梁國周
(廣西工聯(lián)工業(yè)工程咨詢設(shè)計有限公司 廣西南寧 530000)
甲醛裝置安全生產(chǎn)及節(jié)能改造管窺
梁國周
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生產(chǎn)甲醛時需要大量的熱量,與此同時還會產(chǎn)生大量的熱量。隨著環(huán)境和生態(tài)狀況的日益惡化,綠色的思想逐漸受到了人們的推崇,在這一思想的指導(dǎo)下,原有的生產(chǎn)工藝中對蒸汽的過量使用逐漸不再符合要求。本文對傳統(tǒng)甲醛裝置存在的問題進(jìn)行了探討,并提出了對傳統(tǒng)甲醛裝置進(jìn)行改造建議和工藝完善的方案。
甲醛裝置;改造;自動化控制;氧化器
常用的甲醛生產(chǎn)方法是銀法甲醛。這種生產(chǎn)方式是以甲醇為原料,在空氣的氧化作用和電解銀的催化劑作用下進(jìn)行反應(yīng)。由于在反應(yīng)的過程中,甲醇處于過量的狀態(tài),經(jīng)過氧化脫氫生成甲醛。銀法甲醛的具體流程是:先在將蒸發(fā)器中加入甲醛,通過蒸汽間接加熱的方法對蒸發(fā)器中的甲醇進(jìn)行加熱,這樣能夠保證加熱的均衡。將風(fēng)機(jī)發(fā)出的空氣從蒸發(fā)器下部吹入,讓鼓泡與甲醇接觸,從而促使甲醇蒸發(fā)。蒸發(fā)出來的產(chǎn)物是甲醇與空氣的混合物,需要對混合物進(jìn)行預(yù)熱,然后再與配料蒸汽混合,經(jīng)過一系列的過濾、阻火作用在氧化器中的銀觸媒作用下形成甲醛。反應(yīng)過程中產(chǎn)生的氣體需要立即進(jìn)入氧化器進(jìn)行極速的冷卻,使溫度降低到150℃,再通入吸收塔中最后溶解形成甲醛溶液。甲醛溶液經(jīng)冷卻后通入儲槽中,用于吸收反應(yīng)后的尾氣。傳統(tǒng)的甲醛裝置是以電解銀作為觸媒,采用的是空氣鼓泡甲醇蒸發(fā)器,設(shè)備十分的簡單,只要必須的溫度儀,全部采用手動操作,沒有任何自動化管理的設(shè)備。具體如圖1。
圖1 甲醛生產(chǎn)裝置
1.1 沒有自動化控制
傳統(tǒng)的甲醛裝置只有必須的一些設(shè)備,如氧化器、蒸發(fā)器、溫度顯示儀,不包含任何自動化控制部分,也沒有連鎖系統(tǒng),生產(chǎn)的安全性較低。而采用甲醇氧化制甲醛的方式是具有較高的危險性的,是國家安監(jiān)局重點(diǎn)監(jiān)控的對象,而這種傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝具有很多不安全的因素,因此,必須對其生產(chǎn)工藝進(jìn)行必要的調(diào)整。
盡管對于傳統(tǒng)的蒸發(fā)器而言,使用熱甲醛作為原料能夠有效的控制生產(chǎn)成本,但由于原來的裝置仍主要采用蒸汽加熱的方法,對能源的消耗量較大,不符合綠色生產(chǎn)的要求。
1.3 氧化器設(shè)計有缺陷
原來的裝置大主要采用花板支撐銀觸媒,但是支撐板周圍沒有加設(shè)絕熱層,這會導(dǎo)致熱量在支撐板周圍損耗較大,反應(yīng)溫度達(dá)不到要求,甲醇無法完全反應(yīng)。
2.1 自動化控制方案
要實現(xiàn)甲醛反應(yīng)裝置的自動化控制可以考慮采用DCS控制系統(tǒng)。DCS控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)對制備甲醛裝置的綜合監(jiān)控,其中包括對各個參數(shù)的監(jiān)控、自動警報、自動控制、連鎖等。具體如圖2。
圖2 DCS控制系統(tǒng)示意圖
此外,還可以考慮增設(shè)一些補(bǔ)充的測量表,如溫度測量表、壓力流量測量表、液體水位測量表以及自動報警裝置。對風(fēng)機(jī)的出口溫度、蒸發(fā)器溫度、蒸發(fā)器出口溫度等溫度也要進(jìn)行合理的控制。氧化器內(nèi)的溫度控制區(qū)域可以設(shè)置5~6;氧化器出口溫度、吸收塔溫度、冷凝后甲醛的溫度、循環(huán)水溫度等都要進(jìn)行仔細(xì)的確認(rèn)。
