劉培軍,張延平(青島海晶化工集團(tuán)有限公司,山東 青島 266061)
CPE生產(chǎn)過程控制方案的優(yōu)化
劉培軍,張延平
(青島海晶化工集團(tuán)有限公司,山東 青島 266061)
介紹CPE生產(chǎn)流程及其控制方式,提高生產(chǎn)效率,增加系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。
串級+分程控制;順序控制
青島海晶化工集團(tuán)有限公司2.4萬t/a氯化聚乙烯(簡稱CPE)。生產(chǎn)裝置,原裝置生產(chǎn)過程主要靠手動控制實現(xiàn),DCS只起到數(shù)據(jù)監(jiān)測的功能,由于控制方案不成熟,整個反應(yīng)過程溫度控制極其不穩(wěn)定,同時缺少完善的聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng),導(dǎo)致生產(chǎn)裝置效率不高。經(jīng)過多年的運行經(jīng)驗積累決定對控制方案進(jìn)行改進(jìn),達(dá)到提高效率的目的。
該裝置采用水相懸浮氯化法生產(chǎn)CPE,首先按配方要求向預(yù)混罐中加入PE、水、表面活性劑、分散劑等助劑和原料,經(jīng)過在預(yù)混罐中充分混合后,形成具有一定濃度的預(yù)混漿料,然后通過輸料泵將其輸送至反應(yīng)釜,并添加定量助劑。在對反應(yīng)釜升溫達(dá)到設(shè)定的溫度時,從反應(yīng)釜底部通入氯氣,通過流量調(diào)節(jié)閥控制其流量按照配方設(shè)定的數(shù)據(jù)曲線進(jìn)行反應(yīng),同時,當(dāng)反應(yīng)釜溫度達(dá)到設(shè)定溫度后再次加入定量助劑,氯氣通入量達(dá)到配方設(shè)定值時關(guān)閉自控閥停止通入氯氣。當(dāng)反應(yīng)釜降溫后,把反應(yīng)漿料放至清洗罐洗酸,然后送入中和罐,再次經(jīng)過洗酸后加入一定量的堿進(jìn)行升溫中和,并加入水進(jìn)行洗鹽,合格后的漿料經(jīng)送入離心機(jī),分離掉大部分水之后的物料在混合器內(nèi)與添加劑混合,由絞籠進(jìn)入氣流干燥塔,之后再進(jìn)入流化床干燥器進(jìn)行干燥。物料達(dá)到設(shè)定溫度后,經(jīng)輸料風(fēng)機(jī)輸送至混料倉,并按配方將所需添加劑與物料進(jìn)行充分混合,混料合格后進(jìn)入下一道工序分離包裝。CPE工藝流程框圖見圖1。
(1)上料單元。將袋裝粉狀原料倒入上料容器中,靠上料引風(fēng)機(jī)將原料吸入到除塵器,在除塵器中實現(xiàn)物料與空氣的分離,物料靠重力落入料倉,料倉設(shè)有高位檢測料位計,當(dāng)達(dá)到料位高度后自動停止上料風(fēng)機(jī)。
(2)稱重單元。稱重罐安裝稱重系統(tǒng),料倉中的物料靠下料電機(jī)控制物料流量,將物料加入到稱重罐中,當(dāng)加入量達(dá)到配方重量后自動停止下料電機(jī)。
(3)預(yù)混單元。根據(jù)配方設(shè)定量,先由加料水泵自動往預(yù)混罐中加入一定量的水,再由稱重單元自動往預(yù)混罐加入一定重量的PE,最后兩者進(jìn)行攪拌混合。
圖1 CPE流程圖
(4)進(jìn)料反應(yīng)單元?;旌虾蟮臐{料靠進(jìn)料泵輸送到反應(yīng)釜中,同時加入添加劑。該控制程序分為全自動和半自動過程,全自動過程:操作人員只需選擇加料的釜號,然后啟動程序即可,系統(tǒng)將自動進(jìn)行每一步加料。半自動過程:操作人員打開每一種加料畫面,并選擇加料的釜號啟動加料程序。此外在全自動程序因個別條件不滿足而無法進(jìn)行時,可選擇半自動程序分別加入。加料過程中操作人員可根據(jù)系統(tǒng)提示在DCS上啟動相應(yīng)的加料泵,加料結(jié)束泵將自動停止,若遇緊急情況操作人員也可手動停泵。加料結(jié)束后開始利用蒸汽給反應(yīng)釜升溫,當(dāng)溫度升到配方設(shè)定值后開始進(jìn)入氯化反應(yīng)控制階段,在自動控制狀態(tài)下連續(xù)進(jìn)行四段反應(yīng),直到反應(yīng)結(jié)束。
