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600MW汽輪機(jī)DEH系統(tǒng)閥門管理的優(yōu)化探討

2016-05-14 13:07:21紀(jì)玲玲
中國科技縱橫 2016年8期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

紀(jì)玲玲

【摘 要】云南雨旺電廠#2發(fā)電機(jī)為東方電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的DH—600—G型,水—?dú)洹獨(dú)淅鋮s方式,配置了東方電機(jī)廠成套集裝式系統(tǒng)。本文主要通過介紹發(fā)電機(jī)在不解列帶負(fù)荷情況下進(jìn)行發(fā)電機(jī)定子冷卻水反沖洗切換操作的經(jīng)驗(yàn),用來解決發(fā)電機(jī)定子繞組冷卻水通道異物堵塞或結(jié)垢造成溫度高的問題,既保證了機(jī)組長周期運(yùn)行,增加設(shè)備可用系數(shù),又降低了運(yùn)行成本。

【關(guān)鍵詞】發(fā)電機(jī) 不解列帶負(fù)荷 定子線棒 層間溫差大 反沖洗

1 雨汪電廠發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)配置情況

云南雨旺電廠#2發(fā)電機(jī)為東方電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的DH—600—G型,水—?dú)洹獨(dú)淅鋮s方式,配置了東方電機(jī)廠成套集裝式系統(tǒng)。系統(tǒng)配置有冷卻器、溫度調(diào)節(jié)閥、壓力調(diào)節(jié)閥,可再生的樹脂交換器,設(shè)置了反沖洗回路。運(yùn)行中要求進(jìn)入發(fā)電機(jī)的定子冷卻水參數(shù)滿足:進(jìn)水溫度40~45℃;出口水溫度最高78℃;流量1530L/min;冷卻水進(jìn)水壓力0.1~0.2MPa(但必須保證定子冷卻水流量不低于1530L/min,并且任何時(shí)候必須低于機(jī)內(nèi)氫氣壓力至少0.04MPa);進(jìn)水電導(dǎo)率(20℃)≤0.5~1.5μs/cm;PH值:7~8;硬度≤2μg/L;銅離子含量<40μg/L。

2雨汪電廠發(fā)電機(jī)不解列帶負(fù)荷進(jìn)行定子冷卻水反沖洗方案實(shí)施細(xì)則

2.1電機(jī)定子冷卻水正、反沖洗操作步驟

(1)值長接調(diào)度命令后,按正常停機(jī)操作方法,開始將#2機(jī)組負(fù)荷降至230MW負(fù)荷,為進(jìn)一步降低繞組發(fā)熱量,將無功降至零。降負(fù)荷前應(yīng)退出脫硫、脫硝、電除塵運(yùn)行,設(shè)備部負(fù)責(zé)與環(huán)保部門的溝通。

(2)負(fù)荷250MW調(diào)整發(fā)電機(jī)定子冷卻水入口水溫38℃,流量76t/h,手動(dòng)調(diào)整冷氫溫度在38℃以下。

(3)在具備上述條件后,根據(jù)值長令安排四個(gè)人配合同時(shí)操作下列閥門:關(guān)閉定子冷卻水進(jìn)水門、關(guān)閉定子冷卻水回水門、開啟定子冷卻水反沖洗門、開啟定子冷卻水反沖洗濾網(wǎng)前手動(dòng)門,將發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)由正常運(yùn)行方式切換至反沖洗運(yùn)行方式。發(fā)電機(jī)反沖洗簡(jiǎn)圖見如下圖1所示。

(4)切到反沖洗運(yùn)行方式后立即調(diào)整發(fā)電機(jī)定子冷卻水流量到80t/h(最終流量以發(fā)電機(jī)入口定子冷卻水壓力低于氫氣壓力來確定,為確保反沖效果,盡量貼近上限)。

(5)緩慢升負(fù)荷至300MW以上,監(jiān)視發(fā)電機(jī)定子線棒層間、出水溫度變化,投入“#2發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)”。

