王凱雄神華哈爾烏素露天煤礦選煤廠
選煤廠洗選集中控制系統(tǒng)升級改造的研究
王凱雄
神華哈爾烏素露天煤礦選煤廠
摘要:隨著人機界面的不斷引入,做強、做大,國內(nèi)外開發(fā)這個平臺的模式主要針對小型或中型的控制系統(tǒng),哈爾烏素選煤廠自動控制系統(tǒng)比較龐大,其信號的采集和應(yīng)監(jiān)控尤為重要。通過對集中控制系統(tǒng)的升級改造,可以節(jié)約時間提高自動控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,精準、快速的信號響應(yīng)帶給操作員速度的提升。
關(guān)鍵詞:集中控制系統(tǒng);FactoryTalkView SE6.0;自動控制
2012年哈爾烏素洗選系統(tǒng)擴能1000萬與前期2008年建立的2000萬洗選系統(tǒng)相結(jié)合,其主要工藝為淺槽重介分選工藝,共有6套淺槽重介分選系統(tǒng),哈爾烏素選煤廠洗選車間擴能改造后現(xiàn)有配電室16個,PLC分站28個,需要采集開關(guān)量信號4140個、模擬量信號654個(模擬量要進行A/D轉(zhuǎn)換,相當于654x16=10464個數(shù)字開關(guān)量),編程設(shè)置中間變量7000多個,實際采集信號為21604多個。
PLC控制和操控畫面都要和前期的舊系統(tǒng)合并,由于新擴能系統(tǒng)電氣控制信號及設(shè)備保護信號大多數(shù)采用了模擬量控制,提高了過程控制精度的同時增加了CPU的運算負擔,使原有PLC的CPU處理速度變慢,并且使上位機組態(tài)軟件IFIX和PLC通信的OPC驅(qū)動器無法承受系統(tǒng)變量的現(xiàn)有點數(shù)(特別是連續(xù)變化的模擬量點數(shù)),因檢修及生產(chǎn)需要停電的原因?qū)е鹿た貦C在從新啟動或操控畫面切換的時候出現(xiàn)OPC驅(qū)動器不執(zhí)行輪詢掃描或掃描時部分信號會丟失,造成系統(tǒng)無法操作或集控操作人員因信號滯后不能及時在畫面上響應(yīng),影響集控人員對現(xiàn)場情況的及時判斷。
通過項目技術(shù)改造,進一步完善了自動控制系統(tǒng),提升了自動化控制技術(shù)技能,提高哈爾烏素選煤廠洗選系統(tǒng)的安全生產(chǎn)水平,具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。
(1)升級PLC控制器。將PLC控制器由原來的logix1756-L62升級成logix1756-L64。
(2)采用AB公司自己的上位機組態(tài)軟件FactoryTalkView SE6.0。改進因擴能后系統(tǒng)新增信號使OPC驅(qū)動器無法承受2000點以上變量導致數(shù)據(jù)丟失的缺陷。選擇AB組態(tài)自身的RSLinx Enterprise驅(qū)動器,形成一個從現(xiàn)場激勵信號的實時采集到應(yīng)用平臺監(jiān)控的完整控制體系,不存在其他的第三方軟件及OPC協(xié)議的參與,減少變量轉(zhuǎn)換的中間環(huán)節(jié),避免在運行過程中對數(shù)據(jù)處理的丟失。
(3)優(yōu)化程序。采用模塊化編程優(yōu)化梯形圖程序,縮短程序掃描執(zhí)行時間。根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)過程控制的關(guān)鍵設(shè)備和輔助設(shè)備,通過編程使關(guān)鍵信號響應(yīng)具有優(yōu)先等級,優(yōu)化系統(tǒng)資源,提高控制、監(jiān)控響應(yīng)速度。開發(fā)組態(tài)的VBA環(huán)境功能,將PLC內(nèi)部模擬量編程邏輯,在組態(tài)的VBA環(huán)境下進行,減輕PLC內(nèi)部處理,同時最大化開發(fā)組態(tài)軟件功能。將過程控制和數(shù)據(jù)處理在組態(tài)軟件和PLC之間實現(xiàn)均勻平衡。
圖1
