校增浩
(中國石化儀征化纖有限責(zé)任公司PTA生產(chǎn)中心,江蘇儀征 211900)
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設(shè)備改造
富氧技術(shù)在PTA裝置中的應(yīng)用
校增浩
(中國石化儀征化纖有限責(zé)任公司PTA生產(chǎn)中心,江蘇儀征211900)
摘要:筆者闡述了將富氧技術(shù)應(yīng)用于精對苯二甲酸(PTA)生產(chǎn)裝置的方法及應(yīng)用后的實(shí)際效果,研究了富氧技術(shù)對氧化反應(yīng)系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。結(jié)果表明應(yīng)用富氧技術(shù)不僅能提高裝置產(chǎn)能、降低裝置能耗,而且對產(chǎn)品質(zhì)量沒有負(fù)面影響,醋酸單耗雖略有提高,但壓縮機(jī)能耗降低較多,該技術(shù)具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,可以安全、有效地應(yīng)用于PTA生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:富氧技術(shù)PTA應(yīng)用
目前,國內(nèi)的PTA生產(chǎn)主要采用高溫高壓氧化法,該工藝是以對二甲苯(PX)為原料,以醋酸為溶劑、空氣為氧化劑、Co-Mn-Br為催化劑,在高溫、高壓下進(jìn)行氧化反應(yīng)生成對苯二甲酸(TA),再經(jīng)過加氫精制,最終制得PTA產(chǎn)品。
在PX空氣氧化生成PTA的過程中,氧氣是反應(yīng)物,通過提高反應(yīng)物濃度,有利于反應(yīng)朝著生成物的方向進(jìn)行,因此提高空氣中的氧含量可以提高反應(yīng)速度、減少氣體總量、減少壓縮動(dòng)力消耗、提高反應(yīng)器產(chǎn)能。實(shí)際上這一技術(shù)也受到越來越廣泛和密切的關(guān)注,美國普萊克斯公司在這一領(lǐng)域已經(jīng)做了大量的工作,陸續(xù)在中國申請了PTA富氧氧化和純氧氧化技術(shù)的專利[1-2],并已得到授權(quán)。普萊克斯公司稱氧的體積分?jǐn)?shù)可以達(dá)到75%以上,且TA產(chǎn)品的光透過率有明顯的提高。在工業(yè)化生產(chǎn)上,國外某些公司稱已成功使用富氧技術(shù)(氧的體積分?jǐn)?shù)達(dá)26%),國內(nèi)上海石化、揚(yáng)子石化、天津石化以及臺(tái)灣杜邦T9廠也已成功將富氧技術(shù)應(yīng)用在PTA裝置上。隨著國內(nèi)外PTA技術(shù)的高速發(fā)展,PX氧化工藝中采用高濃度氧氣代替空氣進(jìn)行氧化反應(yīng)的技術(shù)即富氧氧化技術(shù)已成為新技術(shù)的代表。本文討論了富氧技術(shù)在PTA裝置的應(yīng)用及應(yīng)用后的實(shí)際效果,研究了富氧技術(shù)對氧化反應(yīng)系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
1技術(shù)方案
1.1PTA裝置氧化反應(yīng)介紹
氧化反應(yīng)是以PX為原料,在高溫、高壓下,通過催化劑提高反應(yīng)速度和空氣中的氧氣進(jìn)行化學(xué)作用生成TA[3],其主要反應(yīng)方程式為:
從反應(yīng)方程式中可以看到參與化學(xué)反應(yīng)的是PX和氧氣。該反應(yīng)為強(qiáng)放熱反應(yīng),生產(chǎn)中通過溶劑的汽化和冷凝來移去反應(yīng)放熱,部分冷凝液排去,以控制反應(yīng)器中水的濃度,其余冷凝液回到反應(yīng)器。
1.2富氧技術(shù)介紹
PX氧化反應(yīng)是在高溫高壓下進(jìn)行的,反應(yīng)速度快,易燃易爆,若增加氧氣濃度,將進(jìn)一步加速反應(yīng)速度,這無疑會(huì)對安全造成一定的危險(xiǎn)性,因此PTA裝置氧化反應(yīng)使用的氣體中氧濃度增幅不能太大,從安全角度來說,采用的技術(shù)措施有:
(1) 嚴(yán)格控制富氧氣體中氧氣濃度,氧濃度不高于24%;
