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水煤漿氣化爐原始烘爐的技術(shù)總結(jié)

2016-06-14 05:45:11中海石油華鶴煤化有限公司黑龍江鶴崗154100
化工設(shè)計(jì)通訊 2016年2期
關(guān)鍵詞:液化氣

劉 昕(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)

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水煤漿氣化爐原始烘爐的技術(shù)總結(jié)

劉 昕
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)

摘 要:介紹氣化爐原始烘爐的目的、開(kāi)車(chē)流程、運(yùn)行維護(hù)和事故處置辦法。

關(guān)鍵詞:原始烘爐;液化氣;事故處置

1 烘爐的目的

去除磚及火泥、澆注料等耐材帶入的水分;是致密磚或其他爐料中某些成分的物理化學(xué)變化;是鋼殼及內(nèi)襯耐火材料在高溫下產(chǎn)生的應(yīng)力合理釋放。組分越多或其他物理化學(xué)變化越大,烘爐速度應(yīng)該越小,并在有利于排水溫度時(shí)段增長(zhǎng)保溫時(shí)間,以免耐火材料在烘爐中出現(xiàn)開(kāi)裂或剝落,導(dǎo)致?tīng)t襯壽命的降低或顯著下降。

氣化爐烘爐曲線

耐火材料襯體施工完畢后,在點(diǎn)火烘爐前應(yīng)進(jìn)行自然干燥養(yǎng)護(hù)。其干燥程度主要取決于環(huán)境溫度和經(jīng)歷的時(shí)間。一般要求施工完成后經(jīng)7d左右的自然干燥養(yǎng)護(hù),方可加熱干燥,進(jìn)行烘爐。

自然干燥養(yǎng)護(hù)后,爐襯中仍有大量的水分,耐火材料中含有的大量游離水和結(jié)晶水必須在烘爐時(shí)排出。耐火材料表面水分在80~110℃時(shí)大量蒸發(fā),此后排水速度減緩。隨著溫度繼續(xù)升高,到300℃左右時(shí),游離水和結(jié)晶水不斷排除,到600℃時(shí)完成晶型轉(zhuǎn)化和聚合作用,1 100℃左右時(shí)達(dá)到設(shè)計(jì)要求的燒結(jié)強(qiáng)度,完全釋放熱應(yīng)力。為充分排除深層的游離水和結(jié)晶水并完成晶型轉(zhuǎn)化,必須在不同溫度段恒溫一段時(shí)間。

烘爐時(shí),80~300℃這個(gè)階段是烘爐的關(guān)鍵階段,這主要因?yàn)樗?10℃時(shí)變?yōu)樗魵?,此階段脫水量大,脫水速度快,排出水分速度對(duì)耐火材料的影響很大,如果水分排出太快,內(nèi)部殘存水分?jǐn)U散速度不及表面蒸發(fā)速度,內(nèi)部水也會(huì)受熱變成蒸汽,產(chǎn)生膨脹,致使材料發(fā)生龜裂,降低粘結(jié)強(qiáng)度,使材料強(qiáng)度削弱,因此應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)這段時(shí)間的保溫。這個(gè)階段最理想的情況是等速干燥,即材料表面水分的蒸發(fā)量與材料內(nèi)部水分的排出量相當(dāng)。

從80℃升溫到600℃時(shí),應(yīng)有緩慢的升溫速度,升溫速度過(guò)快,耐火材料表面干燥也就快,大量氣化水分無(wú)法排出,會(huì)產(chǎn)生破壞性蒸汽壓力,使耐火材料產(chǎn)生裂紋或開(kāi)裂。溫度到300℃時(shí),結(jié)合水和結(jié)晶水變?yōu)闅怏w,從氣孔排出,因而,要有足夠的烘爐時(shí)間,才能徹底排除結(jié)晶水。

2 開(kāi)車(chē)的流程

烘爐過(guò)程具體說(shuō)來(lái)對(duì)整套系統(tǒng)要求非常全面,其開(kāi)車(chē)囊括了水系統(tǒng)、燃料氣系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)等,多套系統(tǒng)全部運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)前期準(zhǔn)備條件至關(guān)重要。

