王猛猛 王昆 王文
摘 要:在全風(fēng)壓通風(fēng)的巷道內(nèi),挑頂高度太高,造成巷道堵塞,無法通風(fēng)。因此,合理的施工工藝及通風(fēng)方式,對巷道的改造具有重要的意義。本文研究了濟(jì)寧二號煤礦全風(fēng)壓巷道,挑頂堵塞巷道的解決方法。
關(guān)鍵詞:挑頂;墩柱;環(huán)形風(fēng)筒;堵塞巷道
濟(jì)寧二號煤礦2308運順地質(zhì)條件較為復(fù)雜,根據(jù)現(xiàn)場要求,在向斜位置挑頂造平巷,為施工2308面切眼造條件。在全風(fēng)壓通風(fēng)的巷道內(nèi),挑頂高度太高,造成巷道堵塞,無法通風(fēng)。因此,合理的挑頂施工工藝及通風(fēng)方式,對巷道的改造具有重要的意義。本文研究了濟(jì)寧二號煤礦全風(fēng)壓巷道,挑頂堵塞巷道的解決方法。
一、工程概況
2308運順設(shè)計為矩形斷面,凈寬4.0m,凈高3.5m,錨網(wǎng)帶+錨索支護(hù)。 施工區(qū)域煤層起伏變化較大,總體趨勢為東高西低。煤層最大坡度為9°,原施工巷道為沿煤層底板施工,煤層厚度平均為8.7m,頂板以上為砂巖,煤層結(jié)構(gòu)簡單。現(xiàn)場為全風(fēng)壓通風(fēng),通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定。
二、墩柱的施工工藝
1)自東向西采用掘進(jìn)機(jī)對1779-1820#排落底,對1824-1850#排挑頂;掘進(jìn)機(jī)落底、挑頂結(jié)束后再采取放炮方式對1850-1856#排按25°挑頂,挑頂矸石落下后鋪到巷道底板上,作為改造平巷后的底板車硐室內(nèi)。2)將舊墩柱運輸至施工位置,沿2308運輸北幫敷設(shè)2趟(每趟約40m)舊墩柱,兩端的墩柱出口必須確保不被挑頂落下的矸石埋住為準(zhǔn),墩柱敷設(shè)時嚴(yán)格做到上下依次連接,連接后用寬度為400mm的舊風(fēng)筒在連接處纏繞一圈,用12#鐵絲在舊風(fēng)筒兩端各綁扎1道。3)墩柱敷設(shè)完畢后,采用?準(zhǔn)6mm的細(xì)鋼絲繩配合U型卡將墩柱固定到北幫原支護(hù)鋼筋梯上,防止墩柱滾動;固定時對每節(jié)墩柱都進(jìn)行固定。4)原巷道已經(jīng)形成全風(fēng)壓通風(fēng),舊墩柱敷設(shè)完畢后,當(dāng)巷道堆積矸石超過巷道的三分之一時, 將2309切眼的風(fēng)采用風(fēng)筒與A墩柱連接,形成通風(fēng)系統(tǒng)。5)落底的巷道堵塞時,風(fēng)筒敷設(shè)方式見附圖1,將A墩柱另一端采用環(huán)形風(fēng)筒,反向延伸到施工地點。
三、通風(fēng)系統(tǒng)
施工過程中,23下08切眼采用全風(fēng)壓通風(fēng) ,采用風(fēng)筒將新鮮風(fēng)輸送到迎頭。
(一)掘進(jìn)工作面風(fēng)量計算
掘進(jìn)工作面實際需要風(fēng)量,應(yīng)按瓦斯、二氧化碳涌出量、風(fēng)速、作業(yè)人數(shù)等規(guī)定分別計算。
1.按適宜溫度計算
Q掘面=60×V×S×Kt=60×0.28×14×1.10=258.7m3/min
式中:V——掘進(jìn)工作面風(fēng)速m/s,煤巷掘進(jìn)工作面取0.28m/s;
S——掘進(jìn)巷道斷面積,S=14m2;
Kt——掘進(jìn)工作面溫度調(diào)整系數(shù),20~26℃取1.10。
2.按瓦斯涌出量驗算
Q掘面≥q掘×K掘通/c=0.02×2/0.8%=5m3/min
式中:q掘——預(yù)計掘進(jìn)工作面的瓦斯絕對涌出量 0.02m3/min;
K掘通——掘進(jìn)工作面的通風(fēng)系數(shù)取1.5~2.0;
Q掘面——掘進(jìn)工作面實際需要的風(fēng)量;
c——掘進(jìn)工作面回風(fēng)流允許的最高瓦斯?jié)舛?,c 取 0.8%。
3.按二氧化碳涌出量驗算
Q掘面≥q掘×K掘通/c=0.43×2/1.5%=57.3m3/min
式中:
c——掘進(jìn)工作面回風(fēng)流允許的最高二氧化碳濃度,c取1.5%;
q掘——掘進(jìn)工作面回風(fēng)流平均絕對二氧化碳涌出量,m3/min;
K掘通——掘進(jìn)工作面二氧化碳涌出不均勻的備用風(fēng)量系數(shù),K掘通取 1.5~2.0。
4.按炸藥量計算
Q掘≥10A=10×6.45=64.5m3/min
式中:A——爆破最大炸藥量,取6.45kg。
(二)按人數(shù)及風(fēng)速進(jìn)行驗算,應(yīng)不低于驗算值
1.按人數(shù)驗算
Q掘面>4×N=4×16=64m3/min
式中:N——掘進(jìn)工作面同時工作的最多人數(shù),16人。
2.按風(fēng)速驗算
1)驗算最小風(fēng)量:Q掘面>60×0.28×S=235.2m3/min
2)驗算最大風(fēng)量:
Q掘面<60×4.0×S=3360m3/min
式中:0.28——掘進(jìn)中的煤巷允許的最低風(fēng)速,m/s;
4.0——掘進(jìn)工作面允許的最高風(fēng)速,m/s;
S——掘進(jìn)工作面巷道斷面積,m2;
Q掘面=258.7m3/min。
在23下09切眼內(nèi)設(shè)風(fēng)障及通風(fēng)口,將風(fēng)筒延接至23下08切眼。通風(fēng)工區(qū)根據(jù)需要調(diào)整風(fēng)量。
四、施工效果
1)巷道的平巷施工,加快了2308切眼的施工進(jìn)度,為礦井接續(xù)做出了重要貢獻(xiàn)。
2)墩柱式環(huán)形通風(fēng)方式,成功了解決挑頂高度大造成巷道堵塞的問題。
3)通風(fēng)方式的解決,為職工工作環(huán)境降溫,提供新鮮的風(fēng)。
五、結(jié)語
2308面運順挑頂成功解決挑頂過程中遇到的通風(fēng)問題,采用墩柱式環(huán)形通風(fēng),成功解決了挑頂高度大造成巷道通風(fēng)不暢。為其他礦井,解決此類問題提供技術(shù)支持。
參考文獻(xiàn):
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[2] 史國躍.高瓦斯礦井高水材料充填墩柱沿空留巷技術(shù).
[3] 陳東.鋼管混凝土墩柱沿空留巷支護(hù)技術(shù).
作者簡介:王猛猛(1987-),男,山東濟(jì)寧人,兗礦集團(tuán)濟(jì)寧二號煤礦,助理工程師,研究方向:煤礦開采及巖土研究。