氫氣和制氫氫氣,由于重整產(chǎn)生的氫氣中含有少量的氨鹽(NH4Cl),氯化銨容易在氣閥和氣體流道上沉積,導(dǎo)致氣體流道變窄,氣閥關(guān)閉不嚴(yán),氣缸磨損(嚴(yán)重時(shí)甚至拉缸),密封損壞加速,所以在進(jìn)入壓縮機(jī)前的新氫要進(jìn)行脫氯,一般用氧化鋁進(jìn)行清除氯化物。
4.1潤(rùn)滑油油壓過低(正常工作壓力為0.4MPa)
(1)機(jī)身油池內(nèi)潤(rùn)滑油總量不夠。
(2)潤(rùn)滑油油泵管線不通暢或泄露或某個(gè)連接部分有漏油。(3)潤(rùn)滑油連鎖油壓表故障。
(4)潤(rùn)滑油泵本身有故障(如齒輪磨損,軸間間隙過大等),使供油量偏少。
(5)潤(rùn)滑油泵出口水冷器及水冷器后的過濾器堵塞。
(6)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的軸襯(例如軸瓦、連桿大小頭等)磨損過甚,造成間隙泄油過多。
4.2潤(rùn)滑油溫度偏高
(1)機(jī)身潤(rùn)滑油沖洗運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)以及滑道的內(nèi)表面上的鐵屑、防銹漆等雜質(zhì),導(dǎo)致潤(rùn)滑油變臟,加大了摩擦系數(shù),產(chǎn)生過多的熱量導(dǎo)致油溫升高。
(2)支撐運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的磨擦面拉毛,運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)配合間隙不當(dāng),使磨擦產(chǎn)熱過多。
(3)油泵損壞使?jié)櫥凸┯土坎蛔?。?)潤(rùn)滑油乳化變質(zhì)油膜形成不好。
(5)潤(rùn)滑油水冷器供水不足(水壓過低)或其換熱表積垢,造成潤(rùn)滑油冷卻不到位。
4.3活塞桿時(shí)最容易損壞的運(yùn)動(dòng)部件之一,本裝置就出現(xiàn)過一次活塞桿斷裂的事故,斷裂處是密封部位的活塞桿,有以下原因;
(1)活塞桿設(shè)計(jì)制造中有缺陷,強(qiáng)度和韌性不夠。(2)活塞桿、密封和缸套裝配的同心度不夠。
(3)活塞桿和密封之間的間隙不夠,導(dǎo)致磨損加劇。
(4)活塞桿和十字頭和活塞頭連接不到位,導(dǎo)致運(yùn)行過程中拉伸和壓縮應(yīng)力過大。
冷卻效果差主要是以下原因造成的:
(1)水泵損壞,導(dǎo)致供水量不足。
(2)冷卻器換熱管表面或氣缸水道內(nèi)表面積垢,換熱效率下降,使冷卻水溫度偏高。
(3)冷卻水管路有泄漏,使供水量不足。
(4)氣缸內(nèi)部氣道與冷卻水道有滲漏,使水中帶氣(表現(xiàn)為冷卻水水壓上升)。
為了提高往復(fù)式壓縮機(jī)的運(yùn)行周期,還應(yīng)提高維護(hù)人員的整體水平,增進(jìn)全員對(duì)設(shè)備的了解,不僅能發(fā)現(xiàn)表面問題,還因該能預(yù)判一些潛在的故障,如氣閥、活塞環(huán)、支撐環(huán)、填料損壞和連桿的磨損情況等。日常應(yīng)該加大巡檢力度,及時(shí)反饋運(yùn)行狀況。工藝上嚴(yán)格控制運(yùn)行參數(shù)(如壓縮比、排氣溫度等)。
[1]韓崇仁.加氫裂化工藝與工程[M].北京:中國(guó)石化出版社,2001:401~405.
[2]鄭學(xué)鵬.提高往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行可靠性的方法淺析[M].北京:石油化工設(shè)備技術(shù),2004,25,(4)
吳微(1985-),女,黑龍江省伊春市人,助理工程師,本科,主要從事石油化工生產(chǎn)。