山西中北大學(xué) 王軍
75T CFB鍋爐密相區(qū)改造對(duì)鍋爐出力的分析
山西中北大學(xué)王軍
通過改造循環(huán)流化床鍋爐下部,可以提高循環(huán)流化床密相區(qū)的流化速度,降低鍋爐一次風(fēng)率和密相區(qū)的燃燒份額,提高了鍋爐出力。改造前后,我們對(duì)鍋爐出力、爐出口溫度做了比較,得出了相應(yīng)的結(jié)論,同時(shí),對(duì)循環(huán)流化床鍋爐二次風(fēng)口做了改進(jìn),有效降低了循環(huán)流化床鍋爐的飛灰含碳量。
密相區(qū);鍋爐出力;飛灰含碳量;NOX排放量;二次風(fēng)噴口
潞安集團(tuán)五陽電廠擁有4臺(tái)型號(hào)為YG-75/5.29-M5的循環(huán)流化床鍋爐,由濟(jì)南鍋爐廠制造,是自然循環(huán)水管鍋爐,采用由旋風(fēng)分離器組成的循環(huán)燃燒系統(tǒng)。爐膛斷面尺寸為3170mm× 5290mm,布風(fēng)板尺寸為2030mm×4230mm,鍋爐共設(shè)計(jì)21只二次風(fēng)噴嘴,分三層布置,每層7只(前墻每層2只,后墻每層1只,前墻每層各2只),距離布風(fēng)板距離分別為 1050mm、1750mm、2550mm。
爐膛為膜式水冷壁結(jié)構(gòu),過熱器分高、低二級(jí),尾部煙道設(shè)省煤器和一、二次風(fēng)預(yù)熱器。鍋爐具體的設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1 鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)
2.1鍋爐運(yùn)行情況
4臺(tái)75t循環(huán)流化床鍋爐自2008年運(yùn)行以來,由于煤質(zhì)發(fā)生變化,發(fā)現(xiàn)鍋爐很難滿負(fù)荷運(yùn)行,鍋爐出力在60~63t/h(爐出口溫度在780℃~860℃左右,運(yùn)行床溫在1030℃~1050℃之間)。
2.2鍋爐出力下降原因分析
針對(duì)鍋爐出力下降的現(xiàn)象,電廠對(duì)鍋爐做了一些改造,主要是更換不同直徑的中心筒,并且對(duì)中心筒插入深度進(jìn)行了調(diào)整,以此來提高分離器的分離效率,但效果都不明顯。
后來對(duì)鍋爐燃用煤質(zhì)進(jìn)行了化驗(yàn),煤質(zhì)分析具體如表2、3所示。
表2 設(shè)計(jì)煤種參數(shù)
表3 現(xiàn)用煤種參數(shù)
(1)煤質(zhì)發(fā)生變化,灰分降低,鍋爐的循環(huán)灰減少,循環(huán)倍率降低,密相區(qū)燃燒產(chǎn)生的熱量流入稀相區(qū)的熱量減少,導(dǎo)致鍋爐帶負(fù)荷能力下降。
(2)煤質(zhì)變化,發(fā)熱量有所增加,揮發(fā)分降低,灰分降低,以相同的一次風(fēng)運(yùn)行,必然導(dǎo)致密相區(qū)的燃燒份額增加,稀相區(qū)的燃燒份額下降,鍋爐帶負(fù)荷能力有所下降。
3.14#鍋爐密相區(qū)改造設(shè)計(jì)
為節(jié)約開支,盡量小改動(dòng),流化床下部區(qū)域采用較小的截面積,具體尺寸如圖1所示。
圖1 二次風(fēng)口送入位置采用漸擴(kuò)的錐形擴(kuò)口
根據(jù)計(jì)算,密相區(qū)的流化速度與稀相區(qū)的流化速度大致相等,第二層二次風(fēng)所在平面流化速度微低于稀相區(qū)流化速度。
