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正洗井油套分注管柱的研制

2016-07-15 09:58:13蔣建華戶貴華趙杰孫立輝馮春燕
科技視界 2016年17期

蔣建華+戶貴華+趙杰+孫立輝+馮春燕

【摘 要】常規(guī)油套分注井因管柱有效期長,日常注水管理方便,在文衛(wèi)馬油田得到了廣泛應(yīng)用。但該管柱不具備洗井功能,2011-2012年常規(guī)油套分注井小修作業(yè)卡管柱37井次,造成大修作業(yè)15井次,增加直接作業(yè)費用936萬元。為此研制了正洗井油套分注工藝管柱,在原管柱結(jié)構(gòu)上,研發(fā)了往復(fù)式開關(guān)閥與可撈式鋼球,兩者配套使用可實現(xiàn)正洗井,現(xiàn)場應(yīng)用表明可有效降低卡管柱風(fēng)險。

【關(guān)鍵詞】正洗井;油套分注管柱;往復(fù)式開關(guān)閥;可撈式鋼球

0 引言

常規(guī)油套分注井[1-3]因其分注管柱串簡單,管柱由一個常規(guī)封隔器組成,分別從套管注上部油層和油管注下部油層,封隔器密封性能穩(wěn)定,管柱有效期長,日常注水管理方便,在文衛(wèi)馬油田得到了廣泛應(yīng)用。但該管柱不具備洗井功能,隨著管柱有效期的延長,地層結(jié)垢嚴(yán)重,注水壓力上升,加大了小修作業(yè)卡管柱的風(fēng)險。據(jù)2011-2012年統(tǒng)計資料顯示,文衛(wèi)馬油田常規(guī)油套分注井小修作業(yè)卡管柱37井次,造成大修作業(yè)15井次,增加直接作業(yè)費用936萬元。為此研制了正洗井油套分注工藝管柱,在原管柱結(jié)構(gòu)上,研發(fā)了正洗井往復(fù)式開關(guān)閥與可撈式鋼球,配套使用可實現(xiàn)正洗井,有效降低卡管柱風(fēng)險。

1 技術(shù)分析

1.1 管柱結(jié)構(gòu)

正洗井油套分注工藝管柱見圖1。

1.2 工藝原理

往復(fù)式開關(guān)閥連接在封隔器上部一定位置,按圖1配下正洗井油套分注工藝管柱下入設(shè)計深度。洗井時向油管內(nèi)投入可撈式鋼球,可撈式鋼球坐落在往復(fù)式開關(guān)閥上,封閉往復(fù)式開關(guān)閥上下油管,通過增加地面油管注入壓力,當(dāng)往復(fù)式開關(guān)閥上下形成一定壓差時,往復(fù)式開關(guān)閥打開油套連接通道,實現(xiàn)正洗井。洗井完畢后,當(dāng)油套壓力平衡后,往復(fù)式開關(guān)閥自動關(guān)閉油套連接通道,撈出可撈式鋼球,實現(xiàn)往復(fù)式開關(guān)閥上下油管的連通,恢復(fù)正常注水。該工藝管柱可清除封隔器以上井筒、吸水層段的滲濾面的污物,恢復(fù)地層吸水能力,同時降低了因結(jié)垢和污物沉積造成卡管柱的風(fēng)險。

1.3 主要技術(shù)參數(shù)

往復(fù)式開關(guān)閥內(nèi)通徑為48mm,可撈式鋼球最大外徑為50mm,兩者配套使用;適用于井斜小于60°的正洗井油套分注井。

2 正洗井油套分注管柱配套工具

2.1 往復(fù)式開關(guān)閥

往復(fù)式開關(guān)閥連接在正洗井油套分注管柱的封隔器上部一定位置,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。該往復(fù)式開關(guān)閥連接在油管柱上,下入設(shè)計深度,開關(guān)處于關(guān)閉狀態(tài),需要其打開時,從井口投入可撈式鋼球,鋼球落在球座上,將管柱內(nèi)部隔成上、下兩段,油管打壓,鋼球上部壓力大于鋼球下部壓力,使滑套下行,滑套上的排液孔與出液孔連通。施工完畢,井口壓力放掉,在彈簧的作用下,滑套回位,出液孔被關(guān)閉,往復(fù)式開關(guān)恢復(fù)關(guān)閉狀態(tài),撈出鋼球,分層壓裂、酸化施工后可實現(xiàn)原管柱直接分層注水或分層采油。

該開關(guān)閥最大外徑105mm,最小通徑48mm,鋼球直徑50mm,啟動壓力為0.5-1MPa,工作壓力50MPa。

2.2 可撈式鋼球

可撈式鋼球結(jié)構(gòu)示意圖見圖3。洗井時將該鋼球由油管投入并坐落在往復(fù)式開關(guān)閥上,此時鋼球的上下泄壓孔被兩組O形圈密封,剪釘將活塞套與活塞相對位置固定,通過鋼球關(guān)閉連接往復(fù)式開關(guān)閥上下油管通道,開始洗井。待洗井結(jié)束后,下常規(guī)打撈器撈出鋼球,打撈時上提力剪斷剪釘,活塞套上移,下泄壓孔與泄流孔連通,球上下通道開啟,上下壓力平衡,可順利撈出鋼球。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

2013年1月至2015年10月,正洗井油套分注管柱在文衛(wèi)馬油田應(yīng)用51口井,已實施正洗井187井次,成功179井次,成功率95.7%。洗井未成的8井次中,主要由于人為因素延長了洗井周期,使得往復(fù)式開關(guān)閥結(jié)垢以及沉積臟物,可撈式鋼球密封性不好,最終導(dǎo)致洗井未成。期間因地質(zhì)精細分注措施和換封維護作業(yè)起出13口,均未發(fā)生卡管柱問題。

4 結(jié)論

1)正洗井油套分注工藝管柱的研制與應(yīng)用滿足了目前文衛(wèi)馬油田油套分注井周期洗井和降低卡管柱風(fēng)險的要求,與常規(guī)油套分注管柱相比,該管柱配套工具加工工藝簡單,費用低廉,現(xiàn)場組配方便,洗井時便于操作,能有效延長管柱有效期。

2)現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,油套分注井進行正洗井時,往復(fù)式開關(guān)閥打開關(guān)閉靈活,可撈式鋼球密封性能穩(wěn)定,打撈成功率高,正洗井油套分注工藝管柱可推廣應(yīng)用。

【參考文獻】

[1]趙遠綱,王祿群,侯高文.分層開采工藝管柱[M].山東東營:石油大學(xué)出版社,1994.

[2]鄒皓,羅懿.斜井小排量油套分注工藝技術(shù)研究及應(yīng)用[J].石油機械,2004.32(8):7-9.

[3]趙杰,王玉環(huán),付艷紅,毛江輝,田春榮,司鳳英.油套分注工藝完善與應(yīng)用[J].科技視界,2012.5(14):27-28.

[責(zé)任編輯:王偉平]

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