(2) 將氧氣引入PTA裝置的空氣壓縮機(jī)入口,提前降低反應(yīng)器空氣進(jìn)料量,避免在氧氣投用的過程中氧濃度快速升高;
(3) 為富氧技術(shù)應(yīng)用配套設(shè)置了多組聯(lián)鎖回路,確保安全。
改造系統(tǒng)圖如圖1所示。
圖1 PTA富氧混合工藝流程圖
氧氣的來源:空氣分離裝置的氧氣,體積濃度>99.6%(其余組分主要為氮?dú)?。
正常情況下,氧化反應(yīng)器中,氧氣體積濃度為21%。改造后將一定量的氧氣引入空壓機(jī)入口,在維持氧化反應(yīng)器相同負(fù)荷下,入口混合氣體的氧氣體積濃度將上升到23.1%。
2使用富氧技術(shù)對PTA氧化反應(yīng)系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響
PTA裝置富氧的投用,提高了反應(yīng)器中氧的相對濃度,氧濃度的提高首先加快了PX氧化反應(yīng)速率,氧氣與PX反應(yīng)生成PTA的過程中,氧氣在氣泡中的分壓與空氣氧化比較,保持在較高的水平,增加了氧氣進(jìn)入液體進(jìn)行反應(yīng)的傳質(zhì)速率,從而增加了總反應(yīng)速率。
2.1富氧對氧化反應(yīng)溫度的影響
氧化反應(yīng)是強(qiáng)烈的放熱反應(yīng),尤其是完全氧化反應(yīng),特別是在目前氧化反應(yīng)速率提高的情況下,釋放熱量比部分氧化反應(yīng)大得多,投用富氧后,氧化反應(yīng)器進(jìn)氣量和蒸發(fā)量必然會(huì)減少,氧化反應(yīng)系統(tǒng)的熱不能及時(shí)移走,氧化反應(yīng)器的溫度必然會(huì)上升。圖2顯示了裝置在負(fù)荷保持穩(wěn)定的前提下,富氧投用前后10天反應(yīng)器溫度變化的趨勢。
圖2 投用富氧前后反應(yīng)溫度變化
從圖2可以看出,富氧投用后,氧化反應(yīng)器溫度與富氧投用前溫度明顯上升。
2.2富氧對醋酸溶劑單耗的影響
PX氧化成TA需在有機(jī)溶劑中進(jìn)行,溶劑采用低碳(C2-C4)酸。Amoco工藝采用醋酸作溶劑。溶劑的作用主要是使PX在反應(yīng)體系中有效分散,有利于體系的傳質(zhì)、傳熱,促進(jìn)中間產(chǎn)物如對羧基苯甲酸(PT酸)、對羧基苯甲醛(4-CBA)進(jìn)一步深度氧化為TA。同時(shí),反應(yīng)體系靠醋酸溶劑的蒸發(fā)及時(shí)移走反應(yīng)放出的大量熱量,避免局部過熱和飛溫。
富氧技術(shù)投用后,氧化反應(yīng)系統(tǒng)溫度升高,在這過程中必然會(huì)伴隨著部分降解氧化反應(yīng)的發(fā)生,造成醋酸溶劑燃燒,無形中增加醋酸溶劑的消耗。
據(jù)報(bào)道,從氧化反應(yīng)所含CO2的分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出,CO260%是來自HAC的燃燒,在醋酸的燃燒中生成了CO2和H2O的比例約為3∶4。有文報(bào)道[4]醋酸燃燒程度與反應(yīng)器溫度上升的對應(yīng)關(guān)系,見表1。
表1 醋酸燃燒程度與反應(yīng)器溫度上升的對應(yīng)關(guān)系
從表1可以得知,隨著反應(yīng)器溫度的升高,醋酸溶劑的消耗也相應(yīng)的增加。
圖3為在裝置負(fù)荷一定的情況下,富氧投用前后各5個(gè)月,每個(gè)月平均每噸PTA產(chǎn)品消耗醋酸量。
圖3 投用富氧前后單位PTA產(chǎn)品的醋酸消耗量
從圖3可以看出,富氧技術(shù)投用后,醋酸溶劑的消耗有所增加。這可能是由于氧化反應(yīng)系統(tǒng)溫度提高,醋酸的燃燒加劇。
2.3富氧對氧化反應(yīng)器系統(tǒng)水濃度的影響
PX氧化生產(chǎn)TA的副產(chǎn)物是水,1kg的PX氧化將產(chǎn)生0.3kg的水。有文報(bào)道[5],水是PX氧化反應(yīng)的失活劑,水增加導(dǎo)致氧化速率的降低,水對氧化反應(yīng)的反應(yīng)速度有很大的阻礙作用,這是因?yàn)樗肿邮菢O性分子離解后,能在原料分子周圍形成“屏障”阻滯氧分子及其它自由基對原料分子的進(jìn)攻。實(shí)驗(yàn)表明:當(dāng)體系中水質(zhì)量分?jǐn)?shù)高于13%時(shí),會(huì)使反應(yīng)不能進(jìn)行,甚至可能發(fā)生逆反應(yīng),水質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過18%,還可能發(fā)生反應(yīng)中止現(xiàn)象。
