曲曉峰
(南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗(yàn)中心,廣州 510000)
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某500kV主變壓器直阻異常故障分析處理
曲曉峰
(南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司檢修試驗(yàn)中心,廣州510000)
摘要簡(jiǎn)述了電力變壓器繞組直流電阻測(cè)量的基本原理,結(jié)合實(shí)例對(duì)某水電廠500kV主變預(yù)防性試驗(yàn)過程出現(xiàn)的低壓繞組直流電阻測(cè)量結(jié)果異常的問題進(jìn)行了分析、判斷,并通過分析的結(jié)論指導(dǎo)了該變壓器低壓繞組連接缺陷的檢查和處理工作。通過分析有效的解決該變壓器直流電阻結(jié)果異常的缺陷,同時(shí)驗(yàn)證了對(duì)該故障的分析判斷的準(zhǔn)確性。
關(guān)鍵詞:變壓器;低壓繞組直流電阻;直流電阻異常
變壓器繞組直流電阻測(cè)量是預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目中必不可少的項(xiàng)目,對(duì)變壓器大修、交接及故障判斷等問題,均需要進(jìn)行該項(xiàng)測(cè)試。測(cè)量變壓器繞組直流電阻對(duì)判斷以下故障有較大意義:①繞組接頭的焊接不良、繞組間存在匝間短路;②電壓分接頭開關(guān)的檔位接觸不良或者分接開關(guān)實(shí)際位置與指示位置不相符;③繞組、引出線斷折、熔斷;④多股導(dǎo)線并繞的繞組存有斷股的現(xiàn)象。
準(zhǔn)確的測(cè)量變壓器繞組的直流電阻以及正確分析直阻測(cè)量結(jié)果對(duì)判斷變壓器健康狀況,明確檢修內(nèi)容,減少檢修工作量,增加變壓器使用壽命,減小變壓器運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)方面有較大的意義。本文主要介紹了某水電廠500kV主變預(yù)防性試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的低壓繞組ab相直流電阻測(cè)量結(jié)果不穩(wěn)定的現(xiàn)象,并對(duì)該現(xiàn)象進(jìn)行了分析,提出了解決方法,并依據(jù)解決方法,快速準(zhǔn)確的找到缺陷點(diǎn),保證了變壓器的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
筆者在進(jìn)行某抽水蓄能水電廠500kV主變壓器低壓側(cè)繞組直流電阻測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),該變壓器低壓繞組ab相直流電阻不穩(wěn)定。采用試驗(yàn)電流10A進(jìn)行多次反復(fù)試驗(yàn),試驗(yàn)現(xiàn)象均出現(xiàn)以下特點(diǎn):充電后直流電阻值緩慢下降至谷值,在谷值穩(wěn)定1min左右,開始緩慢上升,達(dá)到峰值后穩(wěn)定2min左右,繼而下降至谷值,隨后不斷重復(fù)該過程。變壓器主要參數(shù)見表1,變壓器直流電阻測(cè)量結(jié)果見表2。
由表2可以看出在低壓繞組ab相直流電阻的谷值即1.543mΩ時(shí),線間與三相平均值差別為0.85%,小于1%的規(guī)程要求;然而該阻值穩(wěn)定約1min后,開始緩慢上升至峰值1.635mΩ,此時(shí)線間與三相平均值為6.7%遠(yuǎn)大于1%的規(guī)程要求。
表1 變壓器主要參數(shù)
表2 變壓器直流電阻測(cè)試結(jié)果
一般情況下在測(cè)量變壓器直流電阻時(shí),測(cè)試者記錄穩(wěn)定時(shí)的數(shù)值作為變壓器直阻值。在此次故障模式下,直阻值處在谷值時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1min,如果測(cè)試人員將此時(shí)的數(shù)據(jù)作為變壓器直流電阻值時(shí),將會(huì)錯(cuò)誤的得出變壓器低壓繞組直流電阻正常的結(jié)論,不會(huì)進(jìn)一步進(jìn)行檢查,而遺漏了變壓器低壓側(cè)繞組連接可能存在的故障,給變壓器的安全運(yùn)行帶來隱患。
