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加氫裝置轉(zhuǎn)動設(shè)備故障及處理研究

2016-07-14 09:16:42楊彬
大科技 2016年18期
關(guān)鍵詞:活塞桿壓縮機(jī)出口

楊彬

(陜西延長石油榆神能源化工有限責(zé)任公司 陜西榆林 719000)

加氫裝置轉(zhuǎn)動設(shè)備故障及處理研究

楊彬

(陜西延長石油榆神能源化工有限責(zé)任公司 陜西榆林 719000)

在石油化工生產(chǎn)中,加氫裝置轉(zhuǎn)動設(shè)備為其重要的組成部分,都能夠?yàn)橄到y(tǒng)提供持續(xù)的推動力。當(dāng)前,加氫裝置轉(zhuǎn)動設(shè)備逐漸向著集成化、大型化的規(guī)模拓展。然而,由于加氫裝置的轉(zhuǎn)動設(shè)備較多,其運(yùn)行條件較為嚴(yán)苛,稍有不慎就有可能引發(fā)大型的事故,所以,在運(yùn)行及機(jī)組測試中,應(yīng)該對各階段的運(yùn)行狀況加強(qiáng)故障檢修,及時發(fā)現(xiàn)加氫裝置出現(xiàn)的各故障問題,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時解決,確保加氫裝置的正常運(yùn)行。

加氫裝置;轉(zhuǎn)動設(shè)備;故障處理;研究

1 引言

石油化工生產(chǎn)為高能耗的產(chǎn)業(yè),對于各設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),有著較高的要求。因此,需要對加氫裝置設(shè)備常見的故障進(jìn)行深入的分析,并結(jié)合故障制定出行之有效的解決對策,實(shí)現(xiàn)石油化工的高效。安全生產(chǎn)。

2 轉(zhuǎn)動設(shè)備故障及處理方式

本次研究對象為400萬t/a的蠟油加氫裂化裝置,及360萬t/a的煤柴油加氫裂化裝置、200萬t/a的汽柴油加氫精制裝置。這三套加氫裝置設(shè)備都在2013年順利的實(shí)現(xiàn)了中交,且在2014年第一次投料開車成功。本文主要對這三套裝置運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析。

2.1 往復(fù)壓縮機(jī)二級出口問題

本次往復(fù)壓縮機(jī)型號為6HF/3,故障為二級出口溫度高連鎖停車。6HF/3型號的壓縮機(jī)為400萬t/a蠟油加氫裂化裝置主要的設(shè)備,屬于六列三級對動平衡型的往復(fù)式壓縮機(jī),采用國外先進(jìn)技術(shù),并按照美國石油學(xué)會的API618標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制造[1]。該壓縮機(jī)的輸送介質(zhì)主要為氫氣,排氣量約為98280m3/h,其軸功率為8500kW,出口壓力約為16.3MPa,而進(jìn)口壓力約為2.5MPa,正常操作方式為兩開一備,其壓縮機(jī)的位號為106-K-101A/B/C。其中,106-K-101A已進(jìn)行氮?dú)庳?fù)荷試車,且壓縮機(jī)的入口壓力為2.3MPa左右,在開機(jī)操作后,從現(xiàn)場情況看未發(fā)現(xiàn)異常狀況,但由于加載后的二級出口相應(yīng)的溫度較高,各級過濾網(wǎng)的壓差較大,且超過0.3MPa。壓縮機(jī)在運(yùn)行了10min左右后,二級出口溫度較高,并出現(xiàn)聯(lián)鎖停車現(xiàn)象,其余兩臺機(jī)械在試運(yùn)行后,同樣也存在此類問題,在與廠家及設(shè)計院取得聯(lián)系之后,已作出以下措施:

