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QDB-01型耐硫變換催化劑運行總結

2016-08-23 07:33:24李仕超
肥料與健康 2016年3期
關鍵詞:床層合成氣調(diào)節(jié)閥

李仕超

(浙能集團新疆準東能源化工有限公司 新疆奇臺 831800)

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QDB-01型耐硫變換催化劑運行總結

李仕超

(浙能集團新疆準東能源化工有限公司新疆奇臺831800)

介紹了QDB-01型耐硫變換催化劑在600 kt/a煤制甲醇項目變換系統(tǒng)的升溫硫化操作過程及其運行情況。分析了影響催化劑變換率的因素,總結了改進經(jīng)驗和措施。

耐硫變換催化劑QDB-01型運行總結

某600 kt/a煤制甲醇項目以含硫質(zhì)量分數(shù)3%~5%的高硫煤為原料,采用6.5 MPa GE水煤漿加壓氣化工藝制取原料氣,變換系統(tǒng)采用部分耐硫變換工藝并選用青島聯(lián)信催化材料有限公司生產(chǎn)的QDB-01型耐硫變換催化劑。

1 QDB-01型耐硫變換催化劑的性能和參數(shù)

與傳統(tǒng)氧化鋁載體催化劑相比,QDB-01型耐硫變換催化劑采用更先進的制備工藝,提高了催化劑的強度和抗粉化的能力,可有效解決因催化劑粉化而引起的床層阻力上升、卸出困難、催化劑結塊等難題,延長了裝置連續(xù)運行時間;加入新型助劑,可提高催化劑的低溫活性和耐低水氣比的能力,降低了整個反應系統(tǒng)的運行溫度[1]。

QDB-01型耐硫變換催化劑的主要使用條件:壓力>5.0 MPa,操作溫度190~500 ℃,起活溫度180 ℃,干氣空速500~4 000 h-1,水氣比約1.4,原料氣含硫體積分數(shù)>80×10-6。催化劑外形為淺綠色或粉紅色條狀或球狀,規(guī)格為Φ3.5~4.5 mm×5~25 mm,堆密度0.72~0.95 kg/m3,強度>120 N/cm,孔容為0.25~0.30 mL/g,比表面≥110 m2/g。催化劑中w(CoO)為1.0%~1.4%,w(MoO3)為6.0%~8.0%,其余為載體和助劑。

2 變換系統(tǒng)工藝流程

變換爐規(guī)格為Ф 3 600 mm×17 300 mm,操作溫度305~445 ℃,操作壓力6.03~6.26 MPa,首次裝填催化劑58 m3,約45 t。

變換系統(tǒng)工藝流程:來自氣化工序的粗合成氣經(jīng)1#氣液分離器分離出冷凝液后,約占總體積56%的粗合成氣進入原料氣預熱器,被來自變換爐的變換氣預熱后進入變換爐進行耐硫變換反應;出變換爐的氣體經(jīng)蒸汽過熱器、原料氣預熱器回收熱量后,與未變換的粗合成氣匯合,然后進入蒸汽發(fā)生器進一步回收熱量,再進入低溫甲醇洗工序進行脫硫和脫碳。

3 變換催化劑的硫化

由于以高硫煤為原料所生產(chǎn)的粗合成氣中H2S含量較高,故直接采用工藝氣對變換催化劑進行硫化。硫化應嚴格按催化劑制造商的要求進行,具體過程如下。

(1)微開氣化工序工藝氣副線調(diào)節(jié)閥導入工藝氣,30 s后關閉該調(diào)節(jié)閥,觀察變換爐床層溫度30 min,如沒有出現(xiàn)異常情況,重復以上操作幾次,以確定該調(diào)節(jié)閥的開度。當催化劑床層溫度穩(wěn)定后(低于350 ℃),在工藝氣副線調(diào)節(jié)閥開度一定的情況下,將工藝氣連續(xù)加入氮氣(氮氣與濕工藝氣體積比為3∶1)中并送入變換爐。當發(fā)現(xiàn)催化劑床層溫度急劇升高時,應立即關閉此調(diào)節(jié)閥;當催化劑床層溫度重新穩(wěn)定后,緩慢全開啟此調(diào)節(jié)閥。

