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390MW機(jī)組結(jié)焦原因分析及優(yōu)化調(diào)整

2016-05-30 08:15:38黃才全
企業(yè)科技與發(fā)展 2016年4期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化調(diào)整結(jié)焦改造

(華陽(yáng)電業(yè)有限公司 后石電廠,福建 漳州 363105)

【摘 要】某電廠390 MW機(jī)組額定負(fù)荷、習(xí)慣運(yùn)行工況下,鍋爐NOx排放濃度約700 mg/m3,且爐內(nèi)結(jié)焦較嚴(yán)重。為滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)對(duì)NOx排放濃度的要求,大修期間,該電廠對(duì)2號(hào)鍋爐進(jìn)行了低NOx燃燒系統(tǒng)改造。改造后爐內(nèi)結(jié)焦加重,為將鍋爐調(diào)整到最佳的運(yùn)行狀態(tài),減緩爐內(nèi)結(jié)焦,進(jìn)行了改造后的優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)。結(jié)果表明,優(yōu)化調(diào)整后,無(wú)論是爐膛寬度方向還是各測(cè)孔深度方向,省煤器出口截面氧量分布均勻,煙氣中CO排放濃度平均值由643μL/L降低至70μL/L,有效地緩解了爐內(nèi)還原性腐蝕和結(jié)焦問(wèn)題,燃燒優(yōu)化調(diào)整效果顯著。

【關(guān)鍵詞】低NOx燃燒器;改造;結(jié)焦;CO排放濃度;優(yōu)化調(diào)整

【中圖分類號(hào)】TK227 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2016)04-0112-04

0 前言

某電廠2號(hào)鍋爐是由美國(guó)福斯特惠勒能源公司與西班牙福斯特惠勒分公司聯(lián)合設(shè)計(jì),西班牙制造的亞臨界壓力、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)燃煤汽包爐。鍋爐采用美國(guó)F&W公司早期的雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器與燃盡風(fēng)系統(tǒng),額定負(fù)荷、習(xí)慣運(yùn)行工況下,鍋爐NOx排放濃度約700 mg/m3,該排放濃度已無(wú)法滿足環(huán)保政策的要求和國(guó)家的火力發(fā)電政策的要求[1]。

為響應(yīng)國(guó)家“節(jié)能減排”政策號(hào)召,該電廠對(duì)2號(hào)鍋爐進(jìn)行低NOx燃燒系統(tǒng)改造。改造后爐內(nèi)結(jié)焦加重,為了將鍋爐調(diào)整到最佳的運(yùn)行狀態(tài),減緩爐內(nèi)結(jié)焦,進(jìn)行了改造后的燃燒系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)。目前,國(guó)內(nèi)針對(duì)該類型機(jī)組改造后的調(diào)整經(jīng)驗(yàn)尚淺,本文的研究工作對(duì)即將開(kāi)展的同類型機(jī)組改造后的調(diào)整具有一定的參考意義。

1 設(shè)備概述

1.1 鍋爐設(shè)計(jì)性能參數(shù)

2號(hào)鍋爐是由美國(guó)福斯特惠勒能源公司與西班牙福斯特惠勒分公司聯(lián)合設(shè)計(jì),西班牙制造的亞臨界壓力、一次再熱、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)燃煤汽包爐。鍋爐和爐膛設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1、表2。

1.2 設(shè)計(jì)煤種煤質(zhì)參數(shù)

該鍋爐設(shè)計(jì)燃用印尼平南煤,其煤質(zhì)特性及灰特性見(jiàn)表3、表4。

2 試驗(yàn)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

本次試驗(yàn)內(nèi)容包括390 MW負(fù)荷附近、燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)省煤器出口煙氣成分測(cè)試。測(cè)試按照《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定的點(diǎn)數(shù)采用等截面網(wǎng)格法進(jìn)行[2-4],測(cè)點(diǎn)布置圖如圖1所示,沿爐膛方向一共布置有8×4個(gè)測(cè)點(diǎn)。

3 計(jì)算參數(shù)的定義

(1)爐膛容積熱負(fù)荷qV,它是鍋爐輸入熱功率與爐膛有限容積的比值[5]。即

qV=(1)

式中:qV為爐膛容積熱負(fù)荷,kW/m3;V為爐膛有效容積,m3;P為鍋爐輸入熱功率,MW。計(jì)算公式如下:

