趙振冰
(本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司南芬選礦廠)
BZ2 400 mm×8 000 mm重型板式給料機(jī)是沈陽重型機(jī)械廠80年代生產(chǎn)的給礦設(shè)備,普遍應(yīng)用于國內(nèi)大型礦山粗破碎段給料,具有給礦能力大、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn)[1]。本鋼南芬選礦廠于1984年新建粗破碎生產(chǎn)工藝產(chǎn)線,1986年投產(chǎn),采用BZ 2 400 mm×8 000 mm重型板式給料機(jī)與PX 1 400/170液壓破碎機(jī)配套進(jìn)行給礦作業(yè)。該重型板式給料機(jī)從投入使用到現(xiàn)在已使用30多年,由于原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)存在不足,在生產(chǎn)實(shí)踐運(yùn)行中常由于鏈板拉長、下墜,容易刮削下礦漏嘴,導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)故障頻發(fā),且在設(shè)備年修或定修更換鏈板時(shí)給檢修帶來困難,需進(jìn)行改造。
BZ2 400 mm×8 000 mm重型板式給料機(jī)由傳動(dòng)裝置、機(jī)架、鏈板裝置、支撐托輥和拉緊裝置5部分組成(圖1)。
圖1 結(jié)構(gòu)示意
該給料機(jī)由行星減速機(jī)和一對(duì)開式齒輪傳遞電動(dòng)機(jī)動(dòng)力,鏈板在主傳動(dòng)輪帶動(dòng)下做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),礦石經(jīng)PX 1 400/170液壓破碎機(jī)破碎后下落到重型板式給料機(jī)鏈板工作區(qū)后部,通過重型板式給料機(jī)做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),把后部礦石輸送到前部,再通過漏嘴下落到皮帶機(jī)上,輸送到下個(gè)工序[2]。
該重型板式給料機(jī)給礦粒度小于350 mm,生產(chǎn)能力1 300~1 800 t/h,電機(jī)功率150 kW,減速機(jī)為NGW型行星減速機(jī),傳動(dòng)比306.87。整臺(tái)鏈板由58片魚鱗板組成,鏈板由主傳動(dòng)星輪帶動(dòng),鏈板通過中側(cè)環(huán)在重型托輥上滑動(dòng)運(yùn)行,中側(cè)環(huán)與主傳動(dòng)星輪嚙合傳動(dòng),帶動(dòng)鏈板作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到輸送礦石的目的。由于鏈板面經(jīng)常受到下礦的沖擊和自重的作用,導(dǎo)致鏈板出現(xiàn)拉長、下墜的問題(圖2)。
圖2 鏈板拉長、下墜
拉長、下墜的鏈板會(huì)刮削下礦漏嘴,導(dǎo)致鏈板與漏嘴卡阻,造成設(shè)備停機(jī)。鏈板工作面上通常會(huì)存留大量礦石,通常在40~60 t。因此處理完鏈板與漏嘴卡阻故障后,還要處理一部分鏈板上的礦石(一般在20 t左右),嚴(yán)重制約生產(chǎn)。
針對(duì)上述情況,查找多方資料文獻(xiàn)[3],經(jīng)研究討論,提出兩種技術(shù)改造方案:一是下移下礦漏嘴,在主傳動(dòng)輪下加一道工字鋼橫梁控制鏈板下墜(方案1);二是下礦漏嘴不動(dòng),在鏈板下加兩道順方向縱梁(長200 mm),縱梁上安裝重輥支撐鏈板滑動(dòng),使整個(gè)鏈板運(yùn)行時(shí)拉長而不下墜(方案2)。
本著保證設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行和方便檢修的原則,對(duì)兩種技術(shù)改造方案進(jìn)行論證分析。
方案1(圖3)雖然下移了下礦漏嘴以避免刮削,但是下料時(shí)由于堵塞漏嘴,造成積礦向備用漏嘴堆積,嚴(yán)重影響該重型板式給料機(jī)運(yùn)行。同時(shí)由于鏈板在橫梁上滑動(dòng)運(yùn)行,阻力較大,會(huì)磨損橫梁,長時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致橫梁變形,不方便整臺(tái)重型板式鏈板的更換,增加檢修工作量。
圖3 方案1改造示意
方案2在該重型板式給料機(jī)下加設(shè)兩道順鏈板運(yùn)行方向縱梁,在縱梁上安裝重型托輥?zhàn)鲋?,減少摩擦阻力,從而解決鏈板拉長下墜刮削下礦漏嘴問題,也為更換鏈板及檢修提供方便(圖4)。
圖4 方案2改造示意
通過兩種改造方案論證分析,該重型板式給料機(jī)采用方案2進(jìn)行改造更科學(xué)合理,實(shí)用性強(qiáng),符合現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際。
BZ2 400 mm×8 000 mm重型板式給料機(jī)通過在鏈板下增加原設(shè)計(jì)時(shí)沒有的兩道縱梁作為支撐設(shè)備,以控制鏈板下墜,可減少該重型板式給料機(jī)故障,方便檢修,確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。改造后使用6年多,該重型板式給料機(jī)設(shè)備沒有出現(xiàn)一起由于鏈板運(yùn)行拉長而造成的生產(chǎn)事故,改造效果明顯,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。
本鋼南芬選礦廠通過固定BZ2 400 mm×8 000 mm重型板式給料機(jī)下礦漏嘴,在鏈板下加兩道順方向縱梁,縱梁上安裝重輥支撐鏈板滑動(dòng),使鏈板運(yùn)行時(shí)拉長而不下墜。該改造方案比下移下礦漏嘴、在主傳動(dòng)輪下加一道工字鋼橫梁控制鏈板下墜方案更合理,更換鏈板和檢修較為方便,實(shí)用性強(qiáng)。技術(shù)改造完成后,解決了由于鏈板拉長、下墜進(jìn)而刮削下礦漏嘴所造成設(shè)備停機(jī),保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。
改造實(shí)踐表明,礦山設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)可能存在與實(shí)際生產(chǎn)不適宜的地方,這就要求生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)人員根據(jù)實(shí)際問題進(jìn)行具體分析,綜合考慮檢修和更換方便、操作與養(yǎng)護(hù)簡便,制定科學(xué)合理的技術(shù)改造方案,解決制約生產(chǎn)的疑難問題,確保設(shè)備穩(wěn)定安全運(yùn)行。