在壓縮機(jī)出現(xiàn)二級出口出現(xiàn)高連鎖停車后,對入口壓力進(jìn)行及時的降低,并檢查過濾器,對除濾芯的外層濾網(wǎng)進(jìn)行拆除。同時,對二級出口的溫度停機(jī)聯(lián)鎖值向上調(diào)5℃,在7d后,進(jìn)行再一次的試機(jī)。此次試機(jī)需要將一級入口的壓力控制在0.8MPa范圍,且進(jìn)行三返一控制閥全開,將三級出口的最高壓力控制在10.2MPa范圍,且各級出口的壓比均在2以上。從試機(jī)現(xiàn)場狀況看,二級、三級的出口溫度雖然有一定的升高,但最高溫度以控制在159℃,范圍,整體溫度較為平穩(wěn),沒有呈現(xiàn)上升的趨勢。因進(jìn)口壓縮機(jī)組,設(shè)置有相應(yīng)的排氣溫度高停機(jī)聯(lián)鎖,因此,在相應(yīng)的工況條件下,壓縮機(jī)排氣溫度會高于正常值。在這個過程中,為了確保試機(jī)的正常進(jìn)行,要將聯(lián)鎖值結(jié)合實(shí)際狀況適當(dāng)?shù)卣{(diào)高,并確保各級壓縮處于正常范圍[2]。

2.2 往復(fù)式壓縮機(jī)的活塞桿問題

此次往復(fù)式壓縮機(jī)型號為4M80,主要問題為縮機(jī)的活塞桿過熱。在360萬t/a的煤柴油加氫裂化裝置中,4M80型壓縮機(jī)為其重要的設(shè)備組成部分,屬于四列兩級壓縮,為對稱平衡型。該壓縮機(jī)的輸送介質(zhì)同樣也為氫氣,排氣量在42200m3/h左右,其軸功率在3260kW左右,出口壓力為13.9MPa,而進(jìn)口壓力為2.5MPa,型號為4M80-33.3/23-139-BX,位號為107-K-101A/B/C/D,正常操作主要為三開一備。在對107-K-101B加以氮?dú)庳?fù)荷試車中,發(fā)現(xiàn)后二級的氣缸活塞桿及填料間隙位置出現(xiàn)冒煙,且越來越大,只能進(jìn)行現(xiàn)場緊急停機(jī),并使用紅外線測溫儀對其測量。才測量后發(fā)現(xiàn),二級活塞桿的表面溫度已達(dá)到230℃,同樣的,其余機(jī)組也在試車過程出現(xiàn)了一致問題。在與廠家聯(lián)系溝通在,已經(jīng)對故障進(jìn)行了初步的判斷,該事故主要有調(diào)料原因?qū)е?,并作出以下解決措施:

由于機(jī)組的填料主要由某公司提供,為了對該故障進(jìn)行及時的處理,該公司已經(jīng)派人至現(xiàn)場進(jìn)行了故障的排查,并對現(xiàn)場填料加以進(jìn)調(diào)整。在調(diào)整過程中,主要對填料壓蓋的螺栓及密封環(huán)彈簧力進(jìn)行松緊度調(diào)試,在填料函最后兩組的漏氣環(huán)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)的改造。在整個調(diào)試工作完成后,對107-K-101C進(jìn)行了再次的試車。在試車后測得二級活塞桿的溫度為160℃,仍有溫度偏高的現(xiàn)場,因此,又對密封環(huán)的材質(zhì)進(jìn)行了調(diào)整。填料調(diào)整后,在多次的機(jī)組試車中,測量到活塞桿的表面最高溫度為140℃左右,已經(jīng)與調(diào)試前比較發(fā)生了極大的變化。因此確認(rèn)得出:若填料盒的溫度不超過60℃,且活塞桿的表面溫度不超過150℃,機(jī)組都能夠得到正常運(yùn)行。