P=(2)

式中:B為BMCR工況設(shè)計(jì)煤耗量,kg/s;Qnet,ar為設(shè)計(jì)燃煤低位發(fā)熱量,MJ/kg;LUBC為BMCR工況未燃碳熱損失,%。簡(jiǎn)化計(jì)算公式如下:

LUBC=(3)

式中:33.7為灰中可燃物的近似發(fā)熱量,MJ/kg;Aar為入爐煤收到基灰分,%;Cfh為飛灰可燃物含量。

(2)爐膛斷面熱負(fù)荷qF,它是鍋爐輸入熱功率與爐膛燃燒器區(qū)橫斷面積的比值,即

qF=(4)

式中:qF為爐膛斷面熱負(fù)荷,MW/m2;FC為爐膛橫斷面面積,m2。計(jì)算公式如下:

FC=W×D(5)

式中:W為爐膛寬度,左右側(cè)墻水冷壁管中心線距離,m;D為爐膛深度,前后墻水冷壁管中心線距離,m。

(3)煤灰結(jié)渣特性綜合指數(shù)R,表征燃料的結(jié)渣傾向[6~8]。計(jì)算公式如下:

R=(6)

式中,B/A為灰成分結(jié)渣指數(shù);SiO2 /Al2O3為灰成分硅鋁比;t2為煤灰軟化溫度;G為硅質(zhì)量比。

4 試驗(yàn)結(jié)果

4.1 結(jié)焦原因分析

2號(hào)鍋爐在高負(fù)荷時(shí),容易出現(xiàn)結(jié)焦的現(xiàn)象,嚴(yán)重情況下甚至需要停爐除焦。經(jīng)分析,主要與以下3種因素有關(guān)。

4.1.1 鍋爐設(shè)計(jì)熱負(fù)荷對(duì)結(jié)焦的影響

依據(jù)《大容量煤粉燃燒鍋爐爐膛選型導(dǎo)則(DT/T 831—2002)》[5],采用墻式對(duì)沖燃燒方式的300 MW和600 MW電功率容量級(jí)鍋爐,其爐膛特征參數(shù)的推薦范圍見(jiàn)表5。

根據(jù)爐膛設(shè)計(jì)參數(shù)以及煤質(zhì)分析參數(shù),利用公式(1)~(5),計(jì)算出容積熱負(fù)荷qV和斷面熱負(fù)荷qF,結(jié)果見(jiàn)表6。

從計(jì)算結(jié)果可以看出,鍋爐設(shè)計(jì)容積熱負(fù)荷和斷面熱負(fù)荷均超過(guò)了《大容量煤粉燃燒鍋爐爐膛選型導(dǎo)則》推薦值的上限,尤其是斷面熱負(fù)荷,超過(guò)了600 MW等級(jí)推薦值的上限,表明爐膛設(shè)計(jì)偏小。這是導(dǎo)致鍋爐易結(jié)焦的根本原因。

4.1.2 煤種特性對(duì)結(jié)焦的影響

依據(jù)煤灰成分參數(shù)和熔融特性參數(shù),利用公式(6),計(jì)算出煤灰結(jié)渣特性綜合指數(shù)R,結(jié)果見(jiàn)表7。

從計(jì)算結(jié)果可以看出,設(shè)計(jì)煤種即試驗(yàn)煤種為中度結(jié)焦傾向,爐內(nèi)需組織合理的配風(fēng)方式,有助于緩解爐內(nèi)的結(jié)焦。

4.1.3 爐內(nèi)燃燒的組織對(duì)結(jié)焦的影響

在燃燒調(diào)整前,360 MW負(fù)荷點(diǎn)、燃用印尼煤(設(shè)計(jì)煤)下,在省煤器出口截面按照?qǐng)D1所示的測(cè)點(diǎn)布置對(duì)煙氣成分進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表8。

燃燒調(diào)整前,運(yùn)行氧量平均值為2.82%、CO排放濃度平均值為643μL/L,省煤器出口截面O2和CO分布得極不均勻,B側(cè)局部煙氣中CO排放濃度最高值達(dá)4 006μL/L,這將加重爐內(nèi)還原性腐蝕和結(jié)焦傾向,給鍋爐運(yùn)行帶來(lái)極大的安全隱患。因此,需對(duì)燃燒器的配風(fēng)方式進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

