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水泥粉磨系統(tǒng)異常案例分析及解決措施(五)

2016-03-27 00:54:43鄒偉斌
關(guān)鍵詞:粉機(jī)選粉電耗

鄒偉斌

中國(guó)建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)水泥專業(yè)委員會(huì),北京 100024

水泥粉磨系統(tǒng)異常案例分析及解決措施(五)

鄒偉斌

中國(guó)建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)水泥專業(yè)委員會(huì),北京 100024

現(xiàn)階段水泥制成中所用的選粉機(jī)均為以籠式選粉機(jī)為代表的第三代高效選粉機(jī),或以其分級(jí)原理逐步演變而成的新型選粉機(jī)。在演變過(guò)程中得以持續(xù)改進(jìn)、完善相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié),如對(duì)撒料方式、進(jìn)風(fēng)方式、籠型轉(zhuǎn)子及導(dǎo)風(fēng)葉片結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化二次選粉等功能的改進(jìn),又在分級(jí)性能不斷完善中產(chǎn)生新的提高。相關(guān)案例證明,以上改進(jìn)的結(jié)果,提高了選粉機(jī)的技術(shù)性能,選粉效率不斷提高,如45μ m篩余的選粉效率可達(dá)到85%甚至以上,對(duì)喂料中的成品選凈度又有大幅提高,顯著降低了循環(huán)負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)了粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電、增效。

選粉效率 粉磨電耗 分散不均 風(fēng)管堵塞

0 引言

“磨后選粉是保證”,雙閉路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)或一級(jí)閉路水泥粉磨系統(tǒng)中,要求磨尾必須有一臺(tái)高效率的成品分級(jí)設(shè)備,能夠及時(shí)分離出磨物料中的成品。粉磨系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,成品選粉機(jī)必須具備更高、更優(yōu)秀的分級(jí)能力,即高的選粉效率。而選粉機(jī)的效率,均勻分散是前提、高效分級(jí)是關(guān)鍵、有效收集是保證。采用高效率成品選粉機(jī)對(duì)于充分挖掘系統(tǒng)增產(chǎn)潛力、降低粉磨電耗至關(guān)重要。

現(xiàn)階段水泥制成中所用的選粉機(jī)均為以籠式選粉機(jī)為代表的第三代高效選粉機(jī),或以其分級(jí)原理逐步演變而成的新型選粉機(jī)。在演變過(guò)程中得以持續(xù)改進(jìn)、完善相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié),如對(duì)撒料方式、進(jìn)風(fēng)方式、籠型轉(zhuǎn)子及導(dǎo)風(fēng)葉片結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化二次選粉等功能的改進(jìn),又在分級(jí)性能不斷完善中產(chǎn)生新的提高。以上改進(jìn)的結(jié)果,最終反映在選粉機(jī)的技術(shù)性能上,則是選粉效率不斷提高,如45μ m篩余的選粉效率可達(dá)到85%甚至以上,對(duì)喂料中的成品選凈度又有大幅提高,顯著降低循環(huán)負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電、增效。本期結(jié)合成品選粉機(jī)部分異常案例,展示水泥粉磨系統(tǒng)選粉機(jī)的改進(jìn)成果。

1 選粉機(jī)選粉效率低

1.1 H公司粉磨系統(tǒng)配置

采用170-140輥壓機(jī)(物料通過(guò)量710 t/h~ 830 t/h,主電機(jī)功率1 250 kW-10 kV-89 A(額定電流)×2)+VRP1000選粉機(jī)+Φ 4.2 m×13 m雙倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率3 350 kW-10 kV-239 A(額定電流)、研磨體實(shí)際裝載量240 t,主減速器MFY355,速比i=46.97,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速15.75 r/min,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.25 m,裝載量80 t;二倉(cāng)長(zhǎng)度9.25 m+五圈高度950 mm活化環(huán),裝載量180 t)+O-Sepa N-4000選粉機(jī)(主軸電機(jī)功率240 kW,喂料能力720 t/h,選粉能力240 t/h,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量265 000 m3/h,風(fēng)壓6 500 Pa,電機(jī)功率630 kW)+磨尾收塵風(fēng)機(jī)組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。

