韓利剛
摘要:通過對(duì)宣鋼高、焦、轉(zhuǎn)3種煤氣的管網(wǎng)使用情況分析,當(dāng)1#、2#高爐區(qū)高爐煤氣管網(wǎng)壓力降低時(shí),轉(zhuǎn)爐摻混煤氣不能及時(shí)做到補(bǔ)充,造成轉(zhuǎn)爐煤氣利用率低,能源浪費(fèi)。在進(jìn)行改造后,不僅杜絕轉(zhuǎn)爐煤氣放散造成的能源浪費(fèi),而且為平衡煤氣管網(wǎng)壓力,系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供有力保障,還減輕轉(zhuǎn)爐煤氣放散對(duì)環(huán)境的污染,獲得良好的環(huán)保效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煤氣;管網(wǎng)壓力;熱值;摻混點(diǎn)
1 引言
隨著能源的日益緊張,節(jié)能意識(shí)的不斷增強(qiáng),鋼鐵企業(yè)中的煤氣資源必須得到回收利用。隨著宣鋼公司規(guī)模的擴(kuò)大,煤氣資源出現(xiàn)緊張局面,為了最大限度地確保煤氣平衡,設(shè)備能源部對(duì)公司高、焦、轉(zhuǎn)3種煤氣的發(fā)生量和使用量采取積極措施,為轉(zhuǎn)爐煤氣利用開辟新途徑。
通過對(duì)高、焦、轉(zhuǎn)3種煤氣的特性分析發(fā)現(xiàn):高爐煤氣資源豐富,但是熱值較低;焦?fàn)t煤氣熱值高,利用率也高,但是其資源緊張;轉(zhuǎn)爐煤氣資源相對(duì)豐富,剩余量大,熱值較高,對(duì)高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣實(shí)施摻混,提高轉(zhuǎn)爐煤氣利用率勢(shì)在必行。
由于之前150t、120t轉(zhuǎn)爐區(qū)域生產(chǎn)的煤氣在同一管道內(nèi)壓力互相抵銷,壓損增大,且原來兩處高爐、轉(zhuǎn)爐摻混點(diǎn)設(shè)計(jì)在3#、4#高爐附近,摻混點(diǎn)距離氣源較遠(yuǎn),受1#、2#高爐區(qū)用戶多、使用煤氣量大的影響,當(dāng)高爐煤氣管網(wǎng)壓力降低時(shí),轉(zhuǎn)爐煤氣不能及時(shí)補(bǔ)充,造成轉(zhuǎn)爐煤氣利用率低,能源浪費(fèi),因此決定在160t/h鍋爐區(qū)域合適煤氣管道位置設(shè)計(jì)安裝新的摻混點(diǎn)。
2 項(xiàng)目概述
2011年12月對(duì)160t/h鍋爐區(qū)域高爐煤氣管道進(jìn)行帶壓絞孔,進(jìn)行摻混點(diǎn)改造。由于改造前轉(zhuǎn)爐煤氣回收量較大,但用戶使用量小于回收量,拒收現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致煤氣資源大量浪費(fèi)。通過在距離煤氣綜合管理站距離較近的160t/h鍋爐區(qū)域高爐煤氣管網(wǎng)上開孔增設(shè)摻混點(diǎn),將剩余轉(zhuǎn)爐煤氣摻進(jìn)高爐煤氣,不僅能夠增加高爐煤氣熱值、降低燃燒成本、穩(wěn)定管網(wǎng)壓力,還能使轉(zhuǎn)爐煤氣得到充分利用。
3 技術(shù)介紹
(1)為保證能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,在距離150t轉(zhuǎn)爐氣源較近的160t/h鍋爐區(qū)域合適位置確定摻混點(diǎn)。
(2)根據(jù)160t/h鍋爐區(qū)域DN2200高爐煤氣管道和DN1400轉(zhuǎn)爐煤氣管道設(shè)計(jì)確定高爐、轉(zhuǎn)爐聯(lián)通煤氣管道管徑。新增煤氣管道管徑需考慮煤氣管道的管徑過大,無疑要增加設(shè)備設(shè)施投資;管徑過小,輸送阻力大,甚至因運(yùn)行不暢造成流量降低。
(3)2011年12月8日,在不影響用戶使用煤氣的情況下,在160t/h鍋爐區(qū)域DN2200高爐煤氣管道帶壓絞孔接引一根DNS00煤氣管道,此管道一端與供160t/h鍋爐DN2200高爐煤氣管道焊接,另一端與DN1400轉(zhuǎn)爐煤氣管道焊接,在DN800管道安裝閘閥、蝶閥、盲板閥和調(diào)節(jié)閥。
(4)2011年12月27日,吹掃供1#高爐熱風(fēng)爐DN1400轉(zhuǎn)爐煤氣管道,合格后在該管道上開孔、焊接,實(shí)現(xiàn)高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣管道連通。
(5)2012年9月10日,新增摻混點(diǎn)投入運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣的摻混。當(dāng)高爐煤氣管網(wǎng)壓力低時(shí),崗位人員及時(shí)操作閥門,將轉(zhuǎn)爐煤氣摻入高爐煤氣管道,平衡高爐煤氣管網(wǎng)壓力的同時(shí),提高轉(zhuǎn)爐煤氣利用率,摻混點(diǎn)如圖1所示。
4 實(shí)施效果
自2012年9月10日切改完成投用以來,新增煤氣管道、閥門等附屬設(shè)備運(yùn)行正常、可靠,達(dá)到改造目的。
改造前,設(shè)計(jì)安裝在3#、4#高爐區(qū)兩處摻混點(diǎn)距離氣源較遠(yuǎn),受1#、2#高爐區(qū)用戶多、使用煤氣量大的影響,當(dāng)高爐煤氣管網(wǎng)壓力低時(shí)轉(zhuǎn)爐煤氣不能及時(shí)做到補(bǔ)充,造成轉(zhuǎn)爐煤氣利用率低,能源浪費(fèi),使用不經(jīng)濟(jì)。
改造后,煤氣熱值增加,燃燒成本降低;穩(wěn)定高爐煤氣管網(wǎng)壓力,使公司煤氣平衡得到改善;轉(zhuǎn)爐煤氣得到充分利用,回收量、外供量增加,實(shí)現(xiàn)零拒收和零放散,降低能源浪費(fèi)。特別是穩(wěn)定高爐煤氣管網(wǎng)壓力,保證各用戶的生產(chǎn)作用非常明顯。
5 結(jié)論
項(xiàng)目投資:總投資12萬元,包括土建、鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái)、管道、帶壓鉸孔等。
節(jié)能效益:改造前平均每月轉(zhuǎn)爐煤氣拒收爐數(shù)為42爐,每爐轉(zhuǎn)爐煤氣回收量3.1萬m3,轉(zhuǎn)爐煤氣價(jià)格為0.2元/m3,經(jīng)濟(jì)損失為31000×42×12X0.2=313萬元。
年創(chuàng)效:313(挽回經(jīng)濟(jì)損失=創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值)-12(投資)=301萬元。
該項(xiàng)目的實(shí)施,不僅杜絕了轉(zhuǎn)爐煤氣放散造成的能源浪費(fèi),對(duì)平衡煤氣管網(wǎng)壓力,系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供有力保障,同時(shí)減輕轉(zhuǎn)爐煤氣放散對(duì)環(huán)境的污染,取得良好的環(huán)保效益和社會(huì)效益。