最后要設(shè)置好警報溫度,防止儀器因溫度過高而出現(xiàn)爆炸等安全問題。溫度蒸發(fā)器的溫度應(yīng)當(dāng)為低限報警值氧化器溫度的設(shè)置為高限報警。設(shè)置完溫度后就要設(shè)置設(shè)備中的壓力大小,其中包括風(fēng)機(jī)出口處的壓力、蒸發(fā)器出口壓力、氧化器壓力、蒸汽壓力等。其中氧化器出口壓力由三個方面的內(nèi)容所決定,分別是塔出口壓力、各泵出口壓力等。設(shè)置儀器中的各種液位,如蒸發(fā)器液位、汽包液位、吸收塔液位等。
在青藏高原北緣,有一個美麗富饒的地方,那里集林海、雪山、峽谷、冰川、草原為一體,擁有獨(dú)特而完整的原生態(tài)景觀,不但是天然的避暑勝地,還是我國西北地區(qū)重要的生態(tài)屏障和水源涵養(yǎng)區(qū)。這就是素有“雪域天境”之稱的祁(qí)連縣。
2.2 設(shè)置自動控制回路和連鎖
生產(chǎn)甲醛的裝置是將加熱后的甲醛作為主要原料的,通過控制蒸發(fā)器的溫度,可調(diào)整和控制甲醇蒸發(fā)速率,也就是控制了甲醇在原料中的比例。因此,反應(yīng)裝置的溫度對反應(yīng)的結(jié)果和質(zhì)量有著極大的影響,只有保持反應(yīng)裝置的溫度合理,才能確保反應(yīng)的合理有效進(jìn)行。
在外界壓力相同的條件下,溫度越高甲醇蒸汽所受的壓力越大,相應(yīng)的,甲醇的蒸發(fā)量也就越大。而銀法甲醛法是甲醇在過量的情況下的反應(yīng),只有確保蒸發(fā)器溫度大于某一限定值才能確保反應(yīng)的正常進(jìn)行,若對甲醇濃度沒有進(jìn)行合理的控制,使得甲醛的濃度超出了可控的范圍,就可能會引起爆炸。
氧化器觸媒的溫度應(yīng)當(dāng)控制在650℃以下,若超出這一限值將有可能導(dǎo)致銀觸媒熔化。風(fēng)機(jī)的電機(jī)應(yīng)設(shè)置變頻模式,從而確保氧化器溫度的恒定以及風(fēng)機(jī)變頻回路的有效性。
控制蒸發(fā)器與甲醇流量自動控制系統(tǒng),其中包括吸收塔液位、甲醛流量回路等,以維持的穩(wěn)定液位。設(shè)置蒸發(fā)器液位最低限度,防止蒸發(fā)器液位降低導(dǎo)致甲醇蒸發(fā)量減少。甲醇蒸發(fā)量減少容易導(dǎo)致氧化器出現(xiàn)爆炸問題;設(shè)置氧化器汽包液位最低限制,防止因水位過低而破壞設(shè)備;設(shè)置氧化器溫度最高限值,防止銀觸媒熔化分解。
2.3 工藝流程節(jié)能改造方案
將加熱介質(zhì)從原本的蒸汽改為甲醇加熱,加熱時將甲醇溫度加熱到65℃以上。反應(yīng)完成后甲醛溶液的溫度從140℃降低到70℃,這樣不但可以節(jié)約加熱能源,而且可以有效的控制甲醛溫度,還減少了冷卻水的用量。改造后的甲醛生產(chǎn)過程如下:首先,將吸收泵輸出的甲醛通過氣動三通閥,然后通入蒸發(fā)器中對甲醇進(jìn)行加熱,再通入換熱器經(jīng)過冷卻后輸入塔頂部進(jìn)行循環(huán)使用;另外一部分氣體直接去輸入換熱器,在三通閥與蒸發(fā)器之間形成回路,以便于調(diào)節(jié)反應(yīng)裝置的溫度。
2.4 氧化器的局部改造
改用銅網(wǎng)來作為反應(yīng)中的觸媒支撐。原有的反應(yīng)裝置是采用花板作為觸媒支撐的,需要在厚度為6mm的不銹鋼板上打上直徑為6mm的孔,再在上面鋪上銅絲網(wǎng),將銀觸媒均勻的鋪在上面。但這種不銹鋼板的一個顯著的缺陷是在600℃高溫作用下容易產(chǎn)生變形,從而引起觸媒出現(xiàn)裂縫,導(dǎo)致部分甲醇和空氣充分接觸反應(yīng)就直接經(jīng)過觸媒層,導(dǎo)致甲醛中甲醇的比例偏高,反應(yīng)后雜質(zhì)甲酸含量過多,材料的消耗量大,但產(chǎn)品純度低。具體的改良措施是用銅網(wǎng)替代花板作為觸媒框,并在上面鋪設(shè)一層粗銅網(wǎng),再鋪1層普通的銅網(wǎng)。銅網(wǎng)與花板相比的優(yōu)勢在于,銅網(wǎng)在高溫下只會發(fā)生橫向的膨脹,此外銅的膨脹系數(shù)與銀的十分接近,觸媒不易出現(xiàn)開裂的問題。