(1)模塊化編程,功能塊的設(shè)計。采用AB Flash軟件刷新了所有分站的固件版本,更換了高級的CPU模塊,將以前的就程序全部刪除,從新設(shè)計控制思路,采用模塊化編程,主程序再調(diào)用模塊子程序的編程方法,縮短了程序的掃描執(zhí)行時間,提高了運算速度。為了提高CPU執(zhí)行掃描周期將原有的順序控制梯形圖改為正對性設(shè)計的功能塊,其中包括膠帶機功能塊、篩子功能塊、淺槽功能塊、變頻器控制功能塊、泵功能塊、給煤機功能塊等,方便主程序的調(diào)用。
(2)優(yōu)化PLC采集現(xiàn)場模擬量信號及內(nèi)部中間變量。將現(xiàn)場開關(guān)量變量采用數(shù)組形式聲明定義,優(yōu)化PLC內(nèi)存資源,模擬量模塊使用規(guī)劃軟件RSNetWorx進行所有分站模擬量模塊的在線規(guī)劃縮短PLC主站與分站的通訊掃描刷新周期。
(3)升級改造上位機組態(tài)畫面。開發(fā)了組態(tài)畫面大部分功能,包括:過程控制中的操作記錄、故障記錄日志、高壓電流信號歷史趨勢、變頻器電流信號分析、更加完善了生產(chǎn)過程中需要的數(shù)據(jù)。
通過改造上位機組態(tài)畫面與PLC的連接,取消原有OPC驅(qū)動器使用AB專門的上位機組態(tài)軟件組態(tài)軟件FactoryTalkView SE6.0,取消IFIX的PDB數(shù)據(jù)庫服務(wù)器,減少中間控制環(huán)節(jié)。(圖1為改造前后信號采集圖)。
因洗選系統(tǒng)擴能后OPC驅(qū)動器無法承受系統(tǒng)變量的現(xiàn)有點數(shù)(特別是連續(xù)變化的模擬量點數(shù)增多)輪詢刷新過程。
擴能后的洗選系統(tǒng)電氣保護信號及控制信號增加,尤其是模擬量點數(shù)相對舊系統(tǒng)有所增加,舊系統(tǒng)的膠帶機打滑保護信號,及篩子的打滑保護信號都是開關(guān)量的,而擴能新系統(tǒng)的所有打滑都采用模擬量的信號,OPC驅(qū)動器在正常輪詢刷新時周期變長(大約為1.77秒,擴能前大約在600毫秒左右。),導致原有的畫面顯示信號與現(xiàn)場對應(yīng)變量信號不同步有滯后現(xiàn)象。
同時在檢修及生產(chǎn)過程中難免遇到需要停電作業(yè)或其他雷雨天氣保護動作跳電原因,導致工控機在從新啟動的時候出現(xiàn)OPC驅(qū)動器不執(zhí)行輪詢掃描或掃描時部分信號會丟失,造成系統(tǒng)無法操作或集控操作人員因假信號不能實時在畫面上響應(yīng),影響集控人員對現(xiàn)場情況的及時判斷,有些情況打開OPC驅(qū)動器配置環(huán)境認為的多啟動幾次也能將下位機全部信號刷新到IFIX的PDB過程數(shù)據(jù)庫中但所需時間大約半個小時左右,影響系統(tǒng)正常啟機。(圖2為軟件升級后的數(shù)據(jù)流程)。
改造升級組態(tài)軟件后在現(xiàn)有點數(shù)變量信號對PLC和組態(tài)而言能順利的解決未改造之前的所有情況,取消了服務(wù)器環(huán)節(jié),使自動化控制維護變的方便,同時滿足現(xiàn)場生產(chǎn)所需要求。
(4)開發(fā)組態(tài)軟件FactoryTalkView SE6.0的功能。將原有OLE操作查詢控件對象刪除,從新建立腳本語言,改進存儲數(shù)據(jù)庫類型,利用自己編寫的腳本數(shù)據(jù)庫查詢語言選擇性的讀取、記錄、刪除生產(chǎn)中需要的數(shù)據(jù)。
未升級前IFIX組態(tài)軟件采用的是access表,最多存儲2G的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)庫就不在自動存儲,需要人為的手動刪除,從新建立新的access數(shù)據(jù)庫表。
升級之后的SQL2000的數(shù)據(jù)庫存儲容量是取決于工控電腦硬盤大小的,可通過設(shè)定數(shù)據(jù)庫定期刪除時間周期。
開發(fā)了基于Windows平臺ADO連接的slide滑塊模擬量輸入控件,通過編輯程序使的模擬量輸入控制操作和鼠標滾輪相關(guān)聯(lián),更加方便集控人員操作,像閥門開度的控制,變頻器頻率的控制等。
添加新增擴能設(shè)備畫面,將每一個參控設(shè)備及水系統(tǒng)走向都完整無缺的顯示在組態(tài)畫面上,完善了洗選系統(tǒng)生產(chǎn)工藝組態(tài)畫面。