(1)整個氯化反應(yīng)過程分為4個反應(yīng)段,每段由配方設(shè)定相應(yīng)的起止溫度、通氯量及通氯流量,由通氯量和通氯流量計算出時間t,通過調(diào)節(jié)熱水和蒸汽的流量控制反應(yīng)溫度,使反應(yīng)溫度在時間段t內(nèi)從起始溫度平緩升到終止溫度,通氯過程和升溫過程同時進(jìn)行。
(2)反應(yīng)釜的反應(yīng)過程要求釜內(nèi)溫度與程序設(shè)定值盡量保持一致,溫差控制在要求范圍內(nèi)(操作法規(guī)定為±2℃),針對此項要求,控制系統(tǒng)對釜溫控制設(shè)計了串級+分程的控制方式。在顯示方面,設(shè)計了2個釜溫檢測點,以2個溫度計指示中的較高溫度為控制點(2個溫度計互相備用,防止1溫度計突然損壞后使氯化釜溫度失控);反應(yīng)釜溫控為主環(huán)控制,夾套溫控為副環(huán),通過調(diào)節(jié)進(jìn)入反應(yīng)釜夾套的蒸汽和熱水自控閥的閥門開度來調(diào)節(jié)夾套溫度,從而控制反應(yīng)釜的反應(yīng)溫度,對蒸汽和熱水的控制采用分程的方式,如圖2。
(3)為了適應(yīng)夏季循環(huán)水溫度較高對控制的影響,根據(jù)當(dāng)前控制效果,恒溫聚合階段控制仍然采用原控制方案,在聚合反應(yīng)初期采用先進(jìn)控制方案??刂品桨溉鐖D3。圖中部分方框為原控制方案,新增控制方案部分通過SW1開關(guān)實現(xiàn)投切。
圖2 反應(yīng)釜溫度控制圖
圖3 優(yōu)化控制原理圖
在投運過程中根據(jù)裝置的特點對PFC中部分參數(shù)采用固化方式,根據(jù)每個反應(yīng)釜的傳熱效果不同,可對其中部分參數(shù)TM、TD、PSTEP、TS、VHLIM、VLLIM適時進(jìn)行調(diào)節(jié),以使每個反應(yīng)釜達(dá)到最佳效果。
為保證安全生產(chǎn),對每臺反應(yīng)釜都增設(shè)緊急停車聯(lián)鎖,當(dāng)聯(lián)鎖條件滿足時,系統(tǒng)會自動關(guān)閉蒸汽調(diào)節(jié)閥、熱水調(diào)節(jié)閥、氯氣切斷閥和氯氣流量調(diào)節(jié)閥,防止發(fā)生氯氣泄漏等危險情況。具體聯(lián)鎖條件如下。
(1)2個溫度計同時≤0;
(2)反應(yīng)釜壓力在5 s內(nèi)降低1 Bar以上;
(3)停止運轉(zhuǎn);
(4)夾套泵停止運轉(zhuǎn);
(5)人工按停車按鈕。
(1)裝置控制方案改進(jìn)以來,生產(chǎn)過程控制更加穩(wěn)定可靠,各項工藝指標(biāo)均得到有效改善。
(2)通過完善聯(lián)鎖保護(hù),使裝置系統(tǒng)運行更加安全,避免氯氣泄漏;同時,對設(shè)備運行起到了很好的保護(hù)作用,利于延長設(shè)備壽命。
(3)由于自動化控制水平的提高,使得操作更加簡單方便,為企業(yè)降低了人力成本,提高了生產(chǎn)效率,為公司贏得了經(jīng)濟(jì)效益。
Optimization of automation control in the CPE production process
LIU Pei-jun ZHANG Yan-ping
(Qingdao Hygain Chemical Co.,Ltd.,Qingdao 266061,China)
Introduce the production flow and control mode,raise the rate of production,increase operation stability of the system.
cascade+split range control;sequential control
TQ325.1+2
B
1009-1785(2016)06-0028-02
2016-05-05