反應(yīng)器中的水含量取決于再循環(huán)溶劑和母液的量,取決于溶劑比和冷凝液的抽出量。投用富氧后,氧化反應(yīng)器進(jìn)氣量減少,導(dǎo)致蒸發(fā)量必然減少,氧化反應(yīng)器抽出水量也會(huì)相應(yīng)減少,反應(yīng)系統(tǒng)中的母液水濃度必然會(huì)提高。通過對PTA裝置負(fù)荷一定條件下,投用富氧技術(shù)前后母液系統(tǒng)水濃度數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析,結(jié)果見圖4。
圖4 投用富氧前后單位PTA產(chǎn)品的醋酸消耗量
從圖4可以看出,富氧使用后母液系統(tǒng)中水濃度明顯升高,裝置通過調(diào)整氧化反應(yīng)系統(tǒng)抽出水量和母液抽出量等方法,保持氧化反應(yīng)器內(nèi)水濃度和母液中的水濃度保持在正常范圍內(nèi)。
2.4富氧對TA中雜質(zhì)4-CBA含量的影響
氧氣作為PX氧化反應(yīng)的氧化劑參與反應(yīng),所以氧濃度是一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。氧濃度的高低可直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的好壞。氧濃度低則物料不能充分與氧分子接觸。且氣體在液體中的傳質(zhì)困難,有可能使反應(yīng)處于擴(kuò)散控制階段,導(dǎo)致PX轉(zhuǎn)化生成TA不充分,中間反應(yīng)產(chǎn)物增多,尤其是使得TA中主要雜質(zhì)4-CBA的含量增加,由此造成最終產(chǎn)品PTA的質(zhì)量下降,所以必須使TA中4-CBA含量得到最佳控制和最小波動(dòng)。在實(shí)際反應(yīng)中,PX的氧化反應(yīng)是比較復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)步驟如下:
各步的反應(yīng)速度各不相同,在相同濃度時(shí)以K4相對應(yīng)的反應(yīng)速度最慢,原因?yàn)轸然墓曹椬饔檬谷┗灰妆谎趸?,所以?-CBA進(jìn)一步氧化成對苯二甲酸的反應(yīng)便成為整個(gè)反應(yīng)的控制步驟。4-CBA為氧化部分的主要副產(chǎn)物。
富氧的加入,提高了進(jìn)料空氣中的氧濃度,使物料與氧分子更加充分的接觸,縮短了本體反應(yīng)的誘導(dǎo)期,在規(guī)定的停留時(shí)間內(nèi),使氧化反應(yīng)能夠盡快進(jìn)行,使原料PX向目的產(chǎn)物TA的轉(zhuǎn)化率升高,中間產(chǎn)物,尤其是4-CBA的含量,并沒有因?yàn)轶w系中水濃度的提高而增加,相反維持在投用富氧之前的水平。圖5為在裝置負(fù)荷保持不變的情況下,投用富氧前后10天,TA中4-CBA含量變化曲線。
圖5 投用富氧前后4-CBA變化
富氧投用后,TA中雜質(zhì)4-CBA含量維持在一個(gè)正常范圍內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量并沒有發(fā)生明顯波動(dòng),完全可以控制。
3使用富氧技術(shù)對PTA裝置產(chǎn)能和能耗的影響
裝置正常情況下,富氧投用前,氧化反應(yīng)器進(jìn)料空氣中氧氣體積濃度為21%。如果將一定量的純氧引入空壓機(jī)入口,氧氣體積濃度由21%升到23.1%,在空壓機(jī)相同的能力以及相同的尾氧條件下,可以多生產(chǎn)PTA0.820t/h。以時(shí)間8 000h計(jì)算,每年可多生產(chǎn)6 560噸,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益152.2萬元。