(6)反沖洗過程中運(yùn)行人員負(fù)責(zé)連續(xù)監(jiān)視發(fā)電機(jī)、定冷水系統(tǒng)參數(shù);電氣檢修人員負(fù)責(zé)連續(xù)監(jiān)視發(fā)電機(jī)局部放電監(jiān)測(cè)裝置;化驗(yàn)人員每小時(shí)對(duì)水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)一次。

(7)待反沖洗結(jié)束后,將機(jī)組負(fù)荷降至250MW,退出“#2發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)”。

(8)接值長命令:準(zhǔn)備將發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)切至正常運(yùn)行方式。安排四個(gè)人配合同時(shí)操作下列閥門:快速開啟發(fā)電機(jī)定子冷卻水進(jìn)水門,快速開啟發(fā)電機(jī)定子冷卻水回水門,快速關(guān)閉發(fā)電機(jī)定子冷卻水反沖洗進(jìn)水門,快速關(guān)閉發(fā)電機(jī)定子冷卻水反沖洗濾網(wǎng)后手動(dòng)門。

(9)切換至正常運(yùn)行方式后立即調(diào)整發(fā)電機(jī)定子冷卻水流量至80t/h,壓力根據(jù)流量來確定,監(jiān)視發(fā)電機(jī)定子線棒層間、出水溫度變化。投入發(fā)電機(jī)斷水保護(hù),緩慢升負(fù)荷至360MW以上。

(10)監(jiān)視發(fā)電機(jī)定子冷卻水流量、壓力、定子線棒層間溫度變化,分析反沖洗效果。

2.2冷水反沖洗實(shí)施效果分析

反沖洗前后發(fā)電機(jī)定子線棒溫度及溫差參數(shù)如表1。

由表1分析可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)定冷水流量和調(diào)閥開度在反沖洗前后相近時(shí),定子冷卻水壓力在反沖洗結(jié)束后下降0.05Mpa ,當(dāng)定冷水壓力在反沖洗前后相近時(shí),定冷水流量增加8t/h,繞組溫度最大值與平均值的差值減小12℃,從以上分析可以得出,經(jīng)過反沖洗后,發(fā)電機(jī)定子繞組的冷卻效果明顯好轉(zhuǎn)。

3 結(jié)論和建議

根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析可知,我廠定冷水水質(zhì)在正常運(yùn)行中沒有出現(xiàn)水質(zhì)超標(biāo)的情況,電導(dǎo)率、PH值、硬度、銅離子含量都在控制范圍內(nèi)。經(jīng)過查詢資料,我國發(fā)電機(jī)冷卻水的水質(zhì)指標(biāo)中沒有對(duì)溶O2的控制,所以大家往往忽視在機(jī)組停運(yùn)檢修期間對(duì)發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)的維護(hù)工作。根據(jù)國內(nèi)外研究經(jīng)驗(yàn)表明:系統(tǒng)中溶解氧的濃度控制不當(dāng)和溶解氧濃度的波動(dòng)是導(dǎo)致腐蝕產(chǎn)物沉積的主要原因,且而這類事故最易在機(jī)組停運(yùn)結(jié)束重新投運(yùn)后發(fā)生。 由于我廠#2發(fā)電機(jī)在2013年間多次啟停以及有大修工作,在每次停機(jī)后都將定冷水系統(tǒng)的水放盡后,都沒有對(duì)發(fā)電機(jī)定子線棒進(jìn)行吹干的相關(guān)工作,導(dǎo)致空氣進(jìn)入定冷水系統(tǒng)內(nèi),定冷水系統(tǒng)內(nèi)O2和CO2的濃度也隨之增高,定冷水系統(tǒng)中溶氧達(dá)到飽和狀態(tài),溶液的pH值下降,即CO2與銅的氧化物以及水結(jié)合形成堿式碳酸銅,從而導(dǎo)致空心導(dǎo)體有沉淀生成,即發(fā)生了停運(yùn)腐蝕,短期內(nèi)就出現(xiàn)了腐蝕產(chǎn)物沉積的現(xiàn)象。