2.3 往復(fù)型壓縮機(jī)的緩沖罐問題

此次往復(fù)壓縮機(jī)型號為4M50,主要問題出在緩沖罐上。在200萬t/a汽柴油加氫精制裝置中,4M50型壓縮機(jī)為其重要的機(jī)械組成部分。該壓縮機(jī)主要為四列兩級壓縮,輸送介質(zhì)同樣為氫氣,屬對稱平衡型壓縮機(jī),排氣量約為33900m3/h,軸功率2326kW在左右,出口壓力為9.6MP,而進(jìn)口壓力為2.5MPa。該壓縮機(jī)的型號主要為4M50-31/23-95-BX,位號為108-K-101A/B的緩沖罐,共有十二臺,正常操作主要為一開一備,為某化工機(jī)械廠生產(chǎn)。由于在生產(chǎn)過程中,該型號的緩沖罐便出現(xiàn)多次的砂眼及開裂泄露問題,且在安裝期間還出現(xiàn)緩沖罐焊縫與接管間的多處質(zhì)量問題[3]。雖然,對于緩沖罐的部分咬邊及接管焊縫的缺陷已經(jīng)進(jìn)行了影響的處理,并作出了質(zhì)量保證說明,而然,在投入使用后,108-K-101A一級出口的緩沖罐進(jìn)口接管的拉筋處還是發(fā)生了開裂故障,導(dǎo)致氫氣的大量泄漏。對于該事故,已得到及時的發(fā)現(xiàn),并將機(jī)組進(jìn)行切除,從現(xiàn)場看,為造成人員的傷亡及其他影響。該環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題較難預(yù)測,在緩沖罐回廠復(fù)試壓后,已經(jīng)進(jìn)行再次安裝,但在一級入口的緩沖罐超聲波的抽查檢測中,依然發(fā)現(xiàn)封頭及筒體對接處的焊接缺陷,對于其他安全隱患,因檢測方式的局限,尚不能確定。因此,對該壓縮機(jī)的緩沖罐設(shè)備作出了一下的措施:

為預(yù)防氫氣泄漏而造成較大的安全事故,保證壓縮機(jī)緩沖罐的安全運(yùn)行,已經(jīng)委托相應(yīng)的特種設(shè)備檢測院對于108-K-101A緩沖罐的一二級出入口進(jìn)行提前的壓力容器檢驗(yàn),在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),該設(shè)備沒有質(zhì)量上的問題,可正常投入使用。在緩沖罐的缺陷處理后,機(jī)組的運(yùn)行得到了保證,且在試機(jī)中沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題??偨Y(jié)出:4M50型號的壓縮機(jī)緩沖罐,主要由于制造上的質(zhì)量缺陷,使得焊縫開裂,出現(xiàn)氫氣泄露問題,造成了一定的裝置的安全問題[4]。壓縮機(jī)為加氫裝置最重要的組成設(shè)備,若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,必須進(jìn)行及時的處理,并堅決返廠檢修,同時要委托權(quán)威機(jī)構(gòu)對其加以質(zhì)量檢測,對出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時的解決,確保緩沖罐沒有問題后才能夠正常投入使用,以確保設(shè)備在長期運(yùn)行中的安全,延長設(shè)備的使用年限。

3 結(jié)束語

由于加氫裝置的轉(zhuǎn)動設(shè)備較多,且運(yùn)行條件較為嚴(yán)苛,所以必須要進(jìn)行試機(jī),并在試機(jī)過程中及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,以免留存問題為后續(xù)設(shè)備的正常使用帶來較大的影響,并造成安全事故的發(fā)生。同時,在設(shè)備運(yùn)行初期,還應(yīng)該加大巡檢的力度,對重要的機(jī)組加以維護(hù),若出現(xiàn)機(jī)組問題不可盲目開機(jī),而是要進(jìn)行及時的妥善處理。

[1]胡敬彬.轉(zhuǎn)動設(shè)備振動監(jiān)測方法及案例分析[J].化工設(shè)備與管道,2014,51.

[2]單志強(qiáng),米濤.加氫精制高壓換熱器管箱隔板脫落原因及分析[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2014,31.

TH17

A

1004-7344(2016)18-0236-01

2016-6-10

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