我廠烘爐原料采用液化石油氣,氣化爐烘爐開(kāi)車(chē)前首先是對(duì)燃料氣系統(tǒng)進(jìn)行準(zhǔn)備,從現(xiàn)場(chǎng)石油液化氣罐車(chē)進(jìn)入廠區(qū)開(kāi)始整個(gè)流程已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行,將液化石油氣卸入石油液化氣儲(chǔ)罐作為操作的第一步,整個(gè)石油液化氣卸車(chē)中應(yīng)注意:①保證整個(gè)系統(tǒng)氣密性;②保證首次卸車(chē)時(shí)氮?dú)庵脫Q完全;③控制液化氣卸車(chē)泵出口閥開(kāi)度,控制卸車(chē)速率不應(yīng)過(guò)大;④控制液化石油氣儲(chǔ)罐液位高度不宜過(guò)高;⑤嚴(yán)格監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火等安全風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

石油液化氣卸入儲(chǔ)罐后,氣化爐將建立預(yù)熱水循環(huán)見(jiàn)圖1:

圖1 流程圖

氣化爐烘爐過(guò)程中激冷水加入量是關(guān)鍵。如果激冷水加入量過(guò)少導(dǎo)致激冷水環(huán)水量分布不均,會(huì)燒壞激冷環(huán)及下降

管;如果水量過(guò)多,激冷室液位上升高于下降管下口,導(dǎo)致開(kāi)工抽引不暢、升溫火焰波動(dòng),造成回火、滅火、爆燃等事故,不但影響升溫速度,還會(huì)造成重大事故發(fā)生,應(yīng)密切注意控制烘爐時(shí)氣化爐激冷室液位。

我公司采用的是北京航天石化技術(shù)裝備工程公司生產(chǎn)的預(yù)熱燒嘴,其點(diǎn)火方式有兩種第①是電子點(diǎn)火,②是手動(dòng)點(diǎn)火。

電子點(diǎn)火和手動(dòng)點(diǎn)火首先都要將預(yù)熱燒嘴組裝好,吊于氣化爐頂,將預(yù)熱燒嘴放于氣化爐頂并固定,將電點(diǎn)火棒置于燒嘴長(zhǎng)明燈前端,緩慢開(kāi)啟長(zhǎng)明燈路截止閥,直至長(zhǎng)明燈點(diǎn)火成功,之后調(diào)整壓力使火焰穩(wěn)定,點(diǎn)火過(guò)程中,不允許有人位于燒嘴進(jìn)風(fēng)口處,防止回火傷人,點(diǎn)火成功后,向上拔起點(diǎn)火棒,以防被高溫火焰燒壞。

兩種點(diǎn)火方式的區(qū)別則是一個(gè)由中控控制一個(gè)由現(xiàn)場(chǎng)控制柜控制,點(diǎn)火過(guò)程中應(yīng)注意預(yù)熱燒嘴安全聯(lián)鎖系統(tǒng),其出發(fā)停車(chē)的條件則是兩個(gè)火焰檢測(cè)器探頭是否檢測(cè)出有火焰燃燒,為了避免初次操作人員點(diǎn)火不順利可以聯(lián)系儀表人員將火檢信號(hào)旁路,手動(dòng)控制液化氣量,待點(diǎn)火成功且火焰穩(wěn)定后重新投用火檢信號(hào)。

我廠在實(shí)際點(diǎn)火中出現(xiàn)爐內(nèi)電子點(diǎn)火無(wú)法正常實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)象,每次點(diǎn)火均采用爐外手動(dòng)點(diǎn)火,其原因主要是預(yù)熱燒嘴的點(diǎn)火帶有兩道聯(lián)鎖,①是爐內(nèi)負(fù)壓小于-300KPa則達(dá)不到點(diǎn)火條件無(wú)法點(diǎn)火。②是點(diǎn)火后20s火焰檢測(cè)器檢測(cè)不到火焰信號(hào)則視為點(diǎn)火失敗,于是進(jìn)入停車(chē)程序。