裝置現(xiàn)有一臺(tái)大空壓機(jī)(蒸汽驅(qū)動(dòng))和兩臺(tái)小空壓機(jī)(電驅(qū)動(dòng)),在冬季一般一大一小運(yùn)行,在夏季一大兩小運(yùn)行。富氧接入系統(tǒng)后,大空壓機(jī)高壓蒸汽的用量降低了2t/h,小空壓機(jī)電流降低了20A,每天節(jié)約高壓蒸汽48t、節(jié)電約4 800kW,按公司高壓蒸汽成本價(jià)140元/t和電價(jià)0.4元/kW計(jì)算,一天就可節(jié)約費(fèi)用近萬元。
從投用富氧且連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)情況來看,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,在氣溫較高季節(jié),裝置的高負(fù)荷生產(chǎn)得到保證,降低裝置蒸汽及電能消耗,增加了產(chǎn)能。在裝置增產(chǎn)的情況下,富氧工藝具有一定的效益。
4結(jié)論
a) 投用富氧技術(shù),對PX氧化反應(yīng)有影響,氧化反應(yīng)器的溫度明顯升高,反應(yīng)速度加快。母液系統(tǒng)中的水含量明顯升高,但由于反應(yīng)溫度的提高,水含量的升高并沒有影響反應(yīng)速度。
b) 投用富氧技術(shù),產(chǎn)品中的主要雜質(zhì)4-CBA沒有增加,對產(chǎn)品質(zhì)量沒有負(fù)面影響。
c) 投用富氧技術(shù),氧化反應(yīng)器溫度提高,由此造成溶劑醋酸的單耗提高。
d) 投用富氧技術(shù),裝置的能耗降低,產(chǎn)能提高,盡管溶劑醋酸的單耗提高,但綜合經(jīng)濟(jì)效益明顯,可以在PTA裝置安全使用富氧技術(shù)。
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Appilcation of rich-oxygen technolygy in PTA process
XiaoZenghao
(PTA Production Center of Sinopec Yizheng Chemical Fibre L.L.C.,Yizheng Jiangsu 211900,China)
Abstract:Rich-oxygen technology applied in PTA manufacture process was illustrated in this work, which led to excellent funtions. The effects of rich-oxygen technology on oxidized system equipments and product quality were researched. It indicated that the application of rich-oxygen technology not only increased the production capacity, but also reduced the energy-consumption considerably. In addition, product quality did not change obviously. Although, acetic acid consumption was increased a little, energy consumption of compressors was decreased greatlly. As a result, considerable economic benefits were achieved with safe and efficient appilcation of rich-oxygen technolygy in PTA process.
Key words:rich-oxygen technology; PTA; application
收稿日期:2016-01-12
作者簡介:校增浩(1982-),江蘇泰州人,工程師,長期從事PTA生產(chǎn)管理工作。
中圖分類號(hào):TQ241
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1006-334X(2016)02-0043-04