王基清
(云南華電魯?shù)乩娪邢薰?,云?賓川 671211)
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利用主變感應(yīng)升壓方式對(duì)GIS進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)
王基清
(云南華電魯?shù)乩娪邢薰?,云?賓川671211)
摘要:云南華電魯?shù)乩娪邢薰?5發(fā)電機(jī)變壓器組在投產(chǎn)前,零起升壓過(guò)程中六氟化硫封閉式組合電器(GIS)發(fā)生擊穿放電,對(duì)事故原因進(jìn)行了分析,通過(guò)試驗(yàn)方案比選,確定處理后的加壓部位和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)解體檢查,確認(rèn)事故直接原因?yàn)榘惭b過(guò)程中未嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程,粉塵異物未能清理徹底,并提出了防范措施。
關(guān)鍵詞:主變壓器;感應(yīng)升壓;封閉式組合電器;交流耐壓試驗(yàn);防范措施
1情況概述
云南華電魯?shù)乩娪邢薰?以下簡(jiǎn)稱魯?shù)乩姽?地下引水式廠房布置在金沙江右岸,裝有6臺(tái)360 MW立軸半傘式水輪發(fā)電機(jī)組,機(jī)組出口設(shè)有斷路器,發(fā)電機(jī)與主變壓器采用聯(lián)合單元接線,經(jīng)地下六氟化硫封閉式組合電器(GIS)與交聯(lián)電纜引接至地面GIS,采用500 kV一級(jí)電壓接入云南電網(wǎng),在滿足云南電力需求的同時(shí),還參與“云電外送”。主接線采用3/2斷路器接線。地下GIS交流耐壓試驗(yàn)因受場(chǎng)地空間限制,只能在出線平臺(tái)加壓,經(jīng)過(guò)高壓電纜進(jìn)行試驗(yàn)。
2014年7月,#5發(fā)電機(jī)投產(chǎn)前,在帶主變壓器零起升壓試驗(yàn)過(guò)程中,機(jī)組電壓升至17 kV時(shí),#5主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,跳開(kāi)#5發(fā)電機(jī)051斷路器,發(fā)電機(jī)空載運(yùn)行正常,放電擊穿瞬間伴有強(qiáng)烈的異響,現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)空氣中彌漫著刺鼻異味。對(duì)故障錄波圖進(jìn)行詳細(xì)分析,初步判斷故障點(diǎn)在#5主變壓器B相差動(dòng)保護(hù)電流互感器內(nèi)側(cè)。
2處理及試驗(yàn)
打開(kāi)#5主變壓器B相高壓側(cè)GIS氣室隔離開(kāi)關(guān)蓋板,發(fā)現(xiàn)隔離開(kāi)關(guān)下端盆式絕緣子及導(dǎo)體存在對(duì)GIS外殼放電后的碳化痕跡,如圖1所示。對(duì)#5發(fā)電機(jī)變壓器組(以下簡(jiǎn)稱發(fā)變組)單元設(shè)備進(jìn)行常規(guī)檢查試驗(yàn)及色譜分析,未發(fā)現(xiàn)異常。
圖1 擊穿故障點(diǎn)
組織項(xiàng)目監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)方及GIS、高壓電纜、主變壓器生產(chǎn)廠家代表與魯?shù)乩姽鞠嚓P(guān)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議討論,確定更換該氣室隔離開(kāi)關(guān),并進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)以檢驗(yàn)設(shè)備絕緣性能。
2.1加壓點(diǎn)確定
方案1為在出線平臺(tái)外施高壓的方式進(jìn)行耐壓試驗(yàn),如圖2所示。
方案2為利用主變壓器感應(yīng)升壓的方式進(jìn)行耐壓試驗(yàn),如圖3所示。
2.2加壓方案比選
