王春杰
[摘 要]孤東油田七區(qū)西54-61中北部二元驅項目于2011年6月投注聚,2014年12月完成方案設計注入總量。參考孤東油田已結束的同類項目,單元面臨高峰末期大幅遞減的問題,本文對此通過加大單元轉流場力度,減緩高峰末期遞減,實現(xiàn)提質增效的目的。
[關鍵詞]二元驅;轉流場;高峰遞減;提質增效
中圖分類號:TE357.4 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)14-0339-01
1 基本概況
七區(qū)西54-61中北部二元驅含油面積7.6km2,地質儲量1315萬噸,有效厚度8.3米,平均孔隙度35.0%,平均滲透率1362×10-3μm2,原始含油飽和度68.0%,原始油層壓力12.9MPa,滲透率變異系數0.58。方案設計段塞0.55PV,預計提高采收率7.5%,累增原油98.6萬噸。
2 單元高峰后期動態(tài)特征
七區(qū)西54-61中北部二元驅于2011年6月13日注聚,2012年8月7日轉二元,截止到2014年12月底,累計注入倍數為0.480PV,完成方案設計的87.3%。單元于2012年1月(0.08PV)初見效,2013年8月(0.3PV)進入高峰。目前單元油井開井131口,日油528噸,含水92.7%,水井開井85口,日注7645方,與注聚前比日油增加381噸,含水下降5.4%,無因次油量為注聚前的3.6倍。
2.1注入狀況
單元整體注入狀況良好,壓力上升平穩(wěn),與注聚前相比,油壓上升1.9兆帕,霍爾曲線顯示阻力系數增大,第一段塞阻力系數1.31,第二段塞阻力系數為1.69。從單元監(jiān)測吸聚剖面可以看出,注聚剖面得到一定改善;單元壓力分布較均衡,局部存在高低壓井,6口油壓小于9兆帕井中3口需治理,因此有必要對低壓井區(qū)開展針對性的調整措施,平衡注入壓力。
2.2 采出狀況
單元已全面見效。目前見效井125口,見效率93.3%。正見效和高峰井103口,占總井數的76.8%,日油500.5噸;回返井14口,占總井數的10.4%,日油28.3噸,從影響因素看,回返井主要受孔道和單向突進影響,但目前調堵和注采調配等治理措施有效期較短,因此有必要對注聚末期含水回返井區(qū)和動用較差的剩余油富集區(qū),通過優(yōu)化注采井網,進一步擴大波及體積,提高化學驅增油效果。
油井呈現(xiàn)高見聚特征。統(tǒng)計單元見聚濃度大于500mg/l井40口,占總井數的54.1%,單井日油僅3.7噸,綜合含水93.4%、比單元高0.7%。油井高見聚一方面會使化學劑注入后立即被采出,造成化學劑浪費,另一方面將不利于化學劑向其他方向的推進,導致波及體積和驅油效率降低。因此有必要采取調剖措施封堵優(yōu)勢通道,形成高質量聚合物段塞,達到擴大波及體積、提高驅油效率的目的。
3 加大轉流場力度,減緩高峰遞減
2015年2月單元編制延長半年方案并通過局審批,但參考孤東油田已結束的同類項目,仍面臨高峰末期大幅遞減。由于2014年在砂體邊角開展的單井組轉流場試驗效果良好,因此針對單元開發(fā)動態(tài)特征及處于高峰末期面臨快速遞減的問題,在延長注聚的有利時期,通過加大單元轉流場力度減緩高峰末期遞減,實現(xiàn)提質增效的目的。
3.1 優(yōu)化注采井網,擴大波及體積
受注采井網和儲層非均質的影響,注聚末期部分受效油井含水回返導致產油量下降,影響化學驅降水增油效果。因此有必要對注聚末期含水回返井區(qū)和動用較差的剩余油富集區(qū),通過優(yōu)化注采井網,進一步擴大波及體積,提高化學驅增油效果。
針對含水回返井區(qū),在剩余油潛力和井網適應性分析的基礎上,通過對含水回返井實施轉注擴大波及體積,挖潛井區(qū)剩余油潛力;針對井網不完善的區(qū)域,通過部署新井完善局部注采井網擴大波及體積。共實施回返井轉注5口、部署新水井4口,對應24口油井日油增加20.2噸,綜合含水下降1.0%,累增油1422噸。
3.2 實施分層注聚,緩解層間矛盾
注聚過程中受層間差異性影響,化學劑溶液主要進入高滲透層,導致合注井高滲透層的相對吸入量遠高于中低滲透層,主力層動用好于非主力層。因此有必要對層間差異較大的籠統(tǒng)注聚井,通過實施分層注聚控制高滲透層注入,加強中低滲透層注入,緩解層間矛盾,提高中低滲透層動用程度。共實施分層注聚8口,對應23口油井日油增12.5噸,含水下降0.67%,累增油552噸。
3.3 封堵優(yōu)勢通道,提高驅油效率
針對注聚生產過程中,部分水井與油井存在優(yōu)勢通道,形成固定流線,導致化學驅擴大波及體積的效果較差的問題[2],對固定注采流線通過實施調剖措施,封堵優(yōu)勢通道,改變流線方向,達到擴大波及體積、提高驅油效率的目的。2015年共實施調剖12井次,與調剖前對比油壓上升2.0MPa,累增油486噸,改變流線方向效果顯著。
3.4 整體調整效果
通過進一步加大轉流場力度,2015年9月單元日油525噸,產量基本保持穩(wěn)定,有效減緩了高峰末期遞減。由于單元動態(tài)趨勢較好,計劃在總結前期轉流場經驗的基礎上,編制七區(qū)西54-61中北部二元驅轉流場方案,為孤東油田以后的化學驅項目在注聚末期減緩遞減,改善聚驅開發(fā)效果,進一步提高聚驅效益提供借鑒和指導。
4 結論與認識
(1)針對有潛力的含水回返及剩余油富集井區(qū),通過回返井轉注和井網不完善區(qū)域部署新井,改變流線方向,可以有效擴大波及體積。
(2)針對層間差異大井區(qū),通過分實施層注聚,可以有效減緩層間矛盾,提高中低滲透層動用程度。
(3)針對固定注采流線通過實施調剖等措施,封堵優(yōu)勢通道,改變流線方向,提高驅油效率。
參考文獻
[1] 竇之林等,《孤東油田儲層研究與開發(fā)》,石油工業(yè)出版社,1998.
[2] 金毓蓀等,采油地質工程(第二版),石油工業(yè)出版社,2003.