1.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果

45μ m選粉效率低于50%,生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥產(chǎn)量為180 t/h(成品比表面積≥360 m2/kg±10 m2/kg),統(tǒng)粉磨電耗36 kWh/t。

1.3 技術(shù)診斷分析

系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷高(R45>250%),選粉效率低(<50%),對(duì)成品的選凈度低。應(yīng)綜合改造選粉機(jī),提高選粉效率,降低循環(huán)負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)增產(chǎn),降低粉磨電耗。

1.4 采取的技術(shù)措施與效果

重點(diǎn)對(duì)O-Sepa N-4000選粉機(jī)內(nèi)部撒料裝置、三次進(jìn)風(fēng)方式以及下錐體進(jìn)行優(yōu)化技術(shù)改造,徹底解決了撒料不均、選粉機(jī)內(nèi)部空氣流場(chǎng)不均等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了水泥的均勻分散,為良好分級(jí)創(chuàng)造了先決條件。三次風(fēng)的切向進(jìn)入,減小了進(jìn)風(fēng)阻力的同時(shí)強(qiáng)化了二次選粉功能。下錐體的延長(zhǎng),使選粉機(jī)內(nèi)部空氣流場(chǎng)趨于穩(wěn)定,更有利于水泥分級(jí)。改造后,R45≥70%,循環(huán)負(fù)荷降至150%以下,P·O42.5級(jí)水泥產(chǎn)量由180 t/h提高至210 t/h,增幅16.7%。系統(tǒng)粉磨電耗降至31 kWh/t,噸水泥節(jié)電5 kWh/t。按年產(chǎn)120萬(wàn)t水泥計(jì),年可節(jié)電600萬(wàn)度,節(jié)電效益達(dá)360萬(wàn)元(改造過(guò)程中系統(tǒng)裝機(jī)功率保持不變)。

2 進(jìn)料管道堵塞物料

2.1 Q公司粉磨系統(tǒng)配置

采用160-140輥壓機(jī)(物料通過(guò)量780 t/h,主電機(jī)功率1 120 kW-10 kV-76 A×2)+V選+Φ 4.2 m× 13 m雙倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率3 550 kW-10 kV-243 A,研磨體裝載量240 t,主減速器JS150B,速比i=47.295∶1,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速15.6 r/min,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.0 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度9.50 m+六圈高度900 mm活化環(huán))+O-Sepa N-4000選粉機(jī)(主軸電機(jī)功率220 kW,喂料能力720 t/h,選粉能力240 t/h,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量260 000 m3/h,風(fēng)壓7 000 Pa,電機(jī)功率630 kW)+磨尾收塵風(fēng)機(jī)組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。

2.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果

正常時(shí),生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥(成品比表面積380 m2/kg±15 m2/kg)產(chǎn)量185 t/h,系統(tǒng)粉磨電耗34 kWh/t。隨著時(shí)間的推移,在質(zhì)量指標(biāo)不變的前提下,系統(tǒng)產(chǎn)量逐漸降低至175 t/h,粉磨電耗上升至36 kWh/t左右。

2.3 技術(shù)診斷分析

取樣測(cè)試入磨、出磨、成品、回料45μ m篩余選粉效率比正常時(shí)降低7%左右。回料中有部分成品未能分選出,判斷選粉機(jī)段出現(xiàn)異常狀況。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn):成品選粉機(jī)的四個(gè)進(jìn)料管中有一個(gè)堵塞(堵塞的進(jìn)料管溫度低,通過(guò)測(cè)溫槍或手感均可判斷),因進(jìn)料不均勻(撒料盤上不能相對(duì)均勻布料),導(dǎo)致撒料、分散不均,降低了選粉機(jī)分級(jí)效率及系統(tǒng)產(chǎn)量。

2.4 采取的技術(shù)措施與效果

對(duì)堵塞的進(jìn)料管進(jìn)行清理,滿足四口均勻進(jìn)料,使入機(jī)物料能夠相對(duì)均勻分散,選粉效率及系統(tǒng)產(chǎn)量、粉磨電耗恢復(fù)正常水平。

