李建榮
[摘 要]隨著油田稠油開采規(guī)模的不斷增大和深入,亞臨界活動鍋爐濕蒸汽發(fā)生器是油田稠油開采的主要設(shè)備,水處理設(shè)備提供給濕蒸汽發(fā)生器合格的水源供其安全運(yùn)行。在水處理運(yùn)行中水質(zhì)軟化為一項主要步驟,因此,樹脂再生就不可避免,以15t/h的濕蒸汽發(fā)生器樹脂運(yùn)行計,每天兩組各再生一次,全部排入污水池中;同時,啟爐初期的排放水、柱塞泵降溫用水以及鍋爐油水換熱器污水等都需要排入污水池中?;顒渝仩t每天產(chǎn)生的污水量約80m?,需用水罐車?yán)铰?lián)合站統(tǒng)一處理,這樣一天占用車輛一部,需拉運(yùn)4趟,僅此每天增加運(yùn)行費(fèi)用千元以上。因此,為節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,進(jìn)行活動鍋爐污水的回收處理就變得非常有意義。
[關(guān)鍵詞]油田活動鍋爐 污水 回收
中圖分類號:TE964 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1009-914X(2016)11-0004-01
一、油田活動鍋爐運(yùn)行概括
目前油田使用的亞臨界活動鍋爐主要有申港、撫順、駿馬、勝機(jī)鍋爐廠四個生產(chǎn)廠家,活動鍋爐配備的燃燒器,為北美、扎克、意大利燃燒器。水處理拖車帶有兩組水處理再生裝置及SPRⅡ型低位真空除氧器一臺,水處理裝置一級罐直徑1200mm、容積2.64m3、二級罐直徑800mm、容積1.04 m3。水處理裝置即為鈉離子交換器,俗稱軟化器,用于去除水中鈣離子、鎂離子,制取軟化水的離子交換器。組成水中硬度的鈣、鎂離子與軟化器中的離子交換樹脂進(jìn)行交換,水中的鈣、鎂離子被鈉離子交換,使水中不易形成碳酸鹽垢及硫酸鹽垢,從而獲得軟化水。
氧是一個給水系統(tǒng)和過路的主要腐蝕性物質(zhì),給水中的氧應(yīng)當(dāng)迅速得到清除,否則它會腐蝕鍋爐的給水系統(tǒng)和部件,腐蝕產(chǎn)物氧化鐵會進(jìn)入鍋爐,沉積或附著在鍋爐管壁和受熱面上,形成難溶而傳熱不良的氧化垢,降低鍋爐燃燒效率,氧腐蝕還會造成管道內(nèi)壁出現(xiàn)點(diǎn)坑,存在安全隱患,降低鍋爐的使用壽命。真空除氧是利用水在沸騰狀態(tài)時,氣體的溶解度接近于零的特點(diǎn),除去水中的氧和二氧化碳?xì)怏w。由于水的沸騰和壓力、溫度有關(guān),在常溫下可利用抽真空的方法使水呈沸騰狀態(tài),以除去所溶解的氣體,當(dāng)水的溫度一定時,氣體的壓力越低則水中的殘余氣體越少。反之,當(dāng)水的壓力一定時,氣體的溫度越高,則水中的殘余氣體越少。在一定真空度下常溫水中的氣體溶解度接近零。
水處理裝置進(jìn)行再生時先要執(zhí)行停止命令,水處理自動控制PLC發(fā)出指令,先打開另一組的1#、2#、3#氣動閥,水處理入口生水進(jìn)入樹脂罐開始除硬,待鍋爐給水流量穩(wěn)定后,關(guān)閉本組的1#、2#、3#氣動閥并保持2分鐘后開始進(jìn)入反洗階段,水處理再生過程一次大約需要3個小時,每次產(chǎn)生70方污水,全部排入污水池中;同時,啟爐初期的排放水、柱塞泵降溫用水以及鍋爐油水換熱器污水等都需要排入污水池中。這些污水每天都需用水罐車?yán)铰?lián)合站統(tǒng)一處理,這樣一天占用車輛一部,需拉運(yùn)4趟,僅此每天增加運(yùn)行費(fèi)用千元以上。因此,為節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,進(jìn)行活動鍋爐污水的回收處理就變得非常有意義。
二、油田活動鍋爐污水回收裝置的研制方案
針對現(xiàn)有技術(shù)存在的上述缺陷,提供一種節(jié)約運(yùn)費(fèi)、降低水污染的污水回收裝置。
