周建軍
(中材裝備集團(tuán)有限公司 天津北辰 300400)
三代篦冷機(jī)升級(jí)過(guò)程及效果分析
周建軍
(中材裝備集團(tuán)有限公司 天津北辰 300400)
本文介紹了高原地區(qū)三代篦冷機(jī)升級(jí)改造的過(guò)程及四代冷卻機(jī)的特點(diǎn),講述了生產(chǎn)線改造前的狀況及存在的問(wèn)題。給出了類(lèi)似現(xiàn)場(chǎng)解決能耗高、產(chǎn)量低的改進(jìn)辦法,描述了該熟料線以前的配置以及改造后的效果對(duì)比,特別對(duì)煤耗、電耗、產(chǎn)量、工藝參數(shù)及可靠性作了說(shuō)明。
篦冷機(jī)升級(jí);施工;效果
云南某水泥廠一號(hào)熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)量2500T/D,于2007年3月動(dòng)工,2008年5月正式點(diǎn)火生產(chǎn)。由于生產(chǎn)線地處海撥2300米,屬高原地區(qū),為了保證窯系統(tǒng)達(dá)到2500t/d生產(chǎn)能力,設(shè)計(jì)院在燒成系統(tǒng)的選型上加大了配置,采用Φ4.3×62m回轉(zhuǎn)窯及配套的分解、冷卻系統(tǒng),該系統(tǒng)實(shí)為平原地區(qū)3200t/d級(jí)配置。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)制造,主要設(shè)備規(guī)格如下。
1、設(shè)備配置
回轉(zhuǎn)窯:¢4.3*62m,斜度3.5(正弦),功率420KW,窯速3.9r/min,有效內(nèi)容積759.64m3,,有效內(nèi)表面積759.64m2。
預(yù)熱器:?jiǎn)蜗盗形寮?jí)旋風(fēng)預(yù)熱器。分解爐CDC管道式,規(guī)格¢6.1*30.48,本體有效容積745.28m3(不含鵝頸管1152.64m3)。
篦冷機(jī):型號(hào)LBTF2750屬三代充氣梁冷卻機(jī),有效面積70.28m2,行程100mm,總鼓風(fēng)量2.0018Nm3/kgcl;熟料出口溫度203℃,熱效率64.58%,入窯二次風(fēng)1006℃,三次風(fēng)溫857℃,入鍋爐溫度306℃,廢氣溫度115℃。尾部配錘式熟料破碎機(jī)。
2、使用狀況
水泥線自2008年5月投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)過(guò)7年多的生產(chǎn)運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)線的操作、管理取得了一定經(jīng)驗(yàn),但系統(tǒng)整體運(yùn)行尚不理想。熟料產(chǎn)量 2626t/d,熱耗817.9Kcal/kg,電耗 37.29KWh/t(燒成系統(tǒng)),篦冷機(jī)冷卻效率偏低,熟料出口溫度偏高(203℃)。窯頭風(fēng)溫提不起來(lái),篦床斜坡也容易積料,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率偏低。雖然進(jìn)行了一些改進(jìn),但效果有限。
3、為了適應(yīng)市場(chǎng)竟?fàn)幒铜h(huán)保要求,現(xiàn)場(chǎng)決定在不影響市場(chǎng)銷(xiāo)售前提下,用最短時(shí)間,對(duì)三代篦冷機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造,即用SCLW4-8X11-RC四代篦冷機(jī)直接替換升級(jí),同時(shí)對(duì)預(yù)熱器作一定改動(dòng)。
SCLW4-8X11-RC四代篦冷機(jī)是一款新型冷卻機(jī),具有熱回收效率高,運(yùn)行可靠,維護(hù)成本低,壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
特別是高、低壓分區(qū)供風(fēng)的斜坡篦床和科恩達(dá)效應(yīng)的篦板可有效提高窯頭二、三次風(fēng)溫與篦床積料問(wèn)題;采取合適的入料斜坡傾角,能確保篦床料層的厚度,使物料按著一定速度前行。