(1)方案1采用出線平臺(tái)外施高壓耐壓的方式,其優(yōu)點(diǎn)為主變壓器B相不參與交流耐壓試驗(yàn),其缺點(diǎn)為試驗(yàn)電壓低,高壓電纜重復(fù)耐壓,需向電網(wǎng)申請(qǐng)龍魯線停電,造成非計(jì)劃停運(yùn),影響龍開(kāi)口及該電站的送出;需拆、接線路與高壓出線套管之間的過(guò)渡連接線,搶修工期長(zhǎng),電網(wǎng)的可靠性降低;需使用汽車(chē)吊來(lái)搬運(yùn)試驗(yàn)設(shè)備,安全風(fēng)險(xiǎn)高。汽車(chē)吊租用及電費(fèi)等合計(jì)853.44萬(wàn)元。
(2)方案2利用主變壓器感應(yīng)升壓的方式進(jìn)行耐壓試驗(yàn),其優(yōu)點(diǎn)為避免非計(jì)劃停運(yùn),搶修工期短;不需要拆、接引線,安全風(fēng)險(xiǎn)低;當(dāng)試品擊穿時(shí),擊穿電流小,失去諧振條件,高電壓也立即消失,電弧即刻熄滅,不會(huì)出現(xiàn)任何恢復(fù)過(guò)電壓,被試品得到有效保護(hù)。其缺點(diǎn)為試驗(yàn)電壓略低;試驗(yàn)時(shí)間短;主變壓器B相重復(fù)耐壓。試驗(yàn)費(fèi)用及電費(fèi)合計(jì)291.48萬(wàn)元。
圖2 出線平臺(tái)外施高壓方式
圖3 主變壓器感應(yīng)升壓方式
2.3方案及試驗(yàn)電壓確定
在費(fèi)用方面,方案2可間接減小經(jīng)濟(jì)損失561.96萬(wàn)元。
在電壓確定方面,根據(jù)GB 50150—2006《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定[1],安裝交接試驗(yàn)電壓為出廠試驗(yàn)電壓值的80%,即80%×740 kV=592 kV。方案1電纜試驗(yàn)電壓為510 kV,方案2主變壓器感應(yīng)耐壓值為539.8 kV,2個(gè)方案的試驗(yàn)電壓最初均遭到高壓電纜、主變壓器生產(chǎn)廠家的拒絕。
綜合上述2個(gè)方案比選,經(jīng)參會(huì)人員充分討論及主變壓器廠家的同意,確定采用方案2為最終試驗(yàn)方案,試驗(yàn)電壓為476 kV,進(jìn)行老練凈化試驗(yàn)。
2.4試驗(yàn)設(shè)備及被試品參數(shù)
試驗(yàn)設(shè)備及測(cè)量?jī)x器型號(hào)參數(shù)見(jiàn)表1,被試品參數(shù)見(jiàn)表2,GIS電容為840 pF。
2.5試驗(yàn)參數(shù)估算[2]
2.5.1鐵損的估算
表1 試驗(yàn)設(shè)備及測(cè)量?jī)x器型號(hào)參數(shù)
{(50/200)×476/317}1.9×76=108.3 kW,
式中:P0為試驗(yàn)頻率下的鐵損,kW;fn為變壓器額定頻率,50 Hz;fs為試驗(yàn)設(shè)備的輸出頻率,200 Hz;ks為試驗(yàn)電壓與額定電壓的比值;P0′為額定頻率下的鐵損,kW;m為系數(shù),對(duì)冷軋硅鋼片取1.6,對(duì)熱軋硅鋼片取1.3;n為系數(shù),對(duì)冷軋硅鋼片取1.9,對(duì)熱軋硅鋼片取1.8。
2.5.2容性無(wú)功功率估算
Qc=ωCU2=2×3.14×200×(5 600+
840)×10-12×(476×103)2÷1 000=
式中:Qc為容性無(wú)功功率;ω為試驗(yàn)時(shí)角頻率;C為被試品的電容(由變壓器和GIS的電容量組成);U為試驗(yàn)電壓,476 kV。
2.5.3視在功率
根據(jù)計(jì)算,勵(lì)磁變壓器、補(bǔ)償電抗器額定電壓Ue=35 kV,Us 根據(jù)表1可知,試驗(yàn)設(shè)備容量為300+1 000+1 050=23 500 (kV·A),試驗(yàn)設(shè)備容量大于試驗(yàn)所需的視在功率,故整套電源裝置完全滿足試驗(yàn)需要。 2.6隔離開(kāi)關(guān)更換[3-5] (1)按照廠家及ZF8-550斷路器安裝工藝要求更換隔離開(kāi)關(guān)。 (2)支架與地腳螺栓緊固及接地線連接后,手動(dòng)分、合閘操作隔離開(kāi)關(guān)和接地開(kāi)關(guān),檢查機(jī)構(gòu)是否靈活,在合閘位置測(cè)量接觸電阻,連接主變壓器高壓套管與GIS導(dǎo)體,測(cè)量帶主變壓器繞組的直流電阻,分析比較2個(gè)阻值是否與出廠值和安裝值相近。 (3)抽真空,充氣,靜止48 h后,對(duì)SF6氣室進(jìn)行定量檢漏、微水及成分測(cè)量,合格后進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。 