張云峰
(首鋼礦業(yè)公司杏山鐵礦)
?
某地下礦山重型板式給料機支重輪改造與應用
張云峰
(首鋼礦業(yè)公司杏山鐵礦)
摘要某地下重型板式給料機工作環(huán)境潮濕,支重輪機構因設計缺陷,維修和潤滑注油困難。設備運行時支重輪機構密封圈和軸承損壞、滾輪和軸磨損嚴重,甚至脫落,常造成設備停機檢修,影響礦山生產的正常進行。在分析支重輪機構組成的基礎上,分析了問題產生的原因。通過采取實心通軸代替支重輪組,增大支重輪直徑,在鏈節(jié)外側安裝軸承座,支重輪采用平輪半體對開、輪軸同體結構等改進措施,支重輪部件磨損情況大為改善,延長了使用壽命,設備運行平穩(wěn),維修保修方便。應用結果表明,支重輪改進后,增強了設備對環(huán)境的適應能力,設備完好率提高到99%~100%,部件損耗和維修工人勞動強度大幅降低,有利于實現(xiàn)低成本生產,改造經驗對其他支重輪的改造具有一定的實際參考價值。
關鍵詞重型板式給料機支重輪實心通軸
首鋼礦業(yè)公司杏山鐵礦主溜井物料輸出設備ZB1 800 mm×12 000 mm型重型板式給料機(沈陽礦山機械有限公司生產)于2011年7月安裝在標高-378 mm的水平破碎硐室,并投入使用,平均作業(yè)時間13.5 h/d,輸送礦石1.05萬t/d。近兩年由于作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境惡劣、設計缺陷等原因,該重型板式給料機暴露出支重輪潤滑不及時、維修難度大、使用壽命短等問題。結合杏山鐵礦生產實際,對支重輪存在的缺陷進行設計改進,以消除故障,確保該板式給料機正常穩(wěn)定運行。
1支重輪存在問題及原因
該重型板式給料機的支重輪主要起到支承鏈條的作用,防止鏈板因載荷和自重而產生較大的撓度,保證鏈條正常運行并承受一部分物料的沖擊力和料倉的壓力。支重輪軸線與主軸平行,依次布置5縱26排,每排5組共130組。其中外側支重輪每排2組共52組,直徑150 mm,中間支重輪每排3組共78組,直徑130 mm。兩種支重輪滾輪長短、直徑不同,外側支重輪需要托鏈運行,外形尺寸較大。支重輪結構見圖1。
1.1存在問題
該重型板式給料機在使用過程中支重輪常出現(xiàn)故障,影響生產的正常進行。
圖1 支重輪結構示意
(1)密封圈損壞。由于井下潮濕,給料機鏈板縫隙撒落的粉礦和水分混合成泥水狀附著在支重輪表面。支重輪轉動時,泥水在鏈板不均勻的壓力和摩擦力作用下滲透到密封圈內部,使其變形、脫落,失去密封作用,直接導致后期支重輪嚴重損壞?,F(xiàn)場密封圈損壞情況見圖2。
圖2 密封圈損壞
(2)軸承損壞。密封圈密封失效脫落后,泥水直接進入支重輪內部,造成軸承潤滑油變質。同時,固體顆粒進入滾動軸承滾道加劇軸承磨損,最終使軸承滾珠脫落,滾動軸承成為滑動軸承并迅速損壞。鏈板的擠壓使端蓋和滾輪不斷發(fā)生變形,軸承和滾輪內壁直接互相磨損,最終破碎脫落,見圖3。
圖3 軸承損壞
(3)滾輪磨損。軸承損壞后,滾輪無法與鏈板接觸面平行接觸,鏈板運行不平穩(wěn)加劇滾輪表面的不均勻磨損,嚴重時滾輪外壁被磨出較深的溝槽,滾輪內壁與軸直接摩擦也加速其磨損,內外壁多被磨損成不規(guī)則形狀,見圖4。
圖4 滾輪磨損
(4)軸磨損。軸承損壞后,軸與滾輪內壁、支座直接擠壓磨損變形,直至脫落,見圖5。
圖5 軸磨損
1.2原因分析
(1)環(huán)境惡劣是造成支重輪發(fā)生故障的直接原因。該設備安裝于地下硐室,潮濕環(huán)境和物料撒落現(xiàn)象難以避免,支重輪嚴重銹蝕,磨損難以控制。
(2)支重輪日常維護潤滑困難是造成故障的主要原因。支重輪要求定期檢查維護,人工注入潤滑油脂進行潤滑。由于現(xiàn)場支重輪安裝于鏈板內部,上下鏈板間距不足500 mm,空間狹小,每一排支重輪中間3組只有在長時間停機拆除3塊以上鏈板時才能進行人工注油,大部分支重輪難以實現(xiàn)常規(guī)的潤滑保養(yǎng)。
(3)磨損的支重輪未能及時修復、更換是故障擴大的根本原因。支重輪設計更換周期為6個月,實際使用壽命僅2個月甚至更短。損壞脫落的支重輪若不及時發(fā)現(xiàn)檢出,會卡在鏈板中間,使板式給料機因故障停機。杏山鐵礦僅設計了一條主溜井破碎生產線,重型板式給料機檢停率較低。支重輪維修、更換需停機放空物料,拆除鏈板,耗時 4 h以上,緊迫的生產任務使頻繁損壞的支重輪得不到及時維修、更換,只能在大部分支重輪嚴重損壞后集中進行,造成惡性循環(huán)。同時,更換下來的支重輪大部分已磨損嚴重,修復再利用難度很大,價值低。