另外,斜坡中間的厚料區(qū)和兩側(cè)的薄料區(qū)分別由高、低壓風(fēng)機(jī)供風(fēng),這樣可使大部分熱量得以回收。再有斜坡篦板采用前傾式迷宮型篦縫,讓篦床上部形成一個(gè)傾斜高速氣墊層,使落到篦床上的物料能夠迅速前移,避免形成“雪人”,有效降低了系統(tǒng)電耗、煤耗和停機(jī)次數(shù)。
SCLW4-8X11-R四代篦冷機(jī)比三代篦冷機(jī)的用風(fēng)更為合理,因在它的前三室篦床下部,設(shè)置有多個(gè)單元TC閥,使篦床各部位供風(fēng)取得更佳效果,讓篦床上部不同厚度、粒度的物料得到不同的風(fēng)量,使單位冷卻用風(fēng)進(jìn)一步降低,熱回收率相應(yīng)增加。對(duì)降低煤耗、電耗提高發(fā)電功率起到積極作用。
SCLW4-8X11-RC冷卻機(jī)與三代篦冷機(jī)的輸送原理也不相同,前者采用多排段節(jié)梁分別托動(dòng)物料移動(dòng),依靠物料間的相互磨擦,帶動(dòng)熟料前行,避免了物料直接與篦板接觸,使篦床磨損量只有三代機(jī)的1/3,這樣大大延長(zhǎng)了篦板的使用周期與運(yùn)行成本。
SCLW4-8X11-RC篦冷機(jī)采用液壓和自動(dòng)控制,運(yùn)行可靠,極大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和設(shè)備故障率,可很好的與窯周期同步,提高系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率。
為了保證工期,不影響市場(chǎng)銷(xiāo)售,現(xiàn)場(chǎng)采取兩班作業(yè)、穿插施工。做到拆除、安裝、調(diào)試等有機(jī)銜接。具體步驟是:
1、 拆除
用4天時(shí)間完成舊篦冷機(jī)、風(fēng)機(jī)及周?chē)艿赖牟鸪屯两ɑA(chǔ)的清理。
現(xiàn)場(chǎng)共安排四套氧割器具、兩臺(tái)挖機(jī)、一臺(tái)平板車(chē)和 8名工人。首先在窯止料后,切斷水、電、氣,清除外圍設(shè)備,然后再對(duì)主體部件進(jìn)行分段切割:夜班分離殼體、活動(dòng)框架等,白班用挖機(jī)對(duì)切割后的設(shè)備進(jìn)行破解、施出和轉(zhuǎn)運(yùn)。這一步的關(guān)健是按設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行分割,熟悉拆除順序及安全操作。
2、劃線 放置底框架
用3天時(shí)間完成劃線、基礎(chǔ)鋼底座制作、安裝?,F(xiàn)場(chǎng)用35#工字鋼制做成鋼結(jié)構(gòu)底座,并用原冷卻機(jī)的地腳螺栓進(jìn)行找正固定?,F(xiàn)場(chǎng)配備5T吊車(chē)一臺(tái),手拉葫蘆(3T)兩個(gè),鉗工三人,焊工三人,起重工兩人。
3、 轉(zhuǎn)運(yùn)篦床、破碎機(jī)模塊
現(xiàn)場(chǎng)安排4天時(shí)間,完成了冷卻機(jī)篦床、棍破的轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝?,F(xiàn)場(chǎng)共用50T、25T吊車(chē)各一臺(tái),卷?yè)P(yáng)機(jī)一臺(tái),10T導(dǎo)鏈六個(gè),工人8名進(jìn)行操作。
四代冷卻機(jī)篦床為模塊結(jié)構(gòu),先吊裝前段篦床模塊,再吊裝尾部篦床模塊,最后吊裝斜坡篦床和尾置棍破。該步驟的關(guān)鍵點(diǎn)是:篦床吊運(yùn)必須要用 4個(gè)起吊點(diǎn)起吊,以防止篦床變形。
4、 篦床找正
使用時(shí)間3天,工人5人,千斤頂(50T)4個(gè)、導(dǎo)鏈(10T)六個(gè)、水準(zhǔn)儀一臺(tái)及其它找正調(diào)整工具。篦床找正是整個(gè)安裝的重點(diǎn),首先依據(jù)設(shè)計(jì)要求,找出窯熱態(tài)點(diǎn)、中心線偏擺距離,再找正篦床標(biāo)高(8點(diǎn)),最后調(diào)整推料板間隙(3±1mm)和破碎機(jī)水平度。
