蔡岳飛 顏繼勛(蘭州石化公司催化劑廠,甘肅蘭州730060)
分級器的工業(yè)應用與分析
蔡岳飛 顏繼勛(蘭州石化公司催化劑廠,甘肅蘭州730060)
分級器是催化劑生產(chǎn)過程中的重要設備,該分級系統(tǒng)具有分級粒度廣、切割精度高、分級效率高、調(diào)節(jié)手段靈活等優(yōu)點,細粉粒度進入分級系統(tǒng),通過利用分級器實現(xiàn)了對不同粒徑催化劑顆粒的分離控制,從而保證了催化劑產(chǎn)品質量。
分級器;分級粒度;分離控制
隨著工業(yè)化的不斷發(fā)展,催化裂化催化劑生產(chǎn)過程中一般采用壓力式噴霧干燥成型工藝,自然狀態(tài)下產(chǎn)品中細粉(粒度≤20μm)和粗粉(粒度≥150μm)總是占有一定比例。用戶在使用催化劑過程中,20μm以下的細催化劑加入到裝置后,一般還未能發(fā)揮催化作用就很快進入后續(xù)油氣分餾塔和再生煙氣,增加后續(xù)設備的負擔和環(huán)境污染。為了將半成品催化劑中小于20 μm的細粉及時分選出來,通過設備LHC~F型分級器進行細粉分離。
在分級器中,顆粒的分級主要依據(jù)不同粒徑的顆粒在旋轉的離心力場中受力運動差異來進行。流體的旋轉速度(切向速度Vt)很大程度上取決于渦輪的轉速度。顆粒密度為ρp,形狀為球形,粒徑dp,則顆粒所受到的離心力為:
假設顆粒很少,在離心力場中的沉降可按層流沉降考慮,使顆粒向旋轉中心運行的流體介質曳力為:
當Fc>Fd時,顆粒將向外飛向器壁,成為粗產(chǎn)品,并由分級器底部排出,當 Fc<Fd時,顆粒隨中心氣流經(jīng)分級輪排出,成為細粉產(chǎn)品。其中粗顆粒受到的離心力要大于它們所受到的氣體曳力,而被移向分級器邊壁(其中也夾帶少量的細顆粒)沿壁面下滑,在此過程中又經(jīng)過多道切向進氣的一次風和二次風的淘洗,將其中夾帶的細顆粒(小于20μm的顆粒)淘洗出被氣流攜帶進入分離空間內(nèi),滿足粒度要求的粗顆粒經(jīng)旋轉隔氣閥及時地排出。
細粉粒度分級系統(tǒng)投用后,根據(jù)我廠提出的要求,分級輪轉速為1440r/min我們對該系統(tǒng)進行了多次調(diào)試。在引風機入口擋板全開,一次風擋板開一半,二次風全關的情況下,主要通過調(diào)節(jié)分級輪的轉速來控制分級器的切割粒徑。我們開始通過調(diào)整變頻器的輸出頻率來調(diào)整分級輪的轉速。調(diào)整分級輪轉速后,我們立即對產(chǎn)品和布袋細粉的粒度進行分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品細粉粒度偏高就繼續(xù)降低分級輪的轉速。通過為期一個月的運行與調(diào)試,催化劑細粉粒度分級系統(tǒng)使用效果統(tǒng)計如下:
表1 產(chǎn)品粒度分布情況表
備注:生產(chǎn)品種按生產(chǎn)時間排序。
從產(chǎn)品粒度分布情況表(表~1)中我們可以看出,隨著我們對催化劑細粉粒度分級系統(tǒng)的調(diào)整,催化劑產(chǎn)品中的0~20μm細粉含量已經(jīng)成功降到1.8%,達到了工藝生產(chǎn)要求,該系統(tǒng)工業(yè)應用成功。
在分級器運行過程中發(fā)現(xiàn),分級器最大問題是物料容易在分級器入口輸送管線內(nèi)堵塞,造成管線內(nèi)物料堆積流通停止,嚴重影響裝置正常生產(chǎn)。為了保證正常的生產(chǎn),改善現(xiàn)有管線物料堵塞情況,針對現(xiàn)有管線系統(tǒng)分析,發(fā)現(xiàn)存在以下原因:首先,旋風分離器下方的隔氣閥翻板長時間磨損,翻板與閥體間隙過大密封效果差出現(xiàn)漏風現(xiàn)象,旋風分離器在風~7作用下產(chǎn)生自抽力,由于翻板磨損存在間隙,導致細粉物料在旋風分離器內(nèi)懸空,當細粉物料無限產(chǎn)生,重量大于自抽力時,產(chǎn)生的大量細粉物料下落至隔氣閥中,然后落入分級器入口管線中。其次,旋風分離器分離出的細粉物料粒度小,在細粉物料出現(xiàn)堆積后由于細粉物料顆粒小流動性差,促使細粉物料堆積嚴重。最后,分級器入口管線內(nèi)產(chǎn)生的風量抽力不足,導致旋風分離器回收落入分級器入口管線內(nèi)的細粉物料無法進入分級器內(nèi)進行分離,細粉物料隨著堆積填滿分級器入口管線,旋轉隔氣閥過載停車,生產(chǎn)停運。嚴重影響了平穩(wěn)生產(chǎn)。
通過對分級器入口管線頻繁堵塞問題進行分析,找到了問題的關鍵所在,對存在問題進行實踐改善。首先,對旋轉隔氣閥翻板磨損進行修復,減小翻板與閥體間隙,避免出現(xiàn)漏風導致細粉物料在旋風分離器內(nèi)懸空,無法平穩(wěn)落入閥體保證物料有序穩(wěn)定進入分級器入口管線。最后,由于分級器入口管線內(nèi)風量抽力不足,需要對分級器入口管線進行優(yōu)化來保證足夠風量抽走管線內(nèi)的細粉物料,分級器入口管線內(nèi)的風量抽力不足,無法將旋轉隔氣閥下料的物料帶入分級器,分級器入口管線有兩路分支管線,由于分級器引風機的風量是限定的,無法加大抽風量。為了保證使用原有風機前提下,我們只有通過將分級器兩路分支管線優(yōu)化為一支串聯(lián)管線線從而去滿足生產(chǎn)要求。
通過對催化劑細粉粒度分級系統(tǒng)的不斷調(diào)整,解決了影響系統(tǒng)正常運行的問題,將催化劑產(chǎn)品中的0~20μm細粉成功分離,催化劑產(chǎn)品粒度分布達到工藝生產(chǎn)要求。旋風分離器管線由于分級器投用后出現(xiàn)頻繁堵塞問題在經(jīng)過管線優(yōu)化后使得問題順利解決,保證了催化劑正常生產(chǎn)。