此外,還可以在氧化器觸媒四周增設(shè)一層絕熱層。
傳統(tǒng)的反應(yīng)裝置中,氧化器觸媒框是直接暴露在空氣中的,這會導(dǎo)致觸媒框散熱快,甲醇與空氣無法充分接觸反應(yīng),這會造成甲醛中甲醇和甲酸的含量偏高,能源消耗量也有所增加,而且產(chǎn)品的純度下降。改造后反應(yīng)裝置在觸媒框周圍增加了1個絕熱層,即不銹鋼板,不銹鋼上面與觸媒框四周焊接,限制了環(huán)內(nèi)氣體的流通,提高了絕熱效果。
甲醛自動化反應(yīng)裝置改造后能有效地控制安全事故的發(fā)生頻率,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,確保了生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。
此外,改造后的裝置用甲醛取代了蒸汽對甲醇進(jìn)行加熱,從而有效的節(jié)約了甲醛蒸汽,與此同時還減少了循環(huán)水用量。
氧化器觸媒框經(jīng)過改造后,每生產(chǎn)一噸甲醛消耗的甲醇可減少5kg,反應(yīng)完成后,甲醛中甲醇雜質(zhì)的含量可控制在0.5%以下,甲酸含量幾乎可以忽略不計,甲醛質(zhì)量可以得到更好的保障。
4.1 工藝路線的改造
甲醇一般的蒸發(fā)溫度為46℃,因此甲醇蒸發(fā)所需要的熱量并不高。甲醇氧化爐下部的氣體從180℃降低到100℃的過程中放出熱量,可以將冷卻水加熱到80℃上下,因此可以將它其來作為甲醇加熱的熱源,中間只需要加泵形成一個循環(huán)回路。采用這種加熱方式就不需再另外設(shè)置熱源,從而就可以有效的節(jié)約蒸汽。
4.2 甲醛氧化爐冷卻段的改進(jìn)
甲醛在氧化爐內(nèi)的反應(yīng)主要經(jīng)過兩個過程,第一個階段是氣體冷卻段,其作用有兩個:①在最短的時間內(nèi)將氣體進(jìn)行快速的冷卻,防止氣體長時間維持在450℃的時間,這樣就可以減少甲酸的生成量;②可以將換熱器吸收的熱量轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝_@樣在保持氣體停留時間不變的情況下下,將增加了換熱面積,提高了熱傳導(dǎo)效果,增加了蒸汽的產(chǎn)生量。此外,由于吸收塔內(nèi)的水蒸汽含量減少了,循環(huán)水用量可以得到更好的控制,還節(jié)約了用電量。
4.3 其他措施
除了上述的措施外吸收塔還可以改用金屬板波紋材料,這樣就可以使系統(tǒng)阻力減少,減小風(fēng)機(jī)出口壓力,降低風(fēng)機(jī)運(yùn)行消耗的電能。對于吸收塔冷卻器的設(shè)計,可以采用傳熱效果更好的換熱器,從而降低了冷熱溫差,延長機(jī)組的使用年限減少,并降低電能損耗。
通過以上一些技術(shù)的改進(jìn)方法,甲醛的生產(chǎn)裝置可以實現(xiàn)甲醛生產(chǎn)效率的提高,循環(huán)水損耗率和電能損耗量的減少,提高甲醛生產(chǎn)的水平,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)效益和社會效益的提高。
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1004-7344(2016)09-0294-02
2015-12-28
梁國周(1982-),男,工程師,本科,主要從事石油化工醫(yī)藥工程工藝及管道設(shè)計等工作。