圖2
(1)與國外集益(GE)組態(tài)軟件IFIX比較。IFIX組態(tài)軟件功能完善且價格低廉,在所有組態(tài)軟件中占有總銷量的49%。由于我們車間下位機采用的是美國AB公司的PLC,不是一個生產(chǎn)廠商,中間通訊的時候存在通訊標準協(xié)議,這個協(xié)議就是OPC。AB的PLC只提供這個協(xié)議的接口和自己生產(chǎn)的上位機通訊協(xié)議,造成了對外接口開放的單一性,哈爾烏素原煤車間下位機也是AB的產(chǎn)品,上位機組態(tài)IFIX,但是現(xiàn)場信號及PLC內(nèi)存變量的點數(shù)相對洗選系統(tǒng)較少,在OPC驅(qū)動器的承受范圍內(nèi),沒有出現(xiàn)過問題。
IFIX與 FactoryTalkView SE6.0在 價 格 上 比 較 ,F(xiàn)acto?ryTalkView SE6.0組態(tài)相對較貴些,但功能也IFIX一樣強大,同樣也支持其他的工業(yè)通訊協(xié)議接口,我車間改造使用Facto?ryTalkView SE6.0組態(tài)軟,與下位機是同一生產(chǎn)廠商,形成了一套完整的控制體系。
黑岱溝原煤車間和洗選二車間同樣使用IFIX組態(tài)軟件,下位機使用的PLC是施內(nèi)德的,他們之間的通訊是modbus協(xié)議,驅(qū)動器采用的是MBE驅(qū)動器和OPC有區(qū)別,通訊也很穩(wěn)定沒有問題。
(2)與西門子wincc組態(tài)軟件比較。幾乎每一個PLC制造廠商都會為自己的下位機,開發(fā)上位機組態(tài)軟件,所以wincc組態(tài)也是像FactoryTalkView SE6.0一樣有針對性的對自己的PLC提供自定義通訊協(xié)議,通訊一定比工業(yè)標準提供的協(xié)議要穩(wěn)定、讀寫速度快,這一點是肯定的,當然wincc也支持其他的工業(yè)通訊協(xié)議接口。要和AB的PLC通訊也只能是OPC標準,沒有別的選擇。
(3)與國內(nèi)組態(tài)王KingView比較。首先組態(tài)王KingView從系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性考慮比較差,但價格和國外的品牌比較是非常的便宜,二次開發(fā)功能較少,和FactoryTalkView SE6.0不是同一個檔次的不去考慮。
可推廣到中大型具有集中自控控制的系統(tǒng)中,在哈爾烏素選煤廠洗選車間成功運用,效果顯著,提高了自動控制系統(tǒng)的操控效率解決了實際存在的系統(tǒng)缺陷,改進了自動控制系統(tǒng)的穩(wěn)定,精準及快速信號響應(yīng)性。
推廣共享之后,有利于其他涉及到PLC自動控制的領(lǐng)域都可以使用這套系統(tǒng),不受環(huán)境及其他因素的影響。對社會的效益和間接的經(jīng)濟效益是可觀的,和原來為改造之前的系統(tǒng)形成鮮明的對比。
運行升級改造后的系統(tǒng),大大提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,同時信號的響應(yīng)速度和操作同步,減少了對服務(wù)器中間環(huán)節(jié)的維護。將系統(tǒng)更加簡潔,方便,靈活的應(yīng)用,給我車間的自動控制系統(tǒng)穩(wěn)定運行順利生產(chǎn)提供了保障。
每天的設(shè)備停產(chǎn)檢修完成,到送電起車,在未改造之前大約用時35分鐘,改造升級后,大約在3分鐘左右,為生產(chǎn)節(jié)約了時間。
帶料運行中,信號的實時變化采集,操作的精準性非常流暢,不會出現(xiàn)畫面的滯后或緩沖變慢,不論以后設(shè)備的控制信號和設(shè)備保護信號的增加,還是畫面的添加,都不會影響系統(tǒng)的本質(zhì)性能,創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟效益。
作者簡介:王凱雄(1987-),男,機電一體化專業(yè)畢業(yè),大學學歷,2008年參加工作,助力工程師,現(xiàn)于神華集團哈爾烏素選煤廠洗選車間工作。