萬 總,譚永放,王龍江,杜夏梅,高楠楠,蘇東明,蘇麒元
(1.山東齊魯科力化工研究院有限公司 山東淄博 255086;2.山西同煤廣發(fā)化工有限公司 山西大同 037001)
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QCS-05型CO耐硫變換催化劑在低水氣比條件下的工業(yè)應(yīng)用
萬總1,譚永放1,王龍江1,杜夏梅1,高楠楠2,蘇東明2,蘇麒元2
(1.山東齊魯科力化工研究院有限公司山東淄博255086;2.山西同煤廣發(fā)化工有限公司山西大同037001)
介紹了QCS-05型CO耐硫變換催化劑的工業(yè)應(yīng)用情況。運(yùn)行結(jié)果表明:QCS-05型CO耐硫變換催化劑低溫活性好、強(qiáng)度高、穩(wěn)定性強(qiáng)、無甲烷化副反應(yīng),經(jīng)多次開停車后,依然能保持較高的活性穩(wěn)定性。
耐硫變換催化劑低水氣比
山西同煤廣發(fā)化工有限公司(以下簡稱廣發(fā)化工公司)600 kt/a甲醇裝置采用殼牌粉煤加壓氣化技術(shù)制取粗煤氣,再經(jīng)CO耐硫變換、低溫甲醇洗和酸性氣體脫除后進(jìn)行甲醇合成。
CO變換工段設(shè)計(jì)壓力為3.8 MPa,采用低水氣比三段寬溫耐硫變換流程。由于進(jìn)第1變換爐的工藝氣中φ(CO)>67%,入口水氣比為0.26~0.27,在此條件下加重了系統(tǒng)CO變換負(fù)荷;同時,當(dāng)水氣比較低、床層熱點(diǎn)溫度較高(>400 ℃)時,容易發(fā)生甲烷化副反應(yīng),造成床層出現(xiàn)“飛溫”現(xiàn)象而損害催化劑甚至燒毀設(shè)備等不良后果[1-2]。為滿足變換工藝要求,廣發(fā)化工公司第1變換爐選用山東齊魯科力化工研究院有限公司(以下簡稱齊魯研究院)生產(chǎn)的QCS-05型耐硫變換催化劑,第2和第3變換爐選用QCS-04型耐硫變換催化劑。
QCS-05型耐硫變換催化劑是在QCS-04型系列耐硫變換催化劑的基礎(chǔ)上經(jīng)技術(shù)改進(jìn)研發(fā)出的新產(chǎn)品,添加了新型組分和特殊助劑,可促進(jìn)含硫氣體的變換反應(yīng),是一種適應(yīng)寬溫(200~500 ℃)、寬硫(工藝氣中含硫體積分?jǐn)?shù)≥0.02%)和寬水氣比(0.2~2.0,可耐5.0 MPa水蒸氣分壓)、高CO含量(工藝氣中含CO體積分?jǐn)?shù)可達(dá)75%)變換條件的耐硫變換預(yù)變換催化劑。該催化劑具有低溫活性好、機(jī)械強(qiáng)度高、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性強(qiáng)、容易硫化、脫氧能力強(qiáng)、抑制甲烷化副反應(yīng)等特點(diǎn),能有效地脫除與吸附原料氣中的氧和焦油等雜質(zhì)或毒物;對高空速、高水氣比的適應(yīng)能力強(qiáng),穩(wěn)定性好,操作彈性較大;具有穩(wěn)定的變換活性,適用于各種氣化流程制取的原料氣的變換反應(yīng)。
2.1變換工藝流程簡述
廣發(fā)化工公司變換工藝流程見圖1。
為降低蒸汽消耗,同時結(jié)合原料煤氣的組成特點(diǎn),廣發(fā)化工公司CO變換工段采用低水氣比3段寬溫耐硫變換流程。合成氣先經(jīng)分離器分離出部分微小顆粒粉塵及少量的冷凝液,再進(jìn)入過濾器過濾除去粉塵及其他有害毒物后分為3股:第1股約占總氣量的42%~45%(體積分?jǐn)?shù),下同),經(jīng)與第1變換爐出口氣體換熱后進(jìn)入第1變換爐,入口水氣比為0.26~0.27;第2股約占總氣量的30%~35%,與第1變換爐出口變換氣混合,經(jīng)淬冷器補(bǔ)水后進(jìn)入第2變換爐,入口水氣比為0.29~0.31;第3股約占總氣量的20%~25%,與第2變換爐出口45%~50%的變換氣混合,經(jīng)淬冷器補(bǔ)水后進(jìn)入第3變換爐,入口水氣比為0.25~0.30。第2變換爐出口設(shè)1條副線,使50%~55%的變換氣繞過第3變換爐而直接與第3變換爐出口的變換氣混合。同時,設(shè)1條副線繞過3臺變換爐,該副線正常情況下不投用。變換爐段間采用中壓鍋爐給水和中壓飽和蒸汽來調(diào)節(jié)變換氣的溫度和水氣比。