3.2鍋爐改造后效果分析
3.2.1改造前后4#鍋爐爐出口溫度變化情況
圖2 改造前后4#鍋爐爐出口溫度隨一次風(fēng)率的變化圖
試驗(yàn)條件:改造前后4#爐大床運(yùn)行溫度保持在1030~1050℃之間,一二次風(fēng)量相加為92000m3/h。
過調(diào)整一次風(fēng)率來得到改造前后4#爐出口溫度如圖2,根據(jù)圖2以可以知道4#循環(huán)流化床鍋爐在總風(fēng)量不變的情況下,隨著一次風(fēng)率的提高,4#爐爐出口溫度也隨之提高,改造前爐出口溫度隨著一次率的升高而升高。
改造后爐出口溫度高于改造前爐出口溫度,主要是在相等的一二次風(fēng)率及總風(fēng)量的情況下,通過改造流化床下部提高了密相區(qū)的流化速度,使更多的細(xì)顆粒析出床層進(jìn)入稀相區(qū)燃燒,提高了稀相區(qū)的燃燒份額。
改造后4#鍋爐一次風(fēng)率大約在45%~55%之間時(shí),爐出口溫度上升趨勢(shì)較快,主要原因是:在一次風(fēng)率較低時(shí),由于流化床下部供入的空氣嚴(yán)重不足(密相區(qū)欠氧燃燒嚴(yán)重)且二次風(fēng)口以下流化速度較低,從床層析出的細(xì)顆粒進(jìn)入稀相區(qū)的份額較小,同時(shí)由于二次風(fēng)較大的緣故,整體導(dǎo)致稀相區(qū)燃燒份額較小,爐出口溫度較低,隨著二次風(fēng)率的減小、一次風(fēng)率的增加,密相區(qū)的流化速度增加,床層析出的細(xì)顆粒進(jìn)入稀相區(qū)的份額增加,同時(shí)二次風(fēng)的冷卻作用減小,爐出口溫度隨之提高。
一次風(fēng)率大約在55%之后繼續(xù)增加一次風(fēng),爐出口溫度上升趨勢(shì)減緩,因?yàn)樵谝淮物L(fēng)率在55%之后繼續(xù)增加一次風(fēng),導(dǎo)致密相區(qū)供入的空氣量繼續(xù)增加,雖然密相區(qū)的流化速度還在提高,但大于2mm以上的煤粒很難被吹入稀相區(qū)燃燒,析出床面進(jìn)入稀相區(qū)的顆粒上升減緩,所以一次風(fēng)率在55%之后繼續(xù)增加一次風(fēng)率,爐出口溫度上升速度減緩。
改造前,由于在相等的一二次風(fēng)率及總風(fēng)量的情況下,密相區(qū)的流化速度較低,同時(shí)由于煤質(zhì)揮發(fā)分較少,導(dǎo)致密相區(qū)燃燒份額較多,稀相區(qū)燃燒份額較少,增加一次風(fēng)雖然提高了密相區(qū)流化速度但同等條件下也增加了過剩的空氣,所以整體導(dǎo)致密相區(qū)與稀相區(qū)的熱量分布失去平衡,鍋爐煙氣含氧量增加。鍋爐出力下降,爐出口溫度較低。
圖3 改造前后4#鍋爐出力隨一次風(fēng)率的變化圖
3.2.2改造前后4#鍋爐出力變化情況試驗(yàn)條件:改造前后4#爐大床運(yùn)行溫度保持在1030~1050℃之間,一二次風(fēng)量相加為92000m3/h。
通過調(diào)整一次風(fēng)率改來得到造前后4#爐出力情況如圖2,改造前后,4#循環(huán)流化床鍋爐,在相等的一二次風(fēng)率下,出力有了明顯的改善,大約提高了10t/h左右,改造后,在一次風(fēng)量在55%左右時(shí),鍋爐隨著一次風(fēng)率的增加,鍋爐出力增加趨勢(shì)減緩。改造后4#鍋爐整體滿足設(shè)計(jì)負(fù)荷。
通過降低4#鍋爐一次風(fēng)率,增加密相區(qū)的流化速度,可以提高循環(huán)流化床鍋爐的爐出口溫度及鍋爐出力。