張冬
摘 要:沈高GW6-550型隔離開關(guān)在均壓環(huán)與連接底座的裝配方面具有通病,長期運(yùn)行易導(dǎo)致均壓環(huán)松動等缺陷。本文利用技術(shù)改造,有效消除了均壓環(huán)底部連接松脫的故障點(diǎn),提高了沈高GW6-550型隔離開關(guān)運(yùn)行的可靠性。
關(guān)鍵詞:隔離開關(guān);均壓環(huán);靜觸頭
1 選題背景
隔離開關(guān),是變電站高壓開關(guān)電器中使用最多的一種電器,它本身的工作原理及結(jié)構(gòu)比較簡單,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,對變電所、電廠的設(shè)計(jì)、建立和安全運(yùn)行的影響均較大。
隨著近年來新投運(yùn)變電站的增多、用電負(fù)荷的不斷增加,隔離開關(guān)類缺陷次數(shù)也逐年增多,由此造成的送電損失電量也逐年提高,處理該類缺陷造成的人力、物力投入也不斷增加。因此,減少隔離開關(guān)故障的發(fā)生,是提高地區(qū)主網(wǎng)供電可靠性的有效途徑。
以某超高壓供電局為例,500kV隔離開關(guān)中沈陽高壓開關(guān)廠的產(chǎn)品占比較大,經(jīng)統(tǒng)計(jì)達(dá)到66%,且沈高的各批次GW6-550型隔離開關(guān)結(jié)構(gòu)形式相同,缺陷具有通病。若能提高其結(jié)構(gòu)中薄弱環(huán)節(jié)的可靠性,對降低缺陷次數(shù)將有較大貢獻(xiàn)。
2 缺陷分析
對近3年內(nèi)沈高生產(chǎn)的GW6-550型隔離開關(guān)發(fā)生過的各類缺陷歷史資料進(jìn)行梳理分析,整理出缺陷情況如表1所示。
由表1可以看出,均壓環(huán)松動缺陷的累積百分比已達(dá)54.5%,占比最大,且缺陷復(fù)發(fā)率較高,處理缺陷時(shí)一般需要停電更換隔離開關(guān)靜觸頭相關(guān)零件,工作量較大,且均壓環(huán)安裝在近20m高的500kV管母附近,施工時(shí)屬于高空作業(yè),作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大,且對施工天氣要求較高。該缺陷的頻繁出現(xiàn),對人力和物力都是極大的浪費(fèi),若得到解決,會大幅提高隔離開關(guān)的可靠性。
沈高GW6-550型隔離開關(guān)包括:母線抱箍1、底板2、鋼芯鋁絞線環(huán)及上固定座3、靜觸頭4、連接底座5、均壓環(huán)6等6部分組成。
均壓環(huán)底部由均壓環(huán)固定螺栓5與橡膠緩沖器3連接,橡膠緩沖器3插入連接底座1后由固定螺栓6緊固。也就是說,均壓環(huán)底部與連接底座是通過橡膠緩沖器的柔性連接。也正是由于這種結(jié)構(gòu)形式,導(dǎo)致了目前均壓環(huán)松動的缺陷頻發(fā)。
均壓環(huán)底部連接采用這種形式的設(shè)計(jì)初衷,是緩沖運(yùn)行中均壓環(huán)由于風(fēng)力作用等產(chǎn)生擺動時(shí)對動靜觸頭產(chǎn)生的沖擊。由于在露天環(huán)境使用,日曬、雨淋易導(dǎo)致橡膠緩沖器老化失效,其中的金屬固定件容易工作一段時(shí)間后脫出,使均壓環(huán)底部螺栓連接失效。同時(shí),由于所示的連接方式,螺栓直接壓接在柔軟的橡膠上,無法可靠緊固(鎖緊力過大,容易將緩沖器金屬螺母拉出;鎖緊力過小,螺栓容易松脫),且該處連接在工作時(shí)承受變載荷,在反復(fù)壓縮釋放緩沖的過程中,螺栓極易松脫,導(dǎo)致均壓環(huán)底部螺栓脫落的事故。
3 建立模型
通過對均壓環(huán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)物測量,結(jié)合GW6型隔離開關(guān)圖紙,對隔離開關(guān)靜觸頭進(jìn)行三維建模,建模及分析使用的是機(jī)械產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)軟件SolidWorks。