3 物料綜合水分大

3.1 L公司粉磨系統(tǒng)配置

采用140-65輥壓機(jī)(物料通過(guò)量330 t/h,主電機(jī)功率500 kW-10 kV-42 A×2)+V選+Φ 3.2 m× 13 m雙倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率1 600 kW-10 kV-109 A,研磨體裝載量129 t,主減速器MBY1000,速比i=6.3,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速18.1 r/min,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.0 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度9.5 m+五圈高度750 mm活化環(huán))+O-Sepa N-1500選粉機(jī)(喂料能力227 t/h、選粉能力54~90 t/h,主軸電機(jī)功率90 kW,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量115 000 m3/h,風(fēng)壓6 500 Pa,電機(jī)功率315 kW)+磨尾收塵風(fēng)機(jī)組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。

3.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果

正常時(shí),生產(chǎn)P·C32.5級(jí)水泥產(chǎn)量96 t/h(成品比表面積380±10 m2/kg),系統(tǒng)電耗32 kWh/t。當(dāng)入磨物料綜合水分升至2.5%左右時(shí),45μ m選粉效率降低至40%;臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降至65 t/h,粉磨電耗上升至37 kWh/t。

3.3 技術(shù)診斷分析

檢查O-Sepa N-1500選粉機(jī),發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)管存在物料堆積、堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)風(fēng)靜葉片粘附較嚴(yán)重(見圖1),這是選粉效率下降、系統(tǒng)產(chǎn)量降低、粉磨電耗高的根本原因。

圖1 選粉機(jī)一次風(fēng)管道堵塞(左)與粘附的導(dǎo)風(fēng)靜葉片

3.4 采取的技術(shù)措施與效果

控制混合材水分,將入磨物料綜合水分降至1.5%以下,并堅(jiān)持利用停機(jī)時(shí)間徹底清理一次風(fēng)管道及粘附的導(dǎo)風(fēng)葉片,確保選粉機(jī)內(nèi)部有穩(wěn)定的分級(jí)氣體流場(chǎng),R45提高至60%,系統(tǒng)產(chǎn)量恢復(fù)到原正常狀態(tài)。同時(shí),對(duì)磨內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)改造,P·C32.5級(jí)水泥產(chǎn)量達(dá)到105 t/h(成品比表面積380 m2/kg),系統(tǒng)電耗降至29.1 kWh/t。

4 導(dǎo)風(fēng)靜葉片磨損嚴(yán)重

4.1 X公司粉磨系統(tǒng)配置

采用160-120輥壓機(jī)(物料通過(guò)量675 t/h,主電機(jī)功率900 kW-10 kV-63 A×2)+V選+Φ3.8 m× 13 m雙倉(cāng)管磨機(jī)(主電機(jī)功率2 500 kW-10 kV-185 A,研磨體裝載量180 t、主減速器J S130C、速比i=44.588:1,磨機(jī)筒體工作轉(zhuǎn)速16.6 r/min,一倉(cāng)長(zhǎng)度3.25 m,二倉(cāng)長(zhǎng)度9.25 m+五圈高度850 mm活化環(huán))+O-Sepa N-3000選粉機(jī)(主軸電機(jī)功率160 kW,喂料能力540 t/h,選粉能力108 t/h,主軸電機(jī)功率160kW,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量215 000 m3/h,風(fēng)壓6 500 Pa,電機(jī)功率500 kW)+磨尾收塵風(fēng)機(jī)組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。

4.2 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果

正常生產(chǎn)中,采用烘干粒化高爐礦渣作混合材,摻入量10%,生產(chǎn)P·O42.5級(jí)水泥產(chǎn)量150 t/h,(成品比表面積370±15 m2/kg),系統(tǒng)電耗32 kWh/t。后來(lái)出現(xiàn)產(chǎn)量下降,降至134 t/h,電耗上升至35 kWh/t。

4.3 技術(shù)診斷分析

對(duì)入磨、出磨及成品、回料取樣,以45μ m篩余測(cè)定選粉效率,比正常生產(chǎn)時(shí)降低8%左右,對(duì)出磨物料中的成品選凈度下降,系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷高,造成產(chǎn)量下降、電耗上升。檢查選粉機(jī)內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)風(fēng)靜葉片磨損嚴(yán)重。原因是礦渣、熟料等物料硬度較大,結(jié)果導(dǎo)致選粉機(jī)內(nèi)部分級(jí)氣體流場(chǎng)紊亂,顯著降低選粉效率。