通過觀察試驗(yàn)現(xiàn)象,可以看出該阻值在峰谷之間來回振蕩,并分別在峰、谷值時(shí)停留一段時(shí)間,筆者認(rèn)為,這可能是由于低壓繞組某處連接出現(xiàn)松動(dòng),長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致接觸面氧化造成的。為了準(zhǔn)確、快速的排查故障點(diǎn),檢修人員隨即進(jìn)行了檢查工作。主變低壓側(cè)繞組連接示意圖如圖1所示。
圖1 主變低壓側(cè)繞組連接示意圖
2.1排查故障相
由于低壓繞組ab相直流電阻較歷史值及其他兩相直阻值偏大,故安排如下檢查流程。斷開a相繞組與b相繞組下端y之間的連接螺絲,bc、ca之間未斷開(見圖2、3、4),將a相套管斷開,b、c相套管未斷開,低壓側(cè)三角形連接斷開,測(cè)試每相及接觸部分電阻,測(cè)試結(jié)果見表3。由表3可知故障相應(yīng)為b相低壓繞組。
圖2 斷開a、y連接、a相套管連接示意圖
圖3 斷開a、y連接
圖4 斷開a、y連接后直阻測(cè)量
表3 檢查測(cè)試結(jié)果
2.2排查b相故障點(diǎn)
1)測(cè)量b相線圈電阻(不含引線),電阻為2.180mΩ。
2)測(cè)量b相線圈及下部引線電阻,電阻為2.187mΩ。
3)測(cè)量b相線圈及上下部引線電阻,電阻為2.433mΩ。
由上可以看出,故障點(diǎn)應(yīng)該在b相線圈上部引線處。
4)使用力矩扳手緊固b相上部引線螺桿,然后測(cè)量b相線圈及上下部引線電阻,電阻為2.192mΩ。
確定故障點(diǎn)為b相上部引線螺桿松動(dòng)導(dǎo)致。
檢查b相上部引線螺桿,發(fā)現(xiàn)上端五顆螺桿有不同程度松動(dòng),用120NM力矩可以緊固約1/4到1/2圈,對(duì)其五顆螺桿松開進(jìn)行檢查,具體情況如圖5至圖8所示,并對(duì)其接觸面進(jìn)行清潔處理,具體如圖9、圖10所示。清潔完成后更換連接螺桿、墊片,并按要求回裝,最后進(jìn)行一次低壓繞組帶套管部分的三相直流電阻測(cè)試,驗(yàn)證處理效果,數(shù)據(jù)見表4。可以看出造成變壓器低壓側(cè)直流電阻異常的原因與筆者猜測(cè)的結(jié)論相吻合,即變壓器繞組連接部分輕微松動(dòng),長(zhǎng)期運(yùn)行導(dǎo)致松動(dòng)表面形成一層氧化膜導(dǎo)致直阻測(cè)量異常。
圖5 引線上端連接
圖7 引線上端發(fā)熱痕跡
圖8 連接螺桿及墊片發(fā)熱痕跡
圖9 引線上端連接處理后1
圖10 引線上端連接處理后2
圖11 引線處理后回裝打力矩
圖12 引線處理后狀態(tài)
由表4數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過處理后主變低壓繞組直流電阻不平衡率滿足規(guī)程要求,達(dá)到處理目的,排除了隱患。
表4 處理后檢查測(cè)試結(jié)果
筆者在進(jìn)行某蓄能水電廠500kV主變預(yù)試時(shí)發(fā)現(xiàn),變壓器低壓繞組直流電阻存在異?,F(xiàn)象。進(jìn)過故障分析和處理后,成功消除了隱患。值得注意的是,本次故障模式中,ab相直阻處在谷值時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1min,且該值滿足預(yù)試規(guī)程要求,如果測(cè)試人員將此時(shí)的數(shù)據(jù)作為變壓器直流電阻值時(shí),將會(huì)錯(cuò)誤的得出變壓器低壓繞組直流電阻正常的結(jié)論,造成漏檢,給變壓器的安全運(yùn)行帶來隱患。大型變壓器直流電阻測(cè)試中常出現(xiàn)的“兩快一慢”的現(xiàn)象,尤其大容量變壓器低壓側(cè)繞組“一慢”的現(xiàn)象更加明顯,比如本次測(cè)試的低壓側(cè)ab相直阻,測(cè)試時(shí)間長(zhǎng)達(dá)20min(助磁法),所以筆者認(rèn)為,對(duì)于這一類的變壓器,在測(cè)試直流電阻時(shí)應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)穩(wěn)定讀數(shù)時(shí)間(如穩(wěn)定時(shí)間大于2min),從而規(guī)避直阻測(cè)試結(jié)果錯(cuò)誤的情況。針對(duì)此次故障,通過逐項(xiàng)排查,最終確定由b相低壓繞組上部引線處連接輕微松動(dòng),接觸面氧化導(dǎo)致,經(jīng)處理,成功解決了該項(xiàng)故障,保證了變壓器健康穩(wěn)定運(yùn)行。
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