2.7交流耐壓試驗(yàn) 試驗(yàn)接線如圖4所示。圖中:M為電動(dòng)機(jī);F為發(fā)電機(jī);B為勵(lì)磁升壓變壓器;L為補(bǔ)償電抗器;T為主變壓器。 圖4 試驗(yàn)接線示意 交流耐壓試驗(yàn)加壓時(shí)間順序如圖5所示。 圖5 交流耐壓試驗(yàn)加壓時(shí)間順序 采取以下安全措施。 (1)拉開(kāi)50056隔離開(kāi)關(guān),合上500560接地開(kāi)關(guān)。 (2)將#5主變壓器B相中性點(diǎn)、高壓側(cè)及GIS段電流互感器二次繞組短路接地,將#5主變壓器高壓側(cè)帶電顯示器進(jìn)線端短路接地。 (3)拆除#5主變壓器低壓側(cè)軟連接,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況布置試驗(yàn)設(shè)備,選擇額定電流大于400 A的斷路器為試驗(yàn)電源開(kāi)關(guān)。 (4)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全圍欄,并向外懸掛“止步,高壓危險(xiǎn)”標(biāo)示牌,四周派專(zhuān)人看守。 2.8升壓試驗(yàn) 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn)試驗(yàn)接線、表計(jì)倍率是否滿足試驗(yàn)要求。預(yù)升壓至50 kV,觀察電壓、電流的變化情況,防止發(fā)生突變現(xiàn)象。緩慢升壓至254 kV電壓,進(jìn)行老練凈化,時(shí)間為10 min,360 kV老練凈化5 min,400 kV繼續(xù)老練凈化1 min,最后升到476 kV進(jìn)行耐壓試驗(yàn)1 min。試驗(yàn)中未發(fā)生電流、電壓突變和擊穿、閃絡(luò)現(xiàn)象,耐壓試驗(yàn)一次通過(guò),證明設(shè)備絕緣性能良好。 3故障原因分析 設(shè)備返廠后,對(duì)隔離開(kāi)關(guān)進(jìn)行解體檢查。 (1)打開(kāi)包裝蓋板,隔離開(kāi)關(guān)殼體內(nèi)存在白色粉末,用吸塵器、杜邦紙清理內(nèi)部,手動(dòng)分、合隔離開(kāi)關(guān)、接地開(kāi)關(guān),檢查動(dòng)靜觸頭對(duì)中情況完好。 (2)拆除接地開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查,接地開(kāi)關(guān)裝配符合技術(shù)要求,動(dòng)觸頭表面摩擦痕跡均勻。 (3)拆除現(xiàn)場(chǎng)放電的盆子,檢查隔離開(kāi)關(guān)動(dòng)、靜觸頭接觸良好。 (4)對(duì)殼體放電噴濺部位進(jìn)行清理、檢查,盆子熏黑部位無(wú)凹陷、突起,光滑平整。 (5)用杜邦紙蘸取專(zhuān)業(yè)清洗劑清洗盆子,清洗完后盆子表面應(yīng)光滑、干凈,X光探傷試驗(yàn)合格,清理干凈的盆子在0.3 MPa氣壓下進(jìn)行740 kV耐壓及局部放電試驗(yàn)合格。 (6)經(jīng)解體檢查,確認(rèn)此次放電故障不是因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不當(dāng)造成。 氣室中如果存在粉塵異物,就有可能發(fā)生絕緣故障。該種原因?qū)е陆^緣故障具有一定的隨機(jī)性,并且和粉塵類(lèi)型有很大關(guān)系。由于裝配時(shí)未清潔徹底,運(yùn)行過(guò)程中導(dǎo)體的磨損及振動(dòng)而產(chǎn)生粉塵異物。粉塵異物在電動(dòng)力場(chǎng)及氣流場(chǎng)的作用下進(jìn)行移動(dòng),這種移動(dòng)會(huì)破壞設(shè)備的絕緣水平。 試驗(yàn)范圍存在死區(qū),主要存在以下錯(cuò)誤。 (1)本應(yīng)在主變壓器感應(yīng)耐壓試驗(yàn)和#5,#6主變壓器聯(lián)合單元間隔試驗(yàn)結(jié)束后,連接主變壓器高壓側(cè)套管與GIS導(dǎo)體,施工方未按照工藝流程施工。 (2)在進(jìn)行#5,#6主變壓器聯(lián)合單元間隔試驗(yàn)時(shí),在未斷開(kāi)主變壓器高壓側(cè)套管與GIS導(dǎo)體的情況下,采用斷開(kāi)50056隔離開(kāi)關(guān)的方式隔離主變壓器進(jìn)行試驗(yàn),導(dǎo)致主變壓器高壓側(cè)GIS未進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。 通過(guò)以上分析,造成本次絕緣擊穿的直接原因是安裝過(guò)程中未嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程,粉塵異物未能清理徹底。根本原因是試驗(yàn)方責(zé)任心不強(qiáng),試驗(yàn)方法不當(dāng),最終導(dǎo)致事故的發(fā)生。 4防范措施 (1)設(shè)計(jì)、選型技術(shù)條件必須滿足國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、反事故措施要求及設(shè)備實(shí)際運(yùn)行條件,在滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,還應(yīng)特別注意與電網(wǎng)間的參數(shù)配合。 (2)加強(qiáng)駐廠監(jiān)造,參與材質(zhì)檢驗(yàn)、機(jī)械性能和出廠電氣性能的質(zhì)量鑒定,在安裝及檢修作業(yè)過(guò)程中,加強(qiáng)內(nèi)、外部衛(wèi)生的檢查與監(jiān)管,規(guī)范作業(yè)流程,嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)安裝工藝、國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收,保證現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝合格。 (3)運(yùn)行中加強(qiáng)設(shè)備巡檢力度,壓力降低時(shí)一定要查明原因,不得以隨時(shí)補(bǔ)氣代替查找泄漏點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。定期進(jìn)行SF6微水、泄漏和分解物含量的測(cè)量及密度繼電器校驗(yàn),補(bǔ)氣時(shí)應(yīng)使用檢驗(yàn)合格的SF6氣體。 5結(jié)束語(yǔ) 本次事故雖未造成發(fā)變組單元設(shè)備損壞,經(jīng)濟(jì)損失較小,未對(duì)電網(wǎng)安全運(yùn)行造成直接影響,但教訓(xùn)是深刻的,在今后的安裝、檢修、缺陷處理過(guò)程中必須加強(qiáng)質(zhì)量管控,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工藝流程,創(chuàng)造條件進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn),通過(guò)交流耐壓試驗(yàn),驗(yàn)證設(shè)備投運(yùn)后的絕緣裕度是否滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的要求。 參考文獻(xiàn): [1]電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB 50150—2006[S]. [2]李建明,朱康主.高壓電氣設(shè)備試驗(yàn)方法[M].2版.北京:中國(guó)電力出版社,2001. [3]額定電壓72.5 kV及以上氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備:GB 7674—2008[S]. [4]六氟化硫電氣設(shè)備中氣體管理和檢測(cè)導(dǎo)則:GB/T 8905—2012[S]. [5]電力變壓器 第3部分:絕緣水平、絕緣試驗(yàn)和外絕緣空氣間隙:GB 1094.3—2003[S]. (本文責(zé)編:弋洋) 收稿日期:2015-08-25;修回日期:2016-03-15 中圖分類(lèi)號(hào):TM 595 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號(hào):1674-1951(2016)03-0017-04 作者簡(jiǎn)介: 王基清(1967—),男,云南巧家人,助理工程師,從事技術(shù)監(jiān)督管理工作(E-mail:2497627171@qq.com)。