圖1 廣發(fā)化工公司變換工藝流程
2.2催化劑的裝填及升溫硫化
廣發(fā)化工公司變換工段第1變換爐裝填QCS-05型耐硫變換催化劑20 m3,第2變換爐裝填QCS-04型耐硫變換催化劑40 m3,第3變換爐裝填QCS-04型耐硫變換催化劑43 m3。
催化劑硫化采用H2配CS2一次通過法進(jìn)行硫化。硫化時,保證第1變換爐入口氣體中φ(H2)>5%以上即可,既能保證硫化的進(jìn)行,也能盡量減少H2的浪費(fèi)。硫化時系統(tǒng)壓力為0.25 MPa。
硫化前,先對系統(tǒng)用N2進(jìn)行置換,置換合格后開始對變換爐內(nèi)催化劑進(jìn)行升溫。當(dāng)催化劑床層溫度升至110~120 ℃時,恒溫6 h以釋放催化劑內(nèi)的吸附水,然后繼續(xù)升溫。當(dāng)?shù)?變換爐催化劑床層各點(diǎn)溫度均達(dá)到200~220 ℃時,恒溫6 h左右,配入H2并進(jìn)行檢測分析。當(dāng)檢測到第1變換爐入口氣體中φ(H2)達(dá)到5%時,加入CS2進(jìn)行硫化。硫化初期,控制CS2的加入量在20 L/h左右,觀察催化劑床層溫升情況,控制變換爐入口氣體溫度,調(diào)節(jié)CS2的加入量。當(dāng)?shù)?變換爐床層溫度升至250 ℃左右時進(jìn)行恒溫,待檢測到其出口氣體中有H2S穿透后,繼續(xù)恒溫3 h,期間第1變換爐出口氣體中H2S含量應(yīng)逐步增大。恒溫結(jié)束后,再次提高第1變換爐入口氣體溫度,當(dāng)?shù)?變換爐催化劑床層溫度達(dá)到350 ℃左右后,檢測到其出口氣體中有H2S穿透,維持恒溫3 h,期間第1變換爐出口H2S的濃度應(yīng)逐步增大。當(dāng)?shù)?變換爐出口氣體中H2S質(zhì)量濃度達(dá)到15 000 mg/m3以上,表明第1變換爐催化劑硫化結(jié)束。
因廣發(fā)化工公司采用串聯(lián)硫化,第1變換爐硫化結(jié)束后需對第2變換爐進(jìn)行升溫,故第1變換爐最后催化劑床層溫度提升至390 ℃,其出口氣體中H2S質(zhì)量濃度達(dá)33 000 mg/m3(標(biāo)態(tài))。
第1變換爐催化劑升溫硫化曲線見圖2。
圖2 第1變換爐催化劑升溫硫化曲線
2.3裝置運(yùn)行
催化劑硫化結(jié)束后,用氮?dú)庵脫Q降溫,因后系統(tǒng)原因,于2014年3月1日進(jìn)行導(dǎo)氣。導(dǎo)氣時,先將來自氣化工段的合成氣全部送入第1變換爐,待第1變換爐平穩(wěn)后,再通過第2變換爐和第3變換爐。由于殼牌粉煤氣化工藝所生產(chǎn)的合成氣中φ(CO)>60%,所以在導(dǎo)氣過程中超溫現(xiàn)象比較嚴(yán)重,溫度最高超過600 ℃,此時應(yīng)加大進(jìn)氣量,通過提高空速將熱量迅速帶出;然后系統(tǒng)提壓至正常生產(chǎn)壓力,導(dǎo)氣工作結(jié)束,系統(tǒng)進(jìn)入正常生產(chǎn)。由于廣發(fā)化工公司甲醇項(xiàng)目為新建裝置,工藝條件經(jīng)常波動,開、停車較為頻繁,所以直至2014年5月變換裝置才趨于穩(wěn)定,并實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。