(2)提高變換爐入口氣體壓力至1.5 MPa(表壓),升壓速率不超過0.05 MPa/min;當確認催化劑床層溫度無異常后,緩慢打開氣化工序工藝氣主線調(diào)節(jié)閥,同時減少中壓氮氣量。在此過程中, 應注意觀察催化劑床層溫度及壓差的變化情況,當主線調(diào)節(jié)閥的開度<10%時,每次點動的開度應小于0.2%;在主線調(diào)節(jié)閥開度達到5%左右時,應密切注意催化劑床層溫度的變化并及時進行調(diào)整。當出現(xiàn)催化劑床層溫度急劇上升時,應立即關閉氣化工序工藝氣調(diào)節(jié)閥,同時加大氮氣量。在整個硫化過程中,須隨時分析變換爐進、出口氣體中的總硫含量,分析頻次為1次/h。當變換爐進、出口氣體中總硫含量相等時,即可認為硫化結束,保持此狀態(tài)2 h。整個硫化過程耗時約30 h,變換爐入口氣體壓力不得超過1.5 MPa[2]。

4 變換催化劑運行情況

QDB-01型耐硫變換催化劑于2012年2月11日13:50投用。截止到2013年1月10日,本爐催化劑累計使用334 d,共計約8 000 h。運行期間,催化劑床層情況見表1,變換爐進、出口氣體組成及變換率見表2。

表1 催化劑床層情況

表2 變換爐進、出口氣體組成及變換率

從所采集的數(shù)據(jù)可知:在系統(tǒng)穩(wěn)定運行的情況下,催化劑床層阻力基本穩(wěn)定;除2013年1月7日倒氣運行有所變化外,催化劑床層溫度基本保持穩(wěn)定;由于運行初期變換爐進口氣體溫度控制不當,致使變換率較低。

5 影響變換催化劑使用效果的因素

(1)開、停車次數(shù)

氣化爐應維持穩(wěn)定運行,頻繁的開、停車將導致進入變換爐的水煤氣流量在短時間內(nèi)出現(xiàn)大幅波動,從而使催化劑床層溫度變化較大。

(2)系統(tǒng)壓力

由于變換系統(tǒng)壓力由甲醇合成系統(tǒng)控制,進甲醇合成塔的原料氣氫碳比直接影響甲醇合成反應和操作控制。因此,應穩(wěn)定操作,避免加、減負荷及停車現(xiàn)象的出現(xiàn),保證進合成系統(tǒng)的原料氣氫碳比正常、穩(wěn)定。變換系統(tǒng)控制人員必須加強與合成系統(tǒng)控制人員的溝通和協(xié)調(diào),保持變換系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。此外,還需防止發(fā)生因氣化爐操作壓力不穩(wěn)而引起粗合成氣向變換爐帶水、帶塵的問題,從而降低催化劑活性[3]。

(3)變換爐入口氣體溫度

應保持變換爐出口蒸汽過熱器內(nèi)蒸汽流量穩(wěn)定、及時調(diào)節(jié)入變換爐氣量,保證催化劑床層溫度比碳洗塔出口氣體溫度高40 ℃以上。

(4)碳洗塔至變換爐壓差

提高氣化爐液位,保持碳洗塔在較高液位下運行;在系統(tǒng)水平衡條件下逐漸增大氣化爐出口合成氣噴淋水量,保證文丘里水量穩(wěn)定;控制碳洗塔塔盤補水流量,使碳洗塔塔盤水流量保持在45~50 m3/h。

[1]張雄斌,吳大天.Co-Mo系寬溫耐硫變換催化劑硫化劑的選擇[J].化工設計通訊,2007(3):6-8.

[2]李袖章,梅立偉,縱秋云.QDB-04型CO耐硫變換催化劑的硫化總結[J].氮肥技術,2008(6):42-44.

[3]范立明.變換催化劑失活原因分析及對策[J]工業(yè)催化,2007(4):21-23.

Sum-Up of Operation of Type QDB-01 Sulfur-Tolerant Shift Catalyst

LI Shichao

(ZhunDong Energy Chemical Industry of Zhejiang Energy Co., Ltd.Xinjiang Qitai831800)

The heating sulfurization operation process of type QDB-01 sulfur-tolerant shift catalyst in shift system of 600 kt/a coal-based methanol project and its operation situation are introduced. The factors influencing catalyst shift rate are analyzed, and experiences gained and improvement measures are summed up.

sulfur-tolerant shift catalysttype QDB-01 sum-up of operation

李仕超(1981—),男,工程師,浙能集團新疆準東能源化工有限公司煤制氣項目工藝技術部副主任;mysimpledesign@163.com。

TQ426.94

B

1006-7779(2016)03-0052-03

2015-11-03)

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