均壓環(huán)工作環(huán)境中,我們以瞬時(shí)強(qiáng)風(fēng)7~8級(風(fēng)速13.9~20.7m/s),計(jì)算時(shí)取最惡劣值,風(fēng)速V=20.7m/s,迎風(fēng)方向?yàn)榫鶋涵h(huán)圓周徑向水平單側(cè)受風(fēng)。使用SolidWorks的流體力學(xué)分析模塊Flow Simulation對均壓環(huán)周圍施加該風(fēng)速條件,均壓環(huán)周邊靜壓變化較為均勻平緩,可以使用常規(guī)風(fēng)阻公示計(jì)算均壓環(huán)所受風(fēng)力數(shù)值。
其中,F(xiàn)代表風(fēng)阻系數(shù);C代表空氣阻力系數(shù)(當(dāng)前空速下雷諾數(shù)范圍內(nèi),圓柱體)式中取C=1;ρ代表當(dāng)?shù)乜諝猓ㄈ≌8稍锟諝庵担│?1.29kg/m3;S代表均壓環(huán)迎風(fēng)面積S=0.17㎡;V代表當(dāng)?shù)仫L(fēng)速(見上文述)V=20.7m/s。
將數(shù)值帶入公式得,均壓環(huán)受風(fēng)力:F≈47N
對均壓環(huán)橡膠緩沖器進(jìn)行靜力分析,橡膠緩沖器受壓應(yīng)力:
其中,P代表橡膠堆所承受的垂直方向的載荷,這里取風(fēng)力P=F=47N(屬持續(xù)動載荷)。A代表橡膠承壓面積,測量橡膠緩沖器內(nèi)金屬嵌件擠壓面積為70mm2。由理想使用條件,緩沖器內(nèi)金屬嵌件壓縮橡膠,并受持續(xù)載荷時(shí)的許用應(yīng)力得出,均壓環(huán)底部連接橡膠緩沖器的安全系數(shù)為1.78,小于2。相對于靜觸頭其他結(jié)構(gòu)的安全系數(shù)偏低,容易破損失效。
由上述分析可知,均壓環(huán)松動為橡膠緩沖器破損以及底部連接螺栓無法可靠緊固的原因造成,故確定該結(jié)構(gòu)為導(dǎo)致均壓環(huán)底部連接松動的關(guān)鍵要因。
4 改造實(shí)施及效果
為徹底消除緩沖器易疲勞破損及連接螺栓易松動的缺陷,擬采用全金屬連接的形式,對靜觸頭做出修改。改造原則是通過替換最少的零件,使均壓環(huán)底部連接更為可靠。運(yùn)行求解,最大應(yīng)力為27.3Mpa,出現(xiàn)在均壓環(huán)底部支架彎角處。材料屈服極限為153Mpa,計(jì)算安全系數(shù)5.6,裕度較高。故使用原均壓環(huán),采用剛性連接設(shè)計(jì)可行,且安全系數(shù)高于預(yù)期。該改造方案已成功應(yīng)用于7座500kV變電站沈高GW6-550型隔離開關(guān)17處,改造后目前已穩(wěn)定運(yùn)行13個(gè)月。
由于該項(xiàng)改造有效消除了均壓環(huán)底部連接松脫的故障點(diǎn),由此,應(yīng)用該改造方案提高設(shè)備可靠性后,長期運(yùn)行將減少大量人力、物力損耗,也可避免大量電費(fèi)損失。
通過應(yīng)用該改造方案,消除了設(shè)備一項(xiàng)主要故障點(diǎn),極大提高了設(shè)備運(yùn)行可靠性,有效減少設(shè)備維護(hù)次數(shù),減少人員高空危險(xiǎn)作業(yè)次數(shù),減少了應(yīng)處理缺陷而造成的停電時(shí)間,節(jié)約了大量人力、物力,使電網(wǎng)運(yùn)行更加安全可靠。
參考文獻(xiàn)
[1]徐小寧.開關(guān)電源可靠性設(shè)計(jì)研究[J].電氣傳動自動化,2009,31,(3):27-31.
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(作者單位:內(nèi)蒙古超高壓供電局)