4.4 采取的技術(shù)措施與效果

及時(shí)更換損壞的導(dǎo)風(fēng)靜葉片,更換后成品選粉機(jī)選粉效率提高,系統(tǒng)產(chǎn)量及粉磨電耗恢復(fù)至正常狀態(tài)。

5 結(jié)束語(yǔ)

現(xiàn)階段水泥制成中所用的選粉機(jī)均為以籠式選粉機(jī)為代表的第三代高效選粉機(jī),或以其分級(jí)原理逐步演變而成的新型選粉機(jī)。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中得以持續(xù)改進(jìn),并完善相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)(包括新技術(shù)與新材料的應(yīng)用),又在分級(jí)性能不斷改進(jìn)中產(chǎn)生新的提高。對(duì)高效率籠式選粉機(jī)的高效實(shí)用,筆者總結(jié)出以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn):

(1)“均勻分散是前提”。必須有一個(gè)結(jié)構(gòu)良好的撒料裝置,能夠使入機(jī)物料形成均勻、分散的料幕;能夠形成一個(gè)合適、穩(wěn)定的氣體流場(chǎng),使粗、細(xì)粉能盡快的分離。

(2) “高效分級(jí)是關(guān)鍵”。必須有一個(gè)強(qiáng)有力的分級(jí)界面,而且分級(jí)力能夠方便地調(diào)節(jié);同時(shí),還要有一個(gè)高效的二次選粉裝置,為高效率分級(jí)提供可靠的技術(shù)保證。

(3)“有效分級(jí)是保證”。必須有一個(gè)高效的捕集系統(tǒng),確保分級(jí)出的成品能夠得到有效收集。

(4)選粉機(jī)的循環(huán)負(fù)荷及選粉效率與出磨細(xì)度、回料細(xì)度密切相關(guān)。對(duì)于輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng),經(jīng)擠壓分級(jí)后的入磨物料粒徑縮小、微觀裂紋的存在使易磨性顯著改善,循環(huán)負(fù)荷一般在50%~120%范圍內(nèi)(45μ m篩余),大多數(shù)應(yīng)用在70%~110%甚至130%,上限值以不超過(guò)150%為宜。在此范圍內(nèi),隨著循環(huán)負(fù)荷提高,系統(tǒng)產(chǎn)量增加,粉磨電耗降低。但循環(huán)負(fù)荷越高,選粉效率與細(xì)粉回收率越低。高循環(huán)負(fù)荷會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)中物料循環(huán)量大、產(chǎn)量處于低水平運(yùn)行狀態(tài)、粉磨電耗反而增高。

(5)選粉機(jī)分級(jí)籠型轉(zhuǎn)子葉片與導(dǎo)風(fēng)靜葉片長(zhǎng)期在高粉塵濃度環(huán)境中承受高速氣流沖刷,應(yīng)選用抗沖蝕磨損性能優(yōu)良的高硬度耐磨材料,尤其是導(dǎo)風(fēng)靜葉片磨損后,會(huì)引起選粉機(jī)內(nèi)部分級(jí)氣體流場(chǎng)紊亂、不均,選粉效率顯著降低,應(yīng)及時(shí)更換處理。

(6)水泥粉磨工藝屬于系統(tǒng)工程,應(yīng)用系統(tǒng)工程方法分析、解決整個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題。僅對(duì)選粉機(jī)提高選粉效率改造,一般可使粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)幅度達(dá)到10%甚至15%以上。但若同時(shí)對(duì)管磨機(jī)子系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化、改造、調(diào)整,可大幅提高磨內(nèi)磨細(xì)能力,能夠創(chuàng)造更多的出磨成品供給選粉機(jī)分選,則系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電效果更顯著。

(7)閉路粉磨系統(tǒng)中選配的成品選粉機(jī)具備高的選粉效率與高的分級(jí)精度,可將出磨物料中的成品顆粒與較粗顆粒及時(shí)分離開,有效減少管磨機(jī)內(nèi)部“過(guò)粉磨”現(xiàn)象。在實(shí)現(xiàn)粉磨系統(tǒng)高產(chǎn)、低耗的前提下,能夠充分利用低谷電,獲得低電耗與低電價(jià)雙贏。

2016-08-10)

TQ172.632

B

1008-0473(2016)05-0049-03

10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.05.009

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