按原設(shè)計(jì),第1變換爐入口氣體中φ(CO)=67.15%(干基),出口氣體中φ(CO)≤40%(干基)。QCS-05型耐硫變換催化劑使用情況見表1。
(1)開工初期,第1變換爐入口氣體溫度在200 ℃,第1變換爐催化劑床層熱點(diǎn)溫度達(dá)到405 ℃,出口氣體中φ(CO)為32%,低于指標(biāo)值,說明QCS-05型耐硫變換催化劑低溫活性較好,轉(zhuǎn)化率較高。
表1 QCS-05型耐硫變換催化劑使用情況
(2)裝置運(yùn)行1年后,第1變換爐入口氣體溫度提高至270 ℃。這是由于開車1年內(nèi)經(jīng)歷了多次開、停車,第1變換爐內(nèi)催化劑不斷受導(dǎo)氣超溫的影響,導(dǎo)致低溫活性下降。通過適當(dāng)提高入口氣體溫度,水氣比仍控制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),出口氣體中CO含量仍低于設(shè)計(jì)值,說明QCS-05型耐硫變換催化劑活性穩(wěn)定性較好。
(3)裝置運(yùn)行18個月后,第1變換爐出口氣體中依然未檢測出CH4,即使在床層熱點(diǎn)溫度達(dá)到470 ℃時,出口氣體中仍未檢測到CH4。這說明QCS-05型耐硫變換催化劑在高CO含量、低水氣比工藝條件下,在催化劑床層溫度較高時也能很好地抑制甲烷化副反應(yīng)的發(fā)生。
QCS-05型耐硫變換催化劑低溫活性高、活性穩(wěn)定性好,能有效抑制甲烷化副反應(yīng)的發(fā)生,適用于高CO含量、低水氣比、高空速耐硫變換工藝。
[1]縱秋云,劉捷.QDB-05低水氣比耐硫變換催化劑的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用[J].大氮肥,2012(6):406-409.
[2]縱秋云,李修章,周春麗.等.QDB-04型CO耐硫變換催化劑在Shell粉煤氣化工藝中的應(yīng)用[J].化肥工業(yè),2007(3):8-12.
Industrial Application of QCS-05 CO Sulfur-Tolerant Shift Catalyst in Low Water-Gas Ratio
WAN Zong1, TAN Yongfang1, WANG Longjiang1, DU Xiamei1,GAO Nannan2, SU Dongming2, SU Qiyuan2
(1.Shandong Qilu Keli Chemicial Institute Co., Ltd.Shandong Zibo255086;2.Shanxi Datong Guangfa Chemical Industry Co., Ltd.Shanxi Datong037001)
The industrial application situation of QCS-05 CO sulfur-tolerant shift catalyst is introduced. The operation results show that QCS-05 CO sulfur-tolerant shift catalyst has features of high low-temperature activity, high strength, strong stability, and no methanation side reaction taking place, and after several times of start-up and shutdown, high activity stability still remain.
sulfur-tolerant shiftcatalystlow water-gas ratio
TQ426.94
B
1006-7779(2016)03-0047-03
2015-12-01)