5、安裝上、下殼體 潤(rùn)滑系統(tǒng)及焊鈀釘
現(xiàn)場(chǎng)使用5天時(shí)間,用5T吊車(chē)一臺(tái)、導(dǎo)鏈(3T、5T)各三個(gè),工人8名。先安裝下殼體再安裝上殼體,其間潤(rùn)滑系統(tǒng)在篦床下部安裝,與下殼安裝可同時(shí)進(jìn)行(潤(rùn)滑安裝由供貨廠家2人完成);焊鉚固釘在上殼體局部安裝完成后即可進(jìn)行。
6、安裝液壓系統(tǒng)、推雪人裝置及風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)施工
現(xiàn)場(chǎng)用5天時(shí)間完成推雪人裝置安裝(3人)、土建基礎(chǔ)施工及液壓系統(tǒng)安裝(液壓系統(tǒng)由供貨廠家5人完成;土建由施工隊(duì)完成)。
7、安裝風(fēng)機(jī)、電纜、電器儀表、非標(biāo)風(fēng)管及筑爐
現(xiàn)場(chǎng)安排6天時(shí)間,使用5T吊車(chē)一臺(tái),導(dǎo)鏈(5T)6個(gè),工人25人,依圖完成各風(fēng)室風(fēng)機(jī)及進(jìn)出風(fēng)管的安裝,完成內(nèi)部筑爐;完成電纜橋架、放線、接線、儀表檢測(cè)、冷卻水的安裝,并具備試車(chē)條件。
8、地坪整理、測(cè)溫測(cè)壓、內(nèi)外照明及試車(chē)驗(yàn)收
用時(shí) 3天時(shí)間完成冷卻機(jī)四周地坪的整理及設(shè)備的二次灌漿;完成各風(fēng)室測(cè)溫、測(cè)壓儀表的安裝調(diào)試;完成風(fēng)室內(nèi)外照明;完成篦床、液壓、推雪人裝置、棍破、潤(rùn)滑、風(fēng)機(jī)等設(shè)備的試車(chē)考核及驗(yàn)收?,F(xiàn)場(chǎng)共安排12人。
9、完成整機(jī)聯(lián)動(dòng)、篦床熟料鋪設(shè)等。共用時(shí)1天;10人。
本次施工改造總共用時(shí)34天,順利完成了舊設(shè)備的拆除和新設(shè)備的安裝及交付使用。
投產(chǎn)運(yùn)行四個(gè)月后,由專(zhuān)業(yè)標(biāo)定單位對(duì)篦冷機(jī)狀況及工藝參數(shù)進(jìn)行了檢測(cè)標(biāo)定。
1、篦床運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)量2960T/D;油泵壓力小于14MPA;行程280mm;行走次數(shù)5次/min,出口熟料粒度≤¢50mm(80%)。
2、產(chǎn)量由 2626T/D提高到`2960T/D;窯單位容積產(chǎn)量由 3.66t/m3.d提高到3.92t/m3.d;冷卻風(fēng)量由2.19Nm3/Kgcl降低到1.80Nm3/Kgcl;熟料出口溫度由203℃降到101℃;二次風(fēng)溫由1006℃提高到1090℃。三次風(fēng)溫由857℃提高到880℃,運(yùn)轉(zhuǎn)率由75%提高到95%。。
通過(guò)改造前后參數(shù)對(duì)比,此改造效果顯著,用四代篦冷機(jī)替換三代篦冷機(jī)是快速實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、提高運(yùn)轉(zhuǎn)率的一個(gè)有效途徑。
[1]GB/T 176-2008《水泥化學(xué)分析方法》
[2]國(guó)標(biāo)GB/T212-2008《煤的工業(yè)分析方法》
[3]GB/T 26282-2010《水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡測(cè)定方法》
[4]GB/T 26281-2010《水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計(jì)算方法》
TQ172
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1007-6344(2016)07-0001-01
周建軍,男 1936.8.29 中材裝備集團(tuán)有限公司 郵編300400 主任工程師 大專(zhuān),研究水泥裝備