由于合成氣出口負(fù)壓表所顯示負(fù)壓值不可靠,無(wú)法正確判斷爐內(nèi)負(fù)壓大小,故預(yù)熱燒嘴開(kāi)車(chē)前我們將小于-300KPa無(wú)法點(diǎn)火的連鎖旁路從而使預(yù)熱燒嘴達(dá)到點(diǎn)火條件,但當(dāng)我們選擇自動(dòng)點(diǎn)火時(shí),發(fā)現(xiàn)自動(dòng)點(diǎn)火仍然無(wú)法正常開(kāi)車(chē),分析起來(lái)主要的原因是:②當(dāng)負(fù)壓值足夠時(shí),爐內(nèi)風(fēng)量較大點(diǎn)火棒所噴出的電火花被較大的風(fēng)量帶走無(wú)法引燃長(zhǎng)明燈火焰;②當(dāng)爐內(nèi)負(fù)壓值較小時(shí)爐內(nèi)風(fēng)量較小,點(diǎn)火棒點(diǎn)燃長(zhǎng)明燈,但由于瞬間負(fù)壓較小導(dǎo)致回火而重新進(jìn)入停車(chē)程序,故無(wú)論負(fù)壓大或小電子點(diǎn)火均不易實(shí)現(xiàn)。

3 正常烘爐維護(hù)

正常烘爐維護(hù)期間主要分三個(gè)階段,第一階段是200℃以下,第二階段是200-410℃,第三階段是410℃以上。

第一階段烘爐主要是長(zhǎng)明燈的燃燒,不需要將主槍投入使用,這一階段長(zhǎng)明燈電磁閥常開(kāi),需通過(guò)調(diào)節(jié)蒸汽量保證長(zhǎng)明燈火焰光亮確保火焰燃燒完全,應(yīng)注意此階段液化氣投用量較小,不要給過(guò)大負(fù)壓量導(dǎo)致滅火事故的發(fā)生,同時(shí)此階段需手閥控制液化氣給入量,所以現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)手閥的控制要嚴(yán)格遵守中控?zé)崤贾甘局档臏囟惹€(根據(jù)我廠操作經(jīng)驗(yàn)當(dāng)爐內(nèi)溫度接近200℃時(shí),長(zhǎng)明燈手閥全開(kāi),僅通過(guò)調(diào)節(jié)液化氣主管線壓力和爐內(nèi)負(fù)壓量來(lái)控制爐溫)。

進(jìn)入第二階段后長(zhǎng)明燈所提供的液化氣量已無(wú)法使?fàn)t溫繼續(xù)升高,此時(shí)需投入主槍復(fù)線,由于主槍復(fù)線管線直徑介于長(zhǎng)明燈和主線之間,此階段升溫復(fù)線燃?xì)饬孔銐驅(qū)t內(nèi)溫度升至410℃,值得注意的是從長(zhǎng)明燈到投用復(fù)線的過(guò)程,長(zhǎng)明燈運(yùn)行時(shí)由于此時(shí)爐內(nèi)負(fù)壓較小,若突然給入較大液化氣量則會(huì)導(dǎo)致液化氣因負(fù)壓小而滅火,所以此時(shí)投復(fù)線先要稍加負(fù)壓量,確定長(zhǎng)明燈不至抽滅,然后微開(kāi)復(fù)線手閥緩慢投用復(fù)線,待復(fù)線成功投用后再按照之前升溫過(guò)程平衡閥位與液化氣管線壓力和負(fù)壓給定量之間的關(guān)系,保證按照升溫曲線進(jìn)行升溫、恒溫。

進(jìn)入第三階段后主槍復(fù)線液化氣量已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足氣化爐繼續(xù)升溫用氣,此時(shí)需投用主槍主線,主線投用過(guò)程應(yīng)參考長(zhǎng)明燈投復(fù)線過(guò)程,也是緩慢投用,采用微調(diào)的形式確保預(yù)熱燒嘴正常運(yùn)行。