2改進方案
支重輪損壞是一個故障累積的過程,根據(jù)原因分析,確定改進的切入點是完善設計缺陷。
2.1減少和消除故障點
原支重輪機構每組支重輪都會發(fā)生軸承碎裂、滾輪磨損等故障,發(fā)生故障的概率高;正常運行時需對130組支重輪位進行日常檢查,檢查工作量大。在保證工作需求的基礎上,進行以下改進。
(1)用實心通軸支重輪組代替縱向獨立的支重輪組,固定于通軸上,輪、軸同時轉動,形成轉動心軸,將支重輪布置由5縱減至1縱。
(2)增大支重輪直徑,將26排支重輪改為13排,兩側和中間支重輪的直徑分別增大至280 mm、310 mm。改進后,130組支重輪減少到13組,故障點大大減少,從根本上降低了設備的故障率[1]。
2.2優(yōu)化結構設計
原支重輪受鏈板磨損和擠壓作用,鋼結構支座基礎容易變形開裂。每排5組獨立的支撐點隨支重輪的損壞很快發(fā)生變化,尤其是中間3組支重輪損壞后,支撐點由5點變2點,鏈板失去有效支撐后運行不平穩(wěn),容易變形。采取了具體的改進措施,對結構進行優(yōu)化。
(1)選取φ120 mm較大直徑的通軸安裝實心通軸支重輪組,克服重板和物料自重,抗擊鏈板的沖擊和擠壓,保障鏈板支撐點分布均勻。
(2)延長通軸,利用原有基礎梁將軸承座安裝在鏈節(jié)外側,避免撒落的泥料進入,便于潤滑油脂的注入和支重輪的拆卸與安裝。
(3)支重輪按原間距布置在通軸上,平鍵聯(lián)接的支重輪周向固定,軸肩+軸肩的軸向固定。
結構優(yōu)化沿用了原基礎槽鋼梁,提高了托鏈承壓效果,有效避免了支重輪受到的干摩擦。
2.3降低維護維修難度
為方便日常潤滑維護保養(yǎng)及安裝、維修,著重進行了以下改進。
(1)支重輪采用平輪半體對開結構,雙面夾緊套螺栓固定。拆卸更換時,僅需拆裝兩側螺栓,由頂絲卸下夾緊套。
(2)固定心軸改為轉動心軸,支重輪機構設計為輪軸同體,中間輪無需潤滑,僅對兩側軸承座潤滑即可。同軸的實心通軸支重輪轉動一致,能夠更好地支撐平衡鏈板。維修時,僅拆除兩側軸承座就能整體抽出支重輪組。
3改進效果
該重型板式給料機于2013年進行以上改進后,取得了較為滿意的效果。運行810 h、運輸?shù)V石57萬t后,未發(fā)生故障,預計使用壽命在2 a以上。
(1)支重輪組滿足支重承載要求,鏈板運行平穩(wěn)。除兩側支重輪組與托鏈接觸處表面輕微磨損外,其他部位無明顯變化。重型板式給料機正常運行,設備完好率由90%~93%提高到99%~100%。
(2)現(xiàn)場維護人員可隨時檢查兩側軸承,注油潤滑等保養(yǎng)維護工作量大大降低,潤滑標準和效果得到提升。
(3)延長了支重輪使用壽命和備件使用周期,降低了運行成本。一組實心通軸支重輪組代替10組原支重輪,節(jié)約設備成本17.16萬元。改造前支重輪部分備件消耗高達0.17元/t,改造后低于0.05元/t。
(4)易發(fā)故障的點位減少,安裝拆卸方便。更換支重輪僅需要拆除兩側軸承支座,抽出支重輪組,拆除螺栓卸下夾緊套即可。改進前后,支重輪工作狀況見圖6。
圖6 改造前后支重輪狀況
4結論
(1)采用實心通軸支重輪組代替原重型板式給料機原獨立的支重輪、增大支重輪直徑等方法,將原130組支重輪減少到13組,大大降低了故障點,明顯改善了支重輪磨損、脫落狀況,設備完好率達到99%~100%。軸承座安裝在鏈節(jié)外側,有效避免了撒落泥料的進入,方便潤滑注油和設備維修。
(2)該支重輪機構改進措施的實施,在很大程度上完善了設備缺陷,提升了給料機適應惡劣環(huán)境的能力,在保證鏈板運行平穩(wěn)、提高設備使用壽命及維護維修便宜性、降低運行成本和備件損耗等方面具有顯著效果,值得同行業(yè)借鑒。
參考文獻
[1]董雋瑜,梁志剛.BWJ1 600×10 000重型板式給料機托輪及槽板的改進[J].礦山機械,2011(5):129-130.
(收稿日期2016-02-16)
張云峰(1978—),男,工程師,064403 河北省遷安市首鋼礦業(yè)公司杏山鐵礦。