4.2 燃燒優(yōu)化調(diào)整結(jié)果

由于爐膛兩側(cè)缺風(fēng),優(yōu)化調(diào)整過(guò)程中,將兩側(cè)燃燒器(含燃盡風(fēng))風(fēng)量擋板開(kāi)大,中間燃燒器風(fēng)量擋板關(guān)小,調(diào)整前后燃燒器(燃盡風(fēng))風(fēng)量擋板開(kāi)度分別是50%/50%/50%/50%、80%/25%/25%/80%。燃燒器配風(fēng)方式優(yōu)化調(diào)整后,在390 MW負(fù)荷、燃用印尼煤(設(shè)計(jì)煤)下,對(duì)省煤器出口截面煙氣成分再次進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表9。燃燒器配風(fēng)方式調(diào)整前后爐膛寬度方向和各測(cè)孔不同深度方向上的氧量和CO分布對(duì)比如圖2、圖3所示。

燃燒器配風(fēng)方式優(yōu)化調(diào)整后,運(yùn)行氧量平均值為2.76%、CO排放濃度平均值為70μL/L,無(wú)論是爐膛寬度方向還是各測(cè)孔深度方向,省煤器出口截面氧量分布均勻,CO排放濃度大幅度降低,極大地緩解了爐內(nèi)還原性腐蝕和爐內(nèi)結(jié)焦,燃燒調(diào)整工作取得了顯著的成效。

5 結(jié)論

對(duì)2號(hào)鍋爐分析后發(fā)現(xiàn),鍋爐設(shè)計(jì)容積熱負(fù)荷qV為118.2 kW/m3、斷面熱負(fù)荷qF為5.5 MW/m2,均超過(guò)《大容量煤粉燃燒鍋爐爐膛選型導(dǎo)則》推薦值的上限,這是鍋爐易結(jié)焦的根本原因。

試驗(yàn)煤種結(jié)渣特性綜合指數(shù)R在1.71~2.17之間,屬于中度結(jié)焦傾向煤種。2號(hào)鍋爐進(jìn)行低氮燃燒器改造后,爐內(nèi)燃燒組織不合理,爐內(nèi)還原性氣氛明顯,這將加重爐內(nèi)還原性腐蝕和結(jié)焦傾向,給鍋爐運(yùn)行帶來(lái)極大的安全隱患。

通過(guò)燃燒器配風(fēng)方式的優(yōu)化調(diào)整,無(wú)論是爐膛寬度方向還是各測(cè)孔深度方向,省煤器出口截面氧量分布均勻,煙氣中CO排放濃度大幅度降低,其排放濃度平均值由調(diào)整前的643μL/L降低至70μL/L,極大地緩解了爐內(nèi)還原性腐蝕和爐內(nèi)結(jié)焦,燃燒調(diào)整工作取得了顯著的成效。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]GB 13223—2011,火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S].

[2]GB 10184—88,電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程[S].

[3]孫學(xué)信.燃煤鍋爐燃燒試驗(yàn)技術(shù)與方法[M].北京:中國(guó)電力出版社,2002.

[4]岑可法.鍋爐燃燒試驗(yàn)研究方法及測(cè)量技術(shù)[M].北京:水利電力出版社,1987.

[5]DT/T 831—2002,大容量煤粉鍋爐爐膛選型導(dǎo)則[S].

[6]陳立軍,文孝強(qiáng),王恭,等.燃煤鍋爐結(jié)渣特性預(yù)測(cè)方法綜述[J].熱力發(fā)電,2006(6).

[7]雷俊智,馬其良,潘衛(wèi)國(guó).電廠燃煤結(jié)渣性能預(yù)測(cè)方法研究[J].鍋爐技術(shù),2001(11).

[8]李永星,陳聽(tīng)寬,楊冬.電站鍋爐爐膛性能設(shè)計(jì)方法優(yōu)化研究[J].西安交通大學(xué)學(xué)報(bào),2003(7).

[責(zé)任編輯:陳澤琦]

【作者簡(jiǎn)介】黃才全,男,福建安溪人,本科,華陽(yáng)電業(yè)有限公司后石電廠高級(jí)專員,工程師。

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