其技術(shù)方案是:由控制系統(tǒng)和收水系統(tǒng)組成,所述的收水系統(tǒng)主要有過濾器、離心泵、一級單流閥、壓力表接頭、流量計、二級單流閥、混合液管線法蘭接頭組成,過濾器設(shè)在污水池外排出口處,通過管線硬連接離心泵,離心泵出口加裝一級單流閥,再連接壓力表和流量計,流量計出口加裝軟管線接頭,通過管線軟連接到混合液管線法蘭接頭上二級單流閥,使得污水能安全平穩(wěn)排入混合液管線中,再到計量間和泵站,最后統(tǒng)一傳送到聯(lián)合站進(jìn)行處理。所述的控制系統(tǒng)主要由自動和手動兩套系統(tǒng)。自動系統(tǒng)為液位傳感器接收信號并傳輸信號到中間繼電器,中間繼電器控制交流接觸器對電機(jī)進(jìn)行啟停;手動系統(tǒng)為開關(guān)按鈕控制交流接觸器對電機(jī)進(jìn)行啟停。其中漏電保護(hù)器和熱繼電器作為公共端進(jìn)行連接。其工作原理是:導(dǎo)通流程后,控制系統(tǒng)通過液位傳感器12接收并發(fā)送信號給中間繼電器11,中間繼電器11根據(jù)信號控制交流接觸器9,從而實(shí)現(xiàn)離心泵2的啟停,單流閥3實(shí)現(xiàn)控制污水的流向,壓力表4和流量計6實(shí)現(xiàn)記錄污水參數(shù),保證污水壓力在0.8MPa,流量在4 m2/h,實(shí)現(xiàn)污水的安全高效平穩(wěn)外輸。
結(jié)合圖1,對本技術(shù)裝置作進(jìn)一步的描述:
由控制系統(tǒng)和收水系統(tǒng)組成。所述的收水系統(tǒng)主要由過濾器1、離心泵2、一級單流閥3、壓力表4,表針閥5、流量計6、二級單流閥3、管線接頭7、混合液管線法蘭接頭組成,污水從排污池被離心泵2抽出后,經(jīng)過過濾器1進(jìn)行過濾,然后流經(jīng)一級單流閥3,防止混合液管線回竄,再到壓力表4進(jìn)行壓力顯示,因?yàn)榛旌弦汗芫€壓力一般在0.5MPa左右,為了保證污水順利進(jìn)入管線并平穩(wěn)運(yùn)行,控制泵出口壓力在0.8MPa左右,再經(jīng)流量計6,記錄污水量,為管線安全平穩(wěn)定排量在4 m2/h,再到軟管線接頭7,搬到新井場后將兩個接頭用軟管線進(jìn)行連接,再到二級單流閥3進(jìn)行雙重保護(hù),最后通過法蘭盤與混合液管線法蘭連接。所述的控制系統(tǒng)主要由自動和手動兩套系統(tǒng)。公共端為電源進(jìn)入漏電保護(hù)器8,再到交流接觸器9和熱繼電器10,交流接觸器9控制離心泵電機(jī)的啟停;自動控制系統(tǒng)為液位傳感器12接收信號后傳輸?shù)街虚g繼電器11,中間繼電器11控制交流接觸器9,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)離心泵2的自動啟停;手動系統(tǒng)為人為控制開關(guān)按鈕13,然后控制交流接觸器9,從而實(shí)現(xiàn)離心泵2的手動啟停。
本技術(shù)裝置的有益效果是:具有體積適中便于安裝,與原擴(kuò)容器設(shè)備合為一體,控制系統(tǒng)與污水回收處理系統(tǒng)相融合,能根據(jù)液位自動啟停等優(yōu)點(diǎn);通過對污水的回收,節(jié)約大量運(yùn)行費(fèi)用,降低水資源的污染。
三、油田活動鍋爐污水回收裝置使用后效果分析
通過以上優(yōu)化改造,得出以下效果,全部以一臺鍋爐計算:
1、應(yīng)用本裝置后,對于油田活動注汽鍋爐而言,由于供水全部由水罐車?yán)\(yùn)供應(yīng),一天節(jié)約80噸水的運(yùn)輸量,15噸的罐車可節(jié)省一部。一臺活動鍋爐一天節(jié)約1部罐車,每天節(jié)約運(yùn)輸費(fèi)用990元(按一個臺班計);
2、避免了裝運(yùn)污水過程中產(chǎn)生的污水外溢造成環(huán)境污染的問題,符合清潔生產(chǎn)的要求,保證了無水化井場的實(shí)施。
3、污水拉走后需要到聯(lián)合站進(jìn)行統(tǒng)一處理,減少了他們的工作量。
4、響應(yīng)了油田“精細(xì)管理”的號召,以實(shí)際行動做表率。
目前現(xiàn)河采油廠已經(jīng)進(jìn)行推廣,通過與采油隊的結(jié)合,即保證污水的順利排出,又能保證采油隊混合液管線的安全平穩(wěn)運(yùn)行,年經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)到160余萬元。適合更多兄弟單位進(jìn)行推廣使用。