通過本次對(duì)定子冷卻水運(yùn)行參數(shù)異常的分析及處理,為了更好的做好發(fā)電廠主設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)工作,提出如下幾點(diǎn)建議:

(1)電廠電氣專業(yè)技術(shù)管理人員建立發(fā)電機(jī)運(yùn)行參數(shù)臺(tái)帳,特別是新投產(chǎn)機(jī)組,對(duì)發(fā)電機(jī)定子繞組及鐵芯溫度、集電環(huán)溫度、發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣參數(shù)、定子冷卻水出入口溫度、定子冷卻水壓力及流量等形成定期分析制度,定期匯制溫度變化曲線,分析其變化趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查找原因。

(2)加強(qiáng)對(duì)發(fā)電機(jī)定子冷卻水水質(zhì)的化學(xué)監(jiān)督,運(yùn)行中嚴(yán)格控制定子冷卻水的導(dǎo)電率、PH值、硬度、銅離子指標(biāo)合格。

(3)運(yùn)行中一定要保證進(jìn)入發(fā)電機(jī)的定子冷卻水流量,在相同的流量下,當(dāng)定冷水入口壓力變化比以前數(shù)據(jù)≥10%時(shí),應(yīng)進(jìn)行檢查、綜合分析,并考慮反沖洗處理。

(4)每次啟停以及大小修,在停機(jī)后必須將定冷水系統(tǒng)的水放盡的檢修工作,用儀用壓縮空氣或惰性氣體對(duì)發(fā)電機(jī)定子線棒進(jìn)行吹干的相關(guān)工作,在吹干結(jié)束后向系統(tǒng)沖入惰性氣體進(jìn)行保養(yǎng);建議每次停機(jī)后,對(duì)發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行大流量反沖洗。

(5)在定冷水系統(tǒng)由正常運(yùn)行方式切換至反沖洗前,應(yīng)先將定冷水箱水位補(bǔ)至高水位,且就地要有專人看守水箱水位,水位下降時(shí)及時(shí)補(bǔ)水;因?yàn)槎ㄗ永鋮s水回水管道較粗,正常運(yùn)行時(shí)管道內(nèi)沒有充滿水;在由正常運(yùn)行方式切換至反沖洗后,定子冷卻水回水管道內(nèi)充滿水,導(dǎo)致水箱水位下降較多。

(6)定冷水系統(tǒng)由正常運(yùn)行方式切換至反沖洗前,關(guān)閉定子冷卻水回水管道防虹吸管上的手動(dòng)門,以防定冷水被部分短路流走,導(dǎo)致進(jìn)入發(fā)電機(jī)定子繞組的流量減少,影響反沖洗的效果。

(7)在由反沖洗切換至正常運(yùn)行方式前先打開防虹吸管手動(dòng)門,以致回水管內(nèi)虹吸現(xiàn)象很快被破壞。

(8)在由反沖洗切換至正常運(yùn)行方式后,開啟防虹吸管對(duì)大氣排空手動(dòng)門,排空門有連續(xù)的水流流出時(shí),確認(rèn)回水管道內(nèi)的虹吸現(xiàn)象確已被破壞,再關(guān)閉排空門。

(9)防虹吸管手動(dòng)門由6.9米改至13.7米,以減少防虹吸管道中的水柱,以致在虹吸產(chǎn)生瞬間,防虹吸管中水柱很快被破壞,從而使防虹吸管在第一時(shí)間內(nèi)被導(dǎo)通,從而起到防虹吸的作用。

參考文獻(xiàn):

[1]聞人勤,丁桓如.電機(jī)內(nèi)冷水銅導(dǎo)線腐蝕的原因及影響因素分析.華北電力技術(shù),2003.3.

[2]張警聲.型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求.國家能源局,2011.1.

[3]東方電氣集團(tuán)公司 DH-600-G型發(fā)電機(jī)說明書,2008.1.

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