降溫過(guò)程我廠采用悶爐處理,悶爐操作有兩點(diǎn)優(yōu)點(diǎn):①節(jié)省液化氣使用量;②降低操作人員工作量,抽出預(yù)熱燒嘴,坐上工藝燒嘴建立燒嘴冷卻水流程,通過(guò)調(diào)節(jié)爐內(nèi)負(fù)壓值控制爐溫的緩慢下降,同時(shí)降溫操作應(yīng)注意不可斷預(yù)熱水防止激冷環(huán)燒壞。

4 突發(fā)事故處置

烘爐過(guò)程中一旦熄火,應(yīng)立即關(guān)閉石油液化氣調(diào)節(jié)閥,抽負(fù)10min,確保爐內(nèi)沒(méi)有可燃?xì)怏w之后,重新點(diǎn)火。升溫過(guò)程中應(yīng)注意氣化爐排至渣池的水溫度不得超過(guò)70℃。

當(dāng)出現(xiàn)斷液化氣的時(shí)候,應(yīng)立即關(guān)閉液化氣流量切斷閥和調(diào)節(jié)閥及各手動(dòng)截止閥,開(kāi)大抽引10min后,吊出預(yù)熱燒嘴,蓋上爐口蓋板,停開(kāi)工抽引器,氣化爐悶爐處理,如供水正常必須繼續(xù)維持水循環(huán)。

當(dāng)斷蒸汽時(shí),應(yīng)立即關(guān)閉液化氣流量切斷閥和調(diào)節(jié)閥,及各手動(dòng)截止閥,吊出預(yù)熱燒嘴,維持水循環(huán),待蒸汽恢復(fù)時(shí),應(yīng)先開(kāi)抽引10min,再重新點(diǎn)火進(jìn)行烘爐操作,如果液化氣供氣正常,可投入液化氣繼續(xù)升溫。

當(dāng)停儀表空氣時(shí),燒嘴已熄火,應(yīng)立即關(guān)閉液化氣流量切斷閥和調(diào)節(jié)閥,開(kāi)大抽引5min,抽出預(yù)熱燒嘴,蓋好爐口蓋板悶爐,待儀表空氣恢復(fù)后重新點(diǎn)火烘爐。

當(dāng)滅火時(shí),立即關(guān)閉液化氣流量切斷閥和調(diào)節(jié)閥及各手動(dòng)截止閥開(kāi)大抽引抽負(fù)10min后,重新點(diǎn)火。

在烘爐期間回火嚴(yán)重,切段燃料氣,抽引10min,查明原因后再重新點(diǎn)火,按50℃/h的升溫速率升到熄火前溫度,然后按升溫曲線繼續(xù)升溫。

5 結(jié)束語(yǔ)

上述介紹中出現(xiàn)的具體問(wèn)題和解決方法可供氣化爐烘爐人員參考或借鑒,具體的實(shí)施則需根據(jù)所采用升溫?zé)旌湍突鸫u廠家所提供的具體操作數(shù)據(jù)而定,希望本文能為原始烘爐的廠家有所助益。

參考文獻(xiàn)

[1] 吳同舫.德士古氣化爐原始烘爐影響因素淺析[J].化學(xué)工程師,2010,(5):76-78.

Coal Water Slurry Gasifier Technical Summary of the Original Oven

Liu Xin

Abstract:This paper introduces the purpose of the gasifier original oven,driving process,operation maintenance and accident disposal methods.

Key words:original oven;liquefied petroleum gas;the accident disposal

中圖分類(lèi)號(hào):Q545

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

文章編號(hào):1003–6490(2016)02–0011–02

收稿日期:2016–02–19

作者簡(jiǎn)介:劉昕(1988—)男(回族),河北孟村人,助理工程師,主要研究方向?yàn)槊簹饣に嚒?/p>

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