246002 中石化安慶分公司煉油二部設(shè)備組 安徽 安慶|陳鑫
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輸送硫磺液液下泵的國產(chǎn)化改造
246002 中石化安慶分公司煉油二部設(shè)備組 安徽 安慶|陳鑫
針對(duì)安慶石化硫磺回收裝置硫磺液下泵在運(yùn)行過程中,出現(xiàn)損壞的原因進(jìn)行分析,并對(duì)該進(jìn)口液下泵提出了國產(chǎn)化技術(shù)改造方案,改造后的液下泵,徹底消除了設(shè)備故障,在檢修期內(nèi),完全滿足使用工況要求,為今后解決類似問題提供了依據(jù)。關(guān)鍵詞:硫磺液輸送泵;液下泵;故障分析;國產(chǎn)化改造
硫磺液下泵是一種專門輸送熔融態(tài)硫磺的特殊形式的保溫泵,硫磺的基本理化性質(zhì)為淡黃色晶體,不溶于水,熔點(diǎn)是120℃,沸點(diǎn)是444.6℃,密度是2.07g/ml。當(dāng)硫磺溫度在140℃左右時(shí),其流動(dòng)性和潤滑性能最好[1-2]。在硫磺回收裝置中,硫磺液下泵是該化工流程中最為重要的介質(zhì)輸送設(shè)備,如果該設(shè)備出現(xiàn)運(yùn)行故障,將會(huì)導(dǎo)致后續(xù)生產(chǎn)工藝無法進(jìn)行,嚴(yán)重影響生產(chǎn),造成極大的經(jīng)濟(jì)損失。
本文針對(duì)安慶石化硫磺回收裝置中采用的國外進(jìn)口硫磺液下泵(型號(hào):GVSN 40/250 AH II)在運(yùn)行過程中,頻繁出現(xiàn)損壞的原因進(jìn)行分析,并提出了技術(shù)改造方案,并進(jìn)行了國產(chǎn)化改造,從而保障了硫磺回收裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行,同時(shí)也為今后解決類似問題提供了改造依據(jù)。
GVSN 40/250 AH II 型液下泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及運(yùn)行工況
GVSN 40/250 AH II 型液下泵是中石化安慶分公司硫磺回收裝置中用于輸送硫磺液介質(zhì)的國外進(jìn)口液下泵,其為該裝置中最為重要的設(shè)備之一,液下泵的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。該型液下泵的總體結(jié)構(gòu)采用的是立式懸吊式安裝結(jié)構(gòu),采用的是兩級(jí)閉式離心葉輪,如圖1所示。
表1 GVSN 40/250 AH II 型液下泵技術(shù)參數(shù)表
圖1 GVSN 40/250 AH II 型液下泵結(jié)構(gòu)圖
硫磺回收裝置自投入使用以來,歷經(jīng)多次的維修及裝置工藝條件的改變,該硫磺液下泵在運(yùn)行過程中出現(xiàn)劇烈振動(dòng),噪聲大,并伴有軸承、軸、葉輪等零件磨損現(xiàn)象,并導(dǎo)致泵無法正常工作,嚴(yán)重影響裝置的安全生產(chǎn)。同時(shí),由于該泵的葉輪、泵殼、泵軸等過流部件采用耐腐蝕性能較好的316L不銹鋼材料,價(jià)格昂貴,每次維修更換備件的費(fèi)用高,而且進(jìn)口備件的供貨周期較長,因此,對(duì)于該硫磺液下泵進(jìn)行國產(chǎn)化改造勢(shì)在必行。
針對(duì)GVSN 40/250 AH II 型液下泵失效的原因,并綜合分析國外進(jìn)口泵維修費(fèi)用、周期等因素,對(duì)該液下泵進(jìn)行國產(chǎn)化改造。
具體改造方案如下:國產(chǎn)化后的硫磺液下泵總體結(jié)構(gòu)仍采用立式懸吊式結(jié)構(gòu),如圖2所示,由于輸送的介質(zhì)粘度較大,葉輪采用制造加工難度較小、成本較低、且適應(yīng)性強(qiáng)的半開式直葉片結(jié)構(gòu),葉輪結(jié)構(gòu)如圖2所示,由于采用半開式結(jié)構(gòu),在額定轉(zhuǎn)速條件下,減小了泵的徑向力,從而降低了泵軸變形的幾率;同時(shí)為了提高泵轉(zhuǎn)子的剛度,增大了泵軸的尺寸,有效的提高了泵運(yùn)行的安全可靠性。
圖2 改造后葉輪結(jié)構(gòu)圖
為了保證液態(tài)硫磺液的流動(dòng)性,在硫磺液流經(jīng)的管道上設(shè)計(jì)了特殊的保溫系統(tǒng)。泵上部設(shè)有一對(duì)深溝球軸承,以承受泵在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的軸向力,泵下部設(shè)有導(dǎo)軸承,承擔(dān)徑向載荷,限制軸系的徑向自由度。此外,為防止硫磺液介質(zhì)在泵未啟動(dòng)時(shí)在導(dǎo)軸承處結(jié)晶,故在導(dǎo)軸承處設(shè)有保溫腔,并在泵啟動(dòng)前通入蒸汽加熱,以防止軸承在工作時(shí)潤滑不暢。國產(chǎn)化后硫磺液下泵的結(jié)構(gòu)圖如
圖3所示。
圖3 硫磺液下泵的結(jié)構(gòu)圖
a自從改造實(shí)施以來,硫磺回收裝置用液硫泵設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,未再出現(xiàn)改進(jìn)前泵振動(dòng)劇烈,泵噪聲大,導(dǎo)致軸承、軸、葉輪等磨損破壞現(xiàn)象的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了裝置的長周期、安全、平穩(wěn)的運(yùn)行。
b因泵長周期運(yùn)行,每年單泵節(jié)約零配件及維修費(fèi)用為:[3~4萬元(配件)+0.12萬元(人工費(fèi))]/次×10個(gè)月×4次/月+3.2萬元(裝置改造費(fèi))=128~168萬元,因此,對(duì)該泵的改造具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
參考:
[1]張巍,高金文,馬立峰,葛鑫.長軸液下泵的軸系設(shè)計(jì)[J].水泵技術(shù).2011(02).
[2]董文平, 張亞雄.對(duì)現(xiàn)役硫磺液下泵故障分析及改造[J].通用